劉 恒,袁偉飚,王楊華,李國(guó)安
(安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司,河南安陽(yáng) 455004)
安鋼N65-13.2/538/538 型汽輪機(jī)調(diào)速控制系統(tǒng)采用成都新華控制工程有限公司DEH 控制系統(tǒng)。EH 油控制系統(tǒng)由供油系統(tǒng)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、高壓遮斷及超速限制模塊、EH 油壓低試驗(yàn)?zāi)K和油管路系統(tǒng)等組成。EH 油母管壓力為14 MPa,接近主油泵出口壓力。
運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)EH 油壓由14 MPa 降為12.7 MPa,啟動(dòng)備用泵,停運(yùn)運(yùn)行泵,系統(tǒng)壓力依然為12.7 MPa,EH 油冷卻水閥門較以往需要開大才能維持控制油溫。EH 油主油泵工作電流增大,由正常運(yùn)行電流23 A 增大到32 A。通過(guò)現(xiàn)象可以初步判斷EH 油系統(tǒng)存在泄漏,現(xiàn)場(chǎng)查看無(wú)外漏現(xiàn)象,進(jìn)一步確定系統(tǒng)存在內(nèi)漏。由于燃煤氣汽輪發(fā)電機(jī)組在非緊急事故下不允許停機(jī)檢修,所以在線排查原因并采取相應(yīng)措施。
結(jié)合EH 油壓降低現(xiàn)象,EH 油系統(tǒng)存在內(nèi)漏通過(guò)以下三個(gè)方面逐一進(jìn)行排查:
2.1.1 主油泵
由于主油泵電流增加,排除主油泵進(jìn)、出口濾芯堵的問(wèn)題。同時(shí)切換備泵EH 油壓依然為13 MPa,可以初步排除主油泵故障問(wèn)題。
2.1.2 溢流閥
溢流閥整定壓力高于18 MPa 開啟,溢流閥后油管道溫度低于壓力油管道溫度10 ℃左右,排除溢流閥內(nèi)漏。
2.2.1 蓄能器
放油閥處在關(guān)閉狀態(tài),蓄能器放油閥后油管道溫度低于壓力油管道溫度10 ℃左右,排除蓄能器放油閥內(nèi)漏。
2.2.2 EH油高壓遮斷及超速限制模塊
EH 油高壓遮斷及超速限制模塊問(wèn)題主要集中在AST 電磁閥及OPC 電磁閥,高壓遮斷及超速限制模塊液壓原理圖如圖1所示。
若1#、3#AST電磁閥存在內(nèi)漏ASP油壓會(huì)升高,若2#、4#AST 電磁閥存在內(nèi)漏ASP 油壓會(huì)降低。電腦畫面查看ASP 壓力開關(guān)信號(hào),顯示正常,無(wú)高低報(bào)警?,F(xiàn)場(chǎng)查看ASP 就地壓力表,顯示6.8 MPa,運(yùn)行無(wú)明顯變化。綜合判斷排除AST電磁閥內(nèi)漏。
圖1 高壓遮斷及超速限制模塊液壓原理圖
若OPC 電磁閥內(nèi)漏會(huì)造成系統(tǒng)OPC 油壓降低?,F(xiàn)場(chǎng)通過(guò)OPC 油測(cè)壓點(diǎn)測(cè)壓,顯示12.5 MPa,與系統(tǒng)壓力相近,排除OPC電磁閥內(nèi)漏。
2.2.3 EH油壓低試驗(yàn)?zāi)K
EH 油壓低試驗(yàn)?zāi)K問(wèn)題主要集中在試驗(yàn)電磁閥及手動(dòng)閥,油壓低試驗(yàn)?zāi)K液壓原理圖如圖2所示。
圖2 油壓低試驗(yàn)?zāi)K液壓原理圖
若試驗(yàn)電磁閥或手動(dòng)閥存在內(nèi)漏對(duì)應(yīng)的EH 油壓會(huì)降低。電腦畫面查看模塊EH 油壓力開關(guān)信號(hào),顯示正常,無(wú)低報(bào)警?,F(xiàn)場(chǎng)查看模塊EH 油就地壓力表,兩側(cè)表計(jì)顯示均為12.5 MPa,與系統(tǒng)壓力相近。試驗(yàn)手動(dòng)閥均處在關(guān)閉狀態(tài),DV 無(wú)壓回油管道溫度低于壓力油管道溫度10 ℃左右。綜合判斷排除EH油壓低試驗(yàn)?zāi)K內(nèi)漏。
有壓回油系統(tǒng)是否存在較大內(nèi)漏,一是通過(guò)有壓回油壓差開關(guān)報(bào)警及現(xiàn)場(chǎng)就地壓力讀數(shù)可以直觀判斷,二是通過(guò)EH 油主油泵工作電流及系統(tǒng)主油壓有無(wú)降低來(lái)綜合判斷系統(tǒng)有壓回油有無(wú)較大內(nèi)漏。
有壓回油系統(tǒng)主要集中在10 套執(zhí)行機(jī)構(gòu):2 套高主油動(dòng)機(jī)、4 套高調(diào)油動(dòng)機(jī)、2 套中主油動(dòng)機(jī)、2 套中調(diào)油動(dòng)機(jī)。其中4 套主油動(dòng)機(jī)保安油壓(AST 油)及工作油壓均為系統(tǒng)壓力;6 套調(diào)油動(dòng)機(jī)保安油壓(OPC 油)均為系統(tǒng)壓力;調(diào)油動(dòng)機(jī)工作油壓和對(duì)應(yīng)負(fù)載相一致,4 套高調(diào)油動(dòng)機(jī)油壓相近,2 套中調(diào)油動(dòng)機(jī)油壓相近。由于10 套執(zhí)行機(jī)構(gòu)液壓組成及控制原理相近,下面以高調(diào)油動(dòng)機(jī)工作原理(如圖3 所示)為例做分析闡述。
圖3 高調(diào)油動(dòng)機(jī)工作原理
2.3.1 電液伺服閥
通過(guò)DEH 控制畫面查看調(diào)閥波動(dòng)頻率及幅度,比較穩(wěn)定,允許有幅值小于±0.5 mm 的低頻(1 Hz以下)晃動(dòng),排除電液伺服閥存在內(nèi)漏。
2.3.2 卸荷閥、液壓油缸
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn):3#高調(diào)油動(dòng)機(jī)OPC 油壓和工作油壓都有不同程度下降,其余9 套油動(dòng)機(jī)保安油(OPC 油、AST 油)壓力接近系統(tǒng)壓力;4 套主油動(dòng)機(jī)工作油壓接近系統(tǒng)壓力,1#、2#、4#套高調(diào)油動(dòng)機(jī)工作油壓相近,2套中調(diào)油動(dòng)機(jī)工作油壓相近。
通過(guò)以上綜合分析,3#高調(diào)油動(dòng)機(jī)系統(tǒng)存在內(nèi)漏可能性較大。一是卸荷閥存在內(nèi)漏,二是油缸存在內(nèi)漏。由于油缸檢修需要返廠,在線更換卸荷閥顯得尤為重要,更換卸荷閥對(duì)內(nèi)漏原因做進(jìn)一步判斷。
3#高調(diào)油動(dòng)機(jī)通過(guò)控制程序限位指令使油動(dòng)機(jī)緩慢關(guān)閉,最后使油動(dòng)機(jī)行程上下限位限制在0位,該油動(dòng)機(jī)負(fù)荷完全退出,在線關(guān)閉壓力油進(jìn)口手動(dòng)門,手動(dòng)閥關(guān)閉后系統(tǒng)油壓恢復(fù)到14 MPa,有壓回油壓力由0.2 MPa 降低為0.1 MPa,EH 油主油泵電流恢復(fù)降至22 A,可以進(jìn)一步確認(rèn)該油動(dòng)機(jī)組件存在內(nèi)漏。
通過(guò)更換卸荷閥后該動(dòng)機(jī)OPC 油壓接近系統(tǒng)壓力,工作油壓與其他3套高調(diào)油動(dòng)機(jī)油壓相近,系統(tǒng)油壓恢復(fù)至14 MPa。
另外需要注意的是拆卸出的0.8 mm 節(jié)流孔應(yīng)妥善清洗保管,嚴(yán)禁遺落或忘記回裝。
卸荷閥拆除后發(fā)現(xiàn)閥體有腐蝕現(xiàn)象,閥芯與閥套之間有絮狀粘稠顆粒物,可能與前期EH 油無(wú)專用濾油機(jī),油質(zhì)質(zhì)裂化有關(guān),為了防止該故障再次發(fā)生,進(jìn)一步提升EH 油系統(tǒng)安全性,采取以下防范改進(jìn)措施:
(1)隨系統(tǒng)定修對(duì)剩余卸荷閥進(jìn)行離線清洗,更換相關(guān)密封圈,腐蝕較嚴(yán)重部件進(jìn)行更換。
(2)外置EH 油專用濾油機(jī)進(jìn)行24 h連續(xù)過(guò)濾,確保油品酸值、水份、顆粒度等關(guān)鍵指標(biāo)在可靠范圍內(nèi)。
(3)油動(dòng)機(jī)入口濾芯每半年隨系統(tǒng)定修更換一次,嚴(yán)禁使用超過(guò)一年。
(4)運(yùn)行中加強(qiáng)EH 油油溫控制,控制范圍在42~45 ℃之間。
EH 油的穩(wěn)定可靠對(duì)汽輪機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行起著重要作用,EH 油系統(tǒng)出現(xiàn)內(nèi)漏應(yīng)快速?gòu)闹饔捅孟到y(tǒng)、無(wú)壓回油系統(tǒng)、有壓回油系統(tǒng)等分系統(tǒng)去查明原因,分析處理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)并做好相關(guān)措施,保證機(jī)組長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。