周文彬
(中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 滿洲里 021400)
內(nèi)蒙古某銅礦石灰乳制備系統(tǒng)由于石灰質(zhì)量變化,石灰儲(chǔ)罐下料口因堆積潮濕等原因經(jīng)常堵塞等問題,嚴(yán)重影響了pH的穩(wěn)定控制,進(jìn)而混合浮選崗位很難保證工藝流程穩(wěn)定,對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)帶來非常不利的影響。為了解決此問題,選礦廠浮選車間對(duì)石灰間石灰罐輸送裝置進(jìn)行改造,通過改造后,實(shí)現(xiàn)石灰穩(wěn)定輸送,避免輸送裝置堵塞現(xiàn)象發(fā)生,混合浮選指標(biāo)得到穩(wěn)定控制。主要是三個(gè)系列石灰乳管路材質(zhì)均由焊接鐵管改為法蘭連接的尼龍管,保證了管路通暢,便于清理;更換了石灰乳上量泵,增大了石灰乳流量,降低了配制濃度,降低了石灰單耗;改造三系列石灰罐下料口和下料閘板閥,顯著降低了下料口堵塞的頻率,穩(wěn)定了浮選作業(yè)pH值,保證混合浮選銅鉬回收率[1,2]。
某大型銅鉬礦山企業(yè),在低品位入選礦石條件下,年產(chǎn)出銅金屬量約7.6萬噸,產(chǎn)出鉬金屬量約6千噸。混合銅鉬浮選作業(yè)的藥劑制度就是在堿性條件下進(jìn)行銅鉬混合浮選,重要浮選工藝參數(shù)pH值的穩(wěn)定控制,由于礦石整體上顯酸性,綜合藥劑成本,最終確定用石灰來調(diào)節(jié)入選礦漿的pH值。隨著原礦處理礦量逐漸增大,由于入選礦石品位較低、礦石性質(zhì)多變、處理礦量逐漸增大,浮選指標(biāo)操作面臨著非常大的考驗(yàn)。入選礦石性質(zhì)多變,混合浮選階段達(dá)到pH值穩(wěn)定控制的難度隨之增大。再加上石灰乳制備系統(tǒng)由于石灰質(zhì)量變化,石灰儲(chǔ)罐下料口因堆積潮濕等原因經(jīng)常堵塞,石灰乳上量泵揚(yáng)程較小,調(diào)漿水不足造成石灰乳配制濃度偏高,再加上石灰乳焊接的鐵管因長(zhǎng)期運(yùn)行結(jié)垢(主要是碳酸鈣)嚴(yán)重而又無法經(jīng)常有效的清理造成管路堵塞等一系列問題,嚴(yán)重影響了pH的穩(wěn)定控制,進(jìn)而混合浮選崗位很難保證工藝流程穩(wěn)定,對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)帶來非常不利的影響。
在入選礦石穩(wěn)定進(jìn)料的條件下,穩(wěn)定pH值控制的核心就是確保石灰乳配制和供給的連續(xù)穩(wěn)定。隨著生產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行,石灰罐下料口堵塞問題頻發(fā),石灰乳上量泵上量較小,管路結(jié)垢嚴(yán)重而又無法及時(shí)清理等問題,嚴(yán)重影響了pH值的穩(wěn)定控制,對(duì)指標(biāo)操控帶來了非常不利的影響。因此如何改善石灰乳的配制、輸送和添加成為了日常生產(chǎn)中必須要解決的難題。為選礦廠設(shè)備及工藝管理的重點(diǎn)工作。
(1)堵塞原因分析。從石灰進(jìn)入石灰儲(chǔ)罐,到最終以石灰乳的形式進(jìn)入球磨機(jī),需要經(jīng)過石灰罐下料閘板閥、石灰管下料口、螺旋輸送機(jī)、螺旋輸送機(jī)下料口、攪拌槽進(jìn)料箱最終進(jìn)入攪拌槽與水混合形成石灰乳,然后通過石灰乳上量泵經(jīng)石灰乳管路打往球磨機(jī)。過程中主要影響因素有:①石灰中生石灰含量較高,易潮解后體積膨脹造成堵塞。②石灰儲(chǔ)罐下料閘閥和下料口尺寸過小,結(jié)構(gòu)不合理,易造成石灰堆積,流通不暢。③螺旋輸送機(jī)下料口及攪拌槽進(jìn)料箱大小和結(jié)構(gòu)不合理,易造成石灰遇攪拌槽里的水蒸氣潮解和板結(jié),造成石灰流通不暢。④石灰乳上量泵流量和揚(yáng)程較小,易造成石灰乳配制濃度高,礦漿流速慢,加速泵和石灰管路結(jié)垢造成石灰乳流通不暢。⑤石灰管路材質(zhì)易結(jié)垢,清理不及時(shí),造成石灰乳流通不暢。
圖1 石灰乳化設(shè)備改造圖
(2)方案實(shí)施。①改造石灰罐下料口結(jié)構(gòu)。石灰罐底部原有下料口均為“圓錐體”結(jié)構(gòu),“圓錐體”結(jié)構(gòu)下料口因幾何結(jié)構(gòu)規(guī)則有序,受力均勻,極易造成物料結(jié)拱。而一旦物料結(jié)拱,即使使用倉(cāng)壁振動(dòng)器,物料流動(dòng)也較差。而將“圓錐體”結(jié)構(gòu)改成“長(zhǎng)方體”結(jié)構(gòu),在物料流動(dòng)時(shí),不易形成穩(wěn)定流動(dòng),進(jìn)而可有效防止物料結(jié)拱。②改造石灰罐下料閘板閥。原有閘板閥為400mm*400mm方形閘板閥,改為1000mm*600mm的長(zhǎng)方形閘板閥,增大下料點(diǎn)與螺旋輸送機(jī)的接觸面積,使螺旋輸送機(jī)更易帶走物料,減少物料堆積時(shí)結(jié)拱不易破壞的情況。③改造螺旋輸送機(jī)下料箱。將原帶有角度的方形下料箱改為垂直的方形下料箱,同時(shí)將下料箱入攪拌槽深度減少,由入水深1m改為0.2m。改造后既便于石灰下料順暢,減少流通環(huán)節(jié)因槽壁帶有角度導(dǎo)致石灰堆積,又減輕石灰在下料箱與水面接觸區(qū)域因結(jié)垢造成的。④更換石灰乳上量泵。由于原上量泵流量揚(yáng)程均較?。ㄒ欢盗蠶=40m3/h,H=25m;三系列Q=50m3/h,H=40m),礦漿在管道中流速較慢,一方面管路易在低點(diǎn)積沙,另一方面管路結(jié)垢后有異物就可能造成整個(gè)管路的堵塞。將上量泵改為更大流量,更大揚(yáng)程(一二系列Q=50m3/h,H=40m;三系列Q=70m3/h,H=50m)的液下渣漿泵,既增加了礦漿在管道中流速,降低管路堵塞概率,又降低了石灰乳配制濃度,使其充分水解,從而降低石灰單耗。⑤更換石灰管路材質(zhì)。原有石灰管路為焊接鋼管,平時(shí)無法對(duì)管路進(jìn)行檢查和清理,一旦造成管路堵塞,就沒法及時(shí)疏通,只能用風(fēng)槍割斷后再清理,既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,往往管路切開后,管壁結(jié)垢非常嚴(yán)重,一個(gè)DN100的管路只剩DN40管路大小了,嚴(yán)重影響了石灰乳流量。通過將石灰乳管路更換為DN100的6m一根帶法蘭的尼龍管,可以做到及時(shí)拆卸清理,循環(huán)利用管路,同時(shí)尼龍管材質(zhì)結(jié)垢的速度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鐵管,大大的降低了維護(hù)管路的工作量。具體見圖1。
從石灰進(jìn)入石灰儲(chǔ)罐,到最終以石灰乳的形式進(jìn)入球磨機(jī),需要經(jīng)過石灰罐下料閘板閥、石灰管下料口、螺旋輸送機(jī)、螺旋輸送機(jī)下料口、攪拌槽進(jìn)料箱最終進(jìn)入攪拌槽與水混合形成石灰乳,然后通過石灰乳上量泵經(jīng)石灰乳管路打往球磨機(jī)[1]。
(1)螺旋輸送機(jī)進(jìn)攪拌槽的下料口進(jìn)行了改造,目前看較改造之前堵塞概率明顯降低,且疏通方便,但攪拌槽因密封效果差,還會(huì)有局部楊灰的情況。
(2)現(xiàn)石灰罐下個(gè)增加一臺(tái)螺旋輸送機(jī),很好起到了備用作用,且新增螺旋輸送機(jī)電機(jī)額定功率增大,減少設(shè)備因扭矩過大跳停的概率。
(3)新安裝閘板閥目前使用頻率還比較低??蓪?shí)現(xiàn)閥門開關(guān)調(diào)節(jié)下料倉(cāng)至螺旋輸送機(jī)進(jìn)料口的大小可以有效應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)用灰量較少的情況,防止因螺旋輸送機(jī)頻率過低,導(dǎo)致扭矩過高,設(shè)備跳停。
(4)下料倉(cāng)由錐形改為長(zhǎng)方箱體,目前來看下料口堵塞的頻率有所降低。
選礦廠浮選車間通過改造石灰罐下料口、更換石灰乳上量泵,更換石灰乳管路材質(zhì)和連接方式,有效的改善了pH值控制不穩(wěn)的情況,確?;旌细∵x指標(biāo)的完成。穩(wěn)定合理的添加;降低了石灰單耗,節(jié)約了200萬元成本減小了工作強(qiáng)度,具有很好的可操作性和實(shí)用價(jià)值[2]。
(1)該改造方案不易出現(xiàn)“中心流”,長(zhǎng)方箱體不易造成周邊物料不下落,對(duì)生產(chǎn)影響小。
(2)新安裝閘板閥實(shí)現(xiàn)閥門開關(guān)調(diào)節(jié)下料倉(cāng)至螺旋輸送機(jī)進(jìn)料口的大小可以有效應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)用灰量較少的情況,防止因螺旋輸送機(jī)頻率過低,導(dǎo)致扭矩過高,設(shè)備跳停。
(3)增加備用螺旋輸送機(jī),有效避免單螺旋輸送機(jī)堵塞時(shí)造成的石灰斷料,穩(wěn)定生產(chǎn)。
(4)此方案可推廣到其他企業(yè)進(jìn)行應(yīng)用。