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        山東某金礦多中段并聯(lián)輔扇風(fēng)機(jī)高效聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)的通風(fēng)研究及應(yīng)用

        2020-06-30 02:26:22王中利周永帥李瑞昆張俊嶺
        中國金屬通報 2020年2期

        王中利,周永帥,李瑞昆,張俊嶺,梁 帥

        (中礦金業(yè)股份有限公司,山東 招遠(yuǎn) 265400)

        1 某金礦通風(fēng)現(xiàn)狀及問題分析

        某金礦通風(fēng)系統(tǒng)當(dāng)前采用兩翼對角抽出式通風(fēng)系統(tǒng),兩進(jìn)兩回的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)。此金礦采用主豎井-盲主井、1#豎井-1#盲豎井兩路接力進(jìn)風(fēng)井進(jìn)風(fēng),新鮮風(fēng)流經(jīng)一級盲井通過各中段主進(jìn)風(fēng)巷按需分配風(fēng)量,為各生產(chǎn)區(qū)域提供新鮮風(fēng)流并排出有毒有害物質(zhì)[1]。

        東翼回風(fēng)井承擔(dān)主要回風(fēng)任務(wù)。其中西翼回風(fēng)主要服務(wù)二十六中段以下深部作業(yè)區(qū)域,沖刷作業(yè)面后污風(fēng)由6#盲豎井二十六、二十八中段兩臺37KW并聯(lián)輔扇風(fēng)機(jī)排至二十中段,經(jīng)3#盲豎井回至十四中段,再經(jīng)西風(fēng)井排出地表[2]。

        此金礦西翼回風(fēng)系統(tǒng)由于系統(tǒng)通風(fēng)線路長,通風(fēng)阻力過大,而6#盲豎井二十六中段、二十八中段兩臺并聯(lián)37KW輔扇風(fēng)機(jī)由于靠近回風(fēng)井筒安裝,一是兩臺風(fēng)機(jī)出風(fēng)口在井筒匯合處風(fēng)流出現(xiàn)相互沖擊形成局部阻力,二是風(fēng)機(jī)出風(fēng)口風(fēng)流直角拐彎造成局部阻力過大,造成西翼回風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)效率偏低,通風(fēng)能耗增大。

        圖1 二十六中段風(fēng)流導(dǎo)向板安裝示意圖和安裝傾角

        2 通風(fēng)理論分析及研究

        (1)兩并聯(lián)風(fēng)路風(fēng)流交匯時,產(chǎn)生撞擊損失和渦流損失。一方面6#盲豎井二十六中段、二十八中段兩條回風(fēng)線風(fēng)流均出現(xiàn)直角轉(zhuǎn)彎后進(jìn)入回風(fēng)井內(nèi);另一方面兩條并聯(lián)回風(fēng)線路巷道匯合時,由于風(fēng)流的速度和方向突然發(fā)生變化,導(dǎo)致兩股風(fēng)流產(chǎn)生劇烈沖擊、撞擊,形成極為紊亂的渦流而造成能量損失和風(fēng)量的減少,產(chǎn)生較大的局部阻力[3]。

        (2)風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)時互相成為阻力,風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)未發(fā)揮最大效能。兩臺風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn),在實際的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下,兩臺風(fēng)機(jī)均未發(fā)揮最佳效能和最佳工況點,即風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為靜壓和動能,造成聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)的兩臺風(fēng)機(jī)互相成為阻力,影響風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)時效能的發(fā)揮[4]。

        3 并聯(lián)輔扇風(fēng)機(jī)高效通風(fēng)研究方向

        3.1 在并聯(lián)回風(fēng)巷道內(nèi)兩股風(fēng)流匯合處設(shè)計了導(dǎo)風(fēng)板

        把連接巷道和井筒兩個不同斷面風(fēng)道的邊緣做成斜線(斜線與巷道底板夾角β)并制作風(fēng)流導(dǎo)向板,利用風(fēng)流導(dǎo)向板改變風(fēng)流方向,盡量避免出現(xiàn)直角轉(zhuǎn)彎,減少風(fēng)流撞擊損失,降低局部阻力。

        3.1.1 未作調(diào)整時,巷道匯合局部阻力概算

        如圖2所示,則1-3段和2-3段的局部阻力h13、h23分別為:

        (1)巷道粗糙度的影響系數(shù)Kα的取值,根據(jù)巷道摩擦阻力系數(shù)α值確定。首先,井巷摩擦阻力系數(shù)α的選取,即α取值在0.00588 ~ 0.000784之間[5]。

        圖2 兩種巷道匯合局部阻力概算

        (2)巷道粗糙度的影響系數(shù)Kα的取值

        巷道粗糙度的影響系數(shù)Kα的取值,根據(jù)巷道摩擦阻力系數(shù)α值來選取,見下表:即Kα取值為1.1~1.25,取Kα=1.25。

        則未作調(diào)整前,則對1-3段和2-3段的校正系數(shù)計算:

        Q1—6#盲豎井二十六中段回風(fēng)風(fēng)量;Q2—6#盲豎井二十八中段回風(fēng)風(fēng)量;

        Q3—6#盲豎井系統(tǒng)總回風(fēng)量;V1—6#盲豎井二十六中段回風(fēng)風(fēng)速;

        V2—6#盲豎井二十八中段回風(fēng)風(fēng)速;θ1、θ2—并聯(lián)回風(fēng)巷道與總回風(fēng)巷道中心線夾角。

        (3)調(diào)整前,對1-3段和2-3段的局部阻力h13、h23計算:

        即調(diào)整前1-3段和2-3段的局部阻力分別為10.75Pa、8.56Pa。

        3.1.2 安裝風(fēng)流導(dǎo)向板且調(diào)整風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)后,巷道匯合局部阻力概算

        (2)調(diào)整后,則對1-3段和2-3段的局部阻力h13'、h23'計算:

        校正系數(shù):

        綜上得,即安裝導(dǎo)向板后,局部阻力下降17.05Pa,另外原有的渦流阻力損失也明顯減少,從而使回風(fēng)量得到有效增加。

        3.2 按照風(fēng)流匯合點風(fēng)壓相等原理,調(diào)整兩臺風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率,達(dá)到最佳能效點

        通過現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)分析,并結(jié)合兩臺通風(fēng)機(jī)的特性曲線,確定通風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)后的最佳工況點,實現(xiàn)風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)后,風(fēng)量最大,能耗最低,實現(xiàn)高效、低耗、安全運(yùn)行[6]。

        并聯(lián)輔扇風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況實際檢測數(shù)據(jù)。

        表1 二十六中段及二十八中段風(fēng)機(jī)變頻調(diào)整運(yùn)行數(shù)據(jù)匯總

        通過現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)分析,并結(jié)合兩臺通風(fēng)機(jī)的特性曲線,確定通風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)后的最佳工況點。

        圖3 二十六中段、二十八中段并聯(lián)風(fēng)機(jī)的等效特性曲線

        4 取得的效益及成果

        (1)降低了并聯(lián)輔扇風(fēng)機(jī)之間聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)的局部阻力,增大了系統(tǒng)回風(fēng)量。

        在回風(fēng)井馬頭門與井筒連接處了安裝斜面導(dǎo)風(fēng)板后,大大減小了風(fēng)流相互沖擊及渦流等局部阻力損失,6#盲井總回風(fēng)量由30m3/s增加到現(xiàn)在的40m3/s,回風(fēng)量增加了10m3/s,深部通風(fēng)得到優(yōu)化和加強(qiáng)[7]。

        (2)實現(xiàn)輔扇風(fēng)機(jī)最佳工況點運(yùn)行,確定最佳能效點通風(fēng),減少通風(fēng)能耗。

        通過將二十八中段37KW輔扇風(fēng)機(jī)變頻調(diào)至45HZ(受用電負(fù)荷及額定功率影響,風(fēng)機(jī)不能超此負(fù)荷),將二十六中段37KW輔扇風(fēng)機(jī)變頻由50HZ調(diào)至40HZ,達(dá)到了風(fēng)量、能耗最優(yōu)化值,風(fēng)機(jī)總電耗由74.65KW下降到現(xiàn)在的49.50KW,節(jié)約25.15KW,年可節(jié)約電量19.92萬度(按年運(yùn)轉(zhuǎn)330天),按0.75元/度計算,年可節(jié)約成本14.94萬元[8]。

        5 結(jié)語

        因受現(xiàn)場條件制約和制作工藝影響,理論計算也只是粗略估算。該導(dǎo)風(fēng)板安裝時只安裝成斜面而未形成弧面,因而尚未達(dá)到最大化減少阻力的目的,需要在以后進(jìn)行優(yōu)化改造。隨著礦井開采不斷延深,通風(fēng)阻力逐漸增大,風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)最佳運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)也會發(fā)生變化,需要不斷檢測,隨時關(guān)注風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下相關(guān)參數(shù)的變化來作調(diào)整。

        本次通風(fēng)理論及并聯(lián)輔扇風(fēng)機(jī)的聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)降低了并聯(lián)輔扇風(fēng)機(jī)之間聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)的局部阻力,增大了系統(tǒng)回風(fēng)量,實現(xiàn)輔扇風(fēng)機(jī)最佳工況點運(yùn)行,確定最佳能效點通風(fēng),減少通風(fēng)能耗。礦山機(jī)械通風(fēng)是礦山的發(fā)展方向,風(fēng)機(jī)的聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)也提高了總風(fēng)量,為礦山安全生產(chǎn)提供了根本保障。

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