亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于工業(yè)以太網(wǎng)通信對礦井主立井提升系統(tǒng)的自動化改造

        2020-08-07 02:25:26
        礦山機械 2020年7期
        關(guān)鍵詞:箕斗立井提升機

        洛陽智超機電科技有限公司 河南洛陽 471031

        礦 井提升機是礦山生產(chǎn)的咽喉設(shè)備,尤其是主井提升機,它擔(dān)負著全礦的生產(chǎn)運輸任務(wù),要求監(jiān)控準(zhǔn)確、預(yù)警及時、調(diào)度合理、應(yīng)急措施及時到位[1]。目前大部分礦井還未真正地實現(xiàn)無人值守自動化,提升機控制設(shè)備一般由司機操控,隨著自動控制與監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展,特別是網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展,實現(xiàn)主立井提升機、裝載站、卸載站在正常情況下的無人值守以及遠程監(jiān)控已具備條件。

        1 存在問題

        (1)自動化程度不高,人為參與控制較多,對提升機的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟性都有一定影響。

        (2)監(jiān)控系統(tǒng)落后,僅在操作員站有控制權(quán)和監(jiān)視權(quán),企業(yè)調(diào)度中心沒有權(quán)限,無法及時了解設(shè)備狀況,進行合理調(diào)度和決策。

        (3)故障應(yīng)急手段落后,出現(xiàn)故障時,需要操作員電話通知企業(yè)調(diào)度中心,調(diào)度中心難以及時準(zhǔn)確地了解故障狀況,導(dǎo)致決策延時或不夠合理。

        (4)設(shè)備工藝參數(shù)的調(diào)整只能由現(xiàn)場操作員站進行,且需要有經(jīng)驗的工程師操作。由于礦井分布的特點,在多個設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時,工程師無法及時到達現(xiàn)場。

        (5)各礦井提升機系統(tǒng)相對獨立,監(jiān)控數(shù)據(jù)分散,不能給企業(yè)提供有效的故障分析依據(jù),做不到提前預(yù)警,不能減少安全隱患。

        (6)對機械設(shè)備主要部位檢測手段不夠,留有許多檢測盲點。

        (7)部分安全檢測為機械或模擬量檢測,檢測精度低,串口通信方式抗干擾能力差、可靠性低。

        為了解決上述問題,亟待實現(xiàn)一種無人值守的遠程集中監(jiān)控系統(tǒng)。

        2 改造實施方案

        以某金屬礦主立井提升系統(tǒng)為例,其主立井提升機電控及機械傳動部分、裝卸載集控站、裝載站、卸載站分布如圖 1 所示。

        2.1 提升機電控系統(tǒng)改造

        提升機型號:JKM-2.8×4(II);直流電動機型號:Z710-500;拖動方式:采用西門子原裝 6RA80全數(shù)字直流調(diào)速裝置,主回路為磁場恒定、電樞可逆并聯(lián) 12 脈動[2];提升高度為 470 m,最大運行速度為9.6 m/s。

        PLC 控制柜安裝于地面提升機房,原系統(tǒng)采用西門子 S7-300 PLC 主、從控制[3],主控柜 PLC 模塊包括電源模塊、CPU 模塊、DI/DO 模塊、AI/AO 模塊;操作臺 PLC 模塊包括電源模塊、CPU 模塊、DI/DO 模塊、AI/AO 模塊;主控柜 PLC 與操作臺 PLC通過 MPI 網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。

        圖1 主立井的布置Fig.1 Layout of main shaft

        2.1.1 改造方案

        在原主控柜增加 1 個西門子 CP343-1 通信模塊、1 個光電轉(zhuǎn)換模塊、1 個工業(yè)以太網(wǎng)交換機,在操作臺增加 1 個西門子 CP343-1 通信模塊、智能閘間隙及溫度檢測傳感器,如圖 2 所示。閘瓦檢測采用定位精度高、動作可靠、使用壽命長的無觸點位移開關(guān),溫度檢測采用遠紅外非接觸式溫度傳感器。

        在主控柜 S7-300 PLC 程序中增加產(chǎn)量自動統(tǒng)計程序,在上位機組態(tài)王軟件上重新配置產(chǎn)量統(tǒng)計顯示組態(tài)畫面[4],對提升礦石的班、日、月、年產(chǎn)量及相應(yīng)礦倉礦石種類實現(xiàn)自動統(tǒng)計,且設(shè)置數(shù)據(jù)查看權(quán)限,避免操作人員誤操作。

        2.1.2 方案實施

        PLC 模塊負責(zé)提升機油壓制動系統(tǒng)控制與保護、電動機傳動系統(tǒng)速度的控制與保護、提升容器位置的控制與保護,以及安全回路雙線制冗余保護[5];接收閘瓦磨損傳感器 (共 16 路)和閘盤溫度傳感器 (共 2路)信號,實時檢測閘瓦間隙和閘盤溫度,并顯示在遠程監(jiān)控站上,既可設(shè)置閘瓦間隙超限預(yù)報警和閘瓦磨損故障報警,也可設(shè)置彈簧疲勞預(yù)報警、彈簧故障報警以及閘盤溫度報警。

        圖2 改造后的提升機電控系統(tǒng)Fig.2 Transformed electric control system of hoist

        安裝完線性位移型閘瓦磨損傳感器后,首先在遠程監(jiān)控站的顯示器上用鼠標(biāo)點擊“閘瓦間隙清零”按鈕,此時“閘瓦間隙清零”閃爍,3 s 后 PLC 自動設(shè)置閘瓦的初始位置,并記錄存儲該值作為閘瓦間隙超限、閘瓦磨損、彈簧疲勞預(yù)報警和故障報警的依據(jù)。當(dāng)提升機抱閘時,檢測閘瓦磨損量,以“-”值表示;當(dāng)提升機敞閘時,檢測閘瓦間隙超限和彈簧疲勞故障,以“+”值表示。當(dāng)閘盤溫度超過 65 ℃ 時,預(yù)報警;當(dāng)閘盤溫度超過 75 ℃ 時,故障報警。

        2.2 裝卸載集控站電控改造

        裝卸載集控站電控柜安裝于井口控制室,原電控柜采用西門子 S7-300 PLC 控制,PLC 模塊包括電源模塊、CPU 模塊,配置 2 個 DP 通信模塊 IM153 分別放在裝載站電控柜和卸載站電控柜,通過 Profibus-DP 總線進行數(shù)據(jù)通信,完成裝載站和卸載站的集中控制和信號傳輸,同時與提升機電控柜 PLC 通過 MPI 網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。

        2.2.1 改造方案

        在原裝卸載集控站 PLC 控制柜增加 1 個西門子 CP343-1 通信模塊、1 個 Profibus-DP光纖轉(zhuǎn)換模塊 OLM,改造后如圖 3 所示。

        圖3 改造后的裝卸載集控站電控系統(tǒng)Fig.3 Transformed eletric control system of loading and unloading centralized control station

        2.2.2 方案實施

        PLC 通過 CP343-1 通信模塊與提升機電控實現(xiàn)MPI 數(shù)據(jù)通信;通過 Profibus-DP 總線,經(jīng)由 DP 轉(zhuǎn)光纖模塊 OLM 與裝載站 PLC 和卸載站 PLC 進行數(shù)據(jù)通信,實現(xiàn)對裝卸載站的集中控制。

        2.3 裝載站電控改造

        裝載站 PLC 控制柜安裝于井底裝載站硐室,完成箕斗裝載工藝控制、安全保護及運行狀態(tài)監(jiān)控。裝載站的設(shè)備分布如圖 4 所示。裝載站原 PLC 控制柜安裝有電源模塊、IM153 模塊、DI/DO 模塊、AI/AO模塊。

        圖4 裝載站的設(shè)備分布Fig.4 Equipment layout in loading station

        2.3.1 改造方案

        在原裝載站 PLC 控制柜增加 1 個 Profibus-DP 光纖轉(zhuǎn)換模塊 OLM,改造后如圖 5 所示。

        圖5 改造后的裝載站電控系統(tǒng)Fig.5 Transformed electric control system of loading station

        在計量斗最大容積線處安裝一個檢測開關(guān),與計量稱重模塊形成雙保護回路,互為冗余。當(dāng)計量斗內(nèi)礦石質(zhì)量達到系統(tǒng)設(shè)置時,如果計量稱重模塊未能正確檢測到礦石質(zhì)量,導(dǎo)致礦石繼續(xù)裝載,在礦石超過容積線時,檢測開關(guān)給出一個開關(guān)信號,觸發(fā)礦倉定容保護動作,裝載系統(tǒng)自動停止礦石裝載并報警。

        在放礦機出口輸送帶處安裝超聲波檢測傳感器,用于檢測直徑大于某一尺寸的大顆粒礦石,預(yù)防下料口堵塞。超聲波傳感器適用于惡劣工況和灰塵環(huán)境,安裝于帶式輸送機上方,通過檢測塊狀礦石高度,從而判斷物料大小,一旦檢測出有大顆粒物料,立即報警,停止放礦機和帶式輸送機,待問題處理完后,再正常運行。

        2.3.2 方案實施

        裝載工藝控制包括振動給礦機、帶式輸送機、計量斗、扇形門、活溜嘴控制,通過計量稱重傳感器和PLC 可以實現(xiàn)計量斗的定量稱重裝載。當(dāng)定量斗為箕斗裝載結(jié)束后,收回計量斗活溜嘴,關(guān)閉計量斗的扇形門,為提升機發(fā)送“裝載完成”信號。箕斗離開裝載位置后,啟動帶式輸送機和振動給礦機,為計量斗輸送礦石,PLC 通過計量稱重傳感器實時檢測計量斗內(nèi)的礦石質(zhì)量,當(dāng)?shù)V石質(zhì)量達到要求時,停止振動給礦機和帶式輸送機,為下一次箕斗裝載做準(zhǔn)備。

        為了防止提升機過載運行,采用計量和計容雙保護回路,同時設(shè)置大顆粒礦石超聲波檢測和放礦機卡斗檢測保護。通過檢測計量斗內(nèi)的礦石質(zhì)量在單位時間的變化率,來判斷是否存在大塊礦石堵塞放礦口的問題,并進行報警。

        2.4 卸載站電控改造

        卸載站 PLC 控制柜安裝于井口卸載站控制室,完成箕斗卸載工藝控制、安全保護及運行狀態(tài)監(jiān)控。原控制柜安裝有電源模塊、IM153 模塊、DI/DO 模塊、AI/AO 模塊。

        2.4.1 改造方案

        在原 PLC 控制柜增加 1 個 Profibus-DP 光纖轉(zhuǎn)換模塊 OLM、2 個箕斗門開閉檢測傳感器、防撕裂保護裝置和輸送帶打滑檢測裝置、井上礦倉定容檢測開關(guān),改造后如圖 6 所示。

        圖6 改造后的卸載站電控系統(tǒng)Fig.6 Transformed electric control system of unloading station

        2.4.2 方案實施

        控制柜 PLC 模塊完成與裝卸載集控站控制柜內(nèi)PLC 的數(shù)據(jù)通信;增加箕斗門關(guān)閉保護和對井上礦倉礦位的檢測。在卸載曲軌位置安裝箕斗門關(guān)閉檢測傳感器,用于檢測箕斗門的開閉狀態(tài),防止箕斗在箕斗門未完全關(guān)閉時從曲軌滑出,避免箕斗未卸空時的二次過量裝載和裝載時的井底漏料造成的安全隱患。

        當(dāng)井上礦倉礦石不滿倉時,提升系統(tǒng)自動運行;當(dāng)井上礦倉礦石滿倉時,提升系統(tǒng)自動停止。礦石下放,礦位降低,再次檢測到井上礦倉不滿倉時,提升機再次進入自動提升循環(huán)。增加井上礦倉定容檢測開關(guān),防止裝載時超過礦倉最大容積,導(dǎo)致卸礦溜槽卡堵、礦石溢出礦倉掉入井筒。

        2.5 遠程集控站改造

        遠程集控站安裝于礦山中控室,完成主立井提升機、裝載站與卸載站的工藝控制、安全保護及運行狀態(tài)監(jiān)控。

        2.5.1 改造方案

        遠程集控站安裝有工控機、顯示器、光電轉(zhuǎn)換模塊,在原遠程集控站增加 1 臺工業(yè)控制計算機 IPC 810、1 個光電轉(zhuǎn)換模塊、1 個工業(yè)交換機,如圖 7所示。

        2.5.2 方案實施

        以工業(yè)以太網(wǎng)通信模式與提升機PLC 控制柜、裝卸載集控站 PLC 控制柜、裝載站 PLC 控制柜、卸載站 PLC控制柜進行連接,并完成數(shù)據(jù)交換。編制有提升機運行監(jiān)控畫面、裝載站監(jiān)控畫面和卸載站監(jiān)控畫面,可在集控室實現(xiàn)對提升機、裝載站和卸載站的工藝控制、安全保護及運行狀態(tài)監(jiān)控[5]。

        圖7 改造后的遠程監(jiān)控站通信網(wǎng)絡(luò)Fig.7 Transformed communication network of remote monitor station

        主立井提升機、裝卸載集控站、裝載站與卸載站的遠程監(jiān)控通信如圖 8 所示。

        3 遠程集控控制功能的實現(xiàn)

        遠程集控站有全自動和半自動 2 種工作方式,正常工作時為全自動工作方式。

        圖8 改造后的通信網(wǎng)絡(luò)Fig.8 Transformed communication network

        3.1 全自動工作方式

        在全自動運行方式下,在遠程監(jiān)控站,操作人員在上位監(jiān)控系統(tǒng)上選擇全自動,提升機系統(tǒng)進入自動運行模式。井底裝載系統(tǒng)在自動模式下,先對計量斗進行自動裝載。系統(tǒng)自動對計量斗內(nèi)礦石質(zhì)量進行檢測,確定計量斗內(nèi)無礦石,則自動啟動帶式輸送機、振動放礦機將礦石裝入箕斗,待稱重傳感器檢測到計量斗內(nèi)礦石質(zhì)量達到系統(tǒng)設(shè)置時,系統(tǒng)自動停止計量斗的裝載,等待箕斗自動運行到井底裝載停準(zhǔn)位置。計量裝載系統(tǒng)接收到箕斗下到位的停準(zhǔn)信號后,自行啟動液壓站,順序打開活溜嘴、扇形門,將礦石卸至箕斗內(nèi),待稱重傳感器檢測到計量斗已卸空,則自動落下扇形門,收起活溜嘴,待兩者全部到位后,給出允許開車指令,信號系統(tǒng)發(fā)出上提信號,箕斗自動開始提升,計量裝載系統(tǒng)又開始重復(fù)對計量斗進行自動裝載,進入下一工作循環(huán)。

        提升機在自動模式下,先自行啟動外圍設(shè)備,檢測到箕斗未在井口卸載位置,信號系統(tǒng)自動發(fā)出上提信號,將箕斗先提升至井口卸載站,保證箕斗已卸空,再自動發(fā)出下放信號,進入自動化運行。提升系統(tǒng)將箕斗落至井底裝載位置,井底箕斗到位開關(guān)動作,信號系統(tǒng)自動發(fā)出停車信號,提升機自動停車,等待裝載系統(tǒng)對箕斗裝礦。裝載系統(tǒng)對箕斗裝載完成后,信號系統(tǒng)自動發(fā)出上提信號,提升機接收到井底裝載系統(tǒng)發(fā)出的上提信號,則自動開始提升,完成啟動、加速、勻速、減速和爬行的運行過程,當(dāng)箕斗到達井口卸載位置時,井口到位開關(guān)動作,信號系統(tǒng)自動發(fā)出停車信號,提升機自動停車,礦石卸入井口溜井內(nèi),箕斗卸空后,信號系統(tǒng)自動發(fā)出下放信號,提升機自動開始下放,將箕斗落至井底裝載位置,進入下一工作循環(huán)。在系統(tǒng)的整個運行過程中,均不需要人工參與操作,從而實現(xiàn)了主井提升系統(tǒng)的自動化運行。

        3.2 半自動工作方式

        在半自動運行方式下,在遠程監(jiān)控站或箕斗井卷揚操控室,操作人員在上位監(jiān)控系統(tǒng)上選擇半自動,提升機進入半自動運行模式,井底計量裝載系統(tǒng)進入手動工作模式。在該模式下,提升機上提信號由井底裝載系統(tǒng)操作人員手動發(fā)出,下放信號是由井口卸載站操作人員手動發(fā)出,提升機接收到信號后,卷揚司機按動運行按鈕,提升機根據(jù)開車信號,開始上提或下放。井底計量裝載系統(tǒng)對計量斗的裝載和卸載工作都是人工手動完成,該模式只在日常檢修時采用。

        4 改造效果

        通過對礦井主立井提升系統(tǒng)自動化遠程集控改造,與傳統(tǒng)礦井主立井提升系統(tǒng)控制技術(shù)相比,具有明顯的優(yōu)勢,可實現(xiàn)無人值守的主立井提升系統(tǒng)遠程集中監(jiān)控。作為新型的遠程監(jiān)控手段,更直接、更有效、更實用,主立井提升機不需配置絞車司機,可以減少用工成本,由值班調(diào)度對主立井提升系統(tǒng)運行情況進行實時監(jiān)控;安全保護齊全,對主立井自動化提升的安全性起到至關(guān)重要的作用,降低了故障率,提升了生產(chǎn)效率,收到了良好的效果;以“自動化減人,機械化換人”為理念,實現(xiàn)了無人值守、減員增效的目標(biāo)。

        5 結(jié)語

        對礦井主立井提升系統(tǒng)中提升機、裝卸載集控站、裝載站、卸載站的電控系統(tǒng)進行設(shè)計改造,采用工業(yè)以太網(wǎng)通信,借助組態(tài)監(jiān)控軟件,實現(xiàn)了主立井提升系統(tǒng)無人值守。通過互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢,可實現(xiàn)異地對礦井主立井提升系統(tǒng)遠程在線監(jiān)測,對電氣設(shè)備、機械設(shè)備關(guān)鍵參數(shù)進行數(shù)據(jù)分析,為設(shè)備正常運行提供有力支援。

        猜你喜歡
        箕斗立井提升機
        大噸位提升機箕斗過放液壓緩沖系統(tǒng)沖擊性能研究
        干熄焦提升機控制系統(tǒng)的改造
        山東冶金(2022年4期)2022-09-14 09:00:00
        PLC技術(shù)在煤礦提升機控制系統(tǒng)的應(yīng)用
        葫蘆素煤礦主立井凍結(jié)單層井壁壁后注漿施工技術(shù)應(yīng)用
        司馬礦新回風(fēng)井帶風(fēng)網(wǎng)試運轉(zhuǎn)及通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整
        煤(2020年8期)2020-08-11 07:12:46
        后卸式斜井箕斗多點卸載的設(shè)計與應(yīng)用
        煤礦用提升機提升能力的驗算方法
        山西煤炭(2015年4期)2015-12-20 11:36:20
        立井掩護式金屬骨架揭穿突出危險煤層
        淺析多繩摩擦式提升機首繩以舊帶新式更換方法
        中國機械(2014年10期)2014-04-29 13:33:52
        礦井提升機的無速度傳感器矢量控制
        网红尤物泛滥白浆正在播放| 午夜家庭影院| 91超碰在线观看免费| 久久精品一区二区三区夜夜| 激情 一区二区| 水蜜桃在线观看一区二区国产| 人人人妻人人人妻人人人| 久久亚洲国产成人精品性色 | 女同中文字幕在线观看| 国产一区二区三区四色av| 欧美俄罗斯40老熟妇| 国产人在线成免费视频麻豆| 人妻尤物娇呻雪白丰挺| 国产av精品一区二区三区久久| 内射爽无广熟女亚洲| 欧美理论在线| 五月天亚洲av优女天堂| 加勒比东京热中文字幕| 国产成熟人妻换╳╳╳╳| 国产91吞精一区二区三区| 日本成年少妇人妻中文字幕| 久久青青草原国产毛片| 天堂草原电视剧在线观看图片高清| 亚洲一区二区三区av链接| 女同重口味一区二区在线| 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆| 国产一区二区三区影院| 国产精品久久久久免费看| 最新国产激情视频在线观看| 欧美狠狠入鲁的视频777色 | 少妇精品无码一区二区三区| 亚洲国产欲色有一二欲色| 蜜桃视频在线免费观看| 少妇性l交大片| 久久夜色精品国产亚洲噜噜 | 成人国产精品免费网站 | 放荡人妻一区二区三区| 国产情侣自拍在线视频| 欧美金发尤物大战黑人| 国产综合久久久久影院| 97成人精品在线视频|