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        硫銨增產(chǎn)后的工藝優(yōu)化

        2020-07-25 09:58:24黃長勝撒玉虎張立志劉寶亮張華闖
        化工設(shè)計(jì)通訊 2020年8期
        關(guān)鍵詞:流槽硫銨焦油

        黃長勝,撒玉虎,張立志,劉寶亮,張華闖

        (山東鐵雄新沙能源有限公司,山東巨野 274900)

        山東鐵雄新沙能源有限公司地處省級巨野化工園區(qū)北區(qū),該公司有兩條焦炭生產(chǎn)線,采用5.5m搗固焦?fàn)t,雙集氣管,配套建設(shè)了相應(yīng)的化產(chǎn)回收系統(tǒng),一期化產(chǎn)回收采用的是初冷器→電捕→氨法脫硫→煤氣鼓風(fēng)機(jī)→硫銨→終冷器→洗苯塔→鈉法脫硫后煤氣外供工藝,氨法脫硫塔從建廠運(yùn)行后一直沒有檢修過,采用的是碳鋼內(nèi)襯玻璃絲布防腐工藝,再生段的防腐層部分脫落造成塔壁腐蝕漏液,需要退出進(jìn)行徹底大修,硫化氫改由最后的兩臺(tái)鈉法脫硫塔完成,氨法脫硫停止運(yùn)行后,煤氣中氨含量增加,造成硫銨產(chǎn)量平均增加約25%,短時(shí)間出現(xiàn)了硫銨質(zhì)量波動(dòng)情況,立即優(yōu)化工藝運(yùn)行和操作,進(jìn)行了必要的改造,快速穩(wěn)定了硫銨質(zhì)量和煤氣氨含量指標(biāo)。

        1 硫銨工藝流程

        1.1 煤氣流程

        來自鼓風(fēng)機(jī)加壓的煤氣進(jìn)入煤氣預(yù)熱器加熱至50~70℃,其目的是為了蒸發(fā)飽和器中多余的水分,以防止母液被稀釋,熱煤氣由噴淋式飽和器側(cè)壁進(jìn)入,通過兩側(cè)環(huán)形通道與母液噴淋接觸吸收氨,到后腔與小母液噴灑接觸,通過除酸器環(huán)道進(jìn)入內(nèi)腔,經(jīng)噴淋式飽和器煤氣中央管流出,再經(jīng)旋流板捕霧器去除酸霧后去粗苯工段。

        1.2 母液流程

        母液槽母液由小母液循環(huán)泵抽至噴淋式飽和器煤氣入口內(nèi)除酸器的環(huán)形通道,通過噴頭對入器煤氣逆向噴射洗滌,煤氣中的氨被母液中硫酸所吸收,生成硫銨結(jié)晶,母液從噴淋式飽和器酸洗段流入器底結(jié)晶段。

        噴淋式飽和器器底結(jié)晶段中部出口母液由大母液泵抽至噴淋室煤氣入口酸洗段,循環(huán)攪動(dòng)母液以改善硫銨結(jié)晶過程,酸洗段母液流入滿流槽,滿流槽頂部飄浮酸焦油排入小車或管道送機(jī)械化澄清槽,滿流槽滿流母液流入母液貯槽。

        飽和器器底結(jié)晶段母液中晶體比例達(dá)30%時(shí)出料,用結(jié)晶泵抽器底結(jié)晶段母液至結(jié)晶槽,結(jié)晶槽母液溢流入飽和器器底結(jié)晶段,結(jié)晶槽中下部稠厚母液流入離心機(jī)分離,并用水洗滌硫銨晶體,硫銨結(jié)晶后的母液與水洗滌混合液自流回飽和器。

        離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的濕硫銨排入螺旋輸送機(jī),進(jìn)入振動(dòng)干燥流化床,流化床內(nèi)通入經(jīng)熱風(fēng)器蒸汽加熱的熱空氣和一股冷空氣,干燥振動(dòng)冷卻后硫銨排入硫銨貯斗,振動(dòng)干燥流化床頂排出含硫銨粉塵氣經(jīng)旋風(fēng)分離器,分離硫銨排入硫銨貯斗,旋風(fēng)分離器頂尾氣進(jìn)入水浴除塵器后排入大氣。

        硫銨貯斗放出硫銨經(jīng)自動(dòng)包裝機(jī)打包稱量成50kg袋裝硫銨產(chǎn)品入庫;硫銨工藝流程簡圖如圖1所示。

        圖1 硫銨工藝流程簡圖

        2 出現(xiàn)的問題及措施

        2.1 蒸汽熱風(fēng)機(jī)出口溫度波動(dòng)

        蒸汽熱風(fēng)機(jī)溫度在80~120℃周期性波動(dòng),通過改變出口冷凝液排出情況也不能改善,通過兩期硫銨對標(biāo),二期熱風(fēng)機(jī)換熱器后溫度130℃左右且波動(dòng)較小,加熱蒸汽上進(jìn)下出,而一期蒸汽上進(jìn)上出,管程呈正“U”型,上進(jìn)上出會(huì)導(dǎo)致凝水在換熱管內(nèi)積聚,形成水阻,冷凝液不能及時(shí)排出,冷凝液積累到一定高度才形成阻力被蒸汽壓出,導(dǎo)致?lián)Q熱效果差,出現(xiàn)了周期性波動(dòng),在之前硫銨負(fù)荷沒有增加時(shí)可以滿足要求,在硫銨負(fù)荷增加后達(dá)不到熱風(fēng)干燥的要求。

        優(yōu)化措施:將熱風(fēng)機(jī)換熱器翻轉(zhuǎn)90°,蒸汽加熱管改為側(cè)“U”,蒸汽上進(jìn)下出,冷凝水能夠順利排出,熱風(fēng)機(jī)出口溫度穩(wěn)定在132~138℃,滿足了加熱需要。

        2.2 振動(dòng)流化床分布不均

        打開振動(dòng)流化床人孔發(fā)現(xiàn),振動(dòng)流化床進(jìn)口物料存在偏流和中間嚴(yán)重積料現(xiàn)象,中間及偏北位置料厚,料厚地方熱風(fēng)不能有效穿透,料薄地方造成熱風(fēng)熱能浪費(fèi),導(dǎo)致硫銨產(chǎn)品水分波動(dòng)較大。

        優(yōu)化措施:離心機(jī)下料口進(jìn)入振動(dòng)流化床位置,增加了約30cm的三角狀分料器,使物料在振動(dòng)流化床篩板上均勻分布,加上熱風(fēng)溫度穩(wěn)定,一舉解決了硫銨水分波動(dòng)超標(biāo)的問題。

        2.3 硫銨結(jié)晶細(xì)小,顏色偏暗

        短時(shí)出現(xiàn)了硫銨結(jié)晶細(xì)小,顏色偏暗,呼吸管噴出油狀物、游離酸波動(dòng)等問題,對比二期操作,根本原因?yàn)榱蜾@母液系統(tǒng)中 的油塵含量高導(dǎo)致,從現(xiàn)場觀察滿流槽上部焦油狀虛泡沫較多。

        優(yōu)化措施:經(jīng)一二期對標(biāo),二期定期往母液槽內(nèi)添加一種助劑,從母液槽底部約20d抽取一次2t酸焦油;一期自開工3a來僅清過一次母液槽底部沉積物,經(jīng)對母液槽插桿查看,底部沉積雜物約40cm高,安排將母液槽降低液位后底部沉積物全部抽出送回機(jī)械化澄清槽進(jìn)入焦油系統(tǒng),以后定期添加助劑將底部沉積物抽出清理;一期僅在大加酸時(shí)控制滿流槽液位,使漂浮的酸焦油、粉塵溢流到母液槽,二期母液槽內(nèi)存在硫酸銨晶體多的缺點(diǎn),一期優(yōu)化了操作,大加酸外也控制滿流槽液位到適當(dāng)高度,做到酸焦油能夠正常溢出,保證僅少量母液流到母液槽,避免了大量晶體在母液槽內(nèi)聚集,防止小母液泵抽液進(jìn)飽和器影響硫銨顏色,經(jīng)采取上述優(yōu)化措施后,硫銨結(jié)晶逐步恢復(fù),且顏色恢復(fù)正常白色,呼吸管暢通,未再噴出油狀物,操作穩(wěn)定,游離酸穩(wěn)定可控,具體質(zhì)量數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 硫銨產(chǎn)品質(zhì)量分析數(shù)據(jù)

        2.4 煤氣中氨含量無規(guī)律性超標(biāo)

        一期煤氣中的氨含量偶爾出現(xiàn)無規(guī)律性超標(biāo),多次倒換飽和器,檢查飽和器噴頭,均沒有找到根本原因。分開做單個(gè)飽和器出口氨含量分析全部合格,進(jìn)一步從操作層面對比兩期的操作,發(fā)現(xiàn)二期旋風(fēng)捕霧器的導(dǎo)淋每天沖洗一次,保持暢通,而一期的操作對捕霧器底部排液沖洗沒有規(guī)律性,摸排底部排液管溫度偏低有不暢通的情況,這個(gè)時(shí)候做煤氣中氨含量分析出現(xiàn)了明顯超標(biāo)。分析認(rèn)為是旋風(fēng)捕霧器排液不暢造成出硫銨的煤氣帶液導(dǎo)致氨含量超標(biāo),隨即規(guī)范了排液管沖洗的規(guī)定,一直困擾的氨含量超標(biāo)問題得到根本解決,從這個(gè)事例也充分說明,操作層面的規(guī)范十分重要。

        2.5 其他情況

        硫銨系統(tǒng)由于腐蝕性強(qiáng),采用的904不銹鋼材質(zhì),出口煤氣管道應(yīng)該設(shè)置一定的坡度,方便管道中的冷凝液及時(shí)回流到分離器中,否則進(jìn)入后續(xù)管道會(huì)造成快速腐蝕,帶來系統(tǒng)安全隱患。由于飽和器倒換頻繁,在每個(gè)飽和器進(jìn)出口都應(yīng)該設(shè)置不銹鋼材質(zhì)的盲板眼鏡閥,便于快速有效隔離,有助于保證檢修過程安全,延長盲板眼鏡閥使用壽命。

        3 結(jié)束語

        上述硫銨生產(chǎn)中遇到的問題雖然短時(shí)出現(xiàn),氨法脫硫塔檢修后恢復(fù)運(yùn)行,硫銨的產(chǎn)量回落到正常水平,但整個(gè)過程的問題分析和解決更有助于今后硫銨的操作和質(zhì)量穩(wěn)定,保證煤氣質(zhì)量,也鍛煉了技術(shù)人員。沒有增加投入的情況下,通過優(yōu)化現(xiàn)場設(shè)備布置和加入生產(chǎn)中的其他副產(chǎn)物作為助劑就很好地解決了現(xiàn)實(shí)問題。

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