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        無機陶瓷平板膜在工業(yè)廢水處理中的中試應用

        2020-07-22 02:33:14朱圓圓姬智淵范志軍溫官
        工業(yè)用水與廢水 2020年3期
        關鍵詞:產(chǎn)水離線濁度

        朱圓圓, 姬智淵, 范志軍, 溫官

        (浙江中誠環(huán)境研究院有限公司, 杭州 310000)

        無機陶瓷膜具有機械強度高、 通量大、 化學性能穩(wěn)定、 耐高溫、 耐酸堿腐蝕、 環(huán)境友好等突出特點, 在石油、 醫(yī)藥、 能源、 食品、 市政等環(huán)保領域得到廣泛應用, 尤其在難處理的有機廢水中具有顯著優(yōu)勢[1-3]。

        聚酯、 環(huán)氧樹脂、 固化劑等都屬于難降解有機物。 含有此類物質(zhì)的工業(yè)廢水具有COD 高, 可生化性差, 毒性強, 鹽度高, 水質(zhì)波動大, 處理難度大等特點。 MBR 憑借其分離效果好、 出水水質(zhì)優(yōu)等特點, 常被應用于難降解有機物的強化處理[4-6]。 某工業(yè)園區(qū)的含聚酯、 環(huán)氧樹脂、 固化劑廢水采用催化氧化-水解酸化-好氧生化的工藝進行處理, 出水無法滿足日益增加的處理負荷的要求, 擬新建和改擴建原有的處理系統(tǒng)。 采用基于無機陶瓷平板膜的MBR 系統(tǒng)對原工藝的好氧生化出水進行處理, 考察其處理效果和運行穩(wěn)定性, 為該工業(yè)園區(qū)新建和改擴建廢水處理系統(tǒng)提供技術參考。

        1 材料與方法

        1.1 中試裝置

        中試裝置采用集裝箱式一體化廢水處理設備,處理規(guī)模為10 m3/d, 主要包括膜池、 產(chǎn)水池、 平板陶瓷膜堆、 進水系統(tǒng)、 混合液回流系統(tǒng)、 曝氣系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、 產(chǎn)水系統(tǒng)、 反洗系統(tǒng)、 排泥系統(tǒng)和PLC控制系統(tǒng)等, 處理工藝流程如圖1 所示。

        試驗采用的無機陶瓷平板膜為某企業(yè)的XM 系列產(chǎn)品, 膜性能如表1 所示, 膜組件所含的膜片數(shù)量為200片, 膜面積為20 m2。

        圖1 工藝流程Fig. 1 Process flow

        表1 陶瓷膜片規(guī)格型號Tab. 1 Specifications of ceramic membrane

        試驗所用藥劑為一水檸檬酸(工業(yè)級), 次氯酸鈉溶液(10%, 工業(yè)級), 氫氧化鈉固體(工業(yè)級),鹽酸(30%, 工業(yè)級)。

        1.2 進水水質(zhì)

        進入無機陶瓷平板膜MBR 工藝段的原水為該工業(yè)園區(qū)廢水經(jīng)過催化氧化-水解酸化-好氧生化工藝處理后的出水。 水質(zhì)指標如表2 所示。

        表2 MBR 進水水質(zhì)Tab. 2 Influent water quality of MBR

        1.3 試驗方法

        中試期間MBR 系統(tǒng)采用恒通量方式運行, 即通過產(chǎn)水流量計的反饋信號控制產(chǎn)水泵頻率, 保持產(chǎn)水量恒定; 間歇模式, 即產(chǎn)水泵運行與停歇交替循環(huán)進行; 連續(xù)曝氣, 曝氣強度為26 m3/(m2·h)。

        試驗過程通過測定MBR 系統(tǒng)的產(chǎn)水COD、 濁度, 驗證無機陶瓷平板膜在該廢水處理中的適用性; 通過控制產(chǎn)水泵啟停時間和流量大小, 記錄運行通量、 抽停比、 清洗頻率及清洗方式等不同條件下跨膜壓差(TMP)的變化, 確定無機陶瓷平板膜穩(wěn)定運行的工藝參數(shù)。

        1.4 分析與計算方法

        COD 采用5B-3F 型COD 快速測定儀檢測; 濁度采用HACH 1900C 型便攜式快速測定儀檢測;膜通量根據(jù)產(chǎn)水電磁流量計示數(shù)進行計算, TMP根據(jù)產(chǎn)水壓力值進行計算, 公式如下:

        式中: J 為膜通量, L/(m2·h); Q 為產(chǎn)水流量,L/h; A 為膜組件面積, m2; Pout、 Pinner分別為膜組件外側(cè)、 內(nèi)側(cè)的壓力; Hp為壓力表位置距膜池液面的高度(以壓力表位置為基準零點), kPa; P 為壓力表讀數(shù), kPa。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 對COD 的去除效果

        無機陶瓷平板膜雖然無法直接降解COD, 但可以去除帶有COD 的顆粒物及膠體物質(zhì), 同時提高系統(tǒng)污泥濃度, 促進COD 去除效果的提升。 試驗期間, 系統(tǒng)進水COD 的質(zhì)量濃度為800 ~1 200 mg/L, 膜系統(tǒng)的COD 去除效果如表3 所示。

        表3 無機陶瓷平板膜對COD 的去除效果Tab. 3 Effect of inorganic flat ceramic membrane on COD removal

        由表3 可知, 在進水COD 的質(zhì)量濃度為800 ~1 200 mg/L 的 條 件 下, 無 機 陶 瓷 平 板 膜MBR 對COD 的去除率高于40%, 無機陶瓷平板膜的存在提高了泥水分離效率, 進而提高了活性污泥濃度,膜池內(nèi)活性污泥的SV30可以達到70%, MLSS 的質(zhì)量濃度達到12 000 mg/L, 促進了大分子類難降解有機物的降解, 從而保證了產(chǎn)水水質(zhì)。 被截留的COD 物質(zhì)會在膜表面形成有機污染層, 增大過濾阻力, 造成較為嚴重的膜污染, 最終使得系統(tǒng)的運行壓力升高, 產(chǎn)水量降低。

        2.2 對濁度的去除效果

        試驗期間無機陶瓷平板膜的產(chǎn)水濁度如圖2所示。

        圖2 無機陶瓷平板膜產(chǎn)水濁度Fig. 2 Turbidity of produced water of inorganic flat ceramic membrane

        由圖2 可知, MBR 系統(tǒng)對濁度有著良好、 穩(wěn)定的去除效果, 運行期間, 產(chǎn)水濁度均低于0.27 NTU, 主要原因是無機陶瓷平板膜的平均孔徑為0.1 μm, 粒徑超過0.1 μm 的物質(zhì)均會被無機陶瓷平板膜截留。

        2.3 化學清洗對膜污染的去除效果

        化學清洗是解決膜污染較為有效且徹底的方式, 常用的化學清洗方式分為在線化學清洗和離線清洗。 本研究中引起膜污染的主要物質(zhì)為有機物,膜系統(tǒng)的在線清洗過程不僅要考慮膜污染的去除效果, 更需要考慮清洗對微生物活性的影響。 因此,在線化學清洗藥劑選用次氯酸鈉與檸檬酸, 嚴格控制清洗藥劑的濃度與反應時間; 離線清洗采用清洗池浸泡方式進行, 不需要考慮微生物活性的影響因素, 藥劑選用濃度較高的氫氧化鈉與鹽酸。

        (1) 在線化學清洗。 當TMP 大于30 kPa 或者運行達到24 h 時進行在線化學清洗, 清洗藥劑為次氯酸鈉, 藥劑質(zhì)量濃度為300 mg/L, 清洗程序:40 L/(m2·h)通量加藥反洗10 min +浸泡34 min +100 L/(m2·h)通量反洗1 min。

        (2) 在線化學加強清洗。 當TMP 大于40 kPa時進行在線化學加強清洗, 清洗藥劑為次氯酸鈉,藥劑質(zhì)量濃度為1 000 mg/L, 清洗程序: 40 L/(m2·h)通量加藥反洗10 min +浸泡10 min +40 L/(m2·h)通量加藥反洗10 min +浸泡20 min +40 L/(m2·h)通量加藥反洗5 min +浸泡34 min +100 L/(m2·h)通量反洗1 min。

        (3) 離線化學清洗。 當TMP 大于50 kPa 或在線清洗的頻率增加、 效果變差時進行離線化學清洗, 清洗程序: ①配置pH >12 的氫氧化鈉清洗藥劑, 將膜組件放置其中浸泡, 時間為4 ~8 h(可根據(jù)實際情況延長), 結(jié)束后水沖洗至膜組件表面pH值達到中性; ②配置pH <2 的鹽酸清洗藥劑, 將沖洗后的膜組件放置其中浸泡, 時間為0.5 ~1 h(可根據(jù)實際情況延長), 結(jié)束后水沖洗至膜組件表面pH 值達到中性, 主要去除經(jīng)過堿洗后在膜面新形成的鈣鎂等無機結(jié)垢物。

        隨著運行時間的延長, 化學清洗的效果會越來越差, 清洗次數(shù)也會越來越頻繁, 在線化學清洗已無法滿足運行要求, 需進行離線清洗。 中試試驗過程中, 多次離線清洗的通量恢復效果如圖3所示。

        由圖3 可知, 經(jīng)離線清洗后, 無機陶瓷平板膜的恢復效果較好, 多次清洗后通量恢復率高于95%, 并趨于穩(wěn)定, 主要因為無機陶瓷平板膜具有耐酸堿、 耐沖洗等特性, 多次離線清洗不會對膜片及膜分離性能造成影響。

        圖3 離線清洗的通量恢復效果Fig. 3 Effect of flux recovery by off-line chemical cleaning

        2.4 無機陶瓷平板膜跨膜壓差的變化

        通過調(diào)整MBR 系統(tǒng)運行通量和開停比, 考察MBR 系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。 當中試試驗設定運行通量為18.0 L/(m2·h), 曝氣強度為26 m3/(m2·h),開停比為4 ∶1, 清洗程序如2.3 節(jié)所述時, 在設定工藝參數(shù)條件下, 無機陶瓷平板膜MBR 系統(tǒng)的運行比較穩(wěn)定, 結(jié)果如圖4 所示。

        圖4 無機陶瓷平板膜運行情況Fig. 4 Operation condition of inorganic flat ceramic membrane

        由圖4 可知, 采用開4 min 停1 min、 不進行在線氣水反沖洗、 僅在運行24 h 后進行在線化學清洗的運行方式可以較好地緩解膜污染, 保證在150 h運行時間內(nèi)膜系統(tǒng)的穩(wěn)定。 在運行過程中膜污染程度隨著運行時間的延長而逐漸加重, 運行的前63 h屬于膜污染的快速增長期[7-8], TMP 增長速率較快,膜面與混合液中的胞外聚合物及溶解性有機物之間會發(fā)生強烈作用, 小于膜孔徑的污染物吸附在膜孔中, 堵孔膜塞, 此時在線清洗效果不明顯, TMP 增長率達到0.22 kPa/h。 之后膜系統(tǒng)進入緩慢污染階段[7-8], 此時的膜污染主要是有機物及微生物等在膜表面不斷積累, 在線化學清洗具有較好的效果,使得TMP 變化較為平穩(wěn), TMP 增長率為0.08 kPa/h。 在整個運行過程中, TMP 由最初的7.09 kPa 升高至最終的26.27 kPa, 并未達到設定的在線加強化學清洗及離線清洗條件, 通量保持在18.0 L/(m2·h)。

        采用無機陶瓷平板膜MBR 系統(tǒng)處理某工業(yè)園區(qū)經(jīng)過催化氧化-水解酸化-好氧生化處理后的生化出水, 可以在較高的通量下保持較長時間的穩(wěn)定運行, 且該系統(tǒng)運行過程中沒有在線氣水反沖洗過程, 減少了產(chǎn)出水的消耗, 有效地提高了整個系統(tǒng)的回收率, 同時簡化了系統(tǒng)的操作程序, 使得運行管理更加簡便。

        3 結(jié)論

        對含聚酯、 環(huán)氧樹脂、 固化劑等難降解有機化合物的廢水, 經(jīng)催化氧化-水解酸化-好氧生化工藝處理后的生化出水, 采用無機陶瓷平板膜MBR系統(tǒng)進行處理, 該系統(tǒng)可保持較高的運行通量。 在進水COD 的質(zhì)量濃度為800 ~1 200 mg/L 的條件下, 膜系統(tǒng)運行通量可以達到18 L/(m2·h), 對COD 的去除率達到40%, 產(chǎn)水濁度低于0.27 NTU;經(jīng)過離線清洗, 無機陶瓷平板膜的純水通量恢復率大于95%。 因此, 無機陶瓷平板膜MBR 系統(tǒng)適合于該工業(yè)園區(qū)廢水處理系統(tǒng)的新建和改擴建工程。

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