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        一起甲胺管道泄漏事故的技術分析

        2020-06-30 02:54:22童良懷周文徐小捷
        石油和化工設備 2020年6期
        關鍵詞:分析檢測

        童良懷,周文,徐小捷

        (衢州市特種設備檢驗中心, 浙江 衢州 324002)

        2017年8月,某化工企業(yè)甲胺裝置區(qū)甲胺I塔物料進口管道彎頭破裂(見圖1),導致甲胺泄漏。本次泄漏事故雖未造成人員傷亡,但該企業(yè)地處城市建成區(qū)邊沿,社會影響大。為查明失效原因,防止同類事故再次發(fā)生,對泄漏原因進行了技術分析。

        1 裝置情況概述

        發(fā)生事故的甲胺裝置2007年11月設計安裝,2008年4月投入運行。本次泄漏失效管道管線號為PL3026(PM3026),位于過冷器至I塔之間(圖1),通過失效管道把氨、I、II、III甲胺等混合液(含水)輸送至I塔分離,企業(yè)提供的介質成分主要有:氨/%,介質中不含空氣,但有一些N2、CO、CH4、H2等不凝性氣體。事故彎頭一端連接三通,一端連接閥門,破口位于彎頭外彎側(偏離中軸線靠近平臺外側)。該管道設計壓力為2.37MPa,設計溫度140℃,管道操作壓力2.15MPa,操作溫度110℃,管道規(guī)格為φ219×10mm,材質為321不銹鋼。

        表1 介質成分組成

        圖1 事故管段圖

        2 技術分析

        2.1 資料調查

        根據(jù)用戶提供的設計圖紙中對管子制造和材料的標準要求,彎頭應按GB/T 12459-2005《管制對焊無縫管件》,材質321應按GB/T 14976-2002《流體輸送用不銹鋼無縫鋼管》。

        2.2 宏觀檢查

        檢查發(fā)生開裂的部位:該彎頭破口邊緣鋒利,有明顯的翻邊現(xiàn)象,呈韌性開裂;彎頭內表面有蜂窩狀的凹凸不平的坑,彎頭內部有黑色產物,部分區(qū)域金屬表面光亮,結合介質流動方向,金屬光亮區(qū)與流向重合,呈現(xiàn)區(qū)沖刷腐蝕的特征,外壁表面無腐蝕痕跡(見圖2)。

        圖2 現(xiàn)場截取的管道試樣(外表面)

        圖3 現(xiàn)場截取的管道試樣(內表面)

        2.3 壁厚測量

        采用超聲波測厚儀對彎頭兩側未發(fā)生減薄的位置進行測厚(見圖4),壁厚普遍在9.7-10.2mm之間,對破口的翻邊進行測厚,最薄位置為1.2mm左右。沿介質流動方向,管道厚度逐漸減薄,至破口附近壁厚最薄,此后壁厚值逐漸增大,具有明顯的沖刷減薄特征。

        2.4 化學成分分析

        采用實驗室定量分析方法檢測彎頭的化學成分,分析結果見表2,同表中標準數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),彎頭材料中Ti含量未達到標準規(guī)定要求。

        圖4 厚度測量結果

        圖5 彎頭金相取樣位置示意圖

        表2 化學成分要求

        2.5 硬度測試

        實驗室檢測彎頭內壁處的洛氏硬度值,測量結果為20.6HRC、20.1HRC和20.3HRC,平均值為20.3HRC,對應的布氏硬度值為228HB,估算其抗拉強度為770MPa。同表3中數(shù)據(jù)對比,材料強度值高出標準中520MPa的下限許多,因此推測材料硬度值偏高。

        2.6 金相分析

        開展管道橫截面金相分析,在彎頭三個位置進行取樣,如圖4所示,觀察管道內、外壁的金相組織。三個樣品金相檢測結果基本相似,以3#金相檢測為例(見圖6),材料內部存在板條狀組織,初步分析為馬氏體組織(Ti含量不達標,固溶效果差)。觀察圖6其3#試樣管道內壁金相圖可發(fā)現(xiàn),彎頭內壁面腐蝕較嚴重,具有凹凸不平的腐蝕坑,并且向外壁方向延伸。

        圖6 金相檢測結果

        2.7 SEM+能譜檢測

        在彎頭上截取試樣,對試樣內表面進行微觀形貌的電鏡觀察及表面產物分析,SEM取樣位置與金相試樣相對應,截取的試樣包含凹坑部位。管道內壁面的SEM結果如圖7所示。由圖7可見,管道內壁表面形貌均可分為三個區(qū)域:

        圖7 3#試樣SEM檢測結果

        (1)基體金屬區(qū),奧氏體晶粒內部包裹條狀組織,單個晶粒內的條狀組織位向一致,但不同晶粒中的條狀組織位向雜亂無章。

        (2)過渡區(qū),基體金屬和腐蝕產物共存,基體金屬與腐蝕產物界限明顯。

        (3)腐蝕區(qū),呈現(xiàn)兩個特點:一是表面被腐蝕產物覆蓋,表面粗糙,有一些小腐蝕坑,這是材料發(fā)生了強堿性活性腐蝕的結果。二是腐蝕區(qū)域材料表面存在明顯的割裂材料的裂紋。

        圖8 3#試樣能譜檢測結果

        采用EDS能譜探測器,對管道內壁表面腐蝕產物的成分進行分析,結果如圖8所示,腐蝕產物的主要成分為以C、O、Cr和Fe等元素為主,結合形貌觀察,表明材料基體發(fā)生了均勻腐蝕。對沖刷區(qū)檢測表面的成分進行分析,主要成分為以C、Si、Mn、Fe、Cr、Ni和Ti等元素為主,O元素是由于試樣在空氣中放置時間較長,表面形成氧化膜所致,因此沖刷區(qū)的組織接近321基體組織成分。同時,沖刷后的金屬表面可見條狀組織。

        圖9 腐蝕坑內物質能譜檢測結果

        采用EDS能譜探測器檢測湖泊狀腐蝕坑內物質的主要成分,如圖9所示,以C、Si、Mn、Fe、Cr、Ni等元素為主,接近321基體組織成分。

        2.8 XRD檢測

        在彎頭破口附近取樣進行XRD分析,結論為:樣品主要為{Fe,Ni}(面心立方,40%)、Fe(體心立方,60%)。

        一般而言,321不銹鋼為奧氏體組織,伴隨著會有少量馬氏體,但該彎頭中奧氏體組織僅占40%,其余初步判斷為馬氏體組織。

        3 失效原因及過程分析

        3.1 彎頭材料組織中馬氏體較多,材料耐腐性性能變差

        本次失效彎頭為321不銹鋼材質,通過無縫鋼管彎制而成,制造過程中產生的塑性變形會促進馬氏體相的產生。通常情況下,彎頭加工冷加工完成之后需要進行固溶處理和穩(wěn)定化處理,以得到奧氏體相,減小馬氏體相的含量,提高材料的耐腐蝕性能。理化檢驗結果(金相、SEM和XRD)表明,本次減薄失效的彎頭,化學元素Ti含量不滿足標準要求,馬氏體含量較多,占比將近60%。

        馬氏體的存在降低了彎頭的耐腐蝕性能。彎頭內介質為氨、I甲胺、II甲胺、III甲胺和水的混合液,其中I甲胺水溶液是一種強堿,其它溶液也具有堿性。研究表明,加入Cr合金元素可使鐵基合金在強堿中呈電化學活化狀態(tài),參考Cr-H2O體系理論電位-pH圖可知,在高pH區(qū),體系處于活性腐蝕區(qū),Cr生成CrO33-離子。因此,彎頭材料中馬氏體相在堿性溶液中呈電化學活化狀態(tài),耐腐性性能下降,表面鈍化膜的保護作用是短暫的,材料發(fā)生了腐蝕失重(腐蝕減?。?,且隨著鋼中含Cr量的增加,材料的活性溶解腐蝕失重增大。

        3.2 沖刷加速了彎頭部位的腐蝕速率

        介質進入彎頭部位往往呈湍流狀態(tài)并帶有氣泡(N2、CO、CH4、H2等不凝性氣體),湍流的機械作用和氣泡沖擊作用造成彎頭的嚴重局部腐蝕,使管壁迅速減薄。

        綜上分析,本次彎頭發(fā)生泄漏失效的損傷模式是沖刷腐蝕,彎頭材料中馬氏體含量較多,在強堿性介質中發(fā)生腐蝕減薄,彎頭處介質沖刷加劇了該腐蝕過程,造成管道壁厚嚴重減薄,最終彎頭因無法滿足強度要求發(fā)生局部破裂。

        4 建議

        通過本次失效分析,為避免類似事故再次發(fā)生,建議使用單位在今后的管理中加強以下方面的工作:

        (1)嚴格把控彎頭進廠質量檢驗,必要時進行實驗室化學成分檢驗和金相分析,確保彎頭質量符合標準要求。

        (2)建議對同批次彎頭進行隱患排查,檢查彎頭的壁厚減薄情況,彎頭測厚時應重點關注背彎側及其附近區(qū)域。

        (3)當有彎頭、三通或異徑管相互連接時,應考慮流速和結構對管道的影響,建議對現(xiàn)有彎頭、三通或異徑管連接部位進行評估,避免流體對管道的過度沖刷。

        (4)增加對重點管道、重點設備的日常監(jiān)測,對檢測中發(fā)現(xiàn)減薄的容器、流程要害部位的管道及發(fā)生過事故的管道應加強各類監(jiān)測措施,在可能的情況下應按照工藝對設備的風險值進行區(qū)分,加強高風險設備的監(jiān)控。

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