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        油田資產(chǎn)設(shè)備“四點一線”精益化管理探討

        2020-06-28 02:04:28劉偉
        中國設(shè)備工程 2020年7期
        關(guān)鍵詞:抽油機設(shè)備管理

        劉偉

        (中油遼河油田公司曙光采油廠采油作業(yè)二區(qū),遼寧 盤錦 124109)

        采油作業(yè)二區(qū)隸屬某油田采油廠稀油注水開發(fā)老區(qū),已經(jīng)歷了43 年的開發(fā)歷程。現(xiàn)有計量中轉(zhuǎn)站19 座、油水井開井420 口,設(shè)備總臺數(shù)348 臺(其中:抽油機198 臺,地面油水泵124 臺,增壓注水泵24 臺,天然氣壓縮機2 臺),固定資產(chǎn)原值12.36 億元,凈值3.24 億元。

        圖1

        采油作業(yè)二區(qū)開發(fā)面積大、設(shè)備老化是存在的較大的難題,新度系數(shù)低等現(xiàn)狀。設(shè)備完好率和利用率是評價設(shè)備運行狀況的兩項重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),而保證設(shè)備完好率是提高設(shè)備利用率的前提,同時也是油井采出效益最大化的根本保證,圍繞這一主線,作業(yè)區(qū)把提高設(shè)備完好和利用率做為設(shè)備管理的首要工作來抓,發(fā)揮設(shè)備最大效能,既保證了生產(chǎn)的正常運行,發(fā)揮了設(shè)備的最佳使用狀態(tài),在保證提高設(shè)備完好及利用率,保障油井效益最大化的這條主線上,我們制定了設(shè)備管理的“四點一線”管理法,四點,即:找準(zhǔn)教育培訓(xùn)的“出發(fā)點”;抓住維護保養(yǎng)的“核心點”;抬高設(shè)備檢查的“立足點”;挖掘控制成本的“關(guān)鍵點”,一線,即:“以提高設(shè)備完好及利用率,保障油井效益最大化為主線”,實現(xiàn)資產(chǎn)設(shè)備的精益管理,見到了良好的效果。

        1 找準(zhǔn)教育培訓(xùn)的“出發(fā)點”,充分調(diào)動員工的主觀能動性

        年初我們制定了嚴(yán)格的設(shè)備管理培訓(xùn)考核機制,由作業(yè)區(qū)主管設(shè)備副主任主抓崗位員工的技能培訓(xùn)工作,崗位員工的素質(zhì)高低是提高設(shè)備管理水平的關(guān)鍵,要切實提高管理水平,就要下大力氣抓好教育培訓(xùn)工作。崗位員工由廠教培中心的培訓(xùn)學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)變?yōu)樽鳂I(yè)區(qū)組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí),作業(yè)區(qū)重點對班站設(shè)備操作人員進行了理論學(xué)習(xí)、現(xiàn)場實際操作等工作,先后在作業(yè)區(qū)學(xué)習(xí)培訓(xùn)基地4-7#組織設(shè)備操作維護培訓(xùn)2次,參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)120 余人次;組織設(shè)備理論考試1 次?;顒拥拈_展,調(diào)動了大家自主學(xué)習(xí)的興趣。提高了全員設(shè)備管理意識,對設(shè)備管理的重要性和必要性。

        2 抓住設(shè)備維護保養(yǎng)的“核心點”,有力推動設(shè)備管理工作上水平

        設(shè)備的維護保養(yǎng)是設(shè)備管理的核心,設(shè)備帶病運行是增加修理費用、損壞設(shè)備的性能狀態(tài)的根本原因之一,加強設(shè)備的基礎(chǔ)保養(yǎng)維護工作,才能地使設(shè)備在最佳狀態(tài)發(fā)揮能效。作業(yè)區(qū)制作設(shè)備管理規(guī)范手冊,對機泵各個部位的安裝、原理、操作和注意事項進行的圖文說明,更加直觀的掌握機泵的各項性能。作業(yè)區(qū)成立設(shè)備管理小組,由作業(yè)區(qū)綜合隊每月按計劃隊全區(qū)的抽油機、油水泵進行狀態(tài)監(jiān)測、潤滑油油質(zhì)的檢測工作,及時發(fā)現(xiàn)有問題的設(shè)備及時處理,各采油中心站在機泵的管理上,進一步完善設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄和設(shè)備保養(yǎng)記錄,作業(yè)區(qū)建立機泵強保提示卡,按時完成對機泵的強保工作,避免對機泵的延誤保養(yǎng)導(dǎo)致的損壞,強化機泵的維護保養(yǎng)工作,提高管理水平。

        3 提高設(shè)備檢查的“立足點”,夯實設(shè)備管理根基

        為了把設(shè)備檢查工作提高到更高的立足點上,我們嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理獎懲制度,作業(yè)區(qū)每月對井站設(shè)備進行體系檢查,并通過多媒體的形式進行講評,面對面的講解問題,分享好的管理方法,共同提高管理水平。作業(yè)區(qū)每月開展的“QHSE.IC 體系”百分檢查考核制,對全區(qū)所有設(shè)備及操作人員進行考評??荚u內(nèi)容包括現(xiàn)場實際操作、抽考提問、相應(yīng)資料填寫,由考評小組評定打分,每月評選出2 臺抽油機、2 臺油水泵為“紅旗設(shè)備”,同時評選出2 名“設(shè)備操作能手”,并分別給予獎勵,并在年終推薦到廠級紅旗設(shè)備評選行列,通過此項工作的開展大大的提高了基礎(chǔ)工作的管理水平。

        4 挖掘控制成本的“關(guān)鍵點”,實現(xiàn)降本增效的目標(biāo)

        作業(yè)區(qū)按照油公司提出的“穩(wěn)、增、減、改“四字方針及資產(chǎn)管理中心提出的“五個強化”、“兩省一增”的設(shè)備管理目標(biāo)和采油廠開展的查找管理工作的重點、難點、熱點等問題的活動部署,該區(qū)在面對嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營形勢,作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過認真研究,確定2017 年的工作思路,把“修舊利廢”、“節(jié)能挖潛”作為提高生產(chǎn)效益的有利途徑,在全作業(yè)區(qū)形成“人人獻良策、個個創(chuàng)效益”的良好氛圍,充分調(diào)動廣大員工的主動性,提出節(jié)能挖潛、降本增效的好措施、好辦法。

        4.1 立足自身潛力發(fā)揮,實現(xiàn)4 項外修工作內(nèi)部解決

        (1)針對油水泵大修出廠修理費用高、影響時率等現(xiàn)象,作業(yè)區(qū)克服困難,綜合隊泵修班自行完成油水泵大、小修24臺,累計創(chuàng)效27.1 萬元,杜絕了機泵大修成本的發(fā)生。

        (2)針對作業(yè)區(qū)調(diào)參頻繁,電機調(diào)整和老化嚴(yán)重,為減少電機發(fā)生大修費用,泵修班與中心站集中技術(shù)優(yōu)勢,先后更換電機軸承37 臺次,共計節(jié)約成本6.64 萬元,并保證了日常生產(chǎn)需求。

        (3)針對油井出砂嚴(yán)重,外輸液量含砂較高,機泵密封漏失嚴(yán)重,作業(yè)區(qū)自行完成更換油水泵機械密封12 臺次,節(jié)約修理費用8.5 萬元。同時,機泵故障得到及時處理,確保作業(yè)區(qū)外輸?shù)钠椒€(wěn)生產(chǎn)。

        (4)針對抽油機設(shè)備老化嚴(yán)重,基礎(chǔ)配件和安全附件嚴(yán)重缺乏,作業(yè)區(qū)積極組織機修人員和站上員工,全面開展抽油機保養(yǎng)與自修活動。先后完成抽油機修保333 臺次,更換剎車片、更換中軸操作平臺30 井次,修復(fù)護欄、游梁踏板18 井次,減速箱堵漏9 井次,累計節(jié)約費用13.67 萬元。

        4.2 強化修舊利廢工作,把主題活動貫穿于降低生產(chǎn)成本、提高設(shè)備能效的全過程管理

        在節(jié)氣方面,加大自產(chǎn)氣的回收力度;完善套管氣回收改造工藝流程;安裝節(jié)能、高效火嘴;實現(xiàn)曙三、四區(qū)與古潛山氣管線聯(lián)網(wǎng),減少遼化外購氣量,降低生產(chǎn)成本,效果較為明顯,受到廠里的好評;在節(jié)電方面,4-1#油井屬于古潛山油層,油稠,開采難度大,為十二型抽油機生產(chǎn),井下采用電加熱桿加熱開采,作業(yè)區(qū)利用套管摻水加熱方式減少作業(yè)檢泵費用,節(jié)省電費8.2 萬元。作業(yè)區(qū)加強用電線路的普查工作,更換節(jié)能型變壓器4 臺,更換高能耗油水泵4 臺,更換節(jié)能型電機12 臺,安裝變頻器25 臺。在生產(chǎn)管理方面,根據(jù)油井的液面、產(chǎn)能情況,合理的調(diào)整抽油機的工作參數(shù),在曙三區(qū)、四區(qū)14 口井上優(yōu)化井口的管、桿、泵數(shù)據(jù),降低電機功率,有效提高泵效。在3-2#,利用單井循環(huán)加熱流程,改造空冷氣伴熱,合理地利用熱能,并安裝天然氣壓縮機1 臺,有效的回收天然氣,在冬季生產(chǎn)確保曙四區(qū)、古潛山區(qū)塊的正常生產(chǎn)。作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)各路工作人員,逐站對各專業(yè)工作進行調(diào)研活動,找出節(jié)能挖潛的新目標(biāo)、新項目?;顒又?,作業(yè)區(qū)檢查出大部分站的加熱爐火嘴偏燒情況,這樣勢必會造成爐體受熱不均衡,焊口開焊,減少使用壽命,增加維修費用。綜合隊維修班利用廢舊材料對其進行整改,減少維修費用12 萬元左右。入秋以來,作業(yè)區(qū)部分站的配水間及井口閥門進行了更換,作業(yè)區(qū)對拆下來的廢舊閥門進行回收,組織專業(yè)人員進行維修。全年新井、老井復(fù)產(chǎn)利用舊抽油機15 臺次,節(jié)省材料費17 萬元左右,累計節(jié)省修理費用25 萬元左右。

        5 效果評價

        通過一年來的運行和逐步完善,作業(yè)區(qū)從“抓基礎(chǔ)、抓落實、抓監(jiān)督、抓整改”等方面入手,繼續(xù)強化基層班站資產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)管理體系建設(shè),健全各項設(shè)備管理長效機制,扎實營造“以人為本、強化例?!钡牧己铆h(huán)境,為作業(yè)區(qū)原油上產(chǎn)做好基礎(chǔ)工作,完成各項經(jīng)營承包指標(biāo),為資產(chǎn)管理工作不斷開創(chuàng)新局面。

        (1)加強設(shè)備過程管控,注重節(jié)點操作,扎實做好設(shè)備經(jīng)濟運行參數(shù),基礎(chǔ)管理水平得到提升。

        2019 年度作業(yè)區(qū)被采油廠評選為“設(shè)備管理先進單位”。其中有3 名崗位員工,被評為“設(shè)備優(yōu)秀操作能手”。

        (2)加強技術(shù)創(chuàng)新,加快成果轉(zhuǎn)化,積極發(fā)揮員工技術(shù)優(yōu)勢,推動設(shè)備管理得到進一步提高。其中:有《加熱爐智能報警液位計的研制與應(yīng)用》、《安裝加藥泵加藥降回壓,解決輸油難題》等課題應(yīng)用在采油各生產(chǎn)中,效果良好,并得到了采油廠的好評。

        (3)夯實修舊利廢管理的根基,挖掘控制成本的“關(guān)鍵點”實現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。2019 年度累計完成節(jié)能挖潛、修舊利廢工作指標(biāo)145.2 萬元。

        通過開展這項活動,以“為適應(yīng)采油廠各項工作的精益管理模式,緊扣設(shè)備操作、維護保養(yǎng)基礎(chǔ)工作,提升管理水平”為主題,認真落實、扎實推進設(shè)備的精益化管理。實現(xiàn)以“提升設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化操作管理、設(shè)備基礎(chǔ)管理水平”為模式,推進設(shè)備安全運行向精益標(biāo)準(zhǔn)化操作轉(zhuǎn)變,找準(zhǔn)了設(shè)備精益管理的“四個點”,確保了設(shè)備平穩(wěn)運行,保障了原油生產(chǎn)生產(chǎn),取得了可喜的成績。

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