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        潤(rùn)滑油管路設(shè)計(jì)對(duì)軸瓦溫度的影響及預(yù)防措施

        2020-06-28 06:10:16陳喆張凱湯忠濱
        中國(guó)設(shè)備工程 2020年5期
        關(guān)鍵詞:影響

        陳喆,張凱,湯忠濱

        (中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七0 三研究所,黑龍江 哈爾濱 150000)

        催化主風(fēng)機(jī)在實(shí)際工作及運(yùn)維管理中,影響軸瓦溫度發(fā)生異常的因素是較為多樣和復(fù)雜的,針對(duì)性地分析設(shè)備實(shí)際情況和運(yùn)行狀況等,針對(duì)性地在檢修工作中,分析查找導(dǎo)致軸瓦溫度異常的風(fēng)險(xiǎn)因素,并最終明確故障點(diǎn),在此基礎(chǔ)上實(shí)施針對(duì)性的解決措施,是十分重要。潤(rùn)滑油路管線的合理規(guī)劃與設(shè)計(jì),對(duì)于大型機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行和日常檢修,均具有十分重要的影響。針對(duì)性地進(jìn)行故障案例分析,有助于此類問(wèn)題的產(chǎn)生,能夠?yàn)闄C(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行提供一定的保證。

        1 設(shè)備基本情況

        主風(fēng)機(jī)組作為催化生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行狀態(tài)對(duì)于整個(gè)煉油廠是至關(guān)重要的,查找明確導(dǎo)致軸瓦溫度出現(xiàn)異常的原因,并在規(guī)劃設(shè)計(jì)階段進(jìn)行預(yù)防,能夠降低設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)溫度異常問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。研究中選取的研究對(duì)象是A煉油廠的60 萬(wàn)t/a 催化裂化裝置主風(fēng)機(jī)組,煉油廠主風(fēng)機(jī)組設(shè)置的是兩臺(tái)離心式壓縮機(jī),一臺(tái)開(kāi)機(jī)運(yùn)行一臺(tái)備用,以此向再生器供風(fēng),設(shè)備的驅(qū)動(dòng)形式均采取凝汽式汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)。機(jī)組的編號(hào)是202-K-101AB,MCL904 型離心式主風(fēng)機(jī)屬于催化裝置的核心運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,機(jī)組4 級(jí)動(dòng)靜組件,四級(jí)壓縮,生產(chǎn)制造廠家為沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)廠。主風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)機(jī)為NK32/36/48型凝汽式汽輪機(jī),生產(chǎn)制造廠家為杭州汽輪機(jī)廠。

        2 運(yùn)行問(wèn)題及故障分析

        2.1 運(yùn)行中發(fā)生的問(wèn)題分析

        主風(fēng)機(jī)組于2011 年開(kāi)始投入生產(chǎn),從開(kāi)始投產(chǎn)運(yùn)行后,202-K-101AB 機(jī)組同時(shí)運(yùn)行為再生器供風(fēng),實(shí)際檢測(cè)測(cè)試結(jié)果表明,兩臺(tái)汽輪機(jī)的進(jìn)氣端軸瓦(1#)溫度始終呈偏高運(yùn)行的狀態(tài),從開(kāi)機(jī)運(yùn)行之后穩(wěn)定逐漸升高,其運(yùn)行值是85,83℃,報(bào)警值是105℃,其它的軸瓦溫度也全部是在65 ~70℃的范圍內(nèi)運(yùn)行。在對(duì)裝置進(jìn)行幾次針對(duì)性的停產(chǎn)后,進(jìn)氣端的軸瓦溫度呈現(xiàn)上升表現(xiàn),及至2016 年進(jìn)行設(shè)備檢修之前,溫度一定達(dá)到了95℃,92℃,對(duì)于主風(fēng)機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行已經(jīng)開(kāi)始產(chǎn)生不可忽視的影響。

        2.2 故障及其影響因素分析

        軸瓦工作的狀況主要是受到軸瓦溫度、軸瓦回油溫度以及軸瓦振動(dòng)和軸系穩(wěn)定性的影響,溫度發(fā)生過(guò)異常對(duì)于軸瓦的正常運(yùn)行會(huì)產(chǎn)生影響。軸瓦溫度的變化主要是受到以下風(fēng)險(xiǎn)因素的影響:

        第一,軸瓦的烏金表面發(fā)生脫胎或是受到損傷,或者是軸瓦和軸徑的接觸呈不均勻表現(xiàn)。軸承不均勻發(fā)生磨損表現(xiàn)如圖1 所示。

        圖1 軸承不均勻磨損表現(xiàn)

        第二,軸瓦的潤(rùn)滑油溫度偏高,導(dǎo)致軸瓦溫度受到明顯影響。

        第三,轉(zhuǎn)子中心發(fā)生偏差,或是軸承座溫度和揚(yáng)度發(fā)生改變,從而導(dǎo)致軸瓦載荷分配出現(xiàn)不均,影響軸瓦溫度。

        第四,軸瓦的進(jìn)油量不足或是排油不暢。對(duì)機(jī)組使用的潤(rùn)滑油進(jìn)行目視和檢驗(yàn),結(jié)果均合格,并且出現(xiàn)溫度異常的僅為此瓦,則可以排除是由于油質(zhì)差導(dǎo)致的溫度異常。潤(rùn)滑油的進(jìn)油量不足,將會(huì)導(dǎo)致軸承的溫度上升。

        第五,軸瓦和軸頂部的間隙偏小。

        第六,機(jī)體的保溫效果未達(dá)到需求,致使氣缸的熱量輻射對(duì)軸瓦產(chǎn)生影響,進(jìn)一步影響軸瓦溫度。

        第七,溫度測(cè)量元件受到損傷,或是在進(jìn)行測(cè)量后采取的補(bǔ)償方法不合理,導(dǎo)致測(cè)量中獲得的結(jié)果偏高。

        第八,壓縮機(jī)徑向力過(guò)大,導(dǎo)致摩擦力過(guò)大,會(huì)致使油溫升高,依照機(jī)組的結(jié)構(gòu)形式與受力方式,在受力中,可能會(huì)出現(xiàn)軸向力過(guò)大的狀況,進(jìn)而導(dǎo)致軸向位移過(guò)大的問(wèn)題,從主副推位移來(lái)看,受力面受力變化并不大,則油溫及位移比較穩(wěn)定。徑向力過(guò)大的狀況是由于軸彎曲與軸承中心偏離較大,若是主軸經(jīng)歷過(guò)動(dòng)平衡的時(shí)間較短,則主軸出現(xiàn)彎曲的概率較低。在軸承中心偏離主軸中心較大的狀況下,會(huì)導(dǎo)致局部瓦塊的受力較大,導(dǎo)致工作狀態(tài)變差,另外,在受力較差的情況下,瓦塊被研傷的風(fēng)險(xiǎn)增加,也會(huì)導(dǎo)致軸瓦工作狀態(tài)受到更加嚴(yán)重的影響。軸承的中心位置變差主要是受到瓦塊安裝調(diào)整不合適的影響,可傾瓦軸承在上一周期的磨損間隙為0.40mm,在此背景下需要及時(shí)更換瓦塊,同時(shí),在檢修過(guò)程中,還要對(duì)軸頸處進(jìn)行檢查,觀察是否出現(xiàn)劃痕,若是存在劃痕,在檢修過(guò)程中進(jìn)行打磨,安裝新的瓦塊后,若測(cè)量的間隙仍舊較大,應(yīng)當(dāng)對(duì)軸承保持體的水平剖分面進(jìn)行研磨,完成后,再采取壓鉛法測(cè)量間隙,保證其合格。

        3 故障處理和預(yù)防措施

        針對(duì)各軸瓦間隙及軸瓦進(jìn)出油孔進(jìn)行檢查,并對(duì)軸承座的自由狀態(tài)水平和機(jī)組對(duì)中進(jìn)行針對(duì)性檢查,在將以上指標(biāo)全部檢查完成后,有針對(duì)性地測(cè)試儀表測(cè)量元件,保證各項(xiàng)元件的測(cè)試指標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。在對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修時(shí),確定機(jī)組K-101AB 的1#瓦下瓦出現(xiàn)磨損不均勻的問(wèn)題,僅有接近回油管線端的下瓦面呈部分接觸,從上述軸承不均勻發(fā)生磨損的表現(xiàn),可以看出,軸瓦溫度過(guò)高,是由于軸徑和軸瓦接觸不均勻。兩臺(tái)機(jī)組的1#軸承座在外力作用下逐漸向前傾斜,使軸瓦接觸不均勻。結(jié)合檢測(cè)得到的數(shù)據(jù)結(jié)果,可以進(jìn)一步明確瓦座出現(xiàn)傾斜的原因,是和相連接的回油管線具有密切關(guān)系的,在回油管線和軸承座硬連接形成外力作用的影響下,導(dǎo)致軸瓦發(fā)生傾斜。針對(duì)這一問(wèn)題,在機(jī)組回裝后,將兩臺(tái)機(jī)組的回油管線剛性連接更改成金屬柔性連接。如圖2 所示。進(jìn)行針對(duì)性處理后,投入運(yùn)行后,機(jī)組K-101A 的1#軸瓦溫度為64.3℃,K-101B 的1#軸瓦溫度是60.1℃,軸瓦溫度過(guò)高的問(wèn)題得到了解決,機(jī)組呈穩(wěn)定良好運(yùn)行狀態(tài)。

        圖2 金屬柔性連接方式的油路連接

        除此之外,在日常運(yùn)行維護(hù)中,還要有針對(duì)性地進(jìn)行維護(hù)檢修:

        第一,有針對(duì)性地調(diào)整潤(rùn)滑油溫度。機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行要保證潤(rùn)滑油的溫度為46 ~52℃,依據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,全開(kāi)冷油器,保證潤(rùn)滑油的溫度為下限溫度42℃,這樣能夠使冷卻效果得到強(qiáng)化。在潤(rùn)滑油成功泵入到油泵中后,通過(guò)進(jìn)行加壓處理,利用六通切換閥將潤(rùn)滑油輸送到油冷卻器中,其中一組直接進(jìn)行使用,另一組則留作備用。此時(shí),壓力調(diào)節(jié)閥需要將其輸送到各個(gè)供油點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)對(duì)供機(jī)組軸承與聯(lián)軸器起到相應(yīng)的潤(rùn)滑冷卻效果。得到的軸承回油將通過(guò)的油集合管輸送到油箱中,以實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。通過(guò)分析可知,通過(guò)分析可知,導(dǎo)致潤(rùn)滑油冷卻后溫度升高的原因主要有以下幾個(gè)方面:一方面,可能是由于潤(rùn)滑油冷卻器不具備足夠的冷卻能力,尚未構(gòu)成充足的冷卻面積,兩臺(tái)冷卻器只能實(shí)現(xiàn)并聯(lián)使用,而不能在溫度過(guò)高時(shí)同時(shí)進(jìn)行降溫,最終出現(xiàn)潤(rùn)滑油與循環(huán)冷卻水無(wú)法進(jìn)行充足的換熱。

        另一方面,機(jī)組中的各供油點(diǎn)并不具備足夠的供油壓力,導(dǎo)致的潤(rùn)滑油沒(méi)有足夠的循環(huán)速度,造成機(jī)組軸承在工作過(guò)程中所產(chǎn)生的人臉無(wú)法及時(shí)被帶出。此外,循環(huán)水中的雜質(zhì)造成冷卻器管程出現(xiàn)堵塞,同樣會(huì)出現(xiàn)油泵溫度過(guò)高的情況。

        第二,對(duì)主電機(jī)與煙機(jī)負(fù)荷分配進(jìn)行調(diào)整。主電機(jī)與煙機(jī)負(fù)荷分配的調(diào)整,能夠使主風(fēng)機(jī)進(jìn)氣端的受力下降,從而形成降低軸瓦溫度的效果,煙機(jī)退出正發(fā)電狀態(tài),機(jī)組的耗功可以保證在3.2MW 左右,靜葉控制為50%~70%,裝置外引空壓放空調(diào)節(jié)風(fēng),促使裝置的主風(fēng)機(jī)負(fù)荷下降,從而使進(jìn)氣端受力狀況得到改善。

        第三,對(duì)潤(rùn)滑油壓力進(jìn)行調(diào)整。有針對(duì)性地調(diào)整機(jī)組潤(rùn)滑油主管的供油壓力,將其從138kPa 上調(diào)為142kPa,以上限運(yùn)行,從而改善供油。經(jīng)過(guò)調(diào)整后,可以將機(jī)組的軸瓦溫度穩(wěn)定在一定的范圍內(nèi),從而為后續(xù)檢修工作爭(zhēng)取充足的時(shí)間。

        4 結(jié)語(yǔ)

        大型機(jī)組的軸瓦溫度過(guò)高,是受到較多環(huán)境因素的影響,從較為復(fù)雜的影響因素中,查找確定具體的原因,是檢修工作的重要基礎(chǔ),針對(duì)性的故障分析及預(yù)防措施研究,能夠?yàn)楣收蠙z修和處理工作提供指導(dǎo)和經(jīng)驗(yàn)。

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