劉 琦,李 輝,李 劍
(1.寧夏神州輪胎有限公司,寧夏 平羅 753400;2.國家康復(fù)輔具研究中心 民政部智能控制與康復(fù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100176)
輪胎帶束層膠中需添加大量硫黃才能夠達(dá)到預(yù)期的性能要求,但也由此帶來硫黃噴霜的問題[1-3]。伊士曼化學(xué)有限公司研發(fā)出了不溶性硫黃HD OT20,有效地解決了帶束層膠硫化前的噴霜問題,確保鋼絲簾布表面的粘性不會下降[4-5]。
本工作采用伊士曼化學(xué)有限公司的新一代充油質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1的不溶性硫黃Cure Pro等硫量替代國產(chǎn)或進(jìn)口不溶性硫黃HD OT20,對比分析三者對全鋼子午線輪胎帶束層膠生產(chǎn)工藝和物理性能的影響。
天然橡膠(NR),SMR20,馬來西亞產(chǎn)品;炭黑N326,烏海黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司產(chǎn)品;白炭黑,牌號175Gr,山西同德化工股份有限公司產(chǎn)品;氧化鋅,揚(yáng)州振中鋅業(yè)有限公司產(chǎn)品;間苯二酚-甲醛樹脂,牌號PN760,上海君宜化工有限公司提供;粘合促進(jìn)劑,牌號HMMM,常州常京化學(xué)有限公司產(chǎn)品;不溶性硫黃,牌號HD OT20,伊士曼化學(xué)有限公司進(jìn)口產(chǎn)品/江西建博士橡膠助劑有限公司國產(chǎn)產(chǎn)品;不溶性硫黃,牌號Cure Pro,伊士曼化學(xué)有限公司進(jìn)口產(chǎn)品。
NR 100,炭黑N326 50,白炭黑 10,氧化鋅 8,間苯二酚-甲醛樹脂 3,粘合促進(jìn)劑 5,其他 6.8,不溶性硫黃 變品種、變量。
1#試驗(yàn)配方采用4.45份不溶性硫黃Cure Pro;2#生產(chǎn)配方采用5份進(jìn)口不溶性硫黃HD OT20;3#參比配方采用5份國產(chǎn)不溶性硫黃HD OT20。
BB-2型和BB430型密煉機(jī),日本神戶制鋼所產(chǎn)品;XK-160型開煉機(jī)和XLB-800型平板硫化機(jī),青島先銳機(jī)電有限公司產(chǎn)品;XK-660型開煉機(jī),益陽橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司產(chǎn)品;MV2000型門尼粘度儀、MD2000型無轉(zhuǎn)子硫變儀和RPA2000橡膠加工分析儀,美國阿爾法科技有限公司產(chǎn)品;LT5000型輪胎強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī),高鐵檢測儀器有限公司產(chǎn)品;GX-YLN-1212型輪胎耐久性試驗(yàn)機(jī),青島高校測控技術(shù)有限公司產(chǎn)品;3365型電子拉力機(jī),美國英斯特朗公司產(chǎn)品。
1.4.1 小配合試驗(yàn)
小配合試驗(yàn)?zāi)z料采用兩段混煉工藝。一段混煉在BB-2型密煉機(jī)中進(jìn)行(轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為60 r·min-1),混煉工藝為:生膠和小料→炭黑→排膠(間隔時(shí)間40 s,混煉溫度達(dá)145 ℃或混煉時(shí)間達(dá)300 s)→開煉機(jī)薄通2遍→下片→停放2 h;二段混煉在XK-160型開煉機(jī)上進(jìn)行,混煉工藝為:一段混煉膠→硫化劑[輥筒溫度為(45±5) ℃]→混煉均勻后打三角包8次→下片→停放8 h。終煉膠在平板硫化機(jī)上硫化,硫化條件為151 ℃×30 min。
1.4.2 大配合試驗(yàn)
大配合試驗(yàn)?zāi)z料采用三段混煉工藝,混煉均在BB430型密煉機(jī)中進(jìn)行。
一段混煉轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為40 r·min-1,壓砣壓力為13 MPa,混煉工藝為:生膠→小料→1/2炭黑→排膠(180 s)→停放2 h。二段混煉轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為45 r·min-1,壓砣壓力為13 MPa,混煉工藝為:一段混煉膠→剩余1/2炭黑→排膠(160 s)→停放2 h。終煉轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為22 r·min-1,壓砣壓力為12 MPa,混煉工藝為:二段混煉膠→硫黃和促進(jìn)劑→排膠(180 s)→停放8 h。終煉膠在平板硫化機(jī)上硫化,硫化條件為151 ℃×30 min。
膠料各項(xiàng)性能均按照相應(yīng)國家或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試。
3種不溶性硫黃的理化性能如表1所示。
從表1可以看出,不溶性硫黃Cure Pro的總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)、不溶性硫黃質(zhì)量分?jǐn)?shù)和熱穩(wěn)定性明顯高于國產(chǎn)和進(jìn)口不溶性硫黃HD OT20,不溶性硫黃Cure Pro的充油質(zhì)量分?jǐn)?shù)相對較小,其他化學(xué)性質(zhì)無明顯差異。
表1 3種不溶性硫黃的理化性能
硫黃分散度測試結(jié)果如表2所示。
表2 硫黃分散度測試結(jié)果
由表2可見,添加不溶性硫黃Cure Pro的膠料硫黃分散性較佳。
小配合試驗(yàn)?zāi)z料性能如表3所示。
表3 小配合試驗(yàn)?zāi)z料性能
從表3可以看出:1#配方膠料的門尼焦燒時(shí)間和t90較長,F(xiàn)max較大,老化前的鋼絲粘合力較高;1#和2#配方膠料老化前后的撕裂強(qiáng)度均高于3#配方膠料;3個(gè)配方膠料其他性能相差不大。
大配合試驗(yàn)?zāi)z料性能如表4所示。
表4 大配合試驗(yàn)?zāi)z料性能
從表4可以看出,大配合試驗(yàn)結(jié)果與小配合試驗(yàn)結(jié)果基本一致。
綜合小配合和大配合的試驗(yàn)結(jié)果,1#配方膠料的綜合性能相對優(yōu)異,說明不溶性硫黃Cure Pro等硫量代替國產(chǎn)或進(jìn)口不溶性硫黃HD OT20有利于提高混煉膠的加工性能和硫化膠的物理性能。
選用1#配方試制4條12R22.5 18PR輪胎進(jìn)行成品性能試驗(yàn)。
2.5.1 耐久性能
成品輪胎的耐久性試驗(yàn)方案和試驗(yàn)結(jié)果分別如表5和6所示。
表5 成品輪胎的耐久試驗(yàn)方案
從表6可以看出,采用添加不溶性硫黃CurePro的1#配方試制的試驗(yàn)輪胎的累計(jì)行駛時(shí)間和累計(jì)行駛里程較生產(chǎn)輪胎均有所延長,成品輪胎耐久性能提高。
表6 成品輪胎耐久性試驗(yàn)結(jié)果
2.5.2 高速性能
成品輪胎的高速性能試驗(yàn)方案和試驗(yàn)結(jié)果分別如表7和8所示。
表7 成品輪胎的高速性能試驗(yàn)方案
從表8可以看出,采用添加不溶性硫黃Cure Pro的1#配方試制的試驗(yàn)輪胎的累計(jì)行駛時(shí)間和累計(jì)行駛里程較生產(chǎn)輪胎無明顯差異,成品輪胎高速性能相當(dāng)。
表8 成品輪胎高速性能試驗(yàn)結(jié)果
在全鋼子午線輪胎帶束層膠中應(yīng)用新產(chǎn)品不溶性硫黃Cure Pro等硫量替代進(jìn)口不溶性硫黃HD OT20,由于用量減小和單價(jià)降低,按照12R22.5 18PR輪胎計(jì)算,每條輪胎節(jié)約生產(chǎn)成本0.28元。目前該不溶性硫黃Cure Pro在我公司已經(jīng)批量投入使用,按年產(chǎn)240萬條輪胎計(jì)算,每年可為公司節(jié)約生產(chǎn)成本67.2萬元。
采用不溶性硫黃Cure Pro等硫量替代不溶性硫黃HD OT20應(yīng)用于全鋼子午線輪胎帶束層膠,硫黃在膠料中的分散度提高,混煉膠的加工安全性提高,硫化膠的鋼絲粘合力增強(qiáng),成品輪胎的使用壽命延長,生產(chǎn)成本降低。