田會哲, 馮國昌, 李 帥
(河鋼集團邯鋼公司冷扎廠, 河北 邯鄲 056015)
由于河鋼邯鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷升級,酸洗線鋼種由普通用SPHC 增加到汽車領(lǐng)域、家電領(lǐng)域,產(chǎn)品憑借優(yōu)良的沖壓性能和表面質(zhì)量得到了市場的廣泛認可[1]。其中高端用戶對產(chǎn)品表面、性能穩(wěn)定性有更嚴格的要求,在實際生產(chǎn)中對生產(chǎn)工藝調(diào)整和產(chǎn)品質(zhì)量控制比較困難[1],存在的難點:吹邊機吹邊效果差出現(xiàn)水邊現(xiàn)象;漂洗段電導率偏高引起銹蝕異議;酸洗線循環(huán)管路不暢通導致酸槽內(nèi)酸量偏少,側(cè)進酸流量小,紊流效果差,底注酸壓力極?。晃磁渲枚壪到y(tǒng),生產(chǎn)計劃、酸洗工藝參數(shù)等需要操作工手動錄入;軋制工藝參數(shù)頻繁改變,保持穩(wěn)定的酸洗質(zhì)量具有較高的難度;降級品管理不規(guī)范。
吹邊裝置優(yōu)化改造及控制,形成發(fā)明專利“一種酸洗帶鋼自動吹邊裝置及其控制方法”改造前,酸洗線常出現(xiàn)水邊現(xiàn)象,嚴重影響了酸洗產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)節(jié)奏。改造后,酸洗線水邊現(xiàn)象徹底根除。
改造前,漂洗段回水管路常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,循環(huán)管路堵塞時不僅嚴重影響噴淋效果,大幅度降低漂洗質(zhì)量,導致不僅用水量極大而且電導率也偏高,此外,還大幅度降低了循環(huán)泵壽命甚至直接燒毀,漂洗段補水量多數(shù)情況下在4 m3/h 以上。
漂洗段過濾裝置設(shè)計制作安裝后效果極其顯著,漂洗水電導率得到有效控制,均在70 μs/cm 以下,用水量也得到大幅度降低至2.5~3.0 m3/h。
改造前,酸洗線常因循環(huán)管路不暢通導致酸槽內(nèi)酸量偏少,側(cè)進酸流量小,紊流效果差,底注酸壓力極小。不僅容易出現(xiàn)欠酸洗缺陷影響質(zhì)量和產(chǎn)量,更嚴重的是會導致下表面擦劃傷缺陷和降低酸循環(huán)泵壽命甚至直接燒毀。
改造后,保證了酸洗段循環(huán)管路的暢通,減輕了帶鋼在酸槽內(nèi)的擦劃傷缺陷頻率和嚴重程度。
改造前,存在三個問題:
1)對于不同的鋼種,卷取溫度、軋制溫度等軋制工藝參數(shù)的不同,軋制工藝參數(shù)的改變會造成帶鋼的表面氧化鐵皮結(jié)構(gòu)厚度的改變,在實際酸洗工藝生產(chǎn)過程中,不同鋼種要保證其始終一貫制的優(yōu)質(zhì)酸洗質(zhì)量,需要頻繁地對酸洗工藝的參數(shù)調(diào)整,保持穩(wěn)定的酸洗質(zhì)量具有較高的難度。
2)切邊卷和毛邊卷對于酸洗線7 個對中的富余量要求不同:切邊卷要求對中富余量小便于切邊前糾偏而毛邊卷對于對中富余量要求較大避免折邊,但酸洗線無自動調(diào)整功能。
3)不同鋼種的強度不同,在酸槽內(nèi)狀態(tài)也不同,強度越大越容易不容易彎曲,在酸槽內(nèi)也更容易和槽底接觸產(chǎn)生擦劃傷。
程序完成后效果如下:
1)程序經(jīng)授權(quán)后技術(shù)人員可以根據(jù)原料類型設(shè)定修改酸液溫度、補算系數(shù)、緩蝕劑添加量、對中富余量等參數(shù)。實際生產(chǎn)時程序根據(jù)原料類型自動從數(shù)據(jù)庫內(nèi)查詢到對應(yīng)的工藝參數(shù)傳輸至PLC,從而在最大限度保證帶鋼表面質(zhì)量的前提下節(jié)省蒸汽、酸液等消耗。
2)程序會自動根據(jù)技術(shù)人員設(shè)定的每個鋼種對應(yīng)的擠干輥扭矩系數(shù)在適當?shù)膶嶋H傳輸至PLC,從而在避免擠干輥軸斷的前提下最大限度減輕擦劃傷缺陷。
改造前,酸洗線需要操作工每5 卷在紙板記錄本上記錄一次工藝參數(shù),包括:原料卷號、鋼種、規(guī)格、7 個酸液溫度、漂洗水電導率、廢酸中自由酸濃度和鐵離子濃度。記錄工作不僅繁瑣而且頻率過低,無法直接生成控制圖。
程序完成后,每卷自動采集工藝參數(shù),超限時會報警,自動生成控制圖。一旦出現(xiàn)酸液溫度超限會立即報警提醒操作工處理。局域網(wǎng)內(nèi)計算機均可查看參數(shù)和控制圖(見圖1)。
圖1 酸洗帶鋼工藝自動控制系統(tǒng)軟件界面
改造前,酸洗線生產(chǎn)品種繁多,依靠產(chǎn)量或著卷數(shù)評判當班生產(chǎn)完成情況極其不合理。不僅原料規(guī)格會產(chǎn)生影響,其它諸如鋼種、切邊、分卷、最終用戶等信息均會對生產(chǎn)節(jié)奏產(chǎn)生較大影響。
程序完成后,程序會自動按厚度、鋼種、切邊、分卷、最終用戶等信息分類,類型不同則機時產(chǎn)量不同,最終折算以工時的形式輸出,當班完成情況更符合實際生產(chǎn),班組生產(chǎn)完成情況得以合理評判。未完成工時當班操作工還需要輸入未完成原因,技術(shù)人員經(jīng)授權(quán)后在局域網(wǎng)計算機上均可查看班產(chǎn)信息(見圖2)。
圖2 帶鋼生產(chǎn)指標管理軟件界面
1)新型吹邊裝置優(yōu)化及應(yīng)用后,杜絕了酸洗卷水邊缺陷,水邊缺陷的降級品率由原來的2.7%降低到0.1%以下,全面提升酸洗卷邊部質(zhì)量(見圖3)。
圖3 水邊缺陷率對比圖
2)漂洗段過濾裝置設(shè)計制作安裝后效果極其顯著。漂洗水電導率得到有效控制,均在70 μs/cm 以下,用水量也得到大幅度降低至2.5~3.0 m3/h。
3)酸洗段介質(zhì)管路改造和優(yōu)化后,保證了酸洗段循環(huán)管路的暢通,減輕了帶鋼在酸槽內(nèi)的擦劃傷缺陷頻率和嚴重程度,劃傷缺陷比例有原來的1.8%降低到0.1%以下。
4)實現(xiàn)酸洗線入口質(zhì)量控制管理工作程序化和高效化。入口操作不再需要手動輸入計劃信息,程序會直接把生產(chǎn)計劃信息實際優(yōu)化后自動傳輸至PLC,大幅度降低了勞動強度,出錯的概率降至最低。記錄的信息局域網(wǎng)內(nèi)共享,任何局域網(wǎng)內(nèi)計算機授權(quán)后均可查看信息。
5)實現(xiàn)酸洗線工藝自動控制功能。實現(xiàn)了生產(chǎn)時程序根據(jù)原料類型自動從數(shù)據(jù)庫內(nèi)查詢到對應(yīng)的工藝參數(shù)傳輸至PLC,節(jié)省蒸汽、酸液等消耗;同時程序自動根據(jù)技術(shù)人員設(shè)定的每個鋼種對應(yīng)的擠干輥扭矩系數(shù)在適當?shù)膶嶋H傳輸至PLC,最大限度減輕擦劃傷缺陷。
6)實現(xiàn)了酸洗線工藝管理系統(tǒng)化。程序完成后,每卷自動采集工藝參數(shù),超限時會報警,自動生成控制圖。一旦出現(xiàn)酸液溫度超限會立即報警提醒操作工處理。局域網(wǎng)內(nèi)計算機均可查看參數(shù)和控制圖,提升了酸洗線管理系統(tǒng)的高效性。
7)實現(xiàn)了酸洗帶鋼生產(chǎn)指標自動管理及降級品管理程序化,提高生產(chǎn)效率10%~15%。實現(xiàn)了鋼種、切邊、分卷、最終用戶等信息的自動化管理,程序自動按厚度、鋼種、切邊、分卷、最終用戶等信息分類,類型不同則機時產(chǎn)量不同,最終折算以工時的形式輸出,班組生產(chǎn)完成情況得以合理評判。實現(xiàn)了降級品管理程序化,統(tǒng)一缺陷名稱、缺陷特點、責任單位,缺陷記錄表格式規(guī)范,最終快速確定解決缺陷的措施等。自動生成報表,局域網(wǎng)內(nèi)計算機經(jīng)授權(quán)后均可查看降級品信息。
通過對酸洗工藝設(shè)備的創(chuàng)新及工藝控制軟件的開發(fā),整體提高酸洗帶鋼實物質(zhì)量水平,避免了水邊、銹蝕等缺陷的產(chǎn)生,酸槽內(nèi)酸流量穩(wěn)定、酸液壓力穩(wěn)定,同時現(xiàn)場產(chǎn)品信息和生產(chǎn)關(guān)鍵參數(shù)實現(xiàn)自動記錄,降級品管理規(guī)范明確,提高產(chǎn)品質(zhì)量等級的同時,實現(xiàn)了高效化生產(chǎn)。