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        EBZ系列掘進(jìn)機(jī)外噴霧系統(tǒng)的改進(jìn)

        2020-07-23 09:07:36
        機(jī)電工程技術(shù) 2020年6期
        關(guān)鍵詞:作業(yè)面掘進(jìn)機(jī)水源

        杜 超

        (山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)華陽(yáng)煤業(yè)有限公司,山西晉城 048012)

        0 引言

        掘進(jìn)機(jī)所具有的功能為對(duì)工作面巷道進(jìn)行迅速掘進(jìn),以保證工作面生產(chǎn)的安全性。隨著自動(dòng)化水平的飛速提升,掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中所產(chǎn)生的粉塵濃度也會(huì)不斷提升,較高濃度的粉塵將會(huì)對(duì)工作面掘進(jìn)的速度及安全造成極大的威脅。在掘進(jìn)的過(guò)程中,盡管掘進(jìn)機(jī)內(nèi)部配置有內(nèi)、外噴霧裝置,但是掘進(jìn)機(jī)內(nèi)部的設(shè)備因綜采作業(yè)面所具有的水壓及水質(zhì)狀況而無(wú)法發(fā)揮自身的效果。其中,水封受損、噴嘴受堵等現(xiàn)象最為常見(jiàn),最終將會(huì)對(duì)綜采作業(yè)面生產(chǎn)的安全性及作業(yè)人員的健康造成極大的威脅。本文選用了EBZ系列的掘進(jìn)機(jī)來(lái)開(kāi)展研究[1]。

        1 EBZ系列掘進(jìn)機(jī)問(wèn)題概述

        EBZ系列型號(hào)的掘進(jìn)機(jī)是目前我國(guó)關(guān)鍵掘進(jìn)工作面所常用的掘進(jìn)機(jī),該掘進(jìn)機(jī)具有較多的優(yōu)勢(shì),如較強(qiáng)的穩(wěn)定性、較大的截割面積、較便捷的維修等,但是在實(shí)際運(yùn)行的過(guò)程中也存在一定的不足,如:

        (1)EBZ系列掘進(jìn)機(jī)安裝的內(nèi)噴霧系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行,外噴霧系統(tǒng)出現(xiàn)了缺少壓力的問(wèn)題;

        (2)綜采作業(yè)面的水質(zhì)出現(xiàn)了問(wèn)題,極易導(dǎo)致噴嘴產(chǎn)生堵塞現(xiàn)象;

        (3)EBZ系列掘進(jìn)機(jī)安裝的外噴霧系統(tǒng)不具有完善的噴嘴結(jié)構(gòu),其設(shè)計(jì)存在一定的問(wèn)題;

        (4)EBZ系列掘進(jìn)機(jī)安裝的噴霧系統(tǒng)是由地面為其提供水源,因而存在較大的壓力波動(dòng),導(dǎo)致外噴霧系統(tǒng)不具備充足的流量[2]。

        2 EBZ系列掘進(jìn)機(jī)外噴霧系統(tǒng)的改進(jìn)措施

        2.1 改善綜采工作面水質(zhì)

        對(duì)掘進(jìn)機(jī)內(nèi)部噴霧系統(tǒng)的水源進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管,對(duì)供水系統(tǒng)所提供的水質(zhì)進(jìn)行軟化,保證噴霧系統(tǒng)中的供水系統(tǒng)不具備較多的雜質(zhì)。另外,對(duì)水源進(jìn)行嚴(yán)格的過(guò)濾,確保噴嘴及泵流道維持較好的暢通性。對(duì)水源的供水系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格檢查,特別是噴嘴與過(guò)濾器,一旦出現(xiàn)故障,就必須立刻處理。

        2.2 增設(shè)高壓噴霧泵及水源

        由于該類(lèi)型的掘進(jìn)機(jī)在實(shí)際工作中常常因不具備足夠的水壓而出現(xiàn)供水缺乏的問(wèn)題,因此為該類(lèi)型的掘進(jìn)機(jī)加設(shè)高壓噴霧泵、增加水源,并且將噴霧系統(tǒng)的壓力設(shè)置為7~23 MPa,促使水源壓力可以滿足內(nèi)、外噴霧系統(tǒng)的水壓要求。地面供水系統(tǒng)所提供的水源在經(jīng)過(guò)過(guò)濾器、截止閥等元件之后而進(jìn)入到噴霧泵內(nèi)。水源可以在噴霧泵之中得到有效的加壓處理,處理之后的水源在經(jīng)過(guò)相應(yīng)的閥口分別進(jìn)入內(nèi)噴霧和外噴霧的系統(tǒng)中[3]。

        這種存在壓力的水源經(jīng)過(guò)減壓閥得到減壓處理,當(dāng)壓力為2 MPa時(shí),分別通過(guò)冷卻切割電機(jī)之后引進(jìn)霧狀噴嘴噴射出和經(jīng)過(guò)油箱冷卻器之后引進(jìn)線型噴嘴噴射出。

        當(dāng)掘進(jìn)機(jī)停止運(yùn)行之后,以上所加設(shè)的高壓噴霧泵可以不用停止運(yùn)行,只需要關(guān)掉內(nèi)、外噴霧系統(tǒng)的截止閥,當(dāng)壓力達(dá)到7 MPa的時(shí)候,噴霧泵將會(huì)自動(dòng)卸荷,導(dǎo)致高壓噴霧系統(tǒng)中的水源進(jìn)入到水箱之中。當(dāng)掘進(jìn)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行時(shí),截止閥將會(huì)啟動(dòng),水壓持續(xù)降低到卸荷閥所設(shè)置的壓力時(shí),噴霧泵將會(huì)持續(xù)為噴霧系統(tǒng)提供水源[4]。

        2.3 改造噴霧結(jié)構(gòu)

        通過(guò)對(duì)噴霧系統(tǒng)的工作原理進(jìn)行詳細(xì)研究,應(yīng)當(dāng)遵照下列幾點(diǎn)原則來(lái)改善噴嘴的結(jié)構(gòu):

        (1)確保噴嘴出水點(diǎn)所處位置與目的地之間存在的距離大于噴嘴的霧化點(diǎn),促使噴嘴噴射出的液體可以得到充足的霧化;

        (2)最大化地清除噴水點(diǎn)與目的地之間存在的障礙,以避免出水的霧化工作受到障礙物的影響;

        (3)保證噴嘴的安裝不會(huì)因周?chē)锛呐鲎捕霈F(xiàn)脫落。

        根據(jù)以上這些原則來(lái)改善掘進(jìn)機(jī)安裝的外噴霧裝置,圖1所示為外噴霧裝置的結(jié)構(gòu)圖。由于該裝置是遵照順時(shí)針的方向進(jìn)行安裝的,因此在掘進(jìn)的過(guò)程中,噴嘴與截齒之間將會(huì)卡有小石頭,從而對(duì)出水的霧化效果造成較大的影響,即便完成霧化的噴霧也不能到達(dá)工作面,從而對(duì)噴霧降塵的效果造成了極大的影響[5]。

        圖1 原噴霧結(jié)構(gòu)示意圖

        圖2 改造后噴霧結(jié)構(gòu)示意圖

        基于以上這些不足,將圖1所示的噴嘴結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改良,其結(jié)果如圖2所示。由圖可知,在將噴嘴進(jìn)行改良之后,其安裝部位由以往的截割頭體轉(zhuǎn)變?yōu)榍耙欢谓佚X的底部上。在實(shí)際運(yùn)行的過(guò)程中,出水可以由截割頭經(jīng)過(guò)前一截齒的底部傳輸?shù)絿娮焯?,再通過(guò)噴嘴噴出到后一截齒的周?chē)?,因其安裝結(jié)構(gòu)較為特殊,使出水路徑維持順暢,從而使降塵、潤(rùn)滑的效果得到最大化的發(fā)揮[6]。

        3 改造前后噴嘴結(jié)構(gòu)對(duì)比

        (1)將以往的銳角噴霧結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改良,改良之后的噴霧結(jié)構(gòu)將轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯腔虼笥谥苯?,使其可以完全覆蓋齒尖。另外,增加噴嘴的角度可以有效避免噴嘴與截齒之間的堵塞;

        (2)將噴嘴的安裝形式進(jìn)行改良之后,可以極大縮短出水的行走距離,緩解落石對(duì)噴霧造成的阻礙;

        (3)在將噴嘴的安裝方式加以改良之后,保證其隱藏于前一截齒的齒座中,從而使其免受周邊物品的撞擊,極大延長(zhǎng)了噴嘴的使用壽命;

        (4)通過(guò)運(yùn)用工裝形式將改良之后的噴嘴固定在截齒的齒座上,改善了焊接對(duì)齒座造成的損壞,這種方法增強(qiáng)了噴霧路徑的精準(zhǔn)度,使噴霧的效果得到了改善[7]。

        4 改進(jìn)效果

        將以上改良之后的噴霧系統(tǒng)運(yùn)用到某煤礦掘進(jìn)作業(yè)面的掘進(jìn)機(jī)中,并將粉塵的濃度作為一種判斷噴霧效果的參數(shù),對(duì)改良之后的應(yīng)用效果進(jìn)行比較分析。本文選擇與掘進(jìn)工作面相距20 m的進(jìn)風(fēng)側(cè)和回風(fēng)側(cè)兩個(gè)部位來(lái)檢測(cè)粉塵的濃度,其對(duì)比狀況如表1所示。通過(guò)對(duì)表1進(jìn)行分析可知,在將外噴霧系統(tǒng)進(jìn)行改良之后,其除塵效果取得了較大的提升。

        表1 外噴霧系統(tǒng)改進(jìn)效果對(duì)比表

        通過(guò)實(shí)施事先制定的方案可知,與以往的噴霧效果相比,改良之后的噴霧設(shè)備具有更好的除塵效果,并且通過(guò)對(duì)噴霧系統(tǒng)的噴頭進(jìn)行改善,使截齒的損耗量和企業(yè)生產(chǎn)的成本均得到極大降低。

        4.1 使用前后效果比較

        本煤礦自改良噴霧系統(tǒng)之后,通過(guò)分析2個(gè)多月的運(yùn)行結(jié)果可知,該裝置可以正常運(yùn)行,能夠?qū)崿F(xiàn)噴霧除塵的作用?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行時(shí),通過(guò)采用測(cè)塵儀來(lái)檢測(cè)改良噴嘴之后的掘進(jìn)工作面,結(jié)果表明其粉塵濃度低于未使用之前粉塵量的50%。

        4.2 提高經(jīng)濟(jì)效益

        在將掘進(jìn)機(jī)的噴霧系統(tǒng)進(jìn)行改良之后,噴霧出水不僅可以發(fā)揮降塵的效果,而且可以冷卻截齒,同時(shí)因過(guò)高的壓力,導(dǎo)致噴霧水對(duì)截齒與其底座的結(jié)合部位造成了沖擊,降低了結(jié)合部位煤矸的積壓,使截割頭旋葉上部的截齒可以靈活運(yùn)轉(zhuǎn)、磨損均勻,延長(zhǎng)了截齒的使用期限。

        4.3 改善作業(yè)環(huán)境

        通過(guò)運(yùn)用改良之后的掘進(jìn)機(jī),巷道中的粉塵濃度得到極大降低,現(xiàn)場(chǎng)工作人員的可視度得到極大提升。未應(yīng)用之前,掘進(jìn)機(jī)的主輔司機(jī)幾乎沒(méi)有辦法看清截割頭運(yùn)行的軌跡,因此在進(jìn)行截割的時(shí)候,只能依靠經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行,停止運(yùn)行、吹散灰塵之后,待清楚觀察截割狀況之后再進(jìn)行掘進(jìn)工作,特別是運(yùn)用架廂支護(hù)的掘進(jìn)巷道之后,極易導(dǎo)致金屬支架被割垮,產(chǎn)生安全事故。而在應(yīng)用改良之后的掘進(jìn)機(jī)時(shí),主輔司機(jī)的可視度增強(qiáng),可以清楚觀察到截割頭的運(yùn)行軌跡,中途不需要停止運(yùn)行,提高了截割的效率。并且隨著工作環(huán)境的不斷改善,工作人員患有職業(yè)病的概率不斷降低,因此愈來(lái)愈多的員工開(kāi)始接受掘進(jìn)機(jī)操作的培訓(xùn),有效地解決了掘進(jìn)機(jī)司機(jī)短缺的問(wèn)題[8]。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)掘進(jìn)機(jī)的外噴霧系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行分析研究,對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化改良,使綜采工作面的粉塵濃度得到極大降低,外噴霧系統(tǒng)中的水系統(tǒng)基本不會(huì)出現(xiàn)故障,通過(guò)在掘進(jìn)機(jī)上的實(shí)際應(yīng)用,極大提升了機(jī)器運(yùn)行的噴霧除塵效果,有助于增強(qiáng)生產(chǎn)的安全性及能力,確保了工作人員的健康,并且降低了經(jīng)濟(jì)損失。通過(guò)運(yùn)用改良之后的噴霧系統(tǒng),每年大約可節(jié)省15萬(wàn)元的截齒成本,隨著該項(xiàng)技術(shù)的深入應(yīng)用,綜合機(jī)械化生產(chǎn)及掘進(jìn)將會(huì)取得較高的經(jīng)濟(jì)效益。

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