劉元圣
【摘 要】 重油催化裂化裝置采用了硫轉(zhuǎn)移助劑FP-DSN。工業(yè)試驗表明,該劑能有效地降低再生煙氣中SOx的含量,從而保證了重油催化裝置再生煙氣的達標排放。
【關(guān)鍵詞】重油催化; 硫轉(zhuǎn)移劑 ;工業(yè)試驗
1 .裝置概述
重油催化裂化裝置是由石化工程公司設(shè)計,原設(shè)計加工能力為1.40Mt/a,采用兩段再生、沉降器與第一再生器(一再)同軸、與第二再生器(二再)并列的提升管技術(shù)。2005年經(jīng)過MIP工藝改造,采用新型串聯(lián)提升管反應(yīng)器,優(yōu)化催化裂化的一次反應(yīng)和二次反應(yīng),加工能力達到1.80 Mt/a。配套5000t/a硫磺回收裝置。串聯(lián)提升管反應(yīng)器分為兩個反應(yīng)區(qū):第一反應(yīng)區(qū)采用較高的反應(yīng)溫度和較高的劑油比,裂解較重的原料油并生成較多的烯烴,經(jīng)較短的停留時間后進入擴徑的第二反應(yīng)區(qū)下部;第二反應(yīng)區(qū)通過擴徑和注入冷卻介質(zhì)等措施,降低油氣和催化劑的流速及該區(qū)的反應(yīng)溫度,增加氫轉(zhuǎn)移和異構(gòu)化反應(yīng),提高催化汽油中的異構(gòu)烷烴和芳烴含量,降低烯烴含量。為了保證重油催化裝置再生煙氣達標排放,開展了FP—DSN硫轉(zhuǎn)移助劑試驗工作。
2 .轉(zhuǎn)硫機理、所采用的加注方案
2.1 轉(zhuǎn)硫機理
重油催化裂化原料中大約10%的硫與焦炭一起沉淀在催化裂化催化劑的表面,再生時被氧化成SOx,其中SO2約占90%,SO3約占10%。
以類尖晶石類型的復(fù)合金屬氧化物MO微顆粒的固體助劑,能使再生煙氣中的硫在反—再系統(tǒng)中發(fā)生如下化學反應(yīng):
(1)、(2)、(3)三個化學反應(yīng)在再生器中進行,(4)、(5)、(6)三個化學反應(yīng)在反應(yīng)器中進行,從而使再生煙氣中的SOX轉(zhuǎn)化為油氣中的H2S,實現(xiàn)轉(zhuǎn)硫目的。
2.2采用的加注方案
加注方案分為兩部分,集中加入方法和日常操作加入方法。
(1)集中加入方法。FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑在裝置應(yīng)用時,需在反—再系統(tǒng)中保持一定的兌比,在短期內(nèi)達到反—再系統(tǒng)中催化劑總藏量的3%,共需要9.114噸。
因此,將加劑方案定為:一次加入量為9噸(50桶,180Kg/桶),從加劑之日算起,連續(xù)加入四天,利用RFCC裝置現(xiàn)有的助燃劑加入系統(tǒng),第一天(1月4日)加入1.98噸(11桶),第二天(1月5日)1.98噸(11桶),第三天(1月6日)加入2.52噸(14桶), 第四天(1月7日)加入2.52噸(14桶)。
(2)日常操作加入方法。重油催化裂化裝置新鮮催化劑每天補劑量為5.16噸,因助劑的篩分、堆比等質(zhì)量指標與裝置使用的催化劑相近,所以本試驗假設(shè)助劑的跑損與催化劑的跑損狀況相近。故每天補充量按如下方法計算:
計算補入量=5160Kg×3%=154.8Kg
考慮助劑的燒失重和磨損率,實際加入量是:
實際加入量=154.8kg×(100%+5%+3.5%)=168Kg
因此,在日常操作中,利用助燃劑加入系統(tǒng),每天補充量定為180kg(1桶),以維持重油催化裝置每天補充新鮮催化劑、燒失重以及磨損量。
3. FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑技術(shù)指標
4. FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑脫硫的指標要求
應(yīng)用該劑后,再生煙氣中SOx脫除率應(yīng)在55%以上,計算方法:SOx脫除率=(空白標定時催化煙氣SOX數(shù)據(jù)—試用硫轉(zhuǎn)移劑后煙氣中SOX數(shù)據(jù))/空白標定時催化煙氣SOX數(shù)據(jù)。
5 標定的技術(shù)分析
5.1 原料、油漿產(chǎn)品性質(zhì)分析
從表1原料、油漿性質(zhì)的各項數(shù)據(jù)看, FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑加入前的原料稍輕一些;而原料的總硫含量在FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑加入前后變化不大,比較穩(wěn)定。
原料中的重金屬、油漿的密度、餾程、殘?zhí)康刃再|(zhì)在FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑的加入前后比較穩(wěn)定。
說明FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑對油漿的性質(zhì)無影響。
5.2 干氣、液態(tài)烴性質(zhì)分析
從干氣組成的各項數(shù)據(jù)看,干氣中的非烴組份、烴組份非常穩(wěn)定,只有硫化氫含量由1400mg/m3增加到3200mg/m3,干氣中的S含量增加了20kg/h,而從表9中D1208酸性水的硫化氫含量看,也由2612mg/kg增加到5112mg/kg,酸性水中吸收的S含量也增加了69kg/h。全年可轉(zhuǎn)移S的量392噸/年。這說明FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑對硫的轉(zhuǎn)移效果非常大。
從液態(tài)烴組成的各項數(shù)據(jù)看,液態(tài)烴中的烴組份非常穩(wěn)定,總硫含量基本沒有變化。
這說明FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑成功地將S大部分轉(zhuǎn)移至干氣中,少部分轉(zhuǎn)移至液態(tài)烴中,而對干氣、液態(tài)烴的產(chǎn)品性質(zhì)沒有任何影響。
5.3 再生煙氣排放性質(zhì)分析
從表4中再生煙氣硫化物排放性質(zhì)看,再生煙氣中的硫化物在FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑加入前后變化很大,由240mg/m3下降到47.3mg/m3,每年可減少煙氣中硫的排放量392噸。從計算結(jié)果可以看出,脫硫率達到80.3%,說明加 FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑的效果明顯,大部分硫轉(zhuǎn)移至干氣和酸性水中。但是由于分析數(shù)據(jù)較少,而且波動較大,計算結(jié)果僅供參考。
5.4 硫平衡分析
從表5硫平衡中可以看出,F(xiàn)P-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑加入前,硫平衡存在一定偏差,可能是存在于氣壓機系統(tǒng)、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的硫化亞鐵,說明裝置產(chǎn)生的硫有一部分生成了硫化亞鐵,這也是硫不平衡的因素之一。
FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑加入后的硫平衡相差較小,從FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑加入前后的硫平衡中可以看出:干氣、酸性水中H2S增加較多,其它物料中總S含量基本未變,煙氣中的硫化物下降較多,說明FP-DSN硫轉(zhuǎn)移助劑效果是非常顯著的。
6.建議
(1)如果裝置長期使用此劑,應(yīng)對加劑系統(tǒng)進行適當?shù)母脑欤辜觿┻^程能夠可控、均勻加入,以減少對生產(chǎn)的影響。
(2)煙氣中的硫轉(zhuǎn)移至裂解氣中,會加重氣壓機系統(tǒng)和穩(wěn)定系統(tǒng)的腐蝕,做好H2S對設(shè)備防腐是使用此劑過程中必須考慮的。
(3)在催化再生煙氣中硫含量較小的情況下(300ppm以下時),F(xiàn)P—DSN硫轉(zhuǎn)移助劑占催化裝置催化劑藏量的3%即可;如果再生煙氣中硫含量較大的情況下(300ppm以上時),可考慮增加FP—DSN硫轉(zhuǎn)移助劑的兌比到3.5~4%。
參考文獻
[1]提高催化裂化汽油辛烷值的可行性研究[J]. 馬占偉,王明東,司長庚,王曉猛,郝振興.? 煉油技術(shù)與工程. 2014(10)