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        優(yōu)化PS轉(zhuǎn)爐送停風(fēng)控制達(dá)到節(jié)能環(huán)保效果

        2020-08-12 01:23:38段志良馬英奕
        銅業(yè)工程 2020年3期

        段志良,馬英奕

        (1.浙江江銅富冶和鼎銅業(yè)有限公司,浙江 杭州 311404;2. 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

        1 引言

        PS 轉(zhuǎn)爐[1]爐體以風(fēng)眼(每臺(tái)爐子約54 個(gè),水平分布)水平位置為0 度,可在-180 度至+180度范圍內(nèi)自由轉(zhuǎn)動(dòng),用于吹煉冰銅的冶金爐,爐體用鋼板制成,呈圓筒形,內(nèi)襯耐火材料。

        PS 轉(zhuǎn)爐吹煉過程是分周期進(jìn)行的,作業(yè)分為造渣期和造銅期,發(fā)生的反應(yīng)幾乎全部是放熱反應(yīng),為防止吹煉過程中產(chǎn)生過多熱量而加劇耐火磚的損耗,所以需要向爐內(nèi)加入包殼、塊狀煙灰和殘極等冷料,以控制爐內(nèi)溫度。同時(shí)由于處理高品位冰銅或爐體過冷,吹煉過程所需的熱量難以維持,所以需要鼓入富氧空氣,增加反應(yīng)強(qiáng)度提升熱量,以彌補(bǔ)煙氣帶走熱量的不足。在吹煉過程中,需要由人工完成頻繁的搖爐、送停風(fēng)等操作,容易造成能量的損耗、環(huán)境的污染及工人勞動(dòng)量的增加。

        2 背景技術(shù)

        2.1 傳統(tǒng)PS 轉(zhuǎn)爐的結(jié)構(gòu)

        2.1.1 本體主要設(shè)備[1]爐體、傾轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)[3]、減速箱、滾圈、活動(dòng)爐門、擋灰門等,如圖1 所示。

        2.1.2 配套設(shè)備排煙系統(tǒng)、環(huán)集系統(tǒng)、熔劑系統(tǒng)、送風(fēng)系統(tǒng)(送風(fēng)閥、放空閥)[6]等。

        2.2 傳統(tǒng)PS 轉(zhuǎn)爐的控制及操作

        2.2.1 目前大部分PS 轉(zhuǎn)爐[1]送風(fēng)操作及控制

        具備送風(fēng)條件,操作工通知硫酸主控室準(zhǔn)備送風(fēng)。高排風(fēng)機(jī)手動(dòng)提高轉(zhuǎn)速;活動(dòng)爐門手動(dòng)操作下降到50%以上;手動(dòng)開大送風(fēng)機(jī)的導(dǎo)葉開度;手動(dòng)點(diǎn)動(dòng)DCS 畫面上的送風(fēng)按鈕,送風(fēng)閥先打開,等到送風(fēng)閥打開以后放空閥再關(guān)閉,等待風(fēng)量達(dá)到10000Nm3/H、風(fēng)壓50kPa 以上(等待時(shí)間約60 秒)。

        圖1 煉銅轉(zhuǎn)爐示意圖

        以上步驟完成后操作工開始搖爐,從等待位60 度開始,角度到達(dá)20 度時(shí)(風(fēng)眼進(jìn)入熔體的角度),時(shí)間約25 秒,即約85 秒左右時(shí)間以20000~30000Nm3/h 風(fēng)量送往轉(zhuǎn)爐爐體,做無(wú)效送風(fēng),主風(fēng)機(jī)做無(wú)用功浪費(fèi)能源。

        2.2.2 目前大部分PS 轉(zhuǎn)爐停風(fēng)操作及控制

        手動(dòng)關(guān)小導(dǎo)葉開度;操作爐體傾轉(zhuǎn)到60 度停止位,手動(dòng)點(diǎn)動(dòng)停風(fēng)按扭,此時(shí)放空閉打開,送風(fēng)閥關(guān)閉;手動(dòng)把高排轉(zhuǎn)速降下來(lái),活動(dòng)爐門提升,到此整個(gè)停風(fēng)操作完成。

        3 現(xiàn)有技術(shù)存在的問題

        (1)根據(jù)PS 轉(zhuǎn)爐的特點(diǎn)每個(gè)作業(yè)周期都要頻繁的搖爐、送停風(fēng)操作,平均每爐次要操作6 次,頻繁的操作增加了操作工的單爐工作量[4]。

        (2)送風(fēng)過程中等待風(fēng)量、風(fēng)壓(搖爐操作風(fēng)量、風(fēng)壓必須達(dá)到一定的條件)時(shí),送風(fēng)機(jī)大約以20000Nm3/h -30000Nm3/h 的風(fēng)量送往轉(zhuǎn)爐爐體;停風(fēng)操作從吹煉位(以0 度為例)搖到60 度停止位,角度20 度左右風(fēng)眼離開熔體,從20 度位置到停止位(60 度)時(shí)間約20 秒,這20 秒時(shí)間內(nèi)還在以37000Nm3/h 左右的風(fēng)量向爐體送風(fēng)。大部分送往爐體的冷風(fēng)量通過高排風(fēng)機(jī)抽出進(jìn)入主煙道送往硫酸工藝、部分風(fēng)量帶著煙氣被環(huán)集風(fēng)機(jī)抽到環(huán)集系統(tǒng)、部分外溢到空氣中造成低空污染,影響主廠房的環(huán)境冶理。

        (3)送、停風(fēng)過程中大量無(wú)效送風(fēng)通過主風(fēng)機(jī)抽到主煙道及環(huán)集系統(tǒng),使主風(fēng)機(jī)白白的多做無(wú)用功,按目前公司的產(chǎn)能計(jì)算平均送停風(fēng)操作一次主風(fēng)機(jī)要多做約2 分鐘無(wú)用功,每出一爐銅平均要搖爐、送停風(fēng)操作6 次,即每出一爐銅主風(fēng)機(jī)要做約12 分鐘的無(wú)用功,按一臺(tái)PS 轉(zhuǎn)爐[1]每天出約7 爐銅,即每天主風(fēng)機(jī)要多做84 分鐘的無(wú)用功,長(zhǎng)此以往嚴(yán)重的浪費(fèi)了電能,增加了主風(fēng)機(jī)大負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間。

        (4)送、停風(fēng)過程中大量的冷風(fēng)送往風(fēng)眼,造成風(fēng)眼周圍的耐火磚溫度急劇變化,時(shí)間越長(zhǎng)變化越急烈,使耐火磚的性能產(chǎn)生變化,嚴(yán)重影響到其使用壽命。

        4 優(yōu)化方案

        4.1 本技術(shù)方案的詳細(xì)闡述

        (1) 在主傾轉(zhuǎn)電機(jī)的主軸上安裝高精度編碼器,實(shí)時(shí)監(jiān)控轉(zhuǎn)爐的傾轉(zhuǎn)角度,傳統(tǒng)的做法是通過凸輪控制器[5]記錄爐體傾轉(zhuǎn)的位置(比如:倒銅位、倒渣位、事故傾轉(zhuǎn)停止位[4]等)信息,不能實(shí)時(shí)監(jiān)控轉(zhuǎn)爐的傾轉(zhuǎn)角度。

        (2)在活動(dòng)爐門平衡錘上方安裝紅外線測(cè)距儀[5],實(shí)時(shí)監(jiān)控活動(dòng)爐門的位置信號(hào)。

        (3) 把檢測(cè)送風(fēng)風(fēng)量的FCI氣體質(zhì)量流量計(jì)(檢測(cè)原理是恒溫或恒功率,需電加熱,反應(yīng)時(shí)間比較長(zhǎng))改成羅斯蒙特的阿紐巴流量計(jì)(檢測(cè)原理差壓式,響應(yīng)快)。

        4.2 邏輯修改

        4.2.1 增加活動(dòng)爐門位置信號(hào)聯(lián)鎖

        轉(zhuǎn)爐開始吹煉送風(fēng)過程中,活動(dòng)爐門的位置必須大于50%送風(fēng)閥才能被允許打開,低于50%時(shí)被鎖止不允許打開,此聯(lián)鎖主要防止在送風(fēng)時(shí)活動(dòng)爐門敞開大量煙氣外溢到空氣中,造成低空污染。

        4.2.2 送風(fēng)過程送風(fēng)閥、放空閥聯(lián)鎖修改

        具備送風(fēng)條件,操作工DCS 畫面上點(diǎn)動(dòng)送風(fēng)操作按鈕,放空閥先關(guān)閉,送風(fēng)壓力大于50kPa 時(shí)送風(fēng)閥自動(dòng)打開,減少送風(fēng)升壓等待的時(shí)間(傳統(tǒng)操作是送風(fēng)閥先打開,放空閥再關(guān)閉,此時(shí)風(fēng)眼暢通風(fēng)壓需要很長(zhǎng)時(shí)間憋上去,約60 秒左右達(dá)到50kPa,修改聯(lián)鎖關(guān)系后約8 秒左右憋到50kPa,大大的減少憋壓的時(shí)間),縮短無(wú)效的送風(fēng)時(shí)間。

        4.2.3 停風(fēng)過程送風(fēng)閥、放空閥聯(lián)鎖修改

        從操作工開始搖爐,至爐體傾轉(zhuǎn)到約10 度(此時(shí)風(fēng)眼還在熔體內(nèi))放空閥先打開,管道中大量的殘余風(fēng)量從放空閥排到大氣中,少量風(fēng)量進(jìn)入爐體維持轉(zhuǎn)爐正常傾轉(zhuǎn)(風(fēng)壓大于50kPa、風(fēng)量大于10000m3/h),等到爐體傾轉(zhuǎn)到20 度左右,此時(shí)風(fēng)眼剛露出熔體表面,大量風(fēng)量已從放空閥排出,只有少量風(fēng)量送往爐體,送往爐體少量風(fēng)量再通過高排風(fēng)機(jī)、環(huán)集風(fēng)機(jī)抽走,減輕了硫酸工藝、環(huán)集系統(tǒng)處理風(fēng)量負(fù)荷,節(jié)約了電能;溢出到空氣中的煙氣量非常少,大大的降低了低空污染;同時(shí)也防止大量冷風(fēng)送往爐體造成風(fēng)眼附近的耐火磚溫度急劇變化,影響到耐火磚的使用壽命。

        等到角度大于60 度時(shí)送風(fēng)閥自動(dòng)關(guān)閉無(wú)需人工操作。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        通過優(yōu)化PS 轉(zhuǎn)爐控制方案,并經(jīng)多年在浙江江銅富冶和鼎銅業(yè)有限公司的實(shí)踐使用在以下方面得到大大改善。

        (1)在送、停風(fēng)過程中部分設(shè)備通過自動(dòng)控制,減少設(shè)備操作步驟,大大降低操作工操作設(shè)備的數(shù)量,使操作工單爐工作量減少60%以上。

        (2)在送、停風(fēng)過程中縮短無(wú)效的送風(fēng)時(shí)間,使高排風(fēng)機(jī)、環(huán)集風(fēng)機(jī)盡量少做無(wú)用的功,減少能源的損耗節(jié)約電能,每年產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

        (3)縮短冷風(fēng)送往爐體風(fēng)眼的時(shí)間,延長(zhǎng)耐火磚的使用壽命,據(jù)測(cè)算改造后每臺(tái)轉(zhuǎn)爐耐火磚多出10-20 爐銅,創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

        (4)在送、停風(fēng)過程中有效的控制無(wú)效送風(fēng),大大降低低空污染,使低空污染得到有效的冶理,廠房?jī)?nèi)環(huán)境得到大大的改善,大大降低工廠冶理低空污染的成本。

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