郭洪林 郭能達 沈一帆
(浙江江南春建設(shè)集團有限公司,浙江 杭州 311241)
杭州市第二水源千島湖配水工程施工13標位于富陽區(qū)境內(nèi),主要包括輸水隧洞主洞8480m、貝山寺施工支洞956m、春建施工支洞151m及埋管286m等土建工程。主洞襯砌斷面為馬蹄形,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),采用12m/倉鋼模臺車進行襯砌施工。
工期要求:本工程合同工期34個月,其中隧洞襯砌11個月,計劃每個工作面平均襯砌月進尺為384m。
公司要求:本工程月產(chǎn)值要求達到300萬元以上,換算成襯砌進度為不小于396m/月。
現(xiàn)狀情況:已經(jīng)進行隧洞襯砌2個月,實際平均月進尺360m。
針對上述情況,項目部決定展開QC小組活動,確定課題名稱為“提高引水隧洞鋼筋混凝土襯砌施工效率”。
為查找隧洞襯砌施工效率低的影響因素,QC小組成員對已經(jīng)完工的隧洞鋼筋混凝土襯砌進行現(xiàn)場調(diào)查、統(tǒng)計。同時根據(jù)隧洞襯砌各工序施工順序及持續(xù)時間,小組成員編制了鋼筋混凝土襯砌雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃圖,找出了關(guān)鍵線路(紅線)及關(guān)鍵工作(見圖1)。
圖1 隧洞襯砌雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃
小組成員進行多次現(xiàn)場調(diào)查,并參考學(xué)習(xí)其他優(yōu)秀襯砌標段現(xiàn)場施工管理經(jīng)驗,通過充分的研究、討論,對隧洞襯砌各關(guān)鍵工序用時進行分析,見表1。
表1 隧洞襯砌關(guān)鍵工序耗時分析表 單位:h
根據(jù)以上統(tǒng)計、對比分析可知:在鋼筋混凝土襯砌關(guān)鍵工序耗時中,基面引排水、鋼筋加工轉(zhuǎn)運及混凝土澆筑工序現(xiàn)狀耗時偏大,是導(dǎo)致隧洞鋼筋混凝土襯砌施工效率低的問題癥結(jié)所在。
為方便進行進度控制,小組成員將隧洞襯砌月進尺轉(zhuǎn)換為每倉完成時間,見表2。
表2 隧洞襯砌月進尺對應(yīng)每倉完成時間表
為滿足工期和公司對隧洞襯砌的進度要求,本次QC小組活動每倉澆筑時間目標值設(shè)定為21.5h。
針對如何加快隧洞襯砌進度,QC小組成員集思廣益,通過頭腦風(fēng)暴法對影響襯砌速度的三道關(guān)鍵工序進行了全面分析,制成原因分析樹圖(見圖2)。
針對10條末端因素,除洞內(nèi)積水多屬于客觀條件小組無法完全剔除外,小組成員制定了要因確認計劃表,并按計劃逐一進行確認,具體情況見表3。確定要因3個:?機械排水方式;?圓弧鋼筋卸車慢;?混凝土罐車容量小。
圖2 原因分析樹圖
表3 要因確認計劃表
針對以上3個主要原因,小組成員通過多次現(xiàn)場查驗并進行專題討論,借鑒優(yōu)秀標段現(xiàn)場管理經(jīng)驗同時進行比較分析,制定出對策和相應(yīng)措施,由小組成員分別負責(zé)實施,以到達活動目標。對策實施計劃見表4。
表4 對 策 表
a.在待澆筑底板倉面預(yù)埋φ100PVC縱向管,靠近下游側(cè)設(shè)三通口并預(yù)埋豎向管;底板混凝土澆筑時,豎向管口采用柔性材料保護防止混凝土堵塞。
b.就地取材利用底板倉面清理物在豎向預(yù)留管口邊設(shè)置小截水堰。
c.將高出底板混凝土面上豎向預(yù)留管割除,使截水堰內(nèi)積水通過豎向和縱向預(yù)埋PVC管路自流出倉面。
d.在PVC自流管出口側(cè)設(shè)置小型防倒灌截水堰,積水自流統(tǒng)計見表5。
表5 積水自流方式統(tǒng)計表
實施效果驗證:上游積水從進水口經(jīng)埋管自流出工作面,大大減少了在原倉面上游筑沙袋堰和機械排水工作量,且上、下游修筑小截水堰及設(shè)置埋管時間小于2h,堰內(nèi)積水小于5cm,對策目標實現(xiàn)。
a.根據(jù)隧洞內(nèi)的作業(yè)空間,在已完成澆筑的底板混凝土上面安設(shè)制作圓弧鋼筋的簡易操作臺。
b.原料直鋼筋由運輸車自洞外整件運輸?shù)蕉磧?nèi)操作臺附近,進過滾輪迅速完成卸料。
c.工人在洞內(nèi)圓弧操作臺進行圓弧鋼筋的加工,制作流程見圖3。
圖3 圓弧鋼筋加工對比流程
d.成型的圓弧鋼筋直接送上鋼筋安裝臺車進行安裝施工,見表6。
表6 圓弧鋼筋加工時間對比表
實施效果驗證:由以上分析可知,圓弧鋼筋在隧洞內(nèi)制作,減少了鋼筋卸車工序,時間縮短60min;洞內(nèi)圓弧鋼筋制作和安裝可以同步進行,等料時間小于5min。對策目標實現(xiàn)。
a.確定混凝土罐車最佳容量。小組成員根據(jù)不同容量混凝土運輸罐車的經(jīng)濟性、適用性、可靠性、運效性,制定了混凝土罐車容量分析、評價、選擇表,見表7。
表7 罐車容量分析、評價、選擇表
b.進行首輛調(diào)換罐車現(xiàn)場測試。對選擇的混凝土罐車,由有經(jīng)驗的司機進行隧洞內(nèi)實際測試,測試各項指標符合要求。
c.測試滿足要求后全部調(diào)換。項目部與混凝土罐車租賃公司簽訂新的罐車租賃合同,全部調(diào)換成容量為9m3混凝土罐車。不同容量罐車效果見表8。
表8 不同容量罐車效果對比表
實施效果驗證:采用9m3混凝土罐車供料澆筑后,混凝土輸送泵工作效率可以達到93%,相應(yīng)每倉澆筑時間由原來的8h縮短至7h,對策目標實現(xiàn)。
采取上述措施后,隧洞每倉混凝土襯砌完成時間由24h下降到了21.5h,實現(xiàn)了活動目標,月襯砌進度也由360m提高到408m,效果見圖4。
圖4 活動前后效果對比圖
a.經(jīng)濟效益。本工程QC活動前后隧洞每倉混凝土襯砌施工成本分析見表9。
表9 成 本 分 析 表 單位:元
由表9可知,活動后隧洞襯砌每倉成本節(jié)約1380元,本工程4個工作面按平均每個工作面180倉計算,可以節(jié)約成本1380×180×4=993600元。
b.進度效益。本工程通過QC活動,使得隧洞混凝土襯砌每倉完成時間縮短2.5h,縮短直線工期為4×180×2.5h/24h=75天。
c.社會效益。通過此次QC活動,本工程不但節(jié)約了成本,工期縮短75天,保證了千島湖引水工程的按期通水目標和任務(wù),得到了當?shù)卣腿嗣竦暮迷u。
本次活動結(jié)束后,為更好地鞏固此次活動成果,小組成員制定了以下鞏固措施:
a.將小組活動經(jīng)驗進行總結(jié),參加集團公司組織的“隧洞襯砌技術(shù)交流會”,將活動成果和經(jīng)驗與各分公司交流分享。
b.制定標準化施工流程,將活動中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施編制成《隧洞襯砌循環(huán)進尺作業(yè)指導(dǎo)書》,作為今后同類工程施工的作業(yè)指導(dǎo)。
c.營造學(xué)技術(shù)的氛圍,完善各項技術(shù)交底和管理制度,加強對工人的技術(shù)、工藝和操作技能培訓(xùn),進一步鞏固QC活動成果。
通過本次QC活動,小組成員學(xué)習(xí)到了將科學(xué)管理方法和專業(yè)技術(shù)相結(jié)合的專業(yè)技術(shù)知識;能夠以事實為依據(jù),應(yīng)用統(tǒng)計工具,為以后順利開展QC活動打下了堅實的基礎(chǔ);成功解決了千島湖配水工程施工13標段隧洞鋼筋混凝土襯砌施工效率低的難題,為全線工程按期通水做出了貢獻,取得了良好的經(jīng)濟和社會效益,具有一定的推廣價值;同時提高了整個項目管理團隊的管理水平和技術(shù)能力,增加了凝聚力。