白永成(新特能源股份有限公司,新疆 烏魯木齊 830024)
新特能源股份有限公司10kt/a 硫磺回收裝置由常規(guī)Claus制硫、尾氣處理SSR、硫磺成型3 個(gè)部分組成,其中尾氣處理采用加氫還原吸收工藝,日常運(yùn)行狀態(tài)下急冷塔是對(duì)加氫后的尾氣進(jìn)行冷卻、水洗的場(chǎng)所。其主要作用是降低加氫尾氣的溫度,使之達(dá)到理想的吸收溫度。同時(shí)通過水洗去除雜質(zhì),保護(hù)后續(xù)胺液吸收系統(tǒng)。醇胺吸收硫化氫的最佳溫度是40~45℃。因此,加氫尾氣經(jīng)過急冷塔后,被迫降低至40℃或更低。加氫尾氣自塔底進(jìn)入,與塔頂來的急冷水逆流接觸,在塔內(nèi)填料間完成傳熱。換熱后的急冷水自塔底流出,經(jīng)急冷水泵加壓,過濾器去除雜質(zhì),再經(jīng)水冷卻器降至更低的溫度,重新返回急冷塔內(nèi)作用于尾氣。
2010 年10 月31 日硫磺裝置在正常生產(chǎn)運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)硫磺泵房?jī)?nèi)C-201 至P-201 入口管線彎頭處有輕微滴漏,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)為彎頭腐蝕減薄泄漏,該段管線材質(zhì)為Q345R 碳鋼,分析原因如下。
C-201 介質(zhì)為急冷水,介質(zhì)溫度一般控制在30~45℃,操作壓力范圍在0.4~0.6MPa,通過熱交換吸收尾氣中的硫化氫、以及少量二氧化碳。由于硫化氫溶于水呈酸性水,因此,為典型的低溫濕硫化氫腐蝕環(huán)境。而硫化氫(H2S)溶于水中后電離呈酸性,金屬在H2S 水溶液中發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),金屬部位發(fā)生陽極反應(yīng)產(chǎn)生FeS,引起設(shè)備或管道壁減薄的腐蝕。H2S 腐蝕是均勻腐蝕,產(chǎn)生大量的腐蝕產(chǎn)物,這些產(chǎn)物在金屬表面形成一層保護(hù)膜,但由于膜的脆性,隨著厚度的加大和流體的沖刷,這層保護(hù)膜可能就會(huì)脫落,因此新的金屬表面重新暴露在腐蝕介質(zhì)中。
該環(huán)境中的腐蝕反應(yīng)機(jī)理可以表示為:
由于氫原子不斷滲入硫化物的垢層,導(dǎo)致垢層疏松多孔,使H2S 介質(zhì)不斷擴(kuò)散滲透,造成溶解在鋼中的氫原子溶度增大而使受彎頭硫化氫應(yīng)力腐蝕開裂。
硫磺回收裝置尾氣系統(tǒng)也存在一定的CO2腐蝕,因?yàn)槿芤褐猩倭课疵摮腃O2在有水的條件下會(huì)形成CO2腐蝕,因?yàn)槎趸既苋胨髮?duì)金屬材料有極強(qiáng)的腐蝕性,在相同的pH 值下,由于二氧化碳的總酸度比鹽酸高,因此,它對(duì)鋼鐵的腐蝕比鹽酸還嚴(yán)重。實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)溫度<60℃時(shí),二氧化碳對(duì)碳鋼的腐蝕速率隨著溫度的升高而增加,當(dāng)溫度>60℃后腐蝕速率反而降低,在60℃時(shí)出現(xiàn)最大值,這是因?yàn)闇囟鹊纳吣芗铀倩瘜W(xué)反應(yīng)速率,而隨著溫度的升高,腐蝕產(chǎn)物(FeCO3)的溶解度逐漸下降,促使腐蝕產(chǎn)物在碳鋼表面形成保護(hù)膜,從而降低了腐蝕速率。而為了保障冷卻吸收效果,急冷水溫度一般控制在30~45℃。
圖1 尾氣急冷水流程圖
圖2 切割下彎頭內(nèi)部沉積物
主要反應(yīng):Fe + 2CO2+ 2H2O→Fe(H CO3)2+ H2↑
Fe(HCO3)2→FeCO3+ CO2+ H2O
Fe(H CO3)2和FeCO3是一種稀松的腐蝕產(chǎn)物,由于受流體的沖刷,腐蝕產(chǎn)物隨之脫落形成新的金屬表面,繼而產(chǎn)生新的腐蝕,但這種反應(yīng)在溫度較高部位下較為嚴(yán)重。
從2010年1月1日至10月31日統(tǒng)計(jì)的硫磺裝置進(jìn)C-201(即R-201 出口)尾氣分析表1 如下:
表1 尾氣成份分析表
而從彎頭切割下后可以看到有部分黑色FeS 的沉積,垢層呈疏松狀,為H2不斷擴(kuò)散滲透,造成溶解在鋼中的氫原子溶度增大而使受彎頭氫致應(yīng)力開裂的結(jié)果。同時(shí),從腐蝕部位來看只是小范圍出現(xiàn)嚴(yán)重的腐蝕情況,存在泄漏處的材質(zhì)有局部的缺陷。從日常操作看,C-201 定期更換除鹽水后,塔的PH 會(huì)降低,易于使材質(zhì)暴露于腐蝕性環(huán)境中。
從設(shè)備維護(hù)管理上來分析,日常對(duì)出口線防腐檢測(cè)一般放在P-201 入口管線及出口來監(jiān)測(cè)C-201 出口至P-201 的整個(gè)管線的防腐情況。從實(shí)際看這是片面的,存在失真。檢測(cè)結(jié)果雖然顯示較好,但不能正確反應(yīng)C-201 出口至P-201 入口管線的腐蝕情況。
通過管線測(cè)厚數(shù)據(jù)如下:
圖3 P-201入口管線測(cè)厚數(shù)據(jù)圖
圖4 P-201出口管線測(cè)厚數(shù)據(jù)圖
參考PH 值對(duì)碳鋼腐蝕速度的影響,目前控制急冷塔C-201的PH 值在7-9,避免酸低溫濕硫化氫腐蝕;由于C-201 內(nèi)尾氣中組分為H2S與SO2,急冷水冷卻吸收H2S與SO2后,水溶液呈酸性,PH 會(huì)降低至7 以下;車間在工藝上設(shè)定平穩(wěn)率下限為7.2,當(dāng)PH值低于7.2 時(shí),通過向急冷水中注入20%氨水來調(diào)節(jié)C-201 中急冷水PH 值,并且控制PH 值在9 以下,從而避免堿性腐蝕;
圖5 PH值對(duì)碳鋼腐蝕速度影響圖
工藝調(diào)整,由于前期要求PH 值控制在7~8 之間,經(jīng)車間討論決定PH 控制在8~9 之間。通過班組巡檢檢測(cè),車間值班干部每班抽查以保證PH 控制在8~9。
日常操作對(duì)塔C-201 更換除鹽水后應(yīng)及時(shí)檢測(cè)急冷水PH值,若低于要求指標(biāo)及時(shí)注氨調(diào)節(jié)PH 值。
從以上兩幅管線厚度檢測(cè)圖可以得知:C-201 出口至P-201入口管線腐蝕嚴(yán)重部位從檢測(cè)數(shù)據(jù)可以得出發(fā)生在急冷水注氨點(diǎn)前,注氨點(diǎn)后管線、彎頭檢測(cè)結(jié)果顯示無異常。P-201 出口至S-201 檢測(cè)結(jié)果顯示無異常。
經(jīng)分析認(rèn)為這與急冷水的注氨點(diǎn)位置也有關(guān),車間計(jì)劃在裝置停工檢修期間,將注氨點(diǎn)位置移至E-203 出口,即進(jìn)C-201前,以保證C-201 內(nèi)急冷水PH 值在檢測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)更加真實(shí)準(zhǔn)確。
待后期在線腐蝕分析系統(tǒng)投用后,增加腐蝕監(jiān)測(cè)的手段和方式,以方便數(shù)據(jù)的收集,能更及時(shí)的反應(yīng)設(shè)備管線的腐蝕情況。
針對(duì)急冷水線易發(fā)生H2S-H2O 腐蝕的問題,車間從兩個(gè)方面入手,一是選擇具有較強(qiáng)抗硫腐蝕的材質(zhì),按照選材導(dǎo)則要求更換急冷水線為12Cr2AlMoV;其二是加強(qiáng)工藝指標(biāo)的控制,嚴(yán)格控制注入氨水量,確保急冷水的PH 值。