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        鈉劑干法脫硫工藝在燃氣鍋爐中的實踐應用

        2020-07-28 04:21:20劉俊明時元田
        冶金動力 2020年7期
        關鍵詞:煙氣工藝系統(tǒng)

        劉俊明,時元田,李 磊

        (萊鋼能源動力廠,山東萊蕪 271100)

        前言

        萊鋼能源動力廠型鋼區(qū)燃氣鍋爐均已安裝煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng),根據2019 年9 月7 日執(zhí)行的山東省第四階段排放標準,結合改造前燃氣鍋爐運行情況分析,鍋爐煙氣SO2超標率均在90%以上,無法滿足環(huán)保要求。如不采取相關脫硫技術措施,鍋爐將面臨環(huán)保處罰和限產、停產,勢必影響生產穩(wěn)定,而且造成煤氣大量放散,嚴重影響公司生產順行和效益提升。為實現鍋爐煙氣環(huán)保達標排放,必須對型鋼各燃氣鍋爐實施煙氣脫硫改造。型鋼區(qū)各鍋爐為燃煤氣型鍋爐,高爐爐況及煤氣質量波動時有發(fā)生,煙氣SO2小時值和日均值常發(fā)生超標現象,改造之前煙氣SO2排放日均值約為80 mg/m3,不能滿足《山東省區(qū)域性大氣污染物排放標準》(DB37-2016)煙氣污染物超低排放標準SO2<35 mg/m3要求。

        1 技術研究方案

        1.1 技術研發(fā)總體思路

        研發(fā)一套適合型鋼鍋爐煙氣配套的脫硫除塵一體化裝置,擬采用SDS鈉劑全干法脫硫工藝,考慮占地空間小的“超級磨+管道反應法”脫硫技術,采用的脫硫劑為小蘇打NaHCO3,脫硫效率達到90%以上,鈉劑干法脫硫后煙氣中SO2含量在35mg/m3以下。

        對于新上脫硫工藝,必須滿足如下條件:

        (1)能夠滿足超低排放標準;

        (2)不會對鍋爐燃燒造成干擾,不影響鍋爐效率、經濟性;

        (3)不能對環(huán)境造成二次污染,固廢處理合規(guī);

        (4)改造場地有限,設備選型等考慮選擇占地面積小的工藝;

        (5)脫硫效率高,運行成本低,并具有環(huán)保前瞻性和長期適應性。

        1.2 研發(fā)目標

        通過試驗找到一種可靠工藝應用于燃煤氣鍋爐脫硫,得到脫硫效率高,投資少,運行費用低,自動化程度高,可靠性好,副產物可以利用、符合超低排放標準的技術。

        2 鍋爐脫硫技術工藝設計

        型鋼燃氣鍋爐煙氣脫硫方案為SDS全干法脫硫工藝,采用超級磨+管道反應法,見圖1。

        圖1 SDS全干法脫硫工藝圖

        超級磨+管道反應法脫硫技術采用小蘇打作為脫硫劑,從鍋爐引風機出來的煙氣經煙道引入脫硫除塵系統(tǒng)。煙氣首先進入管道反應器,在管道反應器中噴入經超級磨磨細的脫硫劑(NaHCO3),脫硫劑與高溫煙氣中的SO2反應。凈化達標后的煙氣經脫硫增壓風機抽吸回到煙囪,經煙氣在線監(jiān)測合格后排放。

        工藝采用的脫硫劑為碳酸氫鈉,將工業(yè)級碳酸氫鈉研磨至微細顆粒(800 目)后噴入脫硫管道反應器中進行物理化學反應,以達到消除煙氣中的SO2的目的。反應原理如下:

        與其他酸性物質(如SO3、HF、HCl)的反應:

        Na2CO3+SO3=Na2SO4+CO2

        Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2

        Na2CO3+2HF=2NaF+H2O+CO2

        干態(tài)粉狀的脫硫副產物隨煙氣進入布袋除塵器。除塵器收集的脫硫灰經氣力輸送進入集中灰倉存儲。脫硫副產物主要為Na2SO4等物質,可用于水泥、土壤固化劑或玻璃加工等。

        3 脫硫裝置設計

        全干法脫硫系統(tǒng)主要由煙氣系統(tǒng)、制粉及噴射系統(tǒng)、布袋除塵系統(tǒng)、脫硫灰輸送系統(tǒng)、公輔系統(tǒng)等組成。見圖2。脫硫采用U 形管道反應器,結構簡單,無需頻繁維護,脫硫劑的粒度達到800 目,滿足脫硫系統(tǒng)反應活性要求的同時,考慮爐型、負荷、煙氣含硫等方面因素,針對性強,藥劑使用量低,運行成本低。

        圖2 脫硫裝置圖

        3.1 煙氣系統(tǒng)

        脫硫煙氣全部來自于鍋爐煤氣燃燒后產生的廢氣,通過煙道進入管道反應器、布袋除塵器、經增壓風機增壓后返回煙囪直接排放。脫硫煙氣入口設置煙氣在線監(jiān)測儀表,用于實時監(jiān)測煙氣入口和脫硫后的排放濃度。其中脫硫處理后的煙氣檢測儀表數據與環(huán)保局聯網,實時監(jiān)控。圖3 為增加脫硫后煙氣工藝流程圖。

        圖3 煙氣工藝流程圖

        3.2 制粉及噴射系統(tǒng)

        小蘇打粉經計量螺旋后進入超級磨進行研磨制粉,研磨至800 目后被氣力輸送至管道反應器進行脫硫。

        制粉及噴射系統(tǒng)主要包括小蘇打(NaHCO3)儲存?zhèn)}、計量螺旋、超細磨和細粉噴射器等。

        小蘇打由計量螺旋加料機送入超細磨粉系統(tǒng),通過磨粉系統(tǒng)的風機將脫硫劑超細粉送到噴射系統(tǒng),噴入煙道和脫硫反應器。

        圖4為制粉噴射系統(tǒng)工藝流程圖。

        圖4 制粉噴射系統(tǒng)工藝流程圖

        3.3 布袋除塵系統(tǒng)

        系統(tǒng)采用低壓脈沖布袋除塵器,由清灰系統(tǒng)、氮氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、除塵器及核心部件等設備組成。

        3.4 脫硫灰輸送系統(tǒng)

        脫硫灰輸送主要分為濃相氣力輸送、脫硫灰儲存兩部分,除塵倉有遠程報警和自動輸灰功能。

        3.5 公輔系統(tǒng)

        氮氣系統(tǒng)接自氮氣儲氣罐,用氣壓力0.4~0.6 MPa。

        脫硫主要用電設備有:增壓風機、除塵本體、輸灰系統(tǒng)、磨機系統(tǒng)等。

        4 藥劑最佳反應溫度控制的關鍵技術措施

        試驗初期,脫硫系統(tǒng)的反應溫度由鍋爐排煙溫度自然決定,高負荷時排煙溫度較高,脫硫反應溫度也相對較高,可以達到150 ℃左右,基本滿足脫硫設計要求,而在鍋爐低負荷時,排煙溫度較低,脫硫反應溫度只有110~120 ℃左右,不能滿足脫硫設計溫度145~160 ℃,脫硫效率降低,其脫硫劑用量遠大于設計值,達到了80~100 kg/h,無法實現設計脫硫效果,環(huán)保設施運行費用大大增加。詳見表1。

        表1 藥劑加入方式和反應溫度控制表

        2019年2月,該系統(tǒng)在型鋼65 MW 鍋爐進行了煤氣加熱器旁通改造試驗,在煤加煤氣側進口出口增加旁通后,可以調節(jié)煙氣出口溫度,從而提高脫硫煙氣溫度。在鍋爐低負荷時,運行人員通過調節(jié)旁通閥開度來使煙氣出口溫度提高至140 ℃以上,保障脫硫效率。

        5 應用效果分析

        型鋼鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)于2019 年2 開始連續(xù)調試,經過多次調試,鍋爐煙氣SO2含量日均值明顯下降,能夠滿足《山東省區(qū)域性大氣污染物排放標準》(DB37)第四階段重點控制區(qū)域超低排放要求,實現鍋爐穩(wěn)定可靠運行,

        截至2019 年12 月,鍋爐煙氣SO2含量日均值可實現25~35 mg/m3范圍內任意控制,進一步實現了成本的可調可控,如表2。本項目實施以后,鍋爐脫硫系統(tǒng)在噴藥量40~50 kg/h 情況下,能夠滿足煙氣超低排放要求,實現鍋爐穩(wěn)定可靠運行,規(guī)避企業(yè)因環(huán)保原因的停產壓產風險,效益主要為環(huán)保效益和社會效益。

        表2 鍋爐煙氣SO2含量月均值脫硫改造前后數據對比表

        6 結論

        (1)采用鈉劑干法脫硫后鍋爐煙氣中SO2含量能降至35 mg/m3以下,粉塵濃度≤5 mg/m3,滿足超低排放要求,該技術完全符合燃氣鍋爐的脫硫標準;

        (2)該工藝具有結構簡單、自動化、占地省的特點,適合國內燃氣鍋爐推廣應用;

        (3)與國內其他脫硫技術相比,該技術工藝簡單可靠、操作方便、運行成本低、占地省,節(jié)能環(huán)保,實際超低排放,尤其適合燃氣鍋爐煙氣、焦爐煙氣、熱風爐煙氣等含硫相對低的工序煙氣脫硫,應用前景廣闊。

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