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        懸置螺栓斷裂失效分析

        2020-07-09 08:27:14龐院王福平馬秋郭秋彥袁成逸
        環(huán)境技術 2020年3期
        關鍵詞:分析

        龐院,王福平,馬秋,郭秋彥,袁成逸

        (浙江吉利汽車研究院有限公司,寧波 315336)

        引言

        汽車懸置螺栓的作用是將動力總成與車體連接在一起,是整車裝配中非常重要的緊固件。懸置螺栓的材料、規(guī)格、等級、表面處理的選擇以及裝配工藝的設定等,都直接或間接的影響懸置裝配的可靠性。

        1 背景介紹

        某車型懸置螺栓在生產現(xiàn)場批量裝配時發(fā)生多次斷裂,螺栓材料牌號SCM435,性能等級10.9級,表面達克羅處理,裝配扭矩(90±9)N.m。

        據生產現(xiàn)場反饋,生產線裝配的螺栓存在兩種批次,181101批次(新購)和171224批次(小批量裝車時剩余),現(xiàn)場斷裂的螺栓均為171224批次。

        為分析螺栓斷裂的原因,對該斷裂螺栓、現(xiàn)場兩批次完好螺栓開展了斷口、化學成分、力學性能、擰緊性能方面的試驗分析,以便查找出螺栓斷裂原因。

        2 試驗驗證及結果分析

        2.1 斷口分析

        2.1.1 宏觀斷口分析

        對斷裂螺栓做宏觀斷口觀察發(fā)現(xiàn),螺栓從螺紋根部附近斷裂,斷口附近有明顯的塑形變形和縮頸,斷裂圖片見圖1所示;斷口有明顯的扭轉痕跡,斷口圖片見圖2。

        綜合宏觀斷口分析,初步判定螺栓的斷裂形式為過載斷裂。

        圖1 斷裂螺栓宏觀圖片

        圖2 宏觀斷口圖片

        圖3 微觀斷口圖片

        表1 懸置螺栓化學成分測試(質量分數(shù))

        2.1.2 微觀斷口分析

        將斷口表面清洗后在掃描電鏡下做微觀分析,未發(fā)現(xiàn)異常缺陷,斷口微觀形貌呈拉伸變形的韌窩狀花樣[1],見圖3。

        從微觀形貌更進一步說明了螺栓的斷裂類型為過載導致的韌性斷裂。

        2.2 化學成分分析

        對斷裂螺栓斷口附近取樣進行化學成分分析,測試結果見表1,滿足SCM435材料的化學成分要求,螺栓化學成分合格。

        表2 不同批次懸置螺栓機械性能測試

        2.3 機械性能分析

        對從生產現(xiàn)場存在的兩種批次的螺栓分別取樣做機械性能分析,測試結果見表2,滿足10.9級螺栓的機械性能要求,螺栓硬度、抗拉強度合格。

        表3 不同批次懸置螺栓緊固特性值測試

        2.4 擰緊試驗分析

        從生產現(xiàn)場每批次抽取4只開展螺栓擰緊試驗驗證,設置的螺栓擰緊工藝為標準條件下將螺栓擰緊至斷裂。螺紋副的摩擦系數(shù)、K值、扭矩等為軸向力38.56 kN(ISO16047[2]中規(guī)定取被測螺栓保證載荷的75 %)時的測試值。測試結果見表3。

        2.4.1 不同批次螺栓的緊固特性值對比分析

        由兩批次螺栓擰緊試驗測得的螺栓緊固特性值結果可知,181101、171224兩批次的螺栓在軸向力相同的情況下,181101批次螺栓的緊固特性值(Ttot、Tb、Tth、μtot、μb、μth、K)均高于171224批次的螺栓,且測試結果的一致性較好,171224批次的緊固特性值波動較大,測試結果的一致性較差。

        2.4.2 K系數(shù)對螺栓扭矩的影響分析

        由兩批次螺栓擰緊試驗測得的螺栓緊固特性值結果可知,181101批次的K系數(shù)較穩(wěn)定(0.21、0.22),171224批次的K系數(shù)波動較大(0.15-0.19),且較181101批次的低。

        根據扭矩計算公式可知,在軸向力相同(F=38.56 kN)的情況下,K系數(shù)越小,總扭矩T越??;在總扭矩T相同的情況下,K系數(shù)越小,螺栓擰緊時的軸向力越大,越容易出現(xiàn)過載斷裂。

        因此,若在裝配扭矩均為(90±9)N.m的情況下,171224批次的螺栓在擰緊過程中產生的軸向預緊力會比181101批次螺栓高,更容易出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。

        2.4.3 μb、μth對軸向預緊力的影響分析

        根據緊固扭矩公式:

        可知,在總扭矩T相同的情況下,μb、μth越小,軸向預緊力F越大。因此在相同的裝配扭矩(90±9)N.m的情況下,171224批次螺栓在裝配擰緊時產生的軸向預緊力比181101批次螺栓要高,故更容易出現(xiàn)過載斷裂。

        2.4.4 不同批次螺栓的預緊力與扭矩關系圖對比分析

        螺栓的擰緊試驗設定的擰緊工藝為在標準條件下將螺栓擰緊至斷裂,對比其預緊力與扭矩關系圖見圖4、圖5。

        由圖4可知,181101批次的螺栓擰緊一致性較好,最終擰緊的斷裂扭矩為(120~150)N.m,斷裂扭矩大于裝配設定值(90±9)N.m,在按設定扭矩裝配時不會出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象;

        圖4 預緊力與扭矩關系圖(181101批次)

        圖5 預緊力與扭矩關系圖(171224批次)

        由圖5可知,171224批次螺栓擰緊一致性較差,且4只螺栓有兩只的擰緊斷裂扭矩分別約80 N.m、96 N.m,若按螺栓的裝配扭矩(90±9)N.m來裝配的話,必然會產生過載斷裂。

        2.4.5 螺栓擰緊試驗結果綜合分析

        綜合上述分析可以推斷,該懸置螺栓的斷裂與螺栓表面的摩擦系數(shù)變化有關,而導致螺栓摩擦系數(shù)變化原因與庫存時間有關系,螺栓庫存時間長會影響螺栓涂層的性能,致使螺栓的摩擦系數(shù)、K系數(shù)降低,進而在擰緊過程中產生較大的軸向預緊力,導致螺栓過載斷裂。

        3 結論

        1)綜合上述分析,螺栓的化學成分、機械性能均滿足技術要求,從螺栓的斷口分析,該螺栓為過載斷裂;

        2)由螺栓的擰緊試驗數(shù)據對比分析,螺栓摩擦系數(shù)的變化是導致螺栓過載斷裂的主要原因。

        4 建議

        1)建議從緊固件廠家到裝配現(xiàn)場均要注意縮短螺栓、螺母類的庫存時間,按照產量合理制定采購計劃,避免因庫存時間過長而導致緊固件涂層發(fā)生性能變化;

        2)建議對緊固件設定合理的的摩擦系數(shù)范圍,并在復用庫存時間較長的緊固件時先檢測其摩擦系數(shù)是否在定義范圍內。

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