陳雪嘯
(山西晉煤集團長平煤業(yè)有限責任公司,山西 晉城 048000)
山西晉煤集團長平煤業(yè)有限責任公司53081 巷位于井田五盤區(qū)北翼,巷道北部為實煤區(qū),東部為5308 工作面,南部為五盤區(qū)大巷,西部為53082 巷(已掘進到位)。如圖1 所示。
圖1 53081 巷平面布置示意圖
53081 設計長度為1400m,巷道設計斷面規(guī)格為寬×高=5.4×4.1m,施工巷道從五盤區(qū)膠帶機巷開口沿3#煤層頂板掘進施工。3#煤層總厚度5.92m,普氏硬度為2.7~3.2,煤層最大傾角為6°,最小傾角為1°,平均傾角為3°。
3#煤層無偽頂,直接頂主要以泥巖為主,平均厚度3.13m,普氏硬度f=3.53, 抗壓強度35.41MPa,抗剪強度0.84MPa,穩(wěn)定性較差;基本頂主要以砂質泥巖為主,平均厚度為5.68m,普氏硬度f=4.9,抗壓強度48.79MPa,抗剪強度1.81MPa,穩(wěn)定性較好。
53081 巷采用EBZ263 型掘進機掘進,截至目前巷道已掘進至530m 處。為了便于53081 巷與53082 巷通風及行人,施工巷道每掘進80m 需對53081 巷施工一條垂直通風橫川。通風橫川設計長度為60m,斷面規(guī)格為寬×高=4.5×4.1m,與53081 巷開口角度為75°。第一個通風橫川位于巷道掘進350m 處,共計需施工12 條通風橫川。
(1)1#~3#通風橫川主要采用全斷面爆破施工工藝,工作面共計布置60 個爆破鉆孔。其中掏槽孔6 個,深度為1.5m,單孔裝藥量為0.9kg;輔助孔24 個,深度為1.3m,單孔裝藥量為0.6kg;周邊孔30 個,深度為1.3m,單孔裝藥量為0.6kg。巷道單茬掘進深度為1.0~1.2m。
(2)通風橫川在掘進前30m 范圍內,在53082巷內安裝的SSJ-800 型帶式輸送機上方安裝一部耙?guī)r機聯(lián)合運輸通風橫川爆破落下的煤矸。當巷道掘進長度超過30m 后,在通風橫川內再安裝一部輸送機進行聯(lián)合出煤。
(1)施工周期長。傳統(tǒng)爆破掘進施工時,每天掘進工程量為3.5m,一條通風橫川掘進周期為20d,巷道掘進速度慢,增加了巷道掘進成本。
(2)設備安裝數(shù)量多。每條通風橫川在施工時需安裝一部SSJ-800 型帶式輸送機以及一部P-60B隔爆型耙?guī)r機,巷道內安裝設備數(shù)量多,安裝周期長。而且受爆破影響,巷道內機電設備損壞嚴重,增加了設備維修成本費用。
(3)煤矸運輸效率低。通風橫川爆破掘進后采用傳統(tǒng)耙?guī)r機出煤時,煤矸運輸周期為2.5h,在運輸煤矸時無法進行井下其他工序如頂板支護等,造成煤矸運輸效率低,延遲了巷道掘進周期。
(4)施工危險性高。由于53081 巷掘進煤層為石炭系3#煤層,煤層穩(wěn)定性差易破碎,采用爆破掘進施工時,受爆破震動影響巷道掘進后兩幫煤壁片幫嚴重,需二次重新補打,增加巷道支護成本及勞動作業(yè)強度。而且在爆破震動作用下,施工巷道直接頂極不穩(wěn)定,容易發(fā)生頂板局部冒落現(xiàn)象。
(1)拐彎巷道掘進機一次性成巷技術,主要利用鋼絲繩滑輪對轉載機機尾進行懸吊,使得轉載機機尾在帶式輸送機水平中心線上可自由縱向移動,同時在轉載機機尾安裝卸煤漏斗,掘進后煤矸通過卸煤漏斗直接落入輸送機中。
(2)掘進時掘進機可按設計角度進行拐彎,從而對巷道進行掘進,掘進機掘進時轉載機機尾在滑輪作用下進行移動。當掘進機完全進入拐彎巷道后放下轉載機機尾繼續(xù)掘進。
(1)在掘進4#通風橫川時,首先將巷道內SSJ-800 型帶式輸送機機尾移至距橫川開口2.0m 處,且輸送機安裝在橫川開口對面?zhèn)?,保證掘進機拐彎掘進時具有足夠的旋轉空間。
(2)首先在帶式輸送機上方頂板安裝兩個鋼絲繩固定座。固定座主要由厚度為5mm 鋼板制成,鋼板長度為0.5m,寬度為0.5m,在鋼板四個角分別焊制一個直徑為25mm 圓孔,在鋼板中部焊接一個鋼絲繩固定件。如圖2 所示。
圖2 通風橫川機械化掘進施工平面示意圖
(3)每個鋼絲繩固定座采用四根直徑為17.8mm、長度為5.3m 錨索進行固定。第一個固定座安裝在巷道開口對面頂板處,兩個固定座間距為30m。兩個固定座安裝后中心線與輸送機中心線在水平面上重合。
(4)在兩個固定座上安裝一根直徑為17.8mm鋼絲繩,在鋼絲繩上安裝一個活動滑輪,并將轉載機機尾吊掛在滑輪下方,吊掛后保證轉載機機尾與輸送帶垂直高度為1.0m,最后在轉載機機尾安裝一個漏煤斗,確保轉載機卸煤時能夠穩(wěn)定地落入帶式輸送機中。
(5)在進行通風橫川掘進時,首先將機組退至皮帶尾處然后進行斜切切割巷道開口處三角煤柱。隨著三角煤柱割煤完成后掘進機前移施工第一刀機組硐室,硐室長度為25m。
(6)第一刀機組硐室施工完成后,推出掘進機至53081 巷并水平前移2.0m,然后再次斜切掘進施工第二刀機組硐室。待機組硐室全斷面施工到位后,放下轉載機機尾,延長53081 巷帶式輸送機至巷口,然后掘進機全斷面掘進通風橫川。
(1)機械化程度高。該施工技術機械化水平高,解決了傳統(tǒng)拐彎巷道機械化掘進難度大、施工周期長等技術難題,縮短了拐彎巷道掘進周期。
(2)縮短設備安裝數(shù)量。該施工技術減少了工作面機電設備安裝數(shù)量,降低了設備安裝、拆卸勞動作業(yè)強度,簡化了設備布置工藝。
(3)加快了煤矸運輸效率。掘進機掘進期間可進行煤矸運輸、支護施工等工序,提高了工作面煤矸運輸效率,縮短了工作面支護、煤矸運輸、掘進等工序時間。
(4)保證了巷道施工安全。采用掘進機進行拐彎巷道掘進時,可根據巷道煤巖層穩(wěn)定情況適當調整掘進進度,避免了傳統(tǒng)爆破施工時爆破震動對不穩(wěn)定煤巖層影響,減少了巷道支護爆破損壞率,有效保證了巷道掘進安全。
(1)采用該掘進技術后巷道平均掘進工程量為7.2m/d,與3#通風橫川相比,施工周期縮短了7d,降低了巷道掘進成本費用達6.3 萬元。
(2)采用該掘進技術后巷道支護失效率由原來的17%降低為2%,降低了巷道二次補打支護成本費用及勞動費用達3.4 萬元。
(3)4#通風橫川施工過程中煤矸運輸時間共計為62h,與3#貫通橫川相比,煤矸運輸時間縮短71h,大大提高了巷道煤矸運輸率,加快了巷道掘進速度。
(4)采用該技術后,避免了爆破震動對巷道內機電設備損壞率,巷道機電設備損壞率由原來的7%降低至3%以下,降低設備維修成本費用達27萬元。