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        木瓜煤礦綜采面采空區(qū)防滅火技術(shù)應(yīng)用

        2020-08-11 09:06:56
        江西煤炭科技 2020年3期

        (霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司木瓜煤礦,山西 方山 033100)

        綜采工作面采空區(qū)自然發(fā)火是威脅煤礦安全高效生產(chǎn)的重要因素之一。我國50%以上的礦井面臨著采空區(qū)自燃的威脅,90%以上的礦井火災(zāi)由采空區(qū)自然發(fā)火引起[1]。采空區(qū)遺煤自燃將毀壞礦井設(shè)備、污染礦井風(fēng)流、威脅人員安全并造成重大經(jīng)濟(jì)損失。因此,采空區(qū)自然發(fā)火的預(yù)防和治理對實(shí)現(xiàn)礦井的安全高效生產(chǎn)具有重要意義。為實(shí)現(xiàn)木瓜煤礦10#煤層的安全高效開采,針對10#煤層工作面采空區(qū)自燃問題,篩選出自燃標(biāo)志性氣體,用于指導(dǎo)現(xiàn)場煤自燃的預(yù)測預(yù)報工作;采取有效的防滅火措施,以提升煤礦的防滅火技術(shù)水平。

        1 工程概況

        山西霍州煤電木瓜煤礦位于方山縣大武鎮(zhèn)木瓜村南部,行政區(qū)劃隸屬方山縣管轄,井田面積為10.63 km2,井田內(nèi)地勢西高東低,最高點(diǎn)標(biāo)高+1320.1 m;最低點(diǎn)標(biāo)高+979.0 m;最大高差341.1 m。井田內(nèi)可采煤層為3#、5#、9#、10#煤層,目前主采9#和10#煤層,礦井年生產(chǎn)能力為150萬噸。10#煤層位于太原組下部,與9#煤層平均間距為6.4m,煤層厚度為1.2~6.52m、均厚3.27m,在擴(kuò)區(qū)東南部及西南部8#、9#、10#煤合并為一層,合并厚度3.30~6.52m,屬全區(qū)可采的穩(wěn)定煤層。10#煤層煤的吸氧量為0.65 cm3/g,自燃傾向性等級為Ⅱ類,屬自燃煤層。

        2 標(biāo)志性氣體分析

        2.1 實(shí)驗(yàn)分析

        采空區(qū)自然發(fā)火是由于采空區(qū)遺煤發(fā)生劇烈氧化反應(yīng),煤體與氧氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)后,會產(chǎn)生各種氣體彌散在采空區(qū)空氣中,因此可通過監(jiān)測采空區(qū)內(nèi)對應(yīng)氣體濃度的變化來判斷采空區(qū)是否出現(xiàn)自然發(fā)火的現(xiàn)象。根據(jù)以往的研究表明,不同礦井的煤質(zhì)成分差異很大,煤體自燃產(chǎn)生氣體的種類和濃度也存在明顯差異,因此不同煤礦采空區(qū)自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報標(biāo)志性氣體不同,為準(zhǔn)確監(jiān)測、預(yù)測、判別10#煤層采空區(qū)自然發(fā)火情況,需對10#煤層進(jìn)行升溫氧化實(shí)驗(yàn),確定其標(biāo)志性氣體。按照《GB482-2008煤層煤樣采取方法》進(jìn)行現(xiàn)場采樣,并制成60~80目的實(shí)驗(yàn)煤樣200 g,分別用磨口玻璃瓶保存,及時運(yùn)至實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行煤自燃標(biāo)志性氣體測試。實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)見圖1。

        圖1 煤自燃特性綜合測試系統(tǒng)原理結(jié)構(gòu)

        實(shí)驗(yàn)過程:取50g粒度60~80目的10#煤煤樣放置在程序控溫箱內(nèi),聯(lián)結(jié)設(shè)備間的氣路、電路,檢查氣路的密閉性,一切準(zhǔn)備就緒后,打開空氣壓縮機(jī)上的三通閥,通過流量計向控溫箱內(nèi)通入流量為80 cm3/min的干空氣,調(diào)節(jié)溫度控制箱使控溫箱內(nèi)溫度呈1℃/min的梯度增大,通過色譜分析儀觀察控溫箱內(nèi)各類氣體的濃度,由30℃為起點(diǎn)溫度每升高10℃記錄一組數(shù)據(jù),控溫箱實(shí)驗(yàn)溫度最高為240℃,整理得到各類氣體濃度隨溫度的變化規(guī)律見圖2。

        圖2 煤樣升溫氧化指標(biāo)氣體濃度與溫度關(guān)系曲線

        2.2 數(shù)據(jù)分析

        根據(jù)圖2,分析如下:

        (1)當(dāng)煤樣溫度較低(低于100℃)時,各類氣體濃度基本穩(wěn)定不變,當(dāng)煤樣溫度在110℃前后,CO濃度發(fā)生明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn),且超過110℃左右,CO的濃度開始逐漸升高,O2濃度開始降低,說明此時煤樣已開始緩慢氧化;當(dāng)溫度達(dá)到180℃以上時,CO濃度開始迅速升高,O2濃度開始快速下降,表明此時煤樣進(jìn)入快速氧化階段。

        (2)煤樣溫度達(dá)到180℃時,C2H4濃度發(fā)生明顯的轉(zhuǎn)折,濃度開始呈指數(shù)型上升,且此時氧氣也進(jìn)入快速下降階段,C2H4是煤氧化分解及熱裂解的產(chǎn)物,當(dāng)煤樣處于加速氧化階段時,才會產(chǎn)生大量的C2H4,因此可將其作為判斷采空區(qū)遺煤進(jìn)入加速氧化階段的標(biāo)志性氣體。

        (3)本次實(shí)驗(yàn)未測到C2H2氣體,但根據(jù)以往實(shí)驗(yàn)應(yīng)用可知,一旦有C2H2氣體的出現(xiàn),表明應(yīng)視為已出現(xiàn)明火或陰燃。

        綜上可知,通過監(jiān)測采空區(qū)各種氣體的濃度變化,當(dāng)CO濃度開始變化時,表明采空區(qū)溫度已達(dá)到110℃以上,當(dāng)CO濃度迅速上升且C2H4濃度開始上升時,即說明溫度已經(jīng)上升到180℃以上,此時采空區(qū)遺煤的自燃發(fā)火進(jìn)入了加速氧化階段,可認(rèn)為采空區(qū)已發(fā)生自燃。

        3 監(jiān)測預(yù)報系統(tǒng)應(yīng)用

        10-100工作面選用KSS-200C型礦井火災(zāi)束管監(jiān)測系統(tǒng)。在地面進(jìn)風(fēng)斜井口附近設(shè)置地面束管監(jiān)測機(jī)房,主束管(24芯)沿進(jìn)風(fēng)斜井向井下布置,沿井筒經(jīng)+940水平輔助運(yùn)輸大巷及聯(lián)絡(luò)巷到達(dá)+940水平回風(fēng)大巷,在回風(fēng)大巷合理位置布置分路箱,每個工作面分出五芯束管,束管通過回風(fēng)巷進(jìn)入采空區(qū),回風(fēng)巷開口附近布置一芯束管,上隅角處布置一芯束管,采空區(qū)內(nèi)布置三芯束管,間隔距離為50 m。束管監(jiān)測系統(tǒng)在工作面布置見圖3。

        圖3 采空區(qū)氣體觀測系統(tǒng)布置

        10-100工作面應(yīng)用上述束管監(jiān)測系統(tǒng),整理得到CO及C2H4濃度變化規(guī)律見圖4。

        圖4 采空區(qū)CO及C2H4濃度變化趨勢

        根據(jù)圖4可以看出,束管由5月22日進(jìn)入采空區(qū),10-100工作面每日推進(jìn)2.4m,5月22日~6月15日期間,束管深入采空區(qū)0~55.2m,CO及C2H4濃度呈上下波動趨勢,表明該期間采空區(qū)遺煤雖然發(fā)生氧化反應(yīng),但是由于采空區(qū)漏風(fēng)熱量散失的作用,采空區(qū)溫度低,遺煤不會發(fā)生劇烈的氧化反應(yīng),不會發(fā)生自燃;6月15日以后,束管深入采空區(qū)55.2 m以上,采空區(qū)內(nèi)CO濃度開始明顯的增大,且C2H4的濃度也開始增大,表明此時采空區(qū)溫度已達(dá)到180℃以上,采空區(qū)遺煤出現(xiàn)明火或陰燃,因此判斷在距工作面大于55m的采空區(qū)內(nèi)的遺煤會發(fā)生自燃。

        4 注氮防滅火技術(shù)應(yīng)用

        采空區(qū)注氮可降低采空區(qū)內(nèi)氧氣的濃度,且具有一定的散熱降溫能力,通過大量的氮?dú)饪山档筒煽諈^(qū)“氧化帶”內(nèi)氧氣濃度及溫度,抑制遺煤的氧化反應(yīng),起到采空區(qū)自然發(fā)火防治的作用,因此確定采用注氮防止10-100工作面采空區(qū)的自燃。注氮管路:回風(fēng)大巷內(nèi)的制氮硐室→10-100進(jìn)風(fēng)巷→靠近10-10工作面下隅角的采空區(qū)。注氮管布置在進(jìn)風(fēng)巷下隅角,下隅角頂板垮落前鋪設(shè)管路,出氣口通過直徑159 mm的鋼管保護(hù),注氮管采用直徑50 mm的鐵管,出氣口通過鋼絲懸吊在頂板上,確保注氮口距離底板0.5~0.7m,采用開放式方式,連續(xù)注氮,注氮壓力為1.5MPa;當(dāng)注氮孔深入采空區(qū)10 m后開始注氮,深入采空區(qū)70 m后停止注氮,重新埋設(shè)出氣孔,出氣孔及套管安裝見圖5。

        圖5 注氮管路布置

        采用束管監(jiān)測系統(tǒng)記錄10-100工作面采空區(qū)CO濃度,整理得到圖6。注氮后,CO濃度同比明顯下降,前15天,束管探頭位于氧化帶內(nèi),注氮后CO濃度相比注氮前減小45%,監(jiān)測15~30天,束管探頭進(jìn)入窒息帶內(nèi),CO濃度相比注氮前減小約25%,CO濃度穩(wěn)定在較低水平。由此可知,注氮后采空區(qū)內(nèi)CO濃度明顯降低,工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)埋管注氮對采空區(qū)遺煤自然發(fā)火起到較好的預(yù)防作用。

        圖6 注氮前后上隅角CO濃度變化規(guī)律

        5 結(jié)語

        1)通過對木瓜煤礦10#煤層進(jìn)行煤樣自燃特性實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)分析,確定CO、C2H4為采空區(qū)自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報指標(biāo)氣體。

        2)以10-100綜采工作面為例,建立束管監(jiān)測系統(tǒng),監(jiān)測、分析采空區(qū)內(nèi)CO、C2H4的濃度變化情況;結(jié)果表明,距工作面55.2 m及以上的采空區(qū)內(nèi)存在自然發(fā)火的危險。

        3)采空區(qū)采用注氮防滅火系統(tǒng),對采空區(qū)進(jìn)行CO濃度監(jiān)測,注氮后采空區(qū)內(nèi)CO濃度明顯降低;工作面的進(jìn)風(fēng)側(cè)埋管注氮對采空區(qū)遺煤自然發(fā)火起到較好的預(yù)防作用,為工作面的安全高效生產(chǎn)提供了保障。

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