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        芳烴離心壓縮機(jī)油路存在問題及對(duì)策

        2020-06-30 12:23:56黃立群賴仁滿
        設(shè)備管理與維修 2020年12期

        黃立群,賴仁滿

        (福建聯(lián)合石油化工有限公司,福建泉州 362800)

        0 引言

        某公司70 萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置以直餾重石腦油、加氫裂化重石腦油以及乙烯裂解汽油為原料,生產(chǎn)對(duì)二甲苯和苯等芳烴產(chǎn)品,共包含有10 套聯(lián)系緊密的單元。聯(lián)合裝置有4 臺(tái)關(guān)鍵機(jī)組(表1),這些機(jī)組一旦異常停機(jī),都將造成裝置停工,經(jīng)濟(jì)損失巨大。因此,確保機(jī)組安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行對(duì)公司效益至關(guān)重要。

        表1 芳烴聯(lián)合裝置關(guān)鍵機(jī)組清單

        2017 年公司220 kV 總變壓器故障引發(fā)全廠各級(jí)電力系統(tǒng)晃電,芳烴裝置中K201、K202 和K701 均發(fā)生運(yùn)行主油泵停泵輔助油泵自啟事件,其中K701 在主輔油泵切換過程中發(fā)生機(jī)組停車。機(jī)組停車迫使裝置停工,除了中斷PX 產(chǎn)品產(chǎn)出外,還影響到公司的氫氣平衡,給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失。為避免再次發(fā)生主輔油泵自動(dòng)切換時(shí)造成機(jī)組停車,需要盡快找到故障原因并加以解決。

        1 機(jī)組停機(jī)故障原因分析

        1.1 機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)介紹

        芳烴機(jī)組均包含驅(qū)動(dòng)透平和工作離心壓縮機(jī),二者共用一套潤(rùn)滑油系統(tǒng),油站除了給各軸瓦供潤(rùn)滑油外,還給透平機(jī)組提供蒸汽調(diào)節(jié)閥用的控制油。潤(rùn)滑油系統(tǒng)中設(shè)有互為備用的潤(rùn)滑油泵,備用泵在潤(rùn)滑油系統(tǒng)油壓低時(shí)可以自啟,從而保證潤(rùn)滑油持續(xù)供應(yīng)。油泵出口設(shè)有壓力調(diào)節(jié)閥控制總管壓力,一般為1.0 MPa,潤(rùn)滑油經(jīng)過互為備用的油冷器冷卻和油過濾器過濾后,油分為兩路,其中一路作為透平控制油,壓力控制在0.8~1.0 MPa;另一路經(jīng)過調(diào)節(jié)閥減壓至0.25~0.30 MPa,供至透平和壓縮機(jī)各軸瓦。潤(rùn)滑油部分還設(shè)有高位罐,作為兩臺(tái)潤(rùn)滑油泵停運(yùn)后機(jī)組轉(zhuǎn)子惰走期間的軸瓦潤(rùn)滑,避免軸瓦損壞。潤(rùn)滑油和控制油均設(shè)有蓄能器,平時(shí)吸收油系統(tǒng)的脈動(dòng),在油泵自動(dòng)切換等油壓大范圍降低時(shí)作為輔助動(dòng)力源提供用油,確保各路油壓一定時(shí)間的穩(wěn)定[1]。K701 機(jī)組油路系統(tǒng)如圖1 所示。

        1.2 機(jī)組跳機(jī)原因分析

        1.2.1 事件記錄分析

        從K701 跳機(jī)期間的SOE 來看,從主油泵停止運(yùn)行開始計(jì)時(shí),1 s 控制油壓力低至0.6 MPa,觸發(fā)啟動(dòng)輔助油泵的條件,1.1 s 系統(tǒng)收到輔助油泵運(yùn)行信號(hào)。而在輔油泵啟動(dòng)后往系統(tǒng)補(bǔ)油充壓,但潤(rùn)滑油系統(tǒng)壓力持續(xù)下降,2 s 時(shí)收到速關(guān)閥關(guān)閉信號(hào),2.4 s 潤(rùn)滑油壓力低于0.1 MPa(三取二)觸發(fā)低油壓聯(lián)鎖信號(hào),K701 停機(jī)時(shí)間記錄如圖2 所示。

        從兩個(gè)機(jī)組的SOE 來看,機(jī)組潤(rùn)滑油壓力低報(bào)警、聯(lián)鎖自啟輔助油泵工作正常,輔助潤(rùn)滑油泵正常啟動(dòng),在啟動(dòng)過程中,并沒有控制信號(hào)去關(guān)閉速關(guān)閥,但速關(guān)閥卻實(shí)際關(guān)閉。此外,輔助油泵啟動(dòng)正常后,潤(rùn)滑油壓力仍然持續(xù)降低直至出發(fā)潤(rùn)滑油壓力低低聯(lián)鎖信號(hào)。檢查油路中的控制油蓄能器和潤(rùn)滑油蓄能器,壓力正常,排除蓄能器本身故障因素。

        1.2.2 速關(guān)閥關(guān)閉原因分析

        在速關(guān)閥工作狀態(tài)下,彈簧被壓縮在活塞內(nèi),活塞盤在速關(guān)油作用下緊貼活塞,確保速關(guān)油不泄漏而保持壓力。此時(shí)速關(guān)閥是否關(guān)閉,只與速關(guān)油壓力有關(guān),當(dāng)速關(guān)油壓力不足,速關(guān)油在活塞盤上的作用力<彈簧力時(shí),活塞盤在彈簧力的作用下向左運(yùn)動(dòng),活塞盤與活塞的接觸面打開,速關(guān)油快速通過接觸面從回油口泄壓回油箱,速關(guān)閥在彈簧力作用下快速關(guān)閉??刂葡到y(tǒng)聯(lián)鎖跳機(jī)切斷蒸汽就是通過電磁閥控制對(duì)速關(guān)油泄壓,使速關(guān)油壓在活塞盤上產(chǎn)生的壓力<彈簧力從而切斷蒸汽,速關(guān)閥油缸示意如圖3 所示。

        在SOE 事件記錄中,速關(guān)閥關(guān)閉前控制系統(tǒng)未發(fā)出任何電磁閥動(dòng)作信號(hào),可以判斷速關(guān)閥關(guān)閉是由于控制油系統(tǒng)本身壓力不足所致。

        1.2.3 切泵時(shí)油壓過低原因分析

        主輔油泵切換時(shí),主油泵停運(yùn),潤(rùn)滑油總管壓力降低,總管壓控閥關(guān)閉回油,保總管壓力。壓力持續(xù)下降,低于0.6 MPa 時(shí)觸發(fā)輔助油泵自啟功能,輔助油泵啟動(dòng)后,開始向系統(tǒng)供油,直至壓力回到正常。油泵切換時(shí)油壓的降低通過蓄能器的補(bǔ)油來維持油壓,直至輔助油泵正常補(bǔ)油。合格的潤(rùn)滑油系統(tǒng)可以保證速關(guān)閥的控制油壓力高于彈簧力而不關(guān)閉,潤(rùn)滑油壓力不觸發(fā)低低聯(lián)鎖。

        圖1 K701 機(jī)組油路系統(tǒng)

        圖2 K701 停機(jī)時(shí)間記錄

        圖3 速關(guān)閥油缸示意(工作狀態(tài))

        機(jī)組油壓在切換時(shí)不足,可能有3 個(gè)原因。①蓄能器失效,如皮瓤無壓力或破損;②蓄能器容量不足,維持油壓的時(shí)間達(dá)不到設(shè)計(jì)要求;③油泵流量不足,補(bǔ)油不及時(shí)。機(jī)組的潤(rùn)滑油系統(tǒng)在設(shè)計(jì)就進(jìn)行了核算,但實(shí)際情況還是有少數(shù)機(jī)組會(huì)發(fā)生主輔油泵切換時(shí)油壓不足的問題,主要有5 種因素造成這種偏差。

        (1)軸瓦進(jìn)油孔加工尺寸偏差??讖郊庸て?,同等條件下油通量就大。

        (2)軸瓦間隙偏差。軸瓦間隙標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)范圍,不同的軸瓦間隙值是不一樣的,有可能偏下限,也有可能偏上限。如果間隙偏上限,同等條件下用油量更大。

        (3)軸瓦進(jìn)油壓力控制偏差,軸瓦進(jìn)油壓力廠家建議按0.1~0.15 MPa 控制。如果壓力調(diào)高,相應(yīng)的就增加用油量。

        (4)油溫的影響。油溫越高,黏度越低,在流過相同的孔徑時(shí)阻力更小,相應(yīng)的也會(huì)增加用油量。

        (5)轉(zhuǎn)速的影響。對(duì)于同一個(gè)轉(zhuǎn)子,對(duì)比靜態(tài)下,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)起來時(shí)會(huì)在軸瓦上形成的油膜,有一定的吸力,也會(huì)增加用油量。

        由于上述原因的存在,各軸瓦的實(shí)際用油量與設(shè)計(jì)用油量存在偏差,絕大部分情況下這種偏差都在油站用油量設(shè)計(jì)時(shí)的安全系數(shù)范圍內(nèi),少數(shù)機(jī)組存在用油緊張,導(dǎo)致機(jī)組在工作狀態(tài)下主輔油泵切換時(shí)機(jī)組跳車[2-4]。由于測(cè)試時(shí)的機(jī)組條件與機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)的條件不同,這種用油緊張?jiān)跍y(cè)試時(shí)無法發(fā)現(xiàn),在轉(zhuǎn)子正常運(yùn)行時(shí)又不會(huì)再進(jìn)行測(cè)試,這就為后續(xù)的跳車埋下隱患。機(jī)組測(cè)試時(shí)的條件與正常運(yùn)行時(shí)的條件,主要存在以下不同:一是潤(rùn)滑油溫度,測(cè)試時(shí)溫度較低,一般35~40 ℃,正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)系統(tǒng)油溫更高,接近60 ℃;二是轉(zhuǎn)子的狀態(tài),測(cè)試時(shí)轉(zhuǎn)子是靜止的,正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)子在高速旋轉(zhuǎn)。

        2 改進(jìn)措施

        2.1 油路改進(jìn)措施

        針對(duì)潤(rùn)滑油管路油壓不足問題,在排除蓄能器本身故障因素外,有2 種方法可以采用。①重新核算蓄能器容量,根據(jù)核算情況增加蓄能器;②增加潤(rùn)滑油泵的流量。采用哪種措施,要根據(jù)不同機(jī)組的具體情況來具體選擇。不少機(jī)組也存在主輔油泵切換時(shí)觸發(fā)潤(rùn)滑油低低聯(lián)鎖,通過增加蓄能器來解決[2-4],個(gè)別機(jī)組蓄能器需在原先2 個(gè)的基礎(chǔ)上再增加8 個(gè)[2]。

        通過分析K201、K202、K501 和K701 四臺(tái)機(jī)組正常運(yùn)行后的油路圖,發(fā)現(xiàn)K202 的潤(rùn)滑油總管壓力壓控閥開度44.5%,K501 潤(rùn)滑油總管壓力壓控閥開度51%,而K701 的潤(rùn)滑油總管壓力壓控閥開度僅有3%。潤(rùn)滑油總管壓力壓控閥開度的大小,規(guī)范上沒有明確要達(dá)到多少,但這個(gè)參數(shù)可以從側(cè)面反應(yīng)油泵流量的富裕量。油泵富裕量大,說明輔助油泵啟動(dòng)后往系統(tǒng)補(bǔ)油能力大,可以快速將系統(tǒng)壓力補(bǔ)充。油泵富裕量小,輔泵啟動(dòng)后往系統(tǒng)充壓時(shí)間會(huì)更長(zhǎng),導(dǎo)致系統(tǒng)抗干擾能力降低。因此,可以通過潤(rùn)滑油總管壓力調(diào)節(jié)閥開度這個(gè)參數(shù)來判斷機(jī)組用油量是否存在緊張問題。

        綜合考慮,采用增加潤(rùn)滑油泵流量的措施。在不更換現(xiàn)有電纜的前提下提高電機(jī)功率來提高油泵流量。為節(jié)約成本,改造僅采購(gòu)兩臺(tái)泵頭組件,利舊2 臺(tái)37 kW 電機(jī)。K701 的潤(rùn)滑油泵改造前后油泵參數(shù)見表2。

        表2 潤(rùn)滑油泵改造前后參數(shù)

        2.2 測(cè)試方法改進(jìn)

        反思主輔油泵切換測(cè)試方法,發(fā)現(xiàn)之前在做主輔油泵切換測(cè)試時(shí),是在速關(guān)閥關(guān)閉狀態(tài)下進(jìn)行的,忽視了主輔油泵切換時(shí)對(duì)速關(guān)閥的影響。這種測(cè)試方法無法檢測(cè)到油壓降低是否會(huì)直接關(guān)閉速關(guān)閥。對(duì)于控制油和潤(rùn)滑油共用一個(gè)油站的機(jī)組,在進(jìn)行潤(rùn)滑油泵切換測(cè)試時(shí),應(yīng)該把速關(guān)閥開啟,通過強(qiáng)制關(guān)閉運(yùn)行油泵,測(cè)試輔油泵是否及時(shí)自啟、是否會(huì)導(dǎo)致速關(guān)閥關(guān)閉以及是否會(huì)觸發(fā)潤(rùn)滑油壓低低聯(lián)鎖。

        2.3 改進(jìn)效果

        利用2018 年裝置停工大檢修的機(jī)會(huì),將K701 的油泵進(jìn)行擴(kuò)容改造。改造后,K701 潤(rùn)滑油總管壓控閥開度由3%提高到35%(圖1)。在速關(guān)閥開啟狀態(tài)下進(jìn)行主輔油泵切換測(cè)試,測(cè)試表明,油泵切換時(shí)油路總管油壓最低值由0.15 MPa 提高到0.35 MPa,潤(rùn)滑油管路油壓最低由0.07 MPa 提高到0.14 MPa,速關(guān)閥沒有關(guān)閉,未觸發(fā)潤(rùn)滑油壓力低低聯(lián)鎖,改造效果非常好。

        3 結(jié)束語

        (1)通過詳細(xì)分析機(jī)組跳車的事件記錄,找到機(jī)組跳車的原因是潤(rùn)滑油系統(tǒng)在主輔油泵切換過程中油量不足。結(jié)合現(xiàn)有工況,采用提高油泵流量的方法解決油路缺陷。

        (2)對(duì)于透平-壓縮機(jī)機(jī)組而言,潤(rùn)滑油系統(tǒng)中潤(rùn)滑油總管壓力調(diào)節(jié)閥開度可以作為機(jī)組油泵流量是否足夠富裕的參考,該閥開度在25%以上比較可靠。

        (3)對(duì)于透平-壓縮機(jī)機(jī)組而言,主輔油泵切換測(cè)試時(shí)應(yīng)該將透平速關(guān)閥開啟,以便測(cè)試油泵切換不會(huì)導(dǎo)致速關(guān)閥直接關(guān)閉。

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