劉 霞
(大同煤礦集團(tuán)晉華宮礦,山西大同 037003)
煤礦鍋爐系統(tǒng)是供熱系統(tǒng)中重要組成部分,提高鍋爐系統(tǒng)穩(wěn)定性是煤礦供熱系統(tǒng)安全高效運行的重要保證,但是在實際煤礦供熱系統(tǒng)中,由于鍋爐設(shè)備數(shù)量多、分布區(qū)域廣,設(shè)備在運行過程中檢修維護(hù)不到位[1],且無法實現(xiàn)設(shè)備的統(tǒng)一集中監(jiān)控管理,導(dǎo)致供熱期間鍋爐設(shè)備故障率高、設(shè)備故障檢測效率低等,影響煤礦安全穩(wěn)定供熱;基于這種情況,通過技術(shù)研究,對某礦原供熱鍋爐監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,安裝一套以PLC為核心的遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng),對其結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)功能、監(jiān)控方案以及實際應(yīng)用效果進(jìn)行合理分析。
(1)符合煤礦關(guān)于《蒸汽鍋爐安全使用》相關(guān)規(guī)定的要求,確保蒸汽鍋爐系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、實用性。
(2)為了能夠利用鍋爐多變量交叉運行特點,通過使用自適應(yīng)控制方法來控制精度,實現(xiàn)對鍋爐內(nèi)的各項參數(shù)自動控制,如水量、壓力等,從而充分發(fā)揮鍋爐的燃燒效率[2]。
晉華宮礦供熱鍋爐遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)主要由上位機、PLC控制柜、鍋爐監(jiān)控器、公共設(shè)備監(jiān)控器、工業(yè)環(huán)網(wǎng)等部分組成,如圖1所示。
PLC控制柜是整個監(jiān)控系統(tǒng)的核心部位,PLC控制柜與監(jiān)控器以及遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)之間主要采用工業(yè)環(huán)網(wǎng)進(jìn)行信息傳遞、轉(zhuǎn)換等。上位機主要采用DELL商務(wù)機,采用WindowsXP,系統(tǒng)內(nèi)主要采用RSView7.20監(jiān)控組態(tài)軟件,該軟件開發(fā)性良好,便于升級和開發(fā)[3]。
圖1 煤礦供熱鍋爐監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D
系統(tǒng)主要功能包括以下幾點:
(1)該監(jiān)控系統(tǒng)可對鍋爐的電動機進(jìn)行自動化控制,并對鍋爐內(nèi)的各項參數(shù)實施監(jiān)測;
(2)通過上位機主機系統(tǒng)與礦內(nèi)環(huán)網(wǎng)相連接,確保終端電腦可以對數(shù)據(jù)實施查看,并可通過打印機對各類報表進(jìn)行打印,同時可隨時調(diào)取系統(tǒng)儲存記憶歷史畫面,并進(jìn)行查看[4];
(3)操作人員通過電腦可以隨時修改系統(tǒng)參數(shù),利用遠(yuǎn)程組態(tài)軟件遠(yuǎn)程對重點部位安裝監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)故障或異常,系統(tǒng)會自動報警。
鍋爐采用集中控制系統(tǒng),控制方式以自動為主,手動為輔,該監(jiān)控系統(tǒng)主要對鍋爐設(shè)備重點部位進(jìn)行監(jiān)控,系統(tǒng)內(nèi)配備大內(nèi)存硬盤,方便工作人員的調(diào)取查看。所有數(shù)據(jù)與大顯示屏相連,可以將監(jiān)控畫面在大屏幕上放大。
(1)鼓風(fēng)機自動控制方式
爐膛壓力在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),鍋爐才能正常運轉(zhuǎn),此時鍋爐處于微負(fù)壓狀態(tài),需要鼓風(fēng)機與引風(fēng)機共同控制鍋爐內(nèi)的風(fēng)壓。鍋爐內(nèi)安裝風(fēng)壓傳感器,可以將鍋爐內(nèi)的負(fù)壓情況及時傳遞到電腦中,工作人員可以查看爐內(nèi)的情況[5]。引風(fēng)機信號來自于鼓風(fēng)風(fēng)壓,引風(fēng)量會隨著鼓風(fēng)量的增大而增大。電腦可以通過發(fā)出模擬信號對鼓風(fēng)機的轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié),從而實現(xiàn)引風(fēng)機轉(zhuǎn)速與風(fēng)量的變化。
(2)給水泵自動控制方式
系統(tǒng)安裝有兩臺水泵(一開一備),對鍋爐提供充足、定壓的軟化水。設(shè)計人員將壓力傳感器安裝在給水管上,壓力傳感器將壓力信號傳遞到變頻器上,變頻器通過信號的大小自動調(diào)節(jié)給水泵轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)水壓的穩(wěn)定。電腦可以在后臺對水泵的壓力、流量、轉(zhuǎn)速實時記錄并分析,發(fā)現(xiàn)異常后會及時報警,方便操作人員的維修。給水泵還安裝有一套手動系統(tǒng),能夠在變頻器損壞后切換到人工手動模式。
(3)汽包水位自動控制方式
為了避免虛假水位使系統(tǒng)造成誤判,設(shè)計人員安裝了一套三沖量串級控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)給水閥門,這就可以保證在蒸汽穩(wěn)定及給水量充足的情況下,將汽包水位控制在標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)。補償后的汽包水位參數(shù)與系統(tǒng)設(shè)定的參數(shù)的偏差值作為主調(diào)節(jié)閥的輸入信號,補償后的主蒸汽參數(shù)與給水流量參數(shù)作為副調(diào)節(jié)閥的輸入信號[6]。輸入信號經(jīng)過電腦運算后控制閥門的開合度。當(dāng)系統(tǒng)水位超過標(biāo)準(zhǔn)范圍時,電腦會自動發(fā)出報警信號,操作人員可以根據(jù)根據(jù)提示進(jìn)行故障查看。當(dāng)鍋爐水位低于標(biāo)準(zhǔn)值時,系統(tǒng)會自動降低鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速。當(dāng)鍋爐水位高于標(biāo)準(zhǔn)值時,系統(tǒng)會自動恢復(fù)運轉(zhuǎn),并將分析結(jié)果自動打印。
(4)鍋爐出口壓力自動控制方式
出口壓力安裝的壓力傳感器會將信號自動傳送到電腦,電腦會將接收到的信號與設(shè)定的信號進(jìn)行比對,發(fā)現(xiàn)異常后會及時降低鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速來減少送風(fēng)量,引風(fēng)機隨著送風(fēng)量的減少而減少,直至系統(tǒng)壓力恢復(fù)到正常。
(5)燃燒系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)方式
利用主蒸汽壓力的傳感器信號來調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速,當(dāng)系統(tǒng)壓力升高時,鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速會降低,同時引風(fēng)機轉(zhuǎn)速也會降低,從而保證鍋爐內(nèi)壓力的穩(wěn)定。當(dāng)主蒸汽壓力超過壓力最大值時,系統(tǒng)會自動切換鼓風(fēng)機,同時降低燃料的補給量來降低爐內(nèi)的壓力,當(dāng)壓力降低到標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)時,系統(tǒng)自動恢復(fù)。
(6)各種處理器自動控制方式
系統(tǒng)中除氧器、除鐵器、軟化水處理器等運行狀態(tài)及參數(shù)均可以通過相應(yīng)的傳感器傳遞到指揮中心大屏幕,大屏幕可以動態(tài)地顯示各組信息,操作人員可以通過電腦對各參數(shù)進(jìn)行修改。
(7)語音系統(tǒng)控制方式
設(shè)計人員分別在系統(tǒng)上取15個點的信號進(jìn)行語音報警,這些點可以對每臺鍋爐的水位、電機的電流、爐內(nèi)的負(fù)壓、水溫計煤斗的煤量[7],同時將這些點的輸出信號與報警語音系統(tǒng)連接,當(dāng)其中一項異常時,報警器會發(fā)出報警音。
(8)自動錄入系統(tǒng)控制方式
現(xiàn)場工作人員會安裝系統(tǒng)指示定期的對各設(shè)備進(jìn)行巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。同時電腦會自動記錄巡檢人員的巡檢時間和地點,管理人員可以隨時查看巡檢人員的的行走軌跡。
2018年6月,該礦對供熱系統(tǒng)安裝一套遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng),通過6個月實際應(yīng)用效果觀察發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)主要取得了以下顯著成效:
(1)該系統(tǒng)主要利用PLC智能控制器實現(xiàn)鍋爐各項參數(shù)自動調(diào)節(jié),可以將燃煤性控制到最佳的比例,不僅降低了燃料消耗,而且充分發(fā)揮燃煤效能,提高供熱效率,同時可大大降低廢氣的排放量;
(2)該監(jiān)控系統(tǒng)利用聲光系統(tǒng)對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控,系統(tǒng)靈敏度高,實現(xiàn)鍋爐設(shè)備全方位監(jiān)控,與傳統(tǒng)人工故障檢測相比,不僅降低了設(shè)備檢測勞動強度及勞動成本費用,而且提高了設(shè)備自檢準(zhǔn)確性[8];
(3)該監(jiān)控系統(tǒng)投入使用后,可及時將鍋爐各項運行參數(shù)準(zhǔn)確快速地上傳至遠(yuǎn)程主機系統(tǒng)中,并可在系統(tǒng)大屏幕中顯示,便于操控人員觀察控制,提高了控制自動化水平。
本文針對煤礦供熱鍋爐系統(tǒng)故障率高、自動化水平低、集中控制管理難度大等技術(shù)難題,通過技術(shù)研究,對供熱系統(tǒng)安裝一套遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng),實際應(yīng)用表明該系統(tǒng)有效提高了煤礦供熱效率及集中控制自動化水平,保證了煤礦供熱系統(tǒng)安全高效運行,取得了顯著應(yīng)用成效。