郭慶華 鞏宇
哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司 黑龍江哈爾濱 150040
發(fā)電機設(shè)備在安裝結(jié)束后,進行嚴密性試驗,是對現(xiàn)場發(fā)電機組安裝的質(zhì)量和設(shè)備質(zhì)量的檢驗,也是為機組的安全運行提供保證。某電廠1號機組系哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造的汽輪發(fā)電機,其主要參數(shù)見表1:
表1 QFSN-1000-2汽輪發(fā)電機主要參數(shù)表
該發(fā)電機在現(xiàn)場安裝完成后,按照制造廠提供的QFSN-1000-2型汽輪發(fā)電機整套嚴密性試驗規(guī)范經(jīng)行計算,發(fā)現(xiàn)計算的結(jié)果與常規(guī)機組有些不同。再次對發(fā)電機整個系統(tǒng)進行查漏,沒有發(fā)現(xiàn)新的漏點,重新進行整體嚴密性試驗,結(jié)果仍然如此?,F(xiàn)在介紹和分析如下:
發(fā)電機在安裝完成后充氫氣前,密封油系統(tǒng)應(yīng)該投入運行,以保證發(fā)電機內(nèi)部氫氣壓力比密封油壓力高50kPa。
第一階段:首先通過刷肥皂水的方法進行第一階段的檢查,因為刷肥皂水查漏比檢漏儀查漏更直觀。通過充氫系統(tǒng)的外部管路向發(fā)電機內(nèi)充入干燥的壓縮空氣,壓縮空氣壓力值為發(fā)電機額定氫壓加20kpa,試驗時間為6小時以上。本階段主要初步檢查發(fā)電機本體和有關(guān)的外部管路是否漏氫,主要包括端蓋密封面、各人孔門、氫氣冷卻器及其密封件、出線絕緣套管、出線罩、測溫元件接線板、轉(zhuǎn)子集電環(huán)等,和與之相連的管路、閥門,重點是檢查焊縫、結(jié)合面處、螺栓處、法蘭、螺紋接頭、閥門、放氣口及排污口等處是否漏氫[1]。
第二階段:待確認以上各處沒有明顯的漏點后,進行鹵素檢漏儀檢漏法,精確查找泄漏點。將干燥的空氣和氟利昂罐連接到空氣入口閥上如圖1所示。首先向發(fā)電機內(nèi)充入4.5kg氟利昂氣體,然后充入干燥的壓縮空氣至發(fā)電機額定氫壓值。用檢漏儀檢測所有焊口和結(jié)合面,主要包括集電環(huán)、冷卻器、氫密封、出線盒、兩端端蓋等處,要用鹵素檢漏儀徹底檢查。氟利昂按每30m3容積使用1.5kg。
第三階段:以上工作結(jié)束后,開始進行發(fā)電機整體嚴密性試驗,為了確保試驗的準確性,試驗要求:充氣到試驗壓力后穩(wěn)定1小時后才能開始記錄,氫氣冷卻器和盤車裝置不投入使用。密封油系統(tǒng)的真空泵要投入使用并使油系統(tǒng)內(nèi)的真空箱維持真空。嚴密性試驗至少進行24小時,在此期間定期連續(xù)(每小時)測量并記錄試驗數(shù)據(jù),包括:大氣壓力、機內(nèi)壓力、機內(nèi)氣體溫度、環(huán)境溫度、密封油泵出口壓力、氫油壓差、真空油箱壓力、密封油溫度、汽端和勵端密封油壓、氫側(cè)密封油流量。由于發(fā)電機體積龐大,發(fā)電機內(nèi)部的氣體溫度采用多點測量后平均得到。為了提高測量的精度,發(fā)電機內(nèi)氣體壓力和大氣壓力的測量采用U 型汞柱壓差計或高精度壓力表。
圖1 發(fā)電機漏氫檢測示意圖
氣體泄漏值公式是根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程(即PV/ T = 定值)推導(dǎo)得到的,見公式1,在1.01325×105kPa(760mmHg)壓力和機內(nèi)溫度T2(℃)時整個發(fā)電機系統(tǒng)的總泄漏量為L:
公式1 理想氣體狀態(tài)方程公式
公式中:
L —氣體總泄漏量(m3/d)
H —試驗時間(h)
B1—試驗開始時大氣壓( kPa)
B2—試驗結(jié)束時大氣壓( kPa)
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M1—試驗開始時發(fā)電機內(nèi)氣壓( kPa)
M2—試驗結(jié)束時發(fā)電機內(nèi)氣壓( kPa)
T1—試驗開始時發(fā)電機內(nèi)氣溫( ℃)
T2—試驗結(jié)束時發(fā)電機內(nèi)氣溫( ℃)
但是,公式1中計算的泄漏值包括空氣溶解到氫側(cè)密封油中的耗氣量。因此需要根據(jù)公式2計算油中耗氣量:
公式2 密封油耗氣量公式
Aa=24×60×Q×A×P×10-3
Aa = 空氣溶解在油中耗氣量(m3/d)
Q = 氫側(cè)密封油流量(l/min)
P = 發(fā)電機內(nèi)平均壓力( kPa)
A = 大氣壓力下空氣對油的溶解率圖表(見圖2)
圖2 大氣壓力下空氣對油的溶解率
因而在1.01325×105kPa(760mmHg)壓力和T2(試驗結(jié)束時發(fā)電機內(nèi)溫度)下,整個發(fā)電機系統(tǒng)的實際空氣泄漏量為L-Aa,制造廠提供的嚴密性試驗標準:漏空氣量低于1.3m3/d,因此只要L - A < 1.3m3/d ,即達到了要求。
根據(jù)制造廠提供的嚴密性試驗方法,該電廠1號發(fā)電機在安裝結(jié)束后進行了整體嚴密性試驗,試驗的主要數(shù)據(jù)及計算結(jié)果見表2:體分子自身占用的容積和分子間的相互作用,自然存在一定的誤差。因而實際氣體的漏氣量要比理想氣體的漏氣量來得少[2]。
空氣在密封油中的溶解率公式是基于實驗得到的,它是指標準工況下空氣在密封油中的最大溶解值,即溶解飽和值。但現(xiàn)場的實際情況不可能達到這一飽和值,密封油從發(fā)電機密封瓦的間隙中噴出,與發(fā)電機內(nèi)的空氣混合后經(jīng)過密封油回油管流到氫側(cè)油分離箱,分離箱保持一定的油位。密封油再從分離箱內(nèi)的溢流管回到浮球閥疏油罐,通過浮球閥,最后流到汽輪發(fā)電機潤滑油系統(tǒng)的回油管中,而空氣則不能通過浮球閥。在轉(zhuǎn)子靜止狀態(tài)下,密封瓦與轉(zhuǎn)子四周的間隙并不均勻,密封油從密封瓦間隙噴出后與空氣的混合也不可能很好很充分,并且密封油從密封瓦噴出后回到浮球閥疏油罐這一整個過程的時間很短,因而空氣在密封油中的溶解遠遠不能達到飽和的程度,利用空氣在密封油中的溶解率公式計算得到的空氣溶解量往往要比實際溶解的大得多。
發(fā)電機這樣大體積的容器,內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,溫度分布不均勻,現(xiàn)場測量一般也只是利用原先布置在發(fā)電機內(nèi)部的氫氣溫度測點來測量其內(nèi)部氣體的溫度,由于測點數(shù)量有限且分布不均,從而造成測量溫度與發(fā)電機內(nèi)部氣體實際溫度的偏差。另外,發(fā)電機密封油流量和溫度的測量也存在誤差,現(xiàn)場對油量的值采用氫側(cè)密封油額定流量來估算的,密封油溫度是通過測溫器在油管路上測量得到。因此密封油流量和溫度的測量都存在誤差[3]。
參考以上因素可知,氫氣溫度的試驗工況、總泄漏量的計算以及氫氣在密封油中耗氣量的計算比空氣試驗的工況更接近實際,因此氫氣計算的結(jié)果為正值是正確的。反過來考慮,空氣工況計算的
表2 試驗數(shù)據(jù)記錄
根據(jù)常識,發(fā)電機整體嚴密性試驗狀態(tài)時實際氣體泄漏量應(yīng)該是正值,不可能為負值,因而肯定是某些原因造成負值產(chǎn)生,現(xiàn)逐一分析如下:
只有在所考慮的氣體為理想氣體時,理想氣體狀態(tài)方程才準確,制造廠提供的漏氣量計算公式也只能適用于理想氣體。但實際上試驗所用的氣體為清潔干燥的儀用壓縮空氣并帶有少量氟里昂,存在一定的粘度,若用理想氣體狀態(tài)方程來計算漏氣量,忽視了實際氣結(jié)果是負值,也是可以理解的,關(guān)鍵要保證數(shù)據(jù)準確,充分分析產(chǎn)生偏差的原因。