孫昭
(上海建工五建集團有限公司,上海200063)
隨著一、二線城市的快速發(fā)展,不斷帶動周邊城市及農村地區(qū)大力發(fā)展基礎建設。而沿海城市利用其得天獨厚的海港優(yōu)勢,更是日新月異,譬如長三角、珠三角、渤海灣、東南沿海等地區(qū)發(fā)展尤為迅猛。
在沿海地區(qū),表層土質常見為堆積雜土、淤積質土,多用于農業(yè)耕地。就淤積質土來說其特性表現(xiàn)為流塑狀、承載力弱、工程性能差,屬軟弱土層,不可作為建筑持力層等特性。本文將通過對背景工程中樁基及基坑相關施工的研究,闡述在惡劣地質條件下施工,以及如何保證施工安全及合理性,其中包括在該地質條件下樁基施工、地基處理和基坑圍護等。
項目位于莆田市涵江區(qū),北側為交通主干道,東側為河流,西側、南側均為規(guī)劃道路。場地原貌主要為農田、果林及部分民居。本場地屬濱海平原地貌單元,場地地勢較為平坦開闊,本場地東北角緊鄰都邠村居民房屋,北側為綠化林地,西面與南面為農田,西南側緊鄰一工廠。總建筑面積為139 825.79m2,基坑面積約為50 000m2,地上2 棟住院樓高14 層,其余建筑1~5 層,帶地下1 層地下室。
本項目基礎形式為樁基礎,基坑長約278m,寬268m,地面自然標高約4.40m,基坑開挖深度約3.60m。采用放坡開挖,坡面采用噴射混凝土+錨管支護,下部采用木樁支護型式。
樁基施工選用管樁PHC-500-AB-100 型,采用靜壓壓樁法施工。管樁樁端置入第7 層砂土狀強風化花崗巖層中且不小于1 000mm,樁端阻力極限承載力標準值為8 000kPa。樁基施工根據(jù)貫入度控制為主,標高輔助控制。管樁根據(jù)工程需要分為單節(jié)抗拔樁、非單節(jié)抗拔樁及非單節(jié)抗壓樁,總數(shù)約4 000 根。
根據(jù)地勘報告顯示,場地上覆第四系堆積、淤積層,下伏燕山晚期花崗巖風化層。深度范圍內其巖土層可分為10 土層。其中開挖深度范圍內主要為雜填土及淤泥。
詳細對照地勘報告及現(xiàn)場情況進行對比,發(fā)現(xiàn)勘察內容與現(xiàn)場情況有較大出入,場地內除2 條水泥路外,其余均為耕地及農田,且淤泥深度幾乎達到挖深深度。
本工程基坑特點:面積大,地質條件惡劣、天氣環(huán)境影響大、土方開挖量大、圍護設計保險系數(shù)低。
1)項目基坑面積約50 000m2,雖只有地下1 層結構,但涉及區(qū)域廣,土質不佳,樁機行走困難,擠土效應明顯,施工難度大。
2)在項目部自行勘察階段,發(fā)現(xiàn)大部分區(qū)域淤泥層深度達到甚至超過挖土深度,與勘察報告出入較大。
3)項目所在地區(qū)屬海洋性亞熱帶季風氣候,年平均氣溫為19.6℃,雨量充沛,平均濕度77%,年均降水量1 400mm 左右,5~8 月常有雷陣雨和臺風,7~9 月為臺風季節(jié)。在土方開挖階段對進度影響極大。
4)項目平均挖深3.6m,即出土量達到180 000m3,如此大的出土量,需避開雨季才能順利開挖。
5)圍護設計采用放坡開挖,坡面采用噴射混凝土+錨管支護,下部采用木樁支護型式。根據(jù)項目實際情況并結合多年施工經(jīng)驗,該種圍護設計存在較大風險。
管樁施工優(yōu)先選擇靜壓,而靜壓樁機的質量大大超過錘擊樁機,以原有場地情況,樁機極易發(fā)生陷機甚至傾覆,從而造成安全事故,致使無法進行沉樁作業(yè)。而錘擊樁機的質量相對較輕,但在施工過程中易發(fā)生質量問題,無法保證Ⅰ類樁數(shù)量,且出現(xiàn)Ⅲ、Ⅳ類樁概率較高,對工程質量造成影響。
項目部綜合各因素考慮,決定使用靜壓樁機進行施工。樁機根據(jù)設計要求的壓樁力進行選型。最終選擇的沉樁機型為ZYJ-800B,機型尺寸12m×6.1m×3.5m,縱向行程3m,橫向行程0.6m,最大壓樁力8 000kN。樁機凈重190t,最多可加配重260t,共計450t。施工中根據(jù)管樁長短,選擇增減配重。
初步結合地勘報告并做現(xiàn)場勘查后,施工場地條件對樁基施工影響巨大。尤其是第二層淤泥質土,其含水率指標超高,呈流塑狀。根據(jù)液性指數(shù)IL 特性,當0.75<IL≤1.0 時,為軟塑狀態(tài);當IL>1.0 時,為流塑狀態(tài)。本工程液性指數(shù)最大值達2.67,超流塑指標2 倍多,呈強流塑狀性。
根據(jù)淤泥質土特性,其透水性較差,富水性總體較差,表現(xiàn)為相對隔水層;地勘報告中還顯示場地內地下水對混凝土結構具微腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中的鋼筋具中等腐蝕性。
原設計采用傳統(tǒng)焊接連接,焊接連接需依靠人工焊接,焊接好壞直接影響成樁質量,并無其他措施予以補救。討論后認為,該工藝恐未能滿足抗?jié)B抗腐要求。為保證施工質量,項目部建議管樁施工采用機械連接方式。
在樁頭預先安裝法蘭盤,管樁一頭為帶孔法蘭,另一頭為帶槽法蘭。法蘭盤上均勻分布鎖孔或嚙齒插口,2 節(jié)樁的連接通過連接螺母連接。連接螺母一頭為圓形帶有螺紋,另一頭為方形帶有嚙齒。施工前先將連接螺母圓形端口部位螺紋擰入上部法蘭鎖孔內,接樁時連接螺母對準下節(jié)樁的嚙齒插口插入。嚙齒插口內設連接盒,連接盒由連接塊、壓力彈簧組成,壓力彈簧與連接塊之間的空隙內涂滿瀝青涂料,使2 塊法蘭盤緊密連接,實現(xiàn)管樁的快速連接,同時不會在接樁處出現(xiàn)松動、進水等現(xiàn)象。使用管樁機械連接相較焊接連接有以下幾點好處。
1)接樁穩(wěn)定,不易偏差。通過螺母與法蘭之間的固定,銜接上下節(jié)樁,限制接樁時管樁間的位移,保證管樁對接順直。
2)對于有弱腐蝕、中等腐蝕性環(huán)境,在法蘭及連接槽盒內注滿瀝青膠泥,有利于管樁的抗腐蝕性,同時在接樁部位涂刷環(huán)氧樹脂涂料作為阻銹劑,防止管樁內的金屬成分受到腐蝕,可大大保證使用壽命。
3)復雜環(huán)境下可減少Ⅲ、Ⅳ類樁的發(fā)生。當在淤泥質土層較厚、土層分布不均勻、地下障礙物無法探明等復雜環(huán)境的情況下,在壓樁過程中管樁受力不均勻,易發(fā)生偏斜、斷樁等情況,皆因接樁部位的焊接為剛性連接,偏斜后矯正不易,而機械連接存在一定柔性,可及時糾正偏斜情況。
為保證每根管樁可達到正常使用功能,接樁完成后,必須在接縫處施焊,保證管樁連接的質量。拼接處破口槽的電焊部分應進行對稱環(huán)縫焊接,并采取措施減少焊接變形,破口槽的電焊必須滿焊,電焊厚度宜高出坡口1mm,焊縫不宜夾渣、氣孔等缺陷,需滿足GB 50305—2001《鋼結構工程施工及驗收規(guī)范》二級焊縫的要求【1】。
場地原地貌為耕地及農田,其下為淤泥質土,承載力極弱,需對地基進行加固后方可施工。在進行計算后擬將施工場地墊高1 200mm 做加固處理。施工范圍以地下室邊線外擴5m為加固區(qū)域,現(xiàn)有場地上填400mm 厚黃土+800mm 厚50~200mm 碎石。但因莆田地區(qū)多雨水,回填土淋雨后無法承受樁機自重,經(jīng)常陷機。繼續(xù)回填600mm 厚紅土+碎石,加固效果仍不理想。
考慮到淤泥有觸變的特性,樁機行走到加固區(qū)域中,淤泥即將加固物包裹住,下層淤泥向上涌起,從而失去加固作用。研究淤泥特性后,聯(lián)想到與其有相似性質的黃沙,從成本角度考慮,使用海沙作為加固材料。項目部先試加固一小塊,效果明顯。
試驗區(qū)回填數(shù)量約為1 140m3(28.5m3/車×40 車),回填高度約1.5m(回填區(qū)域約為8m×100m)。半日(10:00~11:30;2:00~4:00)共施工10 套,均為雙節(jié)樁。施工速度遠超未做處理地面,該區(qū)域為嘗試施工,效果理想,若排除其他客觀因素影響,樁基每日可正常施工20~30 套。
海沙作為加固材料在回填過程中無須全場地回填,可根據(jù)現(xiàn)場當天施工需要將海沙推移至施工區(qū)域,待沉樁作業(yè)完畢后,將海沙推移至下一施工區(qū)域,且樁基全部施工完畢后,海沙還能用于部分區(qū)域的回填(見圖1)。
圖1 回填海沙后樁基可正常行走作業(yè)
預制管樁施工中,一個十分重要的問題就是“擠土效應”?!皵D土效應”對已建建筑物、道路、河流護岸及地下管線等的影響,應合理安排施工順序【2】。
現(xiàn)場樁基施工按原道路中水泥路分割為4 個區(qū)域。考慮到場地條件先從1 區(qū)、2 區(qū)施工,4 區(qū)內樁基施工前有高壓塔未移除,無法施工。而人防區(qū)域位于2 區(qū)內,必須優(yōu)先施工(見圖2)。
圖2 樁基行走路線圖
1 區(qū)自水泥路中心自下而上S 形作業(yè);2 區(qū)自水泥路東側自左向右S 形作業(yè);1 區(qū)先行施工,2 區(qū)較1 區(qū)晚1 周施工,4區(qū)、3 區(qū)因場地內有障礙物,故延緩施工。最終施工順序為4區(qū)沿水泥路南北向自北向南S 形作業(yè);3 區(qū)自水泥路中心由東向西S 形作業(yè);3 區(qū)最后施工,開始時間較4 區(qū)晚1 周。
項目原設計采用1∶2.5 放坡+錨桿+樹根樁圍護形式。根據(jù)多年施工經(jīng)驗并結合施工工期、場地地質情況及莆田地區(qū)氣候環(huán)境等多種因素,認為原設計方案存在一定風險。
1)基坑內淤泥層較厚,且呈強流塑性,錨桿及樹根樁無法與土層很好地結合在一起。
2)強流塑性的淤泥中含水量極高,采用井點降水等方法降水效果不佳,僅能使用排水+集水井的方式排水。
3)施工地區(qū)當年多次遭受災害性雨洪,項目工期一再被天氣因素耽誤,致使原基坑圍護方案安全系數(shù)大大降低。
項目在試驗段進行試驗中,出現(xiàn)圍護段坍塌,從監(jiān)測報告中顯示,圍護段僅施工2d 后即報警,第6d出現(xiàn)破壞,項目隨即停止施工。
在與設計單位商討后,將支護方案改為拉森鋼板樁圍護施工。該方法施工速度快,且后期回填土方區(qū)域較放坡開挖回填少。
為配合挖土方案,加快施工進度,減少工作時間,擬定工作施工流程為:從基坑南側出發(fā),開始分別從東西方向往北推進,最終將基坑全部包圍。
鋼板樁全面施工周期為1 個月,相比放坡開挖工期大大縮短,也為后期土方開挖、地下室施工創(chuàng)造有利條件(見圖3)。
圖3 鋼板樁施工
變更后的圍護方式,不但在工期上得到縮減,而且整個基坑的變形量也在合理的區(qū)間內,確保了基坑安全。
隨著城市化進程不斷推進,越來越多的地區(qū)得到開發(fā),我國東南地區(qū)擁有各種復雜地形,做好開發(fā)前的勘探工作尤其重要。根據(jù)地區(qū)特性,增大基坑保險系數(shù),確?;影踩?,即降低風險,也減少響應投入。
項目部將在施工中積累的豐富經(jīng)驗,運用到實際工程中,保證施工的質量安全,回報業(yè)主的信任。