張功尚
(中國石化揚子石油化工有限公司乙二醇車間,江蘇 南京 210048)
揚子石化公司乙二醇裝置始建于1983年,于1987年建成并一次投產(chǎn)成功,年產(chǎn)纖維級乙二醇20萬噸,環(huán)氧乙烷1.6萬噸。隨后歷經(jīng)多次改造升級,至2013年裝置規(guī)模為乙二醇30萬噸/年,精制環(huán)氧乙烷保持三塔并聯(lián)運行,總產(chǎn)能達到18.6萬噸/年。
2015年,環(huán)氧乙烷精制塔T-430因設(shè)備存在缺陷被停運,乙二醇裝置環(huán)氧乙烷產(chǎn)能從原來的18.6萬噸/年降為13.6萬噸/年,導(dǎo)致氧化系統(tǒng)低負荷運行,裝置不能在最佳工況下運轉(zhuǎn),規(guī)模效應(yīng)受到限制。并且隨著近年來國內(nèi)乙二醇生產(chǎn)能力的不斷擴大,裝置面臨的市場形勢越來越嚴峻。而環(huán)氧乙烷由于其易燃易爆的化工危險性,運輸和產(chǎn)品銷售半徑有限,受國內(nèi)外產(chǎn)品競爭影響較小,經(jīng)濟效益遠高于乙二醇產(chǎn)品[1]。為了使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整更加靈活,增強裝置的盈利能力和抗風(fēng)險能力,有必要對環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。
目前運行的環(huán)氧乙烷精制塔T-420建成投產(chǎn)于1996年,按1996年的標(biāo)準設(shè)計,規(guī)模小,能耗相對較高。近年來環(huán)氧乙烷精制單元設(shè)計不斷優(yōu)化,特別是本質(zhì)安全和節(jié)能設(shè)計有所提升,為了恢復(fù)產(chǎn)能、提升本質(zhì)安全、優(yōu)化節(jié)能。本裝置在保持總生產(chǎn)能力不變的基礎(chǔ)上,采用中國寰球工程有限公司環(huán)氧乙烷精制專利技術(shù),在原精制塔T-430的基礎(chǔ)上按最新標(biāo)準改造建設(shè)一套8.6萬噸/年環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)。T-430系統(tǒng)改造投產(chǎn)后,停運T-420系統(tǒng),由以前三塔并聯(lián)運行改為最新設(shè)計的T-430塔和T-410塔并聯(lián)運行,環(huán)氧乙烷產(chǎn)能恢復(fù)至18.6萬噸/年。這樣既保持整個裝置環(huán)氧乙烷總產(chǎn)能不變,又使得環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)運行更加安全、可靠、高效。
自乙二醇反應(yīng)器進料汽提塔塔釜引出濃度約為10%(wt)的環(huán)氧乙烷水溶液,經(jīng)過精制塔進料/釜液換熱器(E-433)與精制塔釜液進行熱交換,溫度升至90~97 ℃后進入精制塔,在塔內(nèi)脫水、脫醛。塔頂設(shè)有脫甲醛的巴斯段,合格的環(huán)氧乙烷產(chǎn)品從巴斯段下作為側(cè)線抽出,經(jīng)環(huán)氧乙烷產(chǎn)品冷卻器(E-435)冷卻至-5 ℃后去環(huán)氧乙烷罐區(qū)。
精制塔塔頂氣相經(jīng)冷凝器(E-431)冷凝后流入回流罐(D-431)中作為塔頂?shù)幕亓?,或小部分?jīng)配水后送至乙二醇反應(yīng)器進料汽提塔含醛側(cè),以排除系統(tǒng)中的甲醛。冷凝器中部分未冷凝的含甲醛環(huán)氧乙烷氣體排放至酸洗塔中脫除甲醛。回流罐的排放氣進入放空洗滌塔洗滌,回收其中的環(huán)氧乙烷后放空。系統(tǒng)中的乙醛存在于精制塔中部乙醛濃縮段,經(jīng)側(cè)線抽出排出系統(tǒng),該抽出物經(jīng)混合器配水后送至乙二醇反應(yīng)器進料汽提塔塔釜含醛側(cè)回收。
精制塔釜液先經(jīng)過精制塔進料/釜液換熱器(E-433)與進料進行換熱,再通過精制塔側(cè)線再沸器(E-432)回收熱量后返回再吸收塔,作為環(huán)氧乙烷氣體的吸收劑循環(huán)使用。工藝流程簡圖見圖1。
圖1 環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)流程簡圖
為確保系統(tǒng)安全,精制塔塔頂冷凝器的循環(huán)水供給系統(tǒng)設(shè)置了事故冷卻水,事故冷卻水由事故柴油機提供。同時精制塔回流泵為自啟動泵,設(shè)置事故電源確保精制系統(tǒng)的壓力穩(wěn)定。
與原環(huán)氧乙烷精制塔相比,新建T-430精制塔采用塔盤及填料結(jié)合的形式:
①采用固閥塔盤設(shè)計#110-#100及#28-#25兩段塔盤;
②采用高性能規(guī)整填料取代#99-#29號塔盤,填料分為三層,每層8100 mm;
③采用單溢流浮閥塔盤設(shè)計#23-#01下部塔盤。
這樣可在維持原T-430精制塔塔徑不變、產(chǎn)能擴大的前提下,將T-430、T-420兩套環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)合并為一套。不僅降低項目投資,運行設(shè)備數(shù)量也減少一半,可大大減少設(shè)備的操作與維護費用,而且由于塔盤及填料具有高效特性,使新的T-430系統(tǒng)具有更高的效率與操作彈性,在總產(chǎn)能一致的前提下能減少蒸汽與循環(huán)水的消耗,降低裝置能耗[2-3]。新建T-430精制系統(tǒng)年操作時間為8000 h,操作彈性為60%~110%。
2019年9月9號,改造后的T-430精制塔投料開車,于9月10號采出合格的環(huán)氧乙烷產(chǎn)品。為了考查環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)的實際運行狀況,驗證該系統(tǒng)能否滿足設(shè)計要求,同年10月19日對系統(tǒng)進行96小時的技術(shù)標(biāo)定。即19日08:00至21日08:00為100%負荷標(biāo)定,21日08:00至23日08:00為110%負荷標(biāo)定。環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)標(biāo)定期間主要工藝參數(shù)如表1所示。
表1 標(biāo)定期間主要工藝參數(shù)
標(biāo)定期間環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)各采樣點的分析數(shù)據(jù)如表2所示??梢园l(fā)現(xiàn),環(huán)氧乙烷產(chǎn)品質(zhì)量良好,各項分析數(shù)據(jù)均達到國家優(yōu)級品控制指標(biāo)。
環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)回流罐中醛含量對于系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行非常重要,回流罐中醛含量高不僅會影響到產(chǎn)品質(zhì)量,而且會造成相關(guān)管線多聚甲醛生成量大,導(dǎo)致管道堵塞,嚴重威脅裝置安全平穩(wěn)運行[4-5]。從表中可以看出,回流罐中的醛含量控制在指標(biāo)范圍內(nèi),有利于保持環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
表2 標(biāo)定期間精制塔樣品分析數(shù)據(jù)
標(biāo)定期間還對環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)的能源消耗情況進行了考核,如表3所示。從表中可以看出,在100%、110%負荷下,環(huán)氧乙烷精制塔的能耗分別為168.48 kg標(biāo)油/tEOE和165.66 kg標(biāo)油/tEOE,均低于設(shè)計值170.2 kg標(biāo)油/tEOE。這不僅進一步評估了精制塔的實際運行效果,同時也為后續(xù)環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)的工藝優(yōu)化提供參考。
表3 標(biāo)定期間精制塔能源消耗數(shù)據(jù)
環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)在100%負荷、110%負荷標(biāo)定期間,系統(tǒng)整體運行穩(wěn)定正常。表現(xiàn)如下:
(1)各動靜設(shè)備、儀表運轉(zhuǎn)正常;
(2)環(huán)氧乙烷產(chǎn)品質(zhì)量良好;
(3)各工藝參數(shù)均滿足設(shè)計要求,且未對乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不可接受的影響;
(4)在規(guī)定的操作條件下能保證良好的水力學(xué)操作范圍,滿足60%~110%的操作彈性;
(5)塔內(nèi)件機械性能正常,但運行周期較短,塔內(nèi)件機械性能還需繼續(xù)考核。
這標(biāo)志著本次環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)優(yōu)化改造項目實施成功。通過采用新型塔內(nèi)件技術(shù),實現(xiàn)了環(huán)氧乙烷產(chǎn)品恢復(fù)產(chǎn)能的目標(biāo),裝置環(huán)氧乙烷生產(chǎn)規(guī)模達18.6萬噸/年。今后裝置可根據(jù)國內(nèi)乙二醇、環(huán)氧乙烷的市場行情及時優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),從而實現(xiàn)效益最佳化。同時也可為同類裝置的擴能改造提供參考。