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        銅電解電耗因素影響分析及研究

        2020-08-12 01:23:04侯娟奇
        銅業(yè)工程 2020年3期

        侯娟奇

        (1.中南大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院,湖南 長沙 410012;2. 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

        1 引言

        銅電解生產(chǎn)日常運(yùn)行成本主要是材料備件、電費(fèi)及維修費(fèi),貴溪冶煉廠電解車間電費(fèi)占電解日常運(yùn)行成本的80%以上,降低電耗對(duì)降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)營效益及競(jìng)爭(zhēng)力,有著重要的意義。

        影響銅電解電耗的主要因素有極板同極中心距、電流密度、電流效率、槽電壓等。極板同極中心距在設(shè)計(jì)時(shí)確定,生產(chǎn)過程中一般難以變更。電流密度根據(jù)產(chǎn)量任務(wù)、陰極銅質(zhì)量控制進(jìn)行調(diào)整。電流效率是體現(xiàn)電解生產(chǎn)技術(shù)和管理水平的綜合性指標(biāo)。槽電壓影響因素有原料、供電系統(tǒng)、電解液電導(dǎo)率,貴溪冶煉廠電解車間生產(chǎn)實(shí)踐研究表明電解液壓降占總壓降的60%~70%[1],電導(dǎo)率是衡量電解液壓降的重要參數(shù)。電解液的溫度、硫酸濃度、鎳離子濃度等與電解液電導(dǎo)率關(guān)系密切,也是電解過程容易調(diào)整的工藝參數(shù)。本文著重研究電解液條件對(duì)電耗的影響。

        2 理論研究分析

        電解液的電導(dǎo)率是對(duì)電解液導(dǎo)電性能的具體表示。電導(dǎo)率越好說明電解液導(dǎo)電性能越好,直流電耗越低。研究指出,在溫度40 ~70℃范圍內(nèi),電解液主要成分為Cu2+30 ~60g/L、Ni2+0 ~30g/L、H2SO4100 ~200g/L 的條件下,電解液的比電導(dǎo)與其成分及溫度的關(guān)系為[2]:

        式中:Cu、Ni、K 分別表示Cu2+、Ni2+和H2SO4的濃度(g/L);t 為電解液溫度(℃);γ 為電導(dǎo)率(S/cm)。

        影響比電導(dǎo)顯著性的順序?yàn)椋毫蛩釢舛龋倦娊庖簻囟龋綨i2+濃度>Cu2+濃度。

        提高電解液的溫度,能夠增加各種離子的擴(kuò)散速度,降低電解液的電阻,從而提高電解液的導(dǎo)電率、降低電解槽的電壓,減少電解過程電能的消耗[3]。經(jīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)定,電解液在55℃時(shí)的導(dǎo)電率幾乎為25℃時(shí)的2.5 倍;在50 ~60℃時(shí),溫度每升高1℃,電解液的電阻約減少0.7%。電解液溫度也不宜過高,過高會(huì)增加蒸汽消耗,作業(yè)環(huán)境溫度高,夏季容易發(fā)生人員中暑等。

        硫酸是銅電解液主要成分之一,含量范圍一般在150 ~200g/l,酸度越高,電解液的導(dǎo)電性越好,因此有采用高酸電解生產(chǎn)的趨勢(shì)。電解液中的硫酸含量也不宜過高。硫酸濃度增大,硫酸霧揮發(fā)增加,惡化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境,造成酸霧超標(biāo)。過高的硫酸濃度,硫酸銅的溶解度下降,嚴(yán)重時(shí)有結(jié)晶析出的可能,同時(shí)電解槽中各區(qū)域離子濃度存在一定差異,部分區(qū)域硫酸濃度過高,造成導(dǎo)電不均勻,對(duì)陰極銅質(zhì)量造成嚴(yán)重影響,此外過高的硫酸濃度會(huì)增加設(shè)備的腐蝕。因此電解液中的硫酸濃度控制也不能過高。

        鎳作為有價(jià)元素,在電解液中富集回收。電解液電導(dǎo)率隨著鎳離子濃度上升而降低[4],電解液中鎳離子濃度上升,也會(huì)增加電解液的比重和粘度,增加陰極銅質(zhì)量控制難度,因此,應(yīng)盡量降低電解液鎳離子濃度,同時(shí)回收有價(jià)鎳元素。貴溪冶煉廠電解車間鎳的回收,在電解液凈化工序完成。電解液經(jīng)過蒸發(fā)結(jié)晶除去大部分銅離子,再進(jìn)行電積除去剩余的銅和雜質(zhì),最后進(jìn)行冷凍結(jié)晶得到副產(chǎn)品硫酸鎳。電解液中鎳離子濃度越高,除鎳效率就越高,除鎳電耗就越低。因此,當(dāng)鎳離子濃度處于一個(gè)合理濃度時(shí),電解直流電耗和除鎳電耗之和最低。

        電解液中銅離子濃度是保證陰極銅質(zhì)量的重要參數(shù)之一,生產(chǎn)過程中,根據(jù)陰極銅質(zhì)量調(diào)整銅離子濃度,盡可控制穩(wěn)定,減少波動(dòng)。雖然降低銅離子濃度有利于提高電解液電導(dǎo)率,一般情況下,為了確保陰極銅質(zhì)量穩(wěn)定,銅離子濃度不宜過低。

        3 電耗影響因素試驗(yàn)分析

        3.1 電解液電導(dǎo)率測(cè)試及分析

        3.1.1 電解液溫度

        開展電解液溫度與電導(dǎo)率關(guān)系的試驗(yàn),試驗(yàn)方法:取電解生產(chǎn)系統(tǒng)中的電解液120ml,檢測(cè)儀器采用電導(dǎo)率儀,型號(hào)是梅特勒-托利多S7-Field Kit,電極InLab738 ISM,初始電解液溫度45.8℃,自然冷卻,每分鐘測(cè)量一次電導(dǎo)率,溫度降低至35.1℃,繼續(xù)自然冷卻至室溫,再測(cè)量一次電導(dǎo)率,根據(jù)溫度和電導(dǎo)率變化趨勢(shì)計(jì)算溫度線性補(bǔ)償系數(shù)[5],確定溫度補(bǔ)償系數(shù)。

        其中 S 為電導(dǎo)率,mS/cm;T 為電解液溫度,℃。

        根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制曲線圖,如圖1。

        圖 1 電解液電導(dǎo)率與溫度趨勢(shì)圖

        從圖1 中可以看出電解液的電導(dǎo)率與溫度呈正比,在25~70℃可近似按線性關(guān)系處理,根據(jù)公式1 計(jì)算,得出線性溫度補(bǔ)償系數(shù)平均值0.981%,作為其它檢測(cè)時(shí)的溫度補(bǔ)償系數(shù)。

        3.1.2 電解液硫酸濃度

        用電導(dǎo)率儀測(cè)試電解液硫酸濃度與電導(dǎo)率關(guān)系。試驗(yàn)方法:取生產(chǎn)系統(tǒng)電解液1000ml,檢測(cè)電導(dǎo)率數(shù)據(jù),加入濃硫酸,每次使電解液硫酸濃度提高3g/l 左右,每次化驗(yàn)硫酸濃度,檢測(cè)電導(dǎo)率,使用溫度補(bǔ)償,補(bǔ)償至25℃下的電導(dǎo)率,消除溫度對(duì)電導(dǎo)率的影響,根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制曲線圖,如圖2。

        圖 2 電解液電導(dǎo)率與硫酸濃度趨勢(shì)圖

        根據(jù)圖2 可以看出電解液電導(dǎo)率隨著硫酸濃度的增加而上升。硫酸濃度在170~230g/L,近似按線性關(guān)系處理。

        3.1.3 電解液鎳離子濃度

        用電導(dǎo)率儀測(cè)試電解液鎳離子濃度與電導(dǎo)率關(guān)系。試驗(yàn)方法:取鎳離子濃度低的種板系統(tǒng)電解液1000ml,初始鎳離子濃度3g/L 左右,加入硫酸鎳結(jié)晶,每次使電解液鎳離子濃度提高3g/L 左右,加熱電解液,使硫酸鎳充分溶解,并保持溫度在60~65℃,檢測(cè)電導(dǎo)率,根據(jù)實(shí)驗(yàn)一溫度補(bǔ)償系數(shù),計(jì)算出63℃的電導(dǎo)率,化驗(yàn)每個(gè)樣鎳離子濃度,數(shù)據(jù)如下

        圖 3 電解液電導(dǎo)率與鎳離子濃度趨勢(shì)圖

        根據(jù)圖3 以看出電解液電導(dǎo)率隨著鎳離子濃度的增加而下降,鎳離子濃度在2~25g/L 之間,近似按線性關(guān)系處理。

        3.2 電導(dǎo)率與直流電單耗的定量關(guān)系

        電解液的電導(dǎo)率與電阻率呈反比,根據(jù)電導(dǎo)率可以計(jì)算出電解液電阻率,進(jìn)而推算出電流發(fā)熱的變化,確定電導(dǎo)率與電單耗的定量關(guān)系。以電解二系列為例進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算參數(shù)如下:電流強(qiáng)度為33600A;陰陽極間平均距離為2.99cm;單槽有效通電面積為1112616cm2;每平方厘米通電電流為0.0302A/cm2;每小時(shí)單槽產(chǎn)量為0.039t;電阻公式為1/電導(dǎo)率×1000×2.99;電流發(fā)熱公式=I2R。

        通過計(jì)算,可得出陰極銅直流電耗與電解液主要條件定量關(guān)系如下。

        (1)溫度每上升1℃,電耗下降1.050kW·h/t 銅;

        (2)硫酸濃度每上升1g/L,電耗下降0.456kW·h/t 銅;

        (3)鎳離子濃度每下降1g/L,電耗下降1.000kW·h/t 銅。

        3.3 工業(yè)試驗(yàn)平臺(tái)試驗(yàn)分析

        通過電導(dǎo)率試驗(yàn),檢測(cè)電解液電導(dǎo)率變化,推算出電解液溫度、酸度、鎳離子濃度與電耗的定量關(guān)系,利用貴溪冶煉廠電解車間銅電解工業(yè)實(shí)驗(yàn)平臺(tái),對(duì)試驗(yàn)理論計(jì)算數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。由于電解液溫度、硫酸濃度根據(jù)陰極銅質(zhì)量調(diào)整,且在較小范圍調(diào)整,鎳作為有價(jià)元素應(yīng)盡可除去,測(cè)試周期長,因此本次工業(yè)試驗(yàn)重點(diǎn)測(cè)試鎳離子濃度對(duì)電耗的影響。

        3.3.1 試驗(yàn)方法

        保持電解液其它成分及工藝條件穩(wěn)定,調(diào)整電解液鎳含量變化,計(jì)算對(duì)應(yīng)噸銅直流電耗,研究電單耗與鎳濃度之間的關(guān)系。電解液其它主要工藝條件見表1。

        表 1 電解液其它主要工藝條件

        試驗(yàn)過程中,盡可能保持這些工藝參數(shù)及添加劑穩(wěn)定。試驗(yàn)平臺(tái)共有20 個(gè)電解槽,電解液總體積175m3。噸銅凈液量按現(xiàn)有二系列經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),取0.24m3/t 銅,每天需倒出電解液4.5m3,濃硫酸加入量約1t/d。試驗(yàn)過程根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù),調(diào)整凈液量和加酸量。

        調(diào)整鎳離子濃度,按鎳濃度每增加2g/L 開展電耗試驗(yàn)。每批次試驗(yàn)完成后,快速將電解液濃度提高2g/L,每次需要補(bǔ)入鎳量約0.35t,粗硫酸鎳約1.94t,或者倒出一部電解液體積,補(bǔ)充硫酸、硫酸銅及水,保持其他成分穩(wěn)定,降低電解液鎳離子濃度2g/L。

        3.3.2 工業(yè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

        統(tǒng)計(jì)每批電度量和陰極銅產(chǎn)量,計(jì)算電耗,制作趨勢(shì)圖,如圖4。根據(jù)工業(yè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,電解液鎳離子濃度每降低1g/L,陰極銅直流電單耗平均下降1.55kW·h/t。

        圖 4 電解直流電耗與鎳離子濃度趨勢(shì)

        4 除鎳電耗及綜合電耗分析

        4.1 除鎳電耗分析

        目前貴冶電解車間采用冷凍結(jié)晶法除鎳工藝,其主要能耗為電。根據(jù)溶解度原理,電解液鎳離子濃度越高,冷凍結(jié)晶效率就越高,能耗就越低,反之,能耗就越高[6]。根據(jù)近幾年生產(chǎn)實(shí)際除鎳數(shù)據(jù),電解液平均含鎳12g/L,計(jì)算了不同鎳濃度下除鎳工序效率和除鎳電耗,除鎳電耗按每生產(chǎn)1t 陰極銅,除鎳所需電度量。

        圖5 除鎳電耗與鎳離子濃度趨勢(shì)

        4.2 電解直流電耗分析

        近幾年陰極銅電解直流電耗340kW·h/t,電解液鎳離子濃度每降低1g/L,根據(jù)電解液電導(dǎo)率計(jì)算,直流電耗下降1.0kW·h/t。根據(jù)通過電解工業(yè)試驗(yàn)平臺(tái)數(shù)據(jù)計(jì)算,直流電耗下降1.55kW·h/t。電導(dǎo)率只能反映電解液變化對(duì)電耗的影響,不能反映電解液鎳濃度變化對(duì)銅在陽極上的溶解及陰極的析出影響,同時(shí)結(jié)合歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù),工業(yè)試驗(yàn)平臺(tái)更能反映鎳離子濃度對(duì)電耗的影響,因此,以工業(yè)試驗(yàn)平臺(tái)數(shù)據(jù),計(jì)算不同鎳濃度下電解直流電耗,如圖6。

        圖6 直流電耗與鎳離子濃度趨勢(shì)

        4.3 綜合電耗分析

        根據(jù)電解液鎳離子濃度對(duì)除鎳電耗和電解直流電耗的影響,得出電解綜合電耗,如圖7。從趨勢(shì)圖可以看出,以目前除鎳工藝,電解液鎳離子濃度控制在9g/L 附近,綜合電耗最低。

        圖 7 綜合電耗與鎳離子濃度趨勢(shì)

        5 結(jié)語

        通過理論分析和試驗(yàn)研究,得出電解液溫度、主要成分與直流電單耗的定量關(guān)系,確定了目前貴冶除鎳工藝條件下,電解液最佳鎳離子濃度為9g/L,綜合電耗最低(直流電單耗和除鎳電耗之和),為降低銅電解電力生產(chǎn)成本提供依據(jù)。

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