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        50 MW背壓機(jī)組缸體偏心擺動問題的分析及對策

        2020-07-16 08:12:26李豐均1孫海龍1季先超1杰2石家魁
        節(jié)能技術(shù) 2020年2期
        關(guān)鍵詞:背壓汽缸缸體

        李豐均1,孫海龍1,季先超1,陳 杰2,石家魁,萬 杰

        (1.浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司,浙江 紹興 312073; 2.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,浙江 杭州 310052; 3.哈爾濱工業(yè)大學(xué),黑龍江 哈爾濱 150001)

        0 引言

        當(dāng)前,隨著城市供熱、工業(yè)印染等熱蒸汽需求的持續(xù)增加,背壓型熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組開始受到廣泛關(guān)注和應(yīng)用[1-2]。文獻(xiàn)[3]提出了基于背壓機(jī)組的熱電聯(lián)供型光熱電站與建筑相變儲能的離網(wǎng)型綜合能源系統(tǒng)。文獻(xiàn)[4]針對大中型熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組與背壓機(jī)組匹配抽凝機(jī)組選型方案進(jìn)行了研究。文獻(xiàn)[5]提出在超臨界350 MW機(jī)組上,采用背壓式給水泵小汽輪機(jī)工業(yè)供熱的策略。其中,50 MW級別背壓機(jī)因其在啟停方面的靈活、高效等優(yōu)勢,在國內(nèi)主流機(jī)型中所占比重不斷增長。為了解決50 MW級別汽輪機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題,研究人員都開展了不少相關(guān)工作。文獻(xiàn)[6]針對50 MW汽輪發(fā)電機(jī)組的軸封漏氣問題,分別從結(jié)構(gòu)以及運(yùn)行參數(shù)兩個(gè)方面進(jìn)行了論述。文獻(xiàn)[7]闡述了汽輪機(jī)停機(jī)后汽缸下半汽封齒碰磨的原因,提出了防止汽封齒碰磨的優(yōu)化措施。文獻(xiàn)[8]從理論和實(shí)際上分析了背壓機(jī)組自容式油動機(jī)故障關(guān)閉的原因,指出了存在的問題,提出了解決措施。文獻(xiàn)[9]論述了用渦流傳感器監(jiān)測旋轉(zhuǎn)機(jī)械轉(zhuǎn)軸振動的偏心擺動問題,提出了一種在時(shí)域完全去除偏心擺動的方法,對旋轉(zhuǎn)機(jī)械轉(zhuǎn)子振動中的偏心擺動處理。文獻(xiàn)[10]針對50 MW級別的光熱汽輪機(jī),基于理論建模分析了軸系的振動特性。然而,針對50 MW背壓機(jī)組在啟動或變負(fù)荷運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的缸體偏心擺動問題,未見權(quán)威公開文獻(xiàn)對此進(jìn)行詳細(xì)闡述。

        本文以某電廠50 MW級背壓機(jī)組為實(shí)際案例,針對所發(fā)現(xiàn)的汽缸偏心擺動問題進(jìn)行詳細(xì)分析,并針對性的提出了應(yīng)對措施,保障了50 MW機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。這對于解決同類型機(jī)組偏心擺動的問題具有借鑒價(jià)值。

        1 故障的現(xiàn)象概述及機(jī)理分析

        1.1 故障現(xiàn)象概述

        某電廠配備4臺由杭州汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)的50 MW抽汽背壓機(jī)組。機(jī)組投運(yùn)后,在啟動過程中,均出現(xiàn)主蒸汽管道有劇烈振動的現(xiàn)象,且?guī)悠纵p微振動。現(xiàn)以一次啟機(jī)過程出現(xiàn)的問題來分析,其事故過程如下:機(jī)組沖轉(zhuǎn)后,#2瓦軸振超限,并引發(fā)非停,機(jī)組惰走期間,缸體出現(xiàn)異音,且惰走時(shí)間由正常30 min減小至8 min,初步分析汽輪機(jī)缸體出現(xiàn)動靜碰磨。出于安全考慮,機(jī)組調(diào)停以后對機(jī)組進(jìn)行開缸檢查。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子起吊,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)以下問題:

        (1)汽輪機(jī)左側(cè)汽封齒磨損嚴(yán)重,尤其是前汽封、平衡活塞和調(diào)節(jié)級葉頂位置,部分汽封齒倒伏、破損以及脫落等現(xiàn)象;

        (2)前內(nèi)軸封處汽封體存在過熱痕跡,汽缸揭缸后,拆除前內(nèi)軸封(短汽封)上半后,發(fā)現(xiàn)前內(nèi)軸封體中分面明顯過熱痕跡,軸封體汽封齒嚴(yán)重磨損。

        1.2 故障機(jī)理分析

        通過就地檢查并參考汽輪機(jī)設(shè)計(jì)圖紙,分析汽輪機(jī)缸體出現(xiàn)偏心擺動的主要原因是:

        (1)暖機(jī)過程中主蒸汽管道的振動,帶動汽輪機(jī)缸體移動。其詳細(xì)分析如下。

        50 MW機(jī)組屬于小型汽輪機(jī)組,其設(shè)計(jì)缸體厚度及設(shè)備尺寸較小,當(dāng)缸體外部蒸汽管道進(jìn)汽稍有不均或出現(xiàn)較大振動時(shí),即可對缸體產(chǎn)生相對較大沖擊。在上述機(jī)組產(chǎn)生故障過程,當(dāng)出現(xiàn)明顯主蒸汽管道劇烈振動現(xiàn)象時(shí),結(jié)合下面主蒸汽管道進(jìn)汽示意圖可驗(yàn)證此分析。圖1中主蒸汽管道從鍋爐側(cè)來時(shí),在4.5 m層有13.5 m的直管段,雖然在主蒸汽管道從9 m層下降至4.5 m層時(shí)安置了膨脹彎頭。但在實(shí)際運(yùn)行過程中,主蒸汽管道從冷態(tài)暖管至熱態(tài)后,1點(diǎn)位置管道向A排柱膨脹,2點(diǎn)為主蒸汽管道導(dǎo)向支架,左右固定,軸向可以自由膨脹。當(dāng)1號位置膨脹,2號位置固定時(shí),根據(jù)杠桿原理,3號位置將向爐側(cè)偏心擺動,以致汽缸與汽輪機(jī)中心線位置發(fā)生偏移。

        (2)汽輪機(jī)滑銷系統(tǒng)薄弱,間隙過大致使抵抗外部干擾能力下降,其詳細(xì)分析如下。

        機(jī)組停機(jī)后,通過開缸檢查以及設(shè)計(jì)圖對比發(fā)現(xiàn),機(jī)組的滑銷系統(tǒng)較為薄弱。如圖2所示,其滑銷系統(tǒng)只有汽缸前端的縱銷和位于排汽缸端部的調(diào)整元件(死點(diǎn)),前缸滑銷位于汽缸底部1位置,主蒸汽進(jìn)汽管道位于2位置,導(dǎo)致汽缸滑銷對受主蒸汽管道外力抗干擾能力進(jìn)一步降低。綜合上述兩個(gè)條件,最終導(dǎo)致汽缸偏心擺動現(xiàn)象嚴(yán)重,致使汽缸與轉(zhuǎn)子的相對位置發(fā)生了變化,也是造成汽輪機(jī)動靜碰磨故障原因之一。

        圖1 主蒸汽管道進(jìn)汽示意圖

        圖2 滑銷系統(tǒng)剖面圖

        2 實(shí)際應(yīng)對措施

        2.1 硬件加固措施

        首先,依據(jù)故障機(jī)理,采取硬件加固措施:

        (1)對汽輪機(jī)主蒸汽管道和各抽汽管道的導(dǎo)向支架進(jìn)行全方位的檢查。采取增加主蒸汽管道上1位置的導(dǎo)向支架,加固管道的支撐,并增加了主蒸汽管道膨脹指示。防止當(dāng)主蒸汽管道的蒸汽來時(shí),1號位置的熱膨脹過大而導(dǎo)致主蒸汽管道偏心擺動過大。

        (2)對于滑銷系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)其前后滑銷系統(tǒng)采用相同形式,為插片結(jié)構(gòu)。鑒于機(jī)組汽缸已經(jīng)無法更改,無法對滑銷系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,所以相較于基礎(chǔ)之上設(shè)計(jì),增加回字型工裝,將原萬向支撐的滑銷增加間隙塞片使滑銷系統(tǒng)更加強(qiáng)壯,消除外力對汽缸偏心擺動造成的影響。如圖3所示。

        圖3 滑銷系統(tǒng)升級改造

        圖4 偏心擺動監(jiān)測裝置設(shè)計(jì)原理圖

        2.2 偏擺實(shí)時(shí)監(jiān)測裝置的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        進(jìn)一步,為實(shí)時(shí)監(jiān)測機(jī)組偏心狀態(tài),及時(shí)做出調(diào)整,針對性的設(shè)計(jì)了汽輪機(jī)缸體偏心擺動監(jiān)測裝置,圖4即為偏心擺動裝置示意圖。

        其中,c為需要測量計(jì)算的量,其反應(yīng)機(jī)組缸體偏擺的大小,測點(diǎn)1與測點(diǎn)2確定a,測點(diǎn)3與測點(diǎn)4確定b;x為測點(diǎn)延伸到缸體內(nèi)部的虛擬垂直距離,y為測量裝置外部兩組測點(diǎn)間距,需要指出的是,測點(diǎn)1與側(cè)點(diǎn)2到缸體的垂直距離也是y,此設(shè)計(jì)是為了便于計(jì)算c。紅色虛線圈內(nèi)即是設(shè)計(jì)的測量裝置,計(jì)算原理如式(1)所示。

        (1)

        化簡上式可得

        c=2a-b

        (2)

        所以,當(dāng)測量裝置測出參數(shù)a與b后即可得出缸體偏擺數(shù)值c。

        圖5為實(shí)際安裝的裝置,用來輔助運(yùn)行人員在啟機(jī)過程中監(jiān)視汽缸偏心擺動問題,防止偏心擺動過大而引起機(jī)組安全運(yùn)行的問題。

        圖5 汽機(jī)偏心擺動監(jiān)測裝置位置圖

        如圖6所示,即為在汽缸位置1增加的偏擺在線監(jiān)測裝置。并且,為滿足實(shí)際運(yùn)行監(jiān)控需求,設(shè)計(jì)了兩種監(jiān)測方案,其中圖6(a)中所示為就地監(jiān)測儀表,圖6(b)中所示為經(jīng)傳感器實(shí)現(xiàn)的遠(yuǎn)程同步監(jiān)測,圖6(c)即為DCS顯示。

        圖6 汽缸偏心擺動在線監(jiān)測裝置

        3 結(jié)論

        本文結(jié)合理論分析與現(xiàn)場調(diào)研,研究了50 MW汽輪機(jī)的運(yùn)行故障,得到的結(jié)論如下:

        (1)發(fā)現(xiàn)了一種新的汽輪機(jī)故障現(xiàn)象,并給出了“汽缸偏心擺動”的定義;

        (2)分析了汽缸偏擺的故障機(jī)理,提出了兩種相應(yīng)的解決方案:一是通過加固主蒸汽管道、改造滑銷系統(tǒng),消除外力對汽缸偏擺造成的影響;二是設(shè)計(jì)了偏心擺動在線監(jiān)測裝置;

        (3)實(shí)際運(yùn)行效果驗(yàn)證了該方案的有效性。

        本文對同類型機(jī)組偏心擺動問題的解決提供了借鑒與參考。

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