摘? ? 要:隨著社會的發(fā)展,越來越多的城市開展地鐵,針對地鐵施工普片存在混凝土結構裂縫問題,從多個方面加以論述,對裂縫控制起指導作用,經(jīng)實踐應用效果較好。
關鍵詞:混凝土;裂縫;原因;控制措施
1? 引言
在廈門地鐵一號線園博苑站的工程中,由于車站處于的地理位置、地質情況、施工工藝及結構形式比較特殊,地下水造成的問題比較突出,通過合理的施工方法,控制混凝土的澆筑質量、防水層的施工,使得工程順利完工。
2? 工程概況
廈門地鐵1號線園博苑站為兩層三跨結構,車站總長263.3m,基坑深度為16.5m,寬度為20.7m。車站的圍護形式采用φ1200mm鉆孔灌注樁+φ800mm高壓旋噴樁+臨時立柱+φ609mm內(nèi)支撐。止水帷幕采用三重管高壓旋噴樁。車站設置在廈門集杏海堤北側停車場內(nèi),南側現(xiàn)狀為集杏海堤,西南角為杏林大橋。
3? 工程地質及水文條件
本站位于由人工填土、碎石素填土、淤泥質土、可塑殘積砂質粘性土、硬塑殘積砂質粘性土、全風化花崗巖、散體狀強風化花崗巖、碎裂在強風化花崗巖、微風化花崗孤石、全風化輝綠巖、散體狀強風化輝綠巖。地下水主要有第四系孔隙水和基巖裂隙水。
4? 施工過程中的難點
本站為廈門市重點工程,工期緊湊,車站又處于集杏海堤附近。施工中要考慮海水對車站的影響。車站土質為全風化花崗巖,施工過程中要做好隨挖隨噴。由于土質滲水較大,圍巖不能達到自穩(wěn)的情況,往往還沒開始進行噴射混凝土就開始出現(xiàn)樁間崩塌,造成支護難,工序銜接緊,施工中樁皮的破除又恰恰耽誤了最佳進行噴射混凝土的時間,正是因為這些問題,導致后續(xù)過程中混凝土出現(xiàn)大規(guī)模的裂縫。
5? 工程重點及混凝土裂縫產(chǎn)生的原因
由于園博苑站基坑較深,受力復雜,防水要求高,可能在施工過程中出現(xiàn)一些未知的因素,往往越到施工的后期,混凝土滲漏點越多,特別是在變形縫的位置,達到了每小時10L的滲水量,給后期施工帶了的很多的不便。
現(xiàn)我們將這些可能導致混凝土裂縫產(chǎn)生的原因加以論述。
5.1? 設計方案不完善
(1)基坑止水帷幕采用高壓旋噴樁,設計止水范圍僅僅為地表以下8m,可能由于深度不夠,因地表為回填土,往往打下去之后深度可能只有4m,往往達不到止水的效果。(2)基坑共設置降水井共30座,全部為坑內(nèi)降水。圍護結構寬度為23.7m,長度為263.3m,未考慮坑外降水??觾?nèi)降水井又較密集,往往開挖過程中司機視線不好,造成降水井的破壞,導致后續(xù)降水達不到預先的效果。(3)車站接縫全部采用鍍鋅鋼板止水帶,為剛性材料,車站長度較長。未在合理的位置設置橡膠止水帶,導致應力過于集中。
5.2? 施工過程中問題
(1)基坑開挖之后未及時噴射混凝土,樁間土體暴露時間過長,崩塌嚴重。(2)混凝土澆筑前,出現(xiàn)墻縫滲水,混凝土澆筑后由于早起強度較低,受地下水壓影響,混凝土受到了地下水的侵蝕,導致形成一系列的裂縫。(3)圍護結構混凝土灌注樁侵線嚴重,導致后期防水層鋪設達不到設計規(guī)定的平整度。這樣鋪設的防水層,表面不平整,接縫處理困難。在施工過程中又恰好遇到了樁間土提的崩塌,這也是后期滲漏水的原因。(4)混凝土施工時振搗不密實:車站采用高大鋼模板,模板為單面模板,加固困難,混凝土澆筑過程中稍不注意就會造成模板跑模,爆模。工人在施工中過于緊張,振搗不到位,導致后續(xù)裂縫產(chǎn)生。(5)養(yǎng)護工作不到位:車站頂板施工正趕在4月~7月。澆筑混凝土往往在夜間進行,白天溫度較高,廈門地區(qū)平均溫度為35℃,這樣往往加大了養(yǎng)護工作的難度,平均養(yǎng)護為4次/天。
5.3? 原材料的原因
(1)車站側墻厚度為0.7m,底板厚度為1m,頂板厚度為0.8m,車站混凝土均為大體積混凝土。材料配比要求較高,施工控制難度點大。(2)泵送商品混凝土的廣泛應用,混凝土塌落度、泵送劑等其他外加因素的影響導致混凝土水化熱增加。(3)混凝土等級太高,均為C40高強混凝土,導致水泥用量增加。
5.4? 其他因素的影響
(1)混凝土運輸時間過久:混凝土采用商品混凝土,拌合站距施工現(xiàn)場10km,車輛到達現(xiàn)場后,塌落度達不到預先的要求。(因塌落度的影響,現(xiàn)場實驗員進行重新調試,往往達不到預先的配合比的要求。(2)施工中未采用措施:如內(nèi)降外保,預埋冷水管或采用塑料薄膜養(yǎng)護。
針對上述問題,下面我們論述下混凝土裂縫的控制措施。
6? 設計上對混凝土裂縫控制的措施
6.1? 合理設計鋼筋
因地鐵抗震要求較高,往往鋼筋直接較大,而鋼筋的彈性模量比混凝土的彈性模量大7-15倍,合理的鋼筋配置可以起到減輕混凝土收縮的程度,在相同的配筋率下,應選擇細筋密布的方法。
6.2? 合理的留伸縮縫
伸縮縫是為了防止因溫度效應而設置的一種縫。由于園博苑站主體結構未設計伸縮縫,可能是混凝土開裂的原因之一。按照《鋼筋混凝土結構設計規(guī)范》規(guī)定:現(xiàn)澆鋼筋混凝土連續(xù)式結構伸縮縫間距為55m,合理設置伸縮縫對大體積結構房子溫度裂縫是非常有效的。
6.3? 后澆帶
它是施工期間保留的臨時性溫度收縮變形縫,是一種特殊的施工縫。設計后澆帶的目的是取代結構中永久的伸縮縫。要求在澆筑后澆帶之前,結構混凝土至少30%收縮完成。
6.4? 選用相應的水泥
混凝土內(nèi)部的溫度升高,主要取決于水泥的用量及品種。應優(yōu)選選用水化熱較低的水泥品種,如礦渣水泥。在符合設計的前提下,充分利用混凝土的后期強度,減少水泥用量。
6.5? 骨料
目前泵送商品混凝土碎石規(guī)格一般為5mm~25mm,建議在保證后期混凝土強度不變的前提下增加碎石的粒徑,采用5mm~40mm的碎石,在水灰比相同的情況下水泥用量可以減少15kg。
6.6? 外加劑
為了達到抗裂、防水的目的,可以在配置混凝土的時候,加入一些減水劑、緩凝劑、為膨脹劑等。外加劑的質量對混凝土影響被長達,摻入有效的外加劑來減少水泥用量,從而達到預防裂縫的措施。
7? 施工中對混凝土控制的措施
7.1? 現(xiàn)場嚴禁加水
混凝土運至現(xiàn)場的和易性和塌落度滿足泵送要求,由于管理不當,導致工人盲目加水,造成混凝土配合比發(fā)生變化,導致不同配比產(chǎn)生的凝縮裂縫和干縮裂縫。
7.2? 分層澆筑,快插慢拔
大體積混凝土應分層澆筑,每層應該在30cm左右,混凝土振搗時振動棒應快插慢拔,插點要均勻排列,逐點移動,順序進行,不得有遺漏。移動半徑不得大于振搗作用的1.5倍(一般30cm~40cm)。振搗上一層時,應插入下層中5cm左右,以消除兩層之間的接縫,同時在振搗上層混凝土時,要在下層混凝土初凝之前進行。
7.3? 二次壓漿,及時養(yǎng)護
混凝土澆筑完成后,應及時對混凝土進行表面壓漿,已保證混凝土面的平整度。在凝固的第一時間,為了防止混凝土由于溫度的原因產(chǎn)生的影響,應及時采取覆蓋保濕養(yǎng)護。適當?shù)目梢圆扇⌒钏B(yǎng)護。
7.4? 及時回填
由于晝夜溫差較大,車站頂板施工完又長時間的暴漏,時間久了也會產(chǎn)生溫度引起的變形,應盡快做好回填工作。
8? 實踐的確定
為了探究溫度對混凝土裂縫的影響,我們對園博苑站20-22軸(里程YDK20+401.294~YDK20+381.294)頂板進行了預埋冷水管降溫的試驗。
采用直徑φ32mm的,壁厚2.5mm的鍍鋅鋼管,端頭切絲,并用彎管接頭和直管接頭連接。
連接過程中應牢固,并纏好冷膠帶防漏水,將冷凝管與鋼筋固定防止混凝土灌注、振搗時造成失效。
水管排列方式為矩形排列,間距2m一道,分上下兩層,層距0.6m,設2個進水孔,2個出水孔(圖2、圖3)。
澆筑混凝土完成后24小時開始通水,分別用2個溫度計測量出水孔1和出水孔2的溫度,形成記錄,保證進水溫度和出水溫度相差不超過30度。
9? 結束語
經(jīng)過多方面的觀察和記錄,發(fā)現(xiàn)用冷水管降溫的方法,頂板裂縫明顯減少。經(jīng)觀測,18-20軸頂板裂縫共10道,20-22軸頂板裂縫為5道。大體積混凝土內(nèi)部溫度的影響可能是造成混凝土裂縫產(chǎn)生的原因??傊?,地下工程的裂縫控制是一個綜合性的課題,要通過設計、施工、材料等環(huán)節(jié)進行全面控制,才能減少裂縫的產(chǎn)生。
參考文獻:
[1] GB 50010—2010.混凝土結構設計規(guī)范[S].
[2] 徐有鄰,顧祥林.《混凝土結構工程裂縫的判斷與處理》[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2016.
作者簡介:
褚宏鑫(1992—)男,漢族,福建廈門人,助理工程師,本科,研究方向:市政工程。