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        煤礦提升機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用

        2020-07-23 09:07:34
        機(jī)電工程技術(shù) 2020年6期
        關(guān)鍵詞:變頻器設(shè)備系統(tǒng)

        劉 鵬

        (山西宏廈第一建設(shè)有限責(zé)任公司,山西陽泉 045008)

        0 引言

        煤礦提升機(jī)是煤礦生產(chǎn)中至關(guān)重要的設(shè)施,承擔(dān)著井下與地面人員、設(shè)備、礦物的運輸重任[1-2]。目前,部分煤礦所使用礦用提升設(shè)備系統(tǒng)較為久遠(yuǎn),系統(tǒng)以繞線式交流異步電機(jī)作為動力來源,在轉(zhuǎn)子的回路內(nèi)部串聯(lián)多段外接的電阻進(jìn)行調(diào)速,利用凸輪控制器、繼電器和接觸器的配合實現(xiàn)控制,存在控制穩(wěn)定性差、能耗高、故障率高的不足,可靠性相對較差[3-5]。具體表現(xiàn)為利用電機(jī)轉(zhuǎn)子串聯(lián)電阻進(jìn)行調(diào)速能量消耗較大、調(diào)速的范圍比較小、控制平滑性差,繼電器、接觸器故障率較高,調(diào)速不夠平穩(wěn),對其他機(jī)械設(shè)備造成很大沖擊而引起設(shè)備磨損,影響設(shè)備正常壽命,給企業(yè)造成了巨大損失。針對這一現(xiàn)狀,本文采用行業(yè)公認(rèn)的較為先進(jìn)的全數(shù)字變頻調(diào)速的現(xiàn)代交流調(diào)速技術(shù),結(jié)合可編程邏輯控制器(PLC)對現(xiàn)有電控系統(tǒng)進(jìn)行了改造優(yōu)化,實現(xiàn)了對提升機(jī)的無級變速控制,增強了安全保護(hù),大大提高了系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性以及可靠性。

        1 總體方案

        煤礦提升機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)的主要功能在于對提升電機(jī)啟動、運行以及停機(jī)過程中對加載在電機(jī)上的電流進(jìn)行頻率變換,達(dá)到對電機(jī)電流平緩控制、電機(jī)運作速度調(diào)整、沖擊保護(hù)、功耗降低、安全保障的目的。變頻器調(diào)速的主要原理是依據(jù)交流異步電動機(jī)的轉(zhuǎn)速n與供電電源的頻率f呈一定比例關(guān)系,數(shù)學(xué)關(guān)系如下:

        式中:s為異步電機(jī)轉(zhuǎn)差率;p為交流異步電動機(jī)的極數(shù)對,由交流異步電動機(jī)本身確定。

        由式(1)可知,在轉(zhuǎn)差率以及極對數(shù)不變情況下,提升電機(jī)的轉(zhuǎn)速與供電電源的頻率成正相關(guān)關(guān)系。因此,可通過調(diào)節(jié)供電電源的頻率實現(xiàn)對提升電機(jī)速度的改變。利用傳感器或其他檢測設(shè)備,對反映提升設(shè)備運行狀態(tài)的參數(shù)進(jìn)行采集監(jiān)測,由PLC軟件程序進(jìn)行運算,根據(jù)運算輸出不同的控制指令給變頻器,變頻器輸出不同頻率的電流給異步交流提升電機(jī),實現(xiàn)對提升機(jī)運轉(zhuǎn)速度、方向的控制。

        基于PLC與變頻器配合的調(diào)速系統(tǒng),具有調(diào)速連續(xù)、調(diào)速過程平滑的特點,即所謂無級變速。另外,結(jié)合實際生產(chǎn)情況,增加用于安全保護(hù)的制動單元以及制動電阻,可以實現(xiàn)電氣中的軟啟動,沖擊電流較小,大大減少對機(jī)械結(jié)構(gòu)的沖擊磨損,降低了維護(hù)成本且運行能耗較小,具有安全、經(jīng)濟(jì)、高效的優(yōu)勢。礦用提升機(jī)的結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 礦用提升機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖

        2 變頻調(diào)速系統(tǒng)

        2.1 系統(tǒng)的硬件選型

        提升機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)的硬件主要包括PLC、變頻器、傳感器以及通訊結(jié)構(gòu)等。PLC為系統(tǒng)控制核心,經(jīng)過分析比較,選用德國西門子公司設(shè)計生產(chǎn)的SIMTIC S7-300系列中型PLC,結(jié)合生產(chǎn)實際需要選用315-2DP型號CPU。該型號CPU功能強大、性能穩(wěn)定、廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制領(lǐng)域。變頻器作為變頻調(diào)速的核心部件,經(jīng)過比較,選用西門子Micro Master440變頻器,該變頻器為通用版本,支持多種控制方式、具有出眾的過載能力,內(nèi)置制動單元,適用范圍比較廣;具有6個數(shù)字量2個模擬量輸入、2個模擬量輸出以及3個繼電器輸出;集成了RS-485接口模塊,可支持Profibus以及Device-Net通訊;具有高效保護(hù)功能,包括過載電流持續(xù)保護(hù),高低電壓保護(hù);變頻器以及提升電機(jī)過熱保護(hù);接地以及短路保護(hù);電機(jī)閉鎖保護(hù),失速保護(hù)等功能[6-8]。

        2.2 控制模塊

        控制部分按實現(xiàn)功能分為對提升機(jī)上升、下降、速度調(diào)整以及安全保護(hù)。變頻器調(diào)整速度控制提升過程中,利用旋轉(zhuǎn)脈沖編碼器,對提升機(jī)的位移進(jìn)行監(jiān)測,實現(xiàn)精確的定位。調(diào)速控制過程中,采用S型曲線速度,初始啟動狀態(tài)下,首先保持加速,然后轉(zhuǎn)為勻速狀態(tài),最后利用減速環(huán)節(jié)以及制動控制實現(xiàn)容器平穩(wěn)停止。該過程能夠有效減少由于轉(zhuǎn)矩脈沖引起的機(jī)械沖擊,對卷筒、減速結(jié)構(gòu)、傳動結(jié)構(gòu)等起到充分的的保護(hù)作用,減少機(jī)械磨損,延長結(jié)構(gòu)壽命,降低設(shè)備故障率及維修成本。同時,可對變頻器設(shè)定減速程序,在故障情況下,PLC發(fā)出減速指令后,變頻器按設(shè)定參數(shù)執(zhí)行減速操作。變頻器采用絕緣柵雙極型晶體管(IGBT),交-直-交變頻調(diào)速,無需額外電阻附加,即可實現(xiàn)無級變速。采用PID控制方式,通過逆變器向負(fù)載提供變頻的電源,使所有控制功能均由參數(shù)設(shè)定完成,實現(xiàn)對電機(jī)高動態(tài)性能的轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速控制。

        2.3 監(jiān)測保護(hù)模塊

        圖2 PLC外部接線圖

        監(jiān)測保護(hù)部分主要通過布置傳感器感知電機(jī)轉(zhuǎn)速、液壓油壓力、電機(jī)電流大小、下放以及上升位移等信息經(jīng)信號調(diào)理轉(zhuǎn)換后轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,由通信模塊傳輸?shù)紺PU。當(dāng)監(jiān)測的狀態(tài)參數(shù)出現(xiàn)故障異常時,PLC控制聲光報警系統(tǒng)發(fā)出警告,同時對運行情況做出調(diào)整,降低運行速度甚至停機(jī),提醒檢修,保障設(shè)備安全。此外,系統(tǒng)對電路設(shè)置過流保護(hù)、過卷保護(hù)、抱閘停機(jī)以及變頻器緊急停機(jī),電路電流超出閾值時自動報警、降低負(fù)荷、保障安全;嚴(yán)重故障情況下,PLC給出急停信號,通過停止變頻器電能輸出,依靠機(jī)械制動實現(xiàn)緊急停機(jī)。PLC的外部接線如圖2所示。

        3 通信網(wǎng)絡(luò)

        通信網(wǎng)絡(luò)主要通過通信結(jié)構(gòu)構(gòu)建、通信協(xié)議組態(tài)實現(xiàn)各部件之間的信息交互。變頻器與PLC之間通過通信接口利用Profibus-DP通訊協(xié)議實現(xiàn)通訊。PLC利用模擬量輸入接口以及數(shù)字量輸入接口對檢測設(shè)備采集的反映設(shè)備狀態(tài)的模擬量、數(shù)字量參數(shù)分別進(jìn)行預(yù)處理、A/D轉(zhuǎn)換,并進(jìn)行相關(guān)運算,根據(jù)計算結(jié)果輸出控制指令。PLC通過以太網(wǎng)通訊接口實現(xiàn)將監(jiān)測控制信息實時整合反饋到與監(jiān)控中心以及其他上位機(jī)相連的工業(yè)以太網(wǎng)中。通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

        4 軟件設(shè)計

        軟件系統(tǒng)設(shè)計包括對PLC的編程以及變頻器的調(diào)試。對PLC的編程利用較為簡單、直觀的梯形圖(LAD)編程語言構(gòu)建邏輯關(guān)系圖進(jìn)行編程。本文結(jié)合開發(fā)難度,選擇應(yīng)用較為廣泛的STEP7軟件通過高效的梯形圖對SIMTIC S7-300進(jìn)行編程,同時利用STEP7軟件進(jìn)行了程序功能的測試完善。西門子MicroMaster440變頻器可直接通過用戶調(diào)試面板進(jìn)行功能的安裝調(diào)試。根據(jù)提升電機(jī)參數(shù)進(jìn)行電動機(jī)類型選擇、額定電流、額定電壓、額定功率、額定速度等參數(shù)設(shè)置,選擇帶傳感器矢量控制,對控制參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,同時設(shè)置加速時間、減速時間等,進(jìn)行調(diào)試直到系統(tǒng)可到達(dá)預(yù)期效果。系統(tǒng)PLC軟件程序流程如圖4所示。

        圖4 PLC軟件程序流程圖

        5 結(jié)束語

        本文針對煤礦提升機(jī)現(xiàn)有電控系統(tǒng)的缺陷,設(shè)計了一套以PLC和變頻器相結(jié)合的礦用提升機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng),并進(jìn)行了開發(fā)應(yīng)用。系統(tǒng)可實現(xiàn)對礦用提升機(jī)電動機(jī)的平穩(wěn)控制,完成設(shè)備上升、下放、運轉(zhuǎn)速度調(diào)整、安全保護(hù)等一系列智能控制功能。實踐結(jié)果表明,該系統(tǒng)具有控制性能好、平滑穩(wěn)定、安全可靠、能耗較低的優(yōu)勢,可大大減少設(shè)備的磨損、振動與沖擊,有效降低設(shè)備故障率,增加設(shè)備使用壽命,切實為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益。

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