朱輝輝
(云南電力技術(shù)有限責(zé)任公司,云南 昆明650051)
某水電站生態(tài)機(jī)組的單機(jī)容量為20MW,發(fā)電機(jī)型號(hào)為SF20-18/4250,水輪機(jī)型式為HLA743-LJ-200,機(jī)組額定轉(zhuǎn)速為333r/min,機(jī)組的安裝方式為上導(dǎo)軸承支架固定在基坑基礎(chǔ)上的懸式機(jī)組。在機(jī)組首次啟動(dòng)后的空轉(zhuǎn)工況時(shí)下導(dǎo)X方向擺度430μm,下導(dǎo)Y方向擺度426μm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了規(guī)程GB/T32584-2016《水力發(fā)電廠和蓄能泵站機(jī)組機(jī)械振動(dòng)的評(píng)定》對(duì)于上部軸承支架固定在基坑基礎(chǔ)上的懸式機(jī)組驅(qū)動(dòng)端軸承擺度不超過180μm的要求[1]。
為分析判斷并消除下導(dǎo)擺度超標(biāo)的原因,確保機(jī)組的安全運(yùn)行,主要進(jìn)行變轉(zhuǎn)速試驗(yàn),所以首先進(jìn)行了變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)。試驗(yàn)分別在機(jī)組50%額定轉(zhuǎn)速、100%額定轉(zhuǎn)速下進(jìn)行機(jī)組振動(dòng)、擺度測(cè)試,針對(duì)振擺數(shù)據(jù)規(guī)律進(jìn)行分析并給出解決下導(dǎo)擺度超標(biāo)的方法。試驗(yàn)中用5個(gè)振動(dòng)傳感器分別測(cè)量上機(jī)架X向水平/垂直振動(dòng)、下機(jī)架X向水平/垂直振動(dòng)、頂蓋X向水平振動(dòng)[2];同時(shí)用3個(gè)電渦流位移傳感器測(cè)量上導(dǎo)X向擺度、下導(dǎo)X/Y向擺度。機(jī)組手動(dòng)開機(jī)后在50%額定轉(zhuǎn)速、100%額定轉(zhuǎn)速時(shí)的下導(dǎo)擺度原始數(shù)據(jù)見表1。
從表1 50%額定轉(zhuǎn)速和100%額定轉(zhuǎn)速2個(gè)工況下的下導(dǎo)擺度測(cè)試數(shù)據(jù)可以看出,隨著機(jī)組轉(zhuǎn)速倍數(shù)增加,下導(dǎo)擺度值也呈現(xiàn)出倍數(shù)增加的現(xiàn)象,并且下導(dǎo)擺度值增加的趨勢(shì)與機(jī)組轉(zhuǎn)速的平方有明顯的線性關(guān)系,即下導(dǎo)擺度值由50%額定轉(zhuǎn)速的129μm增加到100%額定轉(zhuǎn)速的430μm,2個(gè)工況下的下導(dǎo)擺度值接近4倍的關(guān)系,與機(jī)組2倍轉(zhuǎn)速的平方基本吻合,基本符合機(jī)組動(dòng)不平衡的特征,表明機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分存在動(dòng)不平衡的問題。同時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)其他部位的振動(dòng)、擺度數(shù)據(jù)均在規(guī)程要求范圍以內(nèi),故其余部位的振擺數(shù)據(jù)不再一一列舉。
表1 故障處理前數(shù)據(jù)對(duì)比
從圖1至圖3可以明顯的看出在空轉(zhuǎn)工況,下導(dǎo)擺度的主要頻率幅值是以轉(zhuǎn)頻為主,同時(shí)50%額定轉(zhuǎn)速和100%額定轉(zhuǎn)速2個(gè)工況下的軸心軌跡發(fā)生了明顯的擴(kuò)張現(xiàn)象,軸心軌跡隨著轉(zhuǎn)速的增加而擴(kuò)散,表明下導(dǎo)軸承瓦與下導(dǎo)軸頸之間存在受力配合不均勻的可能性,而且這種可能性比較大。
圖1 下導(dǎo)擺度在50%轉(zhuǎn)速下的軸心軌跡
圖2 下導(dǎo)擺度在空轉(zhuǎn)下的軸心軌跡
圖3 下導(dǎo)擺度在空轉(zhuǎn)下的頻譜分析
為了進(jìn)一步驗(yàn)證下導(dǎo)軸承瓦與下導(dǎo)軸頸之間存在受力配合不均勻的問題,經(jīng)過各方面溝通,進(jìn)行機(jī)組軸瓦瓦溫考驗(yàn)試驗(yàn),在新機(jī)投產(chǎn)或機(jī)組大修后,瓦溫考驗(yàn)一般進(jìn)行3~4h,最終決定進(jìn)行4h的瓦溫考驗(yàn)。
經(jīng)過4h的瓦溫考驗(yàn)后,從生態(tài)機(jī)組現(xiàn)地LCU柜模擬量軸承瓦溫可以看出,上導(dǎo)瓦(8塊巴氏合金塊瓦)、水導(dǎo)瓦(2塊巴氏合金筒瓦)、推力瓦(8塊氟塑料瓦)的瓦溫都在正常范圍值之內(nèi),而下導(dǎo)瓦(8塊巴氏合金塊瓦)最高瓦溫3號(hào)瓦為59℃(報(bào)警瓦溫為65℃),最低瓦溫6號(hào)瓦為40℃,兩者溫差為19℃。
綜合上述機(jī)組呈現(xiàn)出的特征規(guī)律,初步確認(rèn),下導(dǎo)軸承瓦與下導(dǎo)軸頸的受力配合不均勻和轉(zhuǎn)動(dòng)部分動(dòng)不平衡是導(dǎo)致下導(dǎo)擺度值偏大的原因之一。經(jīng)過分析認(rèn)為:第1步先通過下導(dǎo)軸瓦與下導(dǎo)軸頸間隙的調(diào)整,解決下導(dǎo)軸承瓦與下導(dǎo)軸頸的受力配合不均勻的問題;第2步解決機(jī)組動(dòng)不平衡問題。
通過下導(dǎo)軸瓦與下導(dǎo)軸頸間隙的調(diào)整后,再一次進(jìn)行了軸承瓦溫考驗(yàn)試驗(yàn),下導(dǎo)軸瓦瓦溫以及下導(dǎo)擺度見表2和表3。
表2 下導(dǎo)軸瓦間隙調(diào)整以及瓦溫變化情況
表3 下導(dǎo)軸瓦間隙調(diào)整后擺度數(shù)據(jù)
水力機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡一般根據(jù)上機(jī)架和下機(jī)架的振動(dòng)情況選擇在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上下端面進(jìn)行配重,加重位置可以由幅值相位法確定。此次生態(tài)機(jī)組上機(jī)架和下機(jī)架的振動(dòng)不大,所以本次現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡是根據(jù)下導(dǎo)擺度情況進(jìn)行配重,加重位置也是由下導(dǎo)幅值相位法確定。
試加重塊的計(jì)算方法為:
計(jì)算公式:P=(5~40)G/n2×r
其中:P-試加重量(kg);
G-轉(zhuǎn)子重量(kg);
n-機(jī)組轉(zhuǎn)速(r/min);
r-試加重半徑(m)。
由公式計(jì)算可知:P=4.5~35.5kg
根據(jù)表1和表3數(shù)據(jù)分析并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,在轉(zhuǎn)子下端面沿鍵相位置逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)約160°位置加重27.6kg。加配重后再次手動(dòng)開機(jī)至空轉(zhuǎn),機(jī)組下導(dǎo)擺度情況如表4所示。
表4 配重后下導(dǎo)擺度數(shù)據(jù)
某水電廠4號(hào)生態(tài)機(jī)組經(jīng)過軸瓦間隙調(diào)整和配重有效解決了下導(dǎo)擺度超標(biāo)的問題。
通過測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確分析確認(rèn)下導(dǎo)擺度偏大的原因,針對(duì)性的調(diào)整下導(dǎo)軸瓦與軸頸之間的間隙,并通過尋找失重角的方法進(jìn)行配重試驗(yàn),一次性有效解決了下導(dǎo)擺度偏大的問題,為以后處理水輪發(fā)電機(jī)組下導(dǎo)擺度偏大的問題提供了很好的實(shí)例。