吳 輝,丁趙楊,劉呈祥
(中策橡膠集團有限公司,浙江 杭州 310018)
全球貿(mào)易運輸90%通過海運,隨著全球貿(mào)易量的不斷增大,我國港口規(guī)模也持續(xù)擴大,港口與港口建設(shè)相配套的工程機械及其輪胎進入歷史性的快速發(fā)展期。目前港口配套使用21.00-25規(guī)格輪胎的龍門吊設(shè)備已經(jīng)占據(jù)主流市場,該輪胎的使用量逐年提高。隨著設(shè)備及現(xiàn)場管理水平的提升,龍門吊輪胎在使用過程中需要不斷升級換代,提高產(chǎn)品質(zhì)量,但是由于該產(chǎn)品使用周期很長(最短也在3年以上),產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度相應(yīng)降低。經(jīng)過多年的技術(shù)積累,我公司開發(fā)了21.00-25 40PR無內(nèi)胎港口工程機械輪胎的優(yōu)化產(chǎn)品,提高了質(zhì)量并解決了之前產(chǎn)品最主要的漏氣問題,在市場上取得了良好的反饋。
21.00-25 40PR無內(nèi)胎港口工程機械輪胎設(shè)計滿足GB/T 2980—2018《工程機械輪胎規(guī)格、尺寸、氣壓與負荷》及GB/T 1190—2018《工程機械輪胎技術(shù)要求》標準要求,充氣外直徑(D′)為1 716~1 783 mm,充氣斷面寬(B′)為547~604 mm。針對該類輪胎在港口龍門吊上使用時出現(xiàn)的胎圈異常磨損、輪胎使用前中期慢漏氣和肩部脫層等問題,對輪胎輪廓形狀、結(jié)構(gòu)、花紋和生產(chǎn)工藝進行改進,部分進行重新設(shè)計,使產(chǎn)品滿足港口設(shè)備長時間正常使用的要求。
為使輪胎充氣外緣尺寸達到標準要求,并具有良好的使用性能,適當增大輪廓尺寸。根據(jù)該規(guī)格輪胎現(xiàn)有設(shè)計經(jīng)驗,本次設(shè)計D取1 780 mm,B取540 mm,外直徑膨脹率(D′/D)為0.98,斷面寬膨脹率(B′/B)為1.055,由此計算,斷面高(H)為575.5 mm,H/B為1.065 7。通過優(yōu)化設(shè)計外輪廓尺寸,提高了輪胎承載能力,減少了因輪胎扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生的變形,降低了輪胎破壞風險。
b和h是決定胎冠形狀的主要參數(shù),增大b、減小h,能增大輪胎與路面的接觸面積,減小接地壓力,改善接地壓力分布,顯著提高輪胎的耐磨性能和牽引性能。龍門吊對輪胎承載性能要求很高,同時有適當?shù)姆兰缈找蟆R虼吮敬卧O(shè)計采用兩段冠弧,既增大行駛面寬度,也適當增大行駛面高度,b取510 mm,h取44 mm,b/B為0.944 4,h/H為0.076 5。
目前21.00-25港口工程機械輪胎全部為無內(nèi)胎設(shè)計,應(yīng)用工況為高充氣壓力、高負荷。要確保無內(nèi)胎輪胎的氣密性,胎圈位置曲線是設(shè)計的關(guān)鍵,如圖1所示,紅色位置受力最大,且最容易缺膠,極易造成磨損,應(yīng)盡量減小應(yīng)力峰值。胎圈位置的半徑、d和C的選取至關(guān)重要,曲線位置過盈量不超過1 mm。d過大使用時易磨損胎圈,過小則輪胎裝卸困難,最終選取直徑過盈量為5 mm,胎圈座采用單一傾角取代雙角度,并減小1°,更貼合輪輞,減少胎趾位置膠料堆積,降低生熱,提升輪胎品質(zhì)。C選取與輪輞寬度相同,以避免輪胎安裝困難及因偏移引起異常磨損現(xiàn)象。因此本設(shè)計d取629 mm,傾角為5°,C取381 mm。
圖1 胎圈受力有限元分析
斷面水平軸位于斷面最寬點,即輪胎屈撓最大部位,決定輪胎變形量和應(yīng)力分布情況,對輪胎性能有很大影響。經(jīng)過對多品牌產(chǎn)品的測試及問題調(diào)查發(fā)現(xiàn),斷面水平軸靠下的輪胎氣密層部位受剪應(yīng)力極大,易破裂導(dǎo)致輪胎使用中期漏氣問題。由于龍門吊輪胎運行速度不高,路況不復(fù)雜,出現(xiàn)肩空脫層問題較少,因此調(diào)高斷面水平軸,將最大屈撓應(yīng)力及應(yīng)變部位上移接近肩部,同時可避免簾布包邊差級處因互相剪切摩擦升溫而導(dǎo)致胎圈脫層及胎圈簾布折斷等問題。綜合考慮各方面因素,本設(shè)計H1/H2取0.868 5,輪胎斷面結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 輪胎斷面結(jié)構(gòu)示意
胎面花紋的基本用途是傳遞牽引力和制動力??紤]到21.00-25輪胎主要用于港口龍門吊,對輪胎的支撐性能和抗?jié)窕阅芤蟾?,且輪胎在長期使用過程中會出現(xiàn)少量溝底裂紋等情況,本設(shè)計胎面花紋采用大八角花紋形式,并在溝底增加大圓弧過渡,花紋周節(jié)數(shù)為26,花紋飽和度為72%。經(jīng)過多年跟蹤記錄發(fā)現(xiàn),龍門吊輪胎的胎面磨損非常緩慢,在其使用周期中很少出現(xiàn)花紋完全磨損的情況,因此兼顧輪胎的性價比和減少冠部生熱等情況,花紋深度由原來的45 mm調(diào)整為35 mm。同時,為減少花紋溝底裂口,花紋溝底部采用了臺階過渡。胎面花紋展開如圖3所示,三維效果如圖4所示。
圖3 胎面花紋展開示意
圖4 胎面花紋三維效果示意
21.00-25輪胎主要用于港口作業(yè),對耐磨性能和低生熱有一定要求,對耐老化性能有特殊的要求,因此本設(shè)計胎面配方膠種選擇綜合性能最佳的天然橡膠(NR)與彈性高、耐磨性能好的順丁橡膠并用;補強體系采用補強性能高、耐磨性能好、高結(jié)構(gòu)中超耐磨炭黑和抗撕裂性能好的白炭黑,并配合使用硅烷偶聯(lián)劑改善膠料的壓縮變形和滯后損失性能,進一步提高膠料的抗撕裂性能和動態(tài)疲勞性能,同時提高彈性,降低生熱。
(1)胎面膠。不同于普通工程機械輪胎,龍門吊輪胎胎面處于高剪切、低生熱條件下,不需要高抗撕裂性能,且花紋溝較淺,因此取消單獨基部膠,采用新型冷喂料擠出纏繞一體成型,簡化了工藝,可提高胎面的致密性和粘合性能,減少胎面多層貼合引起的層間氣泡,很大程度上解決了輪胎的脫層問題。胎面纏繞時直接在電腦上輸入纏繞尺寸,通過系統(tǒng)校準,調(diào)整形狀和質(zhì)量數(shù)據(jù),以達到滿意效果,由此可以減小膠料流動。完成后進行多點測算,核對胎面形狀,防止尺寸偏差。由于大型輪胎貼合的胎面膠質(zhì)量非常大,原手工方法貼合難度很大,使用設(shè)備纏繞后一方面明顯降低了胎面膠的損耗,另一方面大大降低了工人的勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,也減小了膠料在移動過程中沾染灰塵的可能性,避免脫層風險。
(2)胎側(cè)膠。龍門吊輪胎使用周期長,對胎側(cè)膠的耐天候老化性能要求尤其苛刻,其使用環(huán)境溫度為-30~41 ℃,相對濕度大(最大100%),有鹽霧(鹽度≥40%)和海洋氣候侵蝕,多塵,使用3年后大部分輪胎胎側(cè)出現(xiàn)龜裂現(xiàn)象,因此胎側(cè)膠配方中采用大量物理防老劑和耐臭氧龜裂性能特別好的防老劑4020,以提高輪胎的耐老化龜裂性能,延長輪胎的使用壽命。胎側(cè)膠采用貼壓法成型,適當減小側(cè)部寬度,且設(shè)計形狀盡可能與成品接近,由此可減小膠料的質(zhì)量和流動性。減小質(zhì)量可以有效降低工人的操作難度,減少問題發(fā)生。
胎面形狀如圖5所示。
圖5 胎面形狀示意
21.00-25輪胎使用具有高充氣壓力、高負荷及輪胎原地扭轉(zhuǎn)度較大(接近90°角)等特點,胎體挺性和強度及胎圈強度和支撐性能要求高,因此胎體設(shè)計如下。
(1)胎體采用24 層1870dtex/2V1和2 層2100dtex/2V2錦綸66浸膠簾布,胎體安全倍數(shù)設(shè)計值達到9.2,比之前產(chǎn)品強度提高20%左右。根據(jù)多年來解剖問題輪胎以及針對問題進行的有限元分析[1](見圖6)可知,采用低強度多層數(shù)的設(shè)計方法可有效增大胎圈厚度,大幅提高支撐性能,減少因胎圈過度變形而引起氣密層破裂的最核心問題,延長輪胎使用壽命。提高胎圈的支撐性能后,輪胎的徑向變形問題也得到很大改善,靜負荷性能提高。
圖6 輪胎破壞點有限元分析
(2)胎體簾布筒采用變角度設(shè)計。通過計算得知,胎體各層簾線伸張是不均勻的,為保證簾線伸張的均勻性,本設(shè)計胎體簾布采用24.5°~29.5°變角度裁斷。
(3)胎冠簾布角選取中間值54°,并通過工藝手段減小最內(nèi)層簾布與最外層簾布的角度差值,以提高胎冠部位剛性,并保持各層之間的均勻性。同時減小最內(nèi)層簾布的胎冠角,以有效減小內(nèi)應(yīng)變,降低氣密層出現(xiàn)裂紋的可能性。
(4)提高胎體簾布反包高度,使反包端點高度接近斷面水平軸,以增強下胎側(cè)的強度和剛性,降低下胎體區(qū)域變形,使反包端點應(yīng)變能減小,避免胎側(cè)和胎圈部位早期損壞。胎體簾布覆膠厚度為1.24 mm。
(5)緩沖層采用2層930dtex/2V3錦綸66簾布,裁斷角度設(shè)計為30°,簾布覆膠厚度為1.35 mm。
氣密層是無內(nèi)胎工程機械輪胎的關(guān)鍵部件,因龍門吊輪胎長期處于高充氣壓力、高負荷條件下,故對氣密性能要求特別高,為降低氣體滲透率,氣密層需保持與胎體簾布高粘合強度,不起泡、不脫層,具備耐熱和耐老化等特性,因此配方設(shè)計方案如下:膠種選用氣密性和耐老化性能好的氯化丁基橡膠(CIIR),并用少量NR以改善CIIR粘合性差的缺點,同時使用新型交聯(lián)劑和活性劑,提高膠料的耐熱性能,從而提高氣密層的耐氣透性能及與胎體簾布的粘合性能,保證輪胎充氣壓力穩(wěn)定。在施工上:氣密層厚度設(shè)計為4.0 mm,并采用雙層壓延方式,減小氣泡出現(xiàn)概率,使用最新寬幅擠出設(shè)備,增大單塊密封膠尺寸,從而減少貼合縫,提高保氣性能,延長輪胎使用壽命。
胎圈是輪胎承載狀態(tài)下應(yīng)變能最大的部位,也最易損壞,尤其是龍門吊輪胎,其瞬間負荷頻繁達到最高標準值。鋼絲圈強度過低容易出現(xiàn)單個鋼絲圈緩慢偏移,從而造成鋼絲圈周向割裂,甚至出現(xiàn)趾口炸裂和鋼絲圈刺出等重大問題,因此胎圈設(shè)計對強度要求很嚴格。新EL27鋼絲圈采用Φ1.20 mm回火胎圈鋼絲,排列方式為10×14三鋼絲圈結(jié)構(gòu),胎圈強度安全倍數(shù)設(shè)計為9,比之前產(chǎn)品提高了25%左右。鋼絲圈采用鋼絲纏繞成型及預(yù)硫化工藝,以提高鋼絲粘合力;為了減少胎圈堆膠,防止異常磨損,鋼絲圈采用變直徑(651~659 mm)設(shè)計,以提高輪胎在超負荷下的穩(wěn)定性;為確保輪胎的氣密性,胎圈采用雙層包布;增加具有一定硬度且耐磨性能好的胎圈護膠,提高胎圈的抗沖擊性能和耐磨性能。
采用LCX-5型半芯輪式成型機成型,成型方式為8-8-8-2,機頭直徑為900 mm,機頭寬度為1 355 mm。
為了保證硫化后排出簾布層間和膠料之間的空氣,需要在硫化之前預(yù)打孔。為了避免打孔針刺穿氣密層造成缺陷點,從而在高充氣壓力、高負荷下出現(xiàn)氣密層破損引起漏氣情況發(fā)生,我公司專門開發(fā)了自動打孔設(shè)備,如圖7所示。
圖7 打孔設(shè)備簡視圖
通過限位既保證每次打孔的深度精確,又不傷及氣密層,減少人為因素造成的風險。
采用2 235或2 667 mm(88或105英寸)單模膠囊定型硫化罐硫化,硫化條件為:過熱水溫度(175±5) ℃,過熱水進口壓力 2.9 MPa,內(nèi)壓冷卻水壓力 ≥1.8 MPa,充氣水壓力 ≥1.0 MPa,外溫 (155±5) ℃,正硫化時間 166 min。
為了控制開罐后輪胎胎體簾線劇烈收縮,需要額外增加0.5~1 h的缸內(nèi)冷卻時間。同時必須盡量縮短轉(zhuǎn)移至后充氣設(shè)備的操作時間,這對成品輪胎的耐久性能有很關(guān)鍵的影響。后充氣過程中要控制夾盤高度,使成品輪胎的胎圈寬度控制在360~380 mm之間。合適的成品輪胎寬度既能保證輪胎安裝方便,同時避免因不當安裝引起滑移及偏歪問題,造成胎圈早期損壞。
成品輪胎在標準充氣壓力下安裝在標準輪輞15.00/3.0-25上所測D′和B′分別為1 766和598 mm,符合國家標準要求,且在同類型產(chǎn)品中,其輪廓尺寸設(shè)計更為合理,比我公司上代產(chǎn)品有較大改善。
成品輪胎物理性能測試結(jié)果如表1所示。
表1 成品輪胎物理性能測試結(jié)果
從表1可以看出,成品輪胎物理性能達到了國家標準要求。
龍門吊使用特點對輪胎靜負荷性能要求非常高,定負荷下沉量越大,輪胎壽命越短。靜負荷性能可以直接反映龍門吊輪胎的使用性能,在我公司的Φ5 m轉(zhuǎn)鼓試驗機上進行測試,測試方法為:在38 ℃環(huán)境溫度下對輪胎施加負荷從2 t增至30 t。不同充氣壓力下輪胎的靜負荷下沉量和接地面積曲線分別如圖8和9所示。
圖8 不同充氣壓力下輪胎的靜負荷下沉量曲線
從圖8和9可以看出,輪胎的靜負荷性能優(yōu)異,比上代產(chǎn)品有較大改善,達到了預(yù)期設(shè)計目標。
圖9 不同充氣壓力下輪胎的接地面積曲線
優(yōu)化后21.00-25 40PR無內(nèi)胎港口工程機械輪胎成品測試結(jié)果表明,輪胎的充氣外緣尺寸和物理性能符合國家標準要求,靜負荷性能優(yōu)異,達到了預(yù)期設(shè)計目標。
新輪胎自投產(chǎn)以來應(yīng)用于各港口龍門吊設(shè)備上,外觀質(zhì)量穩(wěn)定,常見的使用中期漏氣問題大大減少,受到用戶的好評,為公司贏得了新的經(jīng)濟增長點,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。