奚 望,吳曉冬
江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司南京卷煙廠,南京市建鄴區(qū)夢都路30 號 210019
卷煙制絲生產(chǎn)線工藝流程復(fù)雜、工序繁多,每道工序均會產(chǎn)生大量粉塵,為提高產(chǎn)品質(zhì)量、凈化車間環(huán)境,卷煙企業(yè)大多采用集中式除塵系統(tǒng)進(jìn)行粉塵回收處理。由于粉塵濃度較高,除塵管道內(nèi)的粉塵容易積聚在內(nèi)壁上,導(dǎo)致除塵效果差、能耗增大、除塵管道風(fēng)壓不穩(wěn)等問題,甚至?xí)氯艿溃斐稍O(shè)備停機(jī),影響生產(chǎn)正常運行。針對上述問題,張原等[1]應(yīng)用FLUENT 軟件對除塵管道內(nèi)粉塵沉降規(guī)律進(jìn)行數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)除塵系統(tǒng)中水平管道部分粉塵沉降較為嚴(yán)重;王偉[2]分析了氣力輸送系統(tǒng)管道堵塞原因,通過改進(jìn)彎頭結(jié)構(gòu),在彎頭進(jìn)口處增加開口管路,減少了物料在經(jīng)過彎頭處時的動能損失;馮進(jìn)利等[3]將磨煤機(jī)出口折向擋板的開度由70°減小至40°,降低了煤粉細(xì)度,解決了磨煤機(jī)風(fēng)管堵塞等問題;徐德勇[4]通過調(diào)整風(fēng)粉比例、加強(qiáng)設(shè)備維保,避免了風(fēng)管堵塞。但上述改進(jìn)措施并不適用于制絲線集中除塵系統(tǒng)。為此,基于氣-固兩相流理論和風(fēng)速計算方法,結(jié)合實際測量數(shù)據(jù),對制絲線除塵系統(tǒng)的管道連接方式和管道彎頭進(jìn)行改進(jìn),以期提高除塵管道風(fēng)速,提升集中除塵系統(tǒng)的運行效率。
常見的集中除塵系統(tǒng)主要由離心風(fēng)機(jī)、總除塵器、管道和分支除塵器等部分組成,總除塵器連接除塵主管,除塵主管通過各除塵支管連接各分支除塵器[5],見圖1。
圖1 改進(jìn)前集中除塵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of structure of centralized dust removal system before modification
工作時,制絲線上的粉塵被吸入與該道工序?qū)?yīng)的除塵器內(nèi),進(jìn)入除塵支管后與管道內(nèi)的空氣混合;含塵氣體在風(fēng)力作用下通過除塵主管進(jìn)入總除塵器,由過濾分離設(shè)備將空氣與粉塵分離,粉塵進(jìn)入料倉,空氣由排氣管道排出。改進(jìn)前集中除塵系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 改進(jìn)前集中除塵系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)Tab.1 Main technical parameters of centralized dust removal system before modification
改進(jìn)前集中除塵系統(tǒng)的除塵主管分為兩條或多條除塵支管后,管道內(nèi)風(fēng)速顯著降低。雖然除塵主管內(nèi)風(fēng)速可以滿足粉塵輸送要求,但除塵支管內(nèi)風(fēng)速偏小,導(dǎo)致粉塵沉積于管道內(nèi)壁,甚至完全堵塞管道,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。
1.2.1 粉塵顆粒懸浮速度
在靜止空氣中,粉塵顆粒會受到自身重力、空氣浮力和空氣阻力3 種作用力,當(dāng)合力為0 時,粉塵顆粒在空氣中以速度vx勻速下降,此時的vx為粉塵顆粒的沉降速度[6],計算公式為:
由于煙草粉塵顆粒多為直徑不超過0.1 mm 的微細(xì)粒子,粉塵與氣流的相對運動狀態(tài)一般處于雷諾系數(shù)Re≤1 范圍內(nèi),則在斯托克斯區(qū)域的空氣阻力系數(shù)[7]為:
將式(2)代入式(1),可得到粉塵顆粒的沉降速度[8]:
式(1)~(3)中:vx為粉塵顆粒沉降速度,m/s;ρs為粉塵顆粒密度,kg/m3;ρ為空氣密度,kg/m3;g為重力加速度,取值9.8 m/s2;d為粉塵顆粒直徑,m;C為空氣阻力系數(shù),是雷諾系數(shù)Re的函數(shù);μ為空氣動力黏性系數(shù),常溫下μ取18.2×10-6N·s/m2。
如果粉塵顆粒處于速度為vx的上升氣流中,且粉塵顆粒沒有等速下降而處于懸浮狀態(tài),則此時的vx被稱為粉塵顆粒的懸浮速度,煙草粉塵顆粒的懸浮速度在1.8~2.0 m/s 范圍內(nèi)。
1.2.2 粉塵輸送最小風(fēng)速
根據(jù)氣-固兩相流理論,管道內(nèi)粉塵輸送狀態(tài)隨著粉塵輸送量、粉塵顆粒密度、風(fēng)速以及管徑的不同而存在差異[9]。在集中除塵系統(tǒng)中,當(dāng)粉塵輸送量、粉塵顆粒密度、管徑不變時,隨著風(fēng)速增大,粉塵輸送狀態(tài)分別呈現(xiàn)為均勻流、管底流、疏密流和集團(tuán)流形式,其中均勻流是粉塵輸送的理想狀態(tài)。研究表明,均勻流所需的最小風(fēng)速與粉塵顆粒的懸浮速度有關(guān),其最小風(fēng)速通常比粉塵顆粒的懸浮速度大10 倍[10]。利用風(fēng)速儀檢測除塵管道內(nèi)的實際風(fēng)速,若實際風(fēng)速小于粉塵輸送的最小風(fēng)速,則管道內(nèi)的粉塵輸送狀態(tài)會以疏密流或集團(tuán)流形式存在,此時粉塵容易沉積在管道中。為確保管道內(nèi)粉塵輸送以均勻流形式存在,粉塵顆粒的最小風(fēng)速應(yīng)大于18 m/s。現(xiàn)場測量發(fā)現(xiàn),除塵主管內(nèi)實際風(fēng)速大于18 m/s,但兩條除塵支管內(nèi)的實際風(fēng)速均小于18 m/s,由此判斷除塵支管內(nèi)粉塵輸送以疏密流或集團(tuán)流形式存在,這是導(dǎo)致管道出現(xiàn)堵塞的主要原因。
為解決除塵支管內(nèi)風(fēng)速偏低等問題,在不更換風(fēng)機(jī)的前提下對制絲線除塵系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。由圖2 可見,改進(jìn)后斷開除塵主管與除塵支管2 的連接法蘭,用密封蓋封住法蘭口;斷開除塵支管2與分支除塵器n的連接法蘭,用通風(fēng)網(wǎng)蓋封住法蘭口,并將此處改造為進(jìn)風(fēng)口;在分支除塵器1 與分支除塵器2 之間,用相應(yīng)尺寸的管道和彎頭將兩者的風(fēng)管連接,管道與彎頭的連接處確保密封良好、不漏風(fēng);采用耐磨彎頭,并將彎頭的曲率半徑設(shè)定為管道直徑的2 倍。改進(jìn)后集中除塵系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)見表2。
圖2 改進(jìn)后集中除塵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Schematic diagram of structure of centralized dust removal system after modification
表2 改進(jìn)后集中除塵系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)Tab.2 Main technical parameters of centralized dust removal system after modification
改進(jìn)后將兩條并聯(lián)的除塵支管改為串聯(lián)連接,離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)量不再均分到兩條支管中,管道中風(fēng)速明顯提高。在不考慮阻力損失情況下,離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)速計算公式為[11]:
式中:va為離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)速,m/s;Q為風(fēng)量,m3/h;ε為漏風(fēng)系數(shù)(取值1.1~1.2,系統(tǒng)密封性越好,ε取值越?。?;R為管道半徑,m。
我笑了笑,繼續(xù)關(guān)注場上的情況。威爾和艾爾對峙了幾秒鐘,比起之前的出手他們現(xiàn)在更猶豫了。威爾輕輕拂去擋住眼睛的頭發(fā)。他們看了看老四,好像在等著他叫停,可老四仍然雙手抱在胸前,沒有做出任何反應(yīng)。離他一兩米遠(yuǎn)的地方,艾瑞克看了看表。
在實際工況下,煙草粉塵在除塵管道內(nèi)流動時,因受阻力影響會產(chǎn)生加速阻力損失ΔPa、摩擦阻力損失ΔPmf、懸移阻力損失ΔPst、局部阻力損失ΔPj以及恢復(fù)阻力損失ΔPmah等[12],各項阻力損失的計算公式分別為:
式中:ΔPa為加速阻力損失,Pa;ρa為空氣密度,kg/m3;m為空氣與粉塵的質(zhì)量流量比;va為離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)速,m/s;vx為粉塵顆粒懸浮速度,m/s。
式(6)~式(9)中:ΔPmf為摩擦阻力損失,Pa;m為空氣與粉塵的質(zhì)量流量比;k為摩擦阻力損失附加系數(shù);λa為空氣摩擦阻力系數(shù);L為管道長度,m;D為管道內(nèi)徑,m;ρa為空氣密度,kg/m3;va為離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)速,m/s。
式中:ΔPst為懸移阻力損失,Pa;ρa為空氣密度,kg/m3;g為重力加速度,m/s2;m為空氣與粉塵的質(zhì)量流量比;va為離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)速,m/s;vx為粉塵顆粒懸浮速度,m/s。
式(11)和式(12)中:ΔPj為局部阻力損失,Pa;εb為氣-固兩相流在彎頭內(nèi)的摩擦阻力系數(shù);ρa為空氣密度,kg/m3;va為離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)速,m/s;kb為彎頭局部阻力附加系數(shù)(表3);m為空氣與粉塵的質(zhì)量流量比;α為彎頭角度,(°);R為彎頭曲率半徑,m;D為管道內(nèi)徑,m。
表3 不同彎頭局部阻力附加系數(shù)kbTab.3 Local resistance additional coefficient kb of different elbows
式中:ΔPmah為恢復(fù)阻力損失,Pa;ρa為空氣密度,kg/m3;m為空氣與粉塵的質(zhì)量流量比;vx1為彎頭進(jìn)口處物料速度,m/s;vx2為彎頭出口處物料速度,m/s。
受各類阻力損失的影響,離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)速會降低,降低后的風(fēng)速稱為實際風(fēng)速,實際風(fēng)速vb與風(fēng)機(jī)全壓wp的關(guān)系為:
式中:wp為風(fēng)機(jī)全壓,Pa;ΔPa為加速阻力損失,Pa;ΔPmf為摩擦阻力損失,Pa;ΔPst為懸移阻力損失,Pa;ΔPj為局部阻力損失,Pa;ΔPmah恢復(fù)阻力損失,Pa;ρa為空氣密度,kg/m3;vb為實際風(fēng)速,m/s。
根據(jù)式(4)~式(14)計算可得,改進(jìn)后除塵管道內(nèi)實際風(fēng)速為28.1~31.5 m/s,遠(yuǎn)大于改進(jìn)前除塵支管內(nèi)的風(fēng)速,也遠(yuǎn)大于粉塵輸送所需的最小風(fēng)速18 m/s,可有效避免除塵管道內(nèi)的粉塵顆粒因風(fēng)速偏小而出現(xiàn)沉積或堵塞管道現(xiàn)象。
2.2.1 彎頭曲率半徑
氣流在通過管道彎頭時,因受管道走向轉(zhuǎn)變、管壁摩擦等因素的影響會遇到較大阻力。當(dāng)管道彎頭內(nèi)側(cè)氣流轉(zhuǎn)向半徑較小,氣流被迫轉(zhuǎn)彎時,受管道內(nèi)壁逆向流動特性的影響,容易形成渦流;當(dāng)管道外側(cè)曲率半徑較大時,外側(cè)氣流受內(nèi)側(cè)氣流沖擊,容易導(dǎo)致外側(cè)氣流的局部壓力增大,壓力不平衡會改變粉塵顆粒的運動軌跡,粉塵顆粒間相互作用,造成彎頭處氣流動能的阻力損失較大[13]。實際經(jīng)驗表明,當(dāng)彎頭曲率半徑小于管道直徑2 倍時,除塵管道內(nèi)容易出現(xiàn)粉塵沉積或堵塞管道現(xiàn)象。為了將彎頭對氣流動能造成的阻力損失減至最小,彎頭曲率半徑取值應(yīng)為管道直徑的2~2.5 倍[14]。為此,改進(jìn)后將彎頭曲率半徑由管道直徑的1.5 倍增加至2 倍,具體尺寸見圖3。
圖3 改進(jìn)后彎頭尺寸示意圖Fig.3 Schematic diagram of elbow size after modification
2.2.2 耐磨彎頭
煙草粉塵顆粒通過彎頭時對管道內(nèi)壁的沖擊和摩擦?xí)?dǎo)致內(nèi)壁磨損,造成彎頭內(nèi)壁摩擦系數(shù)升高,進(jìn)而使粉塵出現(xiàn)沉積。磨損后的彎頭容易開裂,造成管道漏風(fēng),影響粉塵輸送。為避免彎頭內(nèi)壁磨損,改進(jìn)后選用了耐磨彎頭,由彎頭和耐磨管件組成,耐磨管件包括外殼、阻流板及耐磨填料等[15]。耐磨彎頭結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便,可顯著提高彎頭的使用壽命。
設(shè)備:4 條制絲生產(chǎn)線分別為8 000 kg/h 葉絲線、3 000 kg/h 葉絲線、2 000 kg/h 梗絲線和 570 kg/h干冰膨脹煙絲線(江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司南京卷煙廠)。
測試方法:①8 000 kg/h 葉絲線和3 000 kg/h葉絲線同時生產(chǎn);②8 000 kg/h 葉絲線、3 000 kg/h葉絲線和2 000 kg/h 梗絲線同時生產(chǎn);③8 000 kg/h葉絲線、3 000 kg/h 葉絲線和570 kg/h 干冰膨脹煙絲線同時生產(chǎn);④4 條生產(chǎn)線同時生產(chǎn)。4 種方案測試周期均為7 d,每天運行8 h,分別統(tǒng)計改進(jìn)前后集中除塵系統(tǒng)管道風(fēng)速,取平均值;對集中除塵系統(tǒng)的運行情況進(jìn)行測試,測試周期為6 個月,分別統(tǒng)計改進(jìn)前后管道堵塞次數(shù)和停機(jī)維修時間,取平均值。
由表4 可見,改進(jìn)前集中除塵系統(tǒng)兩條除塵支管風(fēng)速分別為15.7 m/s 和15.4 m/s,低于最小風(fēng)速18 m/s;改進(jìn)后管道風(fēng)速提高至29.4 m/s,系統(tǒng)運行良好,較好地滿足了生產(chǎn)需求。
表4 改進(jìn)前后集中除塵系統(tǒng)管道風(fēng)速對比Tab.4 Air velocities of centralized dust removal system before and after modification (m·s-1)
由表5 可見,集中除塵系統(tǒng)管道堵塞故障由改進(jìn)前的4.5 次/月減少到0.17 次/月,因管道堵塞造成的停機(jī)時間由約355 min/月降低到10.8 min/月,減少了維修工作量,提高了設(shè)備運行穩(wěn)定性。
表5 改進(jìn)前后管道堵塞次數(shù)與停機(jī)維修時間對比Tab.5 System blockage and down time for maintenance of centralized dust removal system before and after modification
基于氣-固兩相流理論和風(fēng)速計算方法,在不更換風(fēng)機(jī)的前提下對制絲線集中除塵系統(tǒng)的管道結(jié)構(gòu)及彎頭進(jìn)行了改進(jìn)。將兩條并聯(lián)連接的除塵支管改為串聯(lián)連接,使管路結(jié)構(gòu)更簡潔;采用耐磨彎頭,并將彎頭的曲率半徑設(shè)定為管道直徑的2倍,提高除塵管道內(nèi)風(fēng)速。以南京卷煙廠的4 條制絲生產(chǎn)線為對象進(jìn)行測試,結(jié)果表明:改進(jìn)后集中除塵系統(tǒng)運行良好,管道內(nèi)風(fēng)速提高14 m/s,達(dá)到29.4 m/s,遠(yuǎn)大于粉塵輸送所需的最小風(fēng)速18 m/s;管道堵塞次數(shù)減少4.33 次/月,停機(jī)時間減少344.2 min/月,較好地解決了粉塵輸送過程中管道堵塞問題,提高了設(shè)備運行效率。