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        馬鋼棒材機(jī)架軸承頻繁燒損原因分析及解決方案

        2020-06-30 00:50:44馬利花張業(yè)龍吳鍵張寬德何天宇
        潤滑油 2020年3期

        馬利花,張業(yè)龍,吳鍵,張寬德,何天宇

        (1.中國石油上海潤滑油產(chǎn)品設(shè)計分公司,上海 200122;2.馬鋼股份有限公司長材事業(yè)部, 安徽 馬鞍山 243061;3.中國石油蘭州潤滑油研究開發(fā)中心,甘肅 蘭州 730060)

        0 引言

        馬鋼長材事業(yè)部全連續(xù)棒材生產(chǎn)線自2012年始使用昆侖CKD320重負(fù)荷工業(yè)齒輪油,機(jī)架軸承燒損3~4臺/月。2017年8月15日該生產(chǎn)線工藝改造,11月1日完成大中修工作后恢復(fù)生產(chǎn),至2017年12月31日期間,平均2天燒損一架次機(jī)架軸承,累計燒損29架,直接經(jīng)濟(jì)損失近60萬元。因此作為現(xiàn)場難題,亟待找出原因,給出方案,予以解決困擾生產(chǎn)的矛盾。

        1 概況

        馬鋼全連續(xù)棒材生產(chǎn)線年設(shè)計產(chǎn)能為60萬t(實際近10年年產(chǎn)達(dá)130萬/t),共有18架軋機(jī),粗、中、精軋機(jī)組各6架,均為無牌坊、短應(yīng)力線、高鋼度“紅圈”軋機(jī),呈平/立交替布置。1#~10#軋機(jī)間實現(xiàn)微張力軋制,10#~18#軋機(jī)間采用立式可控活套,實現(xiàn)無張力軋制,從而全線實現(xiàn)了無扭、微張力或無張力軋制,第14架和第16架為平/立可轉(zhuǎn)換軋機(jī)[1-2]。

        棒材軋機(jī)短應(yīng)力線軋機(jī)見圖1。

        圖1 棒材軋機(jī)短應(yīng)力線軋機(jī)

        1.1 油氣潤滑系統(tǒng)

        棒材油氣潤滑系統(tǒng)用于紅圈軋機(jī)傳動軸、軋棍以及活套器、活套輥等軸承的潤滑,是集機(jī)、電、氣一體化的綜合性設(shè)備,系統(tǒng)包括電控、氣動、液壓和機(jī)械零件部件。整個系統(tǒng)由供油、供氣和油氣混合等3部分組成。主要設(shè)備有:油箱和輔助件組成的油站系統(tǒng)(有2臺互為備用的齒輪泵)、三級供油方式的油氣分配器和1個電控設(shè)備及氣動系統(tǒng)(如圖1所示)。電控部分的核心是一個PLC控制單元及友好的人機(jī)界面TD200[3]。對液位、油溫、壓差過濾器的工作進(jìn)行控制,同時對系統(tǒng)中各元件的運行狀況進(jìn)行監(jiān)控,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,發(fā)出報警信號。油氣潤滑系統(tǒng)示例見圖2。

        圖2 油氣潤滑系統(tǒng)

        該廠現(xiàn)有油氣潤滑系統(tǒng)是利用油泵將貯存在油箱內(nèi)的潤滑油直接或間接(通過分配器)輸送到與壓縮空氣網(wǎng)絡(luò)相連接的油-氣混合器中。在油氣混合器里,壓縮空氣把潤滑油吹成油滴狀的液氣兩相流體,并帶動油滴沿管道內(nèi)壁不斷地流動,形成氣流狀的混合氣,通過再次計量分配成若干份,進(jìn)入各自的混合腔室后,在不間斷的壓縮空氣的作用下,進(jìn)入油氣輸送管道中[4]。油氣潤滑的壓縮空氣(壓力為0.4~0.6 MPa)是連續(xù)供給的,油是間歇供給的,間歇時間和供油量根據(jù)各個潤滑點的需求進(jìn)行調(diào)定[5]。

        1.2 故障概況

        棒材機(jī)架軸承燒損情況見表1。

        表1 棒材機(jī)架軸承燒損情況

        表1(續(xù))

        用統(tǒng)計圖表示2017年11月至2018年1月初機(jī)架軸承燒損情況, 見圖3。機(jī)架燒損現(xiàn)場圖片見圖4。

        圖3 2017.11-2018.1機(jī)架軸承燒損情況統(tǒng)計

        圖4 機(jī)架燒損情況現(xiàn)場圖片

        從表1和圖3可以明顯看出:

        (1)其中燒損嚴(yán)重的機(jī)架序列號為:15#(7次)、16#(4次)、8#(4次)。

        (2)臥式(序列號為單號)機(jī)架燒損較立式(序列號為雙號)嚴(yán)重,立式燒損合計9次,臥式燒損合計20次。

        1.3 生產(chǎn)線工藝改造項目

        2017年該生產(chǎn)線工藝改造項目包括:

        (1)大中修油氣系統(tǒng),無實質(zhì)性改變;

        (2)機(jī)架冷卻水壓力由0.42 MPa提高至0.68 MPa(原機(jī)架冷卻水壓力低,水泵改造能力提升);

        (3)1#~6#活套更新改造,油氣潤滑點增加20個,供油每線升壓間隔時間變?yōu)?0 s,后又重新調(diào)整至原升壓間隔時間20 s。油氣設(shè)定自動啟停間隔時間由75 s逐步調(diào)整到50 s。

        2 機(jī)架軸承燒損原因分析

        一般設(shè)備故障可能原因主要有設(shè)備材質(zhì)問題,如使用劣質(zhì)配套材質(zhì)、裝配間隙不合適、潤滑油質(zhì)量差、冷卻效果差等。

        2.1 油品質(zhì)量性能的影響

        調(diào)取客戶近三年現(xiàn)場先后使用的不同批次昆侖CKD320重負(fù)荷工業(yè)齒輪油產(chǎn)品的合格證,見表2。

        表2 客戶現(xiàn)場使用昆侖CKD320重負(fù)荷工業(yè)齒輪油性能

        從表2可以看出,近三年昆侖CKD320重負(fù)荷工業(yè)齒輪油產(chǎn)品性能穩(wěn)定,未有大的波動。

        同時和生產(chǎn)廠溝通,產(chǎn)品生產(chǎn)工藝一直保持不變。

        可見昆侖CKD320重負(fù)荷工業(yè)齒輪油的產(chǎn)品性能穩(wěn)定,可以排除油品質(zhì)量變差導(dǎo)致的軸承潤滑失效。

        2.2 潤滑油輸送的影響

        該生產(chǎn)線采用油氣潤滑方式供油,處于潤滑末端的15號機(jī)架軸承和16號機(jī)架軸承燒損最嚴(yán)重,懷疑潤滑油未輸送到位?,F(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)三連軋共一臺油氣潤滑分配器,分三級供油,共三段,一段潤滑1#~6#機(jī)架軸承,二段潤滑7#~12#機(jī)架軸承,三段潤滑13#~16#(17#和18#機(jī)架因2017年工藝改造拆除)機(jī)架軸承,每個機(jī)架軸承共7個潤滑點并聯(lián)供油。燒損嚴(yán)重的15#、16#機(jī)架軸承處在潤滑供油輸送的末端。該生產(chǎn)線改造活套新增20個潤滑點,是立式可控活套,位置在10#~16#軋機(jī)間,分流部分潤滑油(由一級分配器供油),導(dǎo)致油氣輸送至最遠(yuǎn)15#~16#供油末端輸送供油不足。

        2.3 密封失效的影響

        2.3.1 軸承密封墊圈質(zhì)量變差

        軸承密封墊圈的采購價從單價200元降至16元,現(xiàn)場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)密封圈殘缺破損嚴(yán)重。劣質(zhì)材料的密封材質(zhì)在高溫時密封不嚴(yán),造成大量冷卻水進(jìn)入到在用油品中,嚴(yán)重影響摩擦副表面生成連續(xù)

        的油膜,極端條件下甚至出現(xiàn)無油膜全是水層的情況,造成軸承滾動體潤滑失效,在高溫高沖擊負(fù)荷下,導(dǎo)致滑動部位燒結(jié)。

        2.3.2 臥式機(jī)架軸承燒損頻次較立式多的原因分析

        立式機(jī)架軸承潤滑部位在軋輥的上部,從而使軋輥冷卻水不易滲入潤滑部位,而臥式機(jī)架軸承潤滑部位與冷卻水在同一水平面,冷卻水滲入潤滑部位機(jī)率增大,見圖5。

        圖5 臥式機(jī)架(左)與立式機(jī)架(右)冷卻水位置

        2.3.3 潤滑油冷卻水壓差變大的影響

        在2017年生產(chǎn)線工藝改造前,供壓縮空氣壓力為0.38 MPa(油氣混合吹入潤滑點的壓力),供油每線壓力由0 MPa升至13 MPa,切換壓力建立間隔時間30 s,油氣啟停間隔70 s,冷卻水壓力0.42 MPa;改造后,供壓縮空氣壓力0.3 MPa(油氣混合吹入潤滑點的壓力),供油每線壓力由0 MPa升至13 MPa,切換壓力建立間隔時間36 s,油氣啟停間隔60 s,冷卻水壓力0.68 MPa,改造前后潤滑油(潤滑點氣-油混合壓力)和冷卻水的壓差增大明顯,見表3。

        表3 生產(chǎn)線工藝改造前后參數(shù)對比

        冷卻水與油氣混合壓力差增大使冷卻水易進(jìn)入潤滑部位,造成潤滑失效。

        綜合上述幾方面因素,造成潤滑部位的潤滑油缺失,導(dǎo)致機(jī)架軸承嚴(yán)重?zé)龘p,經(jīng)濟(jì)損失巨大。

        3 軸承燒損解決措施及實施效果

        3.1 解決措施及實施效果

        根據(jù)以上分析,要解決現(xiàn)有燒機(jī)架頻繁問題,需從以下幾個方面入手:降低機(jī)架冷卻水壓力、縮短供油時間、調(diào)高供油壓力及更換質(zhì)量、性能更好的軋輥箱密封材質(zhì)。

        表4列出了采取相應(yīng)解決措施后機(jī)架軸承燒損情況。

        表4 2018年1月采取措施后機(jī)架軸承燒損情況

        表4(續(xù))

        注:#非機(jī)架軸承磨損。

        由表4可以看出,隨著冷卻水壓調(diào)低、油壓調(diào)高,機(jī)架軸承燒損情況有減少趨勢,1月共燒損機(jī)架軸承9臺,環(huán)比下降了6臺。

        3.2 持續(xù)改進(jìn),效果顯著

        2018年2月及3月,繼續(xù)調(diào)整潤滑油供油間隔,降低冷卻水壓力,更換輥環(huán)密封圈為氟橡膠材質(zhì),跟蹤機(jī)架軸承燒損情況,統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表5。

        表5 更換密封圈材質(zhì)后機(jī)架軸承燒損情況

        由表5可以看出:經(jīng)過改進(jìn)供油壓力、改進(jìn)密封圈等解決措施后,機(jī)架軸承燒損情況已回歸到正常水平。

        4 結(jié)論

        現(xiàn)場通過逐步整改軋輥密封圈材質(zhì)、調(diào)整冷卻水壓力、提高潤滑油供油壓力縮短供油時間,機(jī)架軸承燒損情況大大降低。

        經(jīng)過為期一年的跟蹤,該廠棒材機(jī)架軸承燒損穩(wěn)定在每月3~4臺,成功解決了機(jī)架軸承頻繁燒損的生產(chǎn)難題。

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