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        MSBR-UASB組合工藝處理低C/N比養(yǎng)殖廢水*

        2020-06-29 13:25:58李治陽華佳
        工業(yè)安全與環(huán)保 2020年6期
        關(guān)鍵詞:工藝效果

        李治陽 華佳

        (1.無錫環(huán)境科學(xué)與工程研究中心 江蘇無錫214153; 2.無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 江蘇無錫 214153)

        0 引言

        基于對太湖水質(zhì)的長期監(jiān)測與治理,設(shè)立省太湖水污染防治辦公室,統(tǒng)一部署江蘇太湖水污染治理任務(wù),提出2020年實現(xiàn)太湖無錫水域水質(zhì)總體達到Ⅲ類水平。引起太湖水體富營養(yǎng)化的因素很多,畜禽養(yǎng)殖廢水也是城市近郊氮、磷污染物主要來源之一,畜禽養(yǎng)殖廢水含有機物、氮和磷,且成分復(fù)雜[1-3],因此,開展湖區(qū)養(yǎng)殖廢水脫氮除磷技術(shù)研究具有實踐價值。

        近年,已有學(xué)者針對養(yǎng)殖廢水的特點,進行了處理技術(shù)的研究報道,多是對廢水有機質(zhì)和氮的去除研究,而對磷的去除效果不佳。王剛等[4-5]使用UASB- SBBR組合工藝對畜禽養(yǎng)殖廢水COD和 TN有較好的去除效果,但對于正磷酸鹽、有機磷因缺乏足夠碳源而難以實現(xiàn)高效去除。何志明等[6]對改良型SBR工藝技術(shù)處理畜禽養(yǎng)殖廢水的可行性進行討論研究,有一定的去除效果。王歡等[7]應(yīng)用短程硝化反硝化和厭氧氨氧化聯(lián)合工藝處理低有機質(zhì)豬場廢水,廢水有機質(zhì)和氮有較好的去除效果。Yamamoto等[8]應(yīng)用短程硝化—厭氧氨氧化聯(lián)合工藝處理自配低有機質(zhì)屠宰廢水,其氮的去除率達0.22 kg/(m3·d)??祼郾虻萚9]應(yīng)用不同工藝技術(shù)進行了養(yǎng)殖廢水污染物的去除研究,對有機質(zhì)和氮有較高的去除效果。前期的研究過程中存在傳統(tǒng)硝化反硝化需外加碳源、化學(xué)處理產(chǎn)生二次污染及工藝對氮、磷去除率低的問題。本文創(chuàng)新提出應(yīng)用MSBR-UASB組合工藝對養(yǎng)殖廢水有機質(zhì)、氮、磷進行處理并評價其去除效果。MSBR工藝屬于A2O工藝與SBR工藝的結(jié)合,可實現(xiàn)不同功能菌群的分區(qū)富集,使各功能菌保持最佳生長條件,實現(xiàn)對廢水各污染物同時去除。UASB工藝能夠承受高負荷氮、有較長的污泥停留時間,且厭氧氨氧化工藝屬于高效、節(jié)能型自養(yǎng)生物脫氮工藝。因此,MSBR-UASB組合工藝具有良好的應(yīng)用前景。

        1 材料與方法

        1.1 廢水特點

        廢水為太湖流域某養(yǎng)殖企業(yè)養(yǎng)殖場廢水,包括沖洗廢水和畜禽尿液,成分指標見表1,工藝處理過程中其進水分別為1∶1廢水、1∶2廢水和原廢水,研究不同進水濃度條件下工藝系統(tǒng)對廢水氮、磷及有機質(zhì)的處理效果。

        表1 養(yǎng)殖廢水成分指標 mg/L(pH值除外)

        1.2 裝置與方法

        聯(lián)合工藝示意圖如圖1所示,MSBR,UASB反應(yīng)器有效容積各為8 L左右,處理量約為15 L/d。組合工藝運行前,分別完成了MSBR和UASB反應(yīng)器的啟動。組合工藝運行過程中,依據(jù)MSBR工藝前期的試驗運行效果,選擇控制MSBR曝氣池DO為1.5 mg/L左右,控制曝氣池和SBR池硝化過程FA為10~20 mg/L,最大程度實現(xiàn)短程硝化反硝化,MSBR運行過程中SBR池沉淀出水前曝氣反應(yīng)2 h,為后續(xù)UASB反應(yīng)器提供合適NO2-/NH4+比,通過添加Na2CO3溶液調(diào)節(jié)系統(tǒng)pH值為8.0,反應(yīng)溫度為室內(nèi)溫度,約為20~35 ℃,厭氧氨氧化反應(yīng)器用布包裹避光,避免光照對微生物活性的影響。運行過程中根據(jù)厭氧氨氧化反應(yīng)器出水水質(zhì),確定耦合工藝是否需要回流處理,并確定合理的回流比,使系統(tǒng)有高的去除效果。

        圖1 聯(lián)合工藝示意

        1.3 分析方法

        NH4+-N:納氏試劑比色法;NO3--N:紫外分光光度法;NO2--N:N-(1-萘基)乙二胺比色法;TN:過硫酸鉀法紫外分光光度法;TP:鉬酸銨分光光度法;COD:HACH替代試劑比色法、重鉻酸鉀法;MLSS和MLVSS:標準重量法;DO:溶氧儀法;pH值:玻璃電極法。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 COD去除效果分析

        廢水聯(lián)合處理運行40 d,運行過程中,前10 d處理廢水為稀釋2倍廢水,第11~20 d處理廢水為稀釋1倍廢水,第21~30 d處理廢水為原廢水,因其去除效果有所降低,故第31~40 d,處理原廢水條件下增加系統(tǒng)回流,控制系統(tǒng)回流率為100%,可更好的提高系統(tǒng)的去除效果。

        圖2是系統(tǒng)對COD的去除效果。由圖可知,進水COD約從800 mg/L逐漸升高到3 000 mg/L,出水COD主要在30~80 mgL之間,當進水濃度提高后,出水濃度增加,COD約為200 mg/L,故后期運行過程中,設(shè)置100%的回流比,出水COD濃度逐漸降低,基本在80 mg/L以下,工藝對COD去除率在96%以上,有機質(zhì)去除效果好。根據(jù)工藝運行特點分析,系統(tǒng)對COD的去除途徑有厭氧池的產(chǎn)甲烷反應(yīng)、缺氧池的反硝化脫氮反應(yīng)、曝氣池好氧降解等,因此工藝中COD的去除主要在MSBR工藝中實現(xiàn)。UASB厭氧氨氧化反應(yīng)器內(nèi)主要進行的是自養(yǎng)脫氮,無需有機質(zhì)參與,反應(yīng)器內(nèi)有少量有機質(zhì)的消耗,其原因是反應(yīng)器內(nèi)存在少量異養(yǎng)反硝化脫氮過程。

        圖2 聯(lián)合工藝COD去除效果

        2.2 氮去除效果分析

        圖3~圖4分別是是耦合工藝對廢水氨氮和總氮的去除效果分析,其進水氨氮質(zhì)量濃度由開始的100 mg/L,逐漸提高至400 mg/L,進水總氮質(zhì)量濃度由160 mg/L逐漸提高至600 mg/L,在回流比為100%的條件下,出水氨氮質(zhì)量濃度在15 mg/L左右,出水TN在20 ~30 mg/L之間,聯(lián)合工藝對氨氮和總氮的去除率分別為95%以上和90%以上,工藝對氮有良好的去除效果。氨氮主要通過曝氣池好氧硝化和UASB反應(yīng)器中的厭氧氨氧化實現(xiàn)去除;總氮主要通過缺氧池的反硝化過程和UASB反應(yīng)器中的厭氧氨氧化實現(xiàn)去除,由此可知,系統(tǒng)中各反應(yīng)池實現(xiàn)了不同類型微生物的分區(qū)富集,且表現(xiàn)了良好的菌群活性,從而使整個工藝系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

        圖3 氨氮去除效果分析

        圖4 聯(lián)合工藝TN去除效果

        2.3 磷去除效果分析

        圖5反映組合工藝對廢水TP的去除效果,其進水TP濃度從10 mg/L逐漸提高到45 mg/L,在回流比為100%條件下,其出水TP濃度在4 mg/L以下,第20~30 d出水總磷質(zhì)量濃度偏高,其原因是此階段未對出水進行回流處理。系統(tǒng)對磷的去除主要由MSBR工藝實現(xiàn),包括厭氧池釋磷過程、好氧池和缺氧池吸磷過程,最后并通過系統(tǒng)排泥實現(xiàn)磷的去除。

        圖5 總磷去除效果分析

        2.4 系統(tǒng)對氮磷去除貢獻分析

        通過對運行階段各反應(yīng)器進出水TN,TP濃度及污水處理量,計算分析各反應(yīng)器對廢水氮和磷的去除貢獻。以下分析的貢獻率指MSBR工藝和UASB工藝對各污染物的去除量與系統(tǒng)總?cè)コ康谋戎怠?/p>

        Mt=(Cin-Cout)×Q/1 000

        (1)

        式中,Mt為各污染物去除總量,g/d;Cin為各污染物系統(tǒng)進水質(zhì)量濃度,mg/L;Cout為各污染物系統(tǒng)出水質(zhì)量濃度,mg/L;Q為廢水流量,L/d。

        圖6反映組合工藝各反應(yīng)器對COD的去除貢獻,由圖可知,MSBR去除貢獻率在93%以上,UASB對其去除的貢獻率在3%~7%之間。分析原因是MSBR反應(yīng)器有厭氧池、曝氣池、缺氧池,可進行厭氧消化、好氧降解及缺氧反硝化反應(yīng),均會對有機質(zhì)進行降解消耗。而UASB厭氧氨氧化反應(yīng)器內(nèi)主要進行的是自養(yǎng)脫氮,無需有機質(zhì)參與,反應(yīng)器內(nèi)有少量有機質(zhì)的消耗,其原因是反應(yīng)器內(nèi)存在少量異養(yǎng)反硝化脫氮過程。

        圖7反映各反應(yīng)器對TN的去除貢獻率,由圖可知,MSBR對廢水TN的去除貢獻率主要在75%~85%,UASB對廢水TN去除貢獻率在15%~30%之間。MSBR運行期間,連續(xù)監(jiān)測曝氣池出水亞硝氮積累率在60%以上,反應(yīng)器TN主要通過全程硝化反硝化和短程硝化反硝化途徑脫氮,UASB主要通過厭氧氨氧化途徑及少量的反硝化途徑實現(xiàn)氮的去除。第21 d后UASB反應(yīng)器對氨氮的去除貢獻率有所提高,主要原因是進水TN濃度升高,MSBR出水TN濃度隨之增加,從而有更多總氮需要到UASB反應(yīng)器中通過厭氧氨氧化途徑去除。

        圖6 各反應(yīng)器 COD 去除貢獻率

        圖7 各反應(yīng)器 TN 去除貢獻率

        圖8反映各反應(yīng)器對廢水氨氮的去除貢獻率,由圖可知,MSBR對廢水氨氮的去除貢獻率主要在70%~80%之間,廢水中的氨氮主要通過好氧全程硝化和短程硝化途徑實現(xiàn)氨氮的去除,UASB對廢水氨氮的去除貢獻率主要在15%~30%之間,其主要通過厭氧氨氧化途徑實現(xiàn)氨氮的去除。后期UASB對廢水氨氮去除貢獻率升高,其原因是MSBR出水氨氮質(zhì)量濃度會升高,會有更多的氨氮在UASB反應(yīng)器內(nèi)被去除,其去除貢獻率會提高。

        圖8 各反應(yīng)器 NH4+ 去除貢獻率

        圖9反映組合工藝各反應(yīng)器對廢水磷的去除貢獻率,由圖可知,MSBR對磷的去除貢獻率主要為70%~85%,磷的去除主要通過MSBR工藝中的厭氧池釋磷過程、好氧池及缺氧池吸磷過程實現(xiàn)。UASB對廢水有10%~20%去除效果,推測反應(yīng)器內(nèi)細菌生長繁殖過程需要消耗一定的磷營養(yǎng)成分,并通過排泥的過程實現(xiàn)磷的去除,其次廢水中磷的濃度比較低,較少的去除量也會占較高的去除貢獻率。

        圖9 各反應(yīng)器TP去除貢獻率

        3 結(jié)論

        (1)創(chuàng)新提出應(yīng)用MSBR-UASB工藝實現(xiàn)養(yǎng)殖廢水各污染物的去除。

        (2)通過調(diào)節(jié)控制曝氣池pH值約為8.0,溶解氧在1.5 mg/L、游離氨10~20 mg/L,可實現(xiàn)亞硝氮積累率在60%以上。

        (3)組合工藝對養(yǎng)殖廢水COD,NH4+-N,TN的去除率分別達到96%,95%,90%,出水TP在4 mg/L以下。

        (4)污染物主要在MSBR反應(yīng)器內(nèi)去除,UASB為輔助去除,MSBR對系統(tǒng)COD,TN,TP去除貢獻率分別為93%,75%~85%,70%~85,UASB對系統(tǒng)COD,TN,TP去除貢獻率分別為3%~7%,15%~30%,10%~20%。

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