易 勇
(河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼分公司三煉鋼廠,河北 邯鄲 056400)
目前現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐一次、二次除塵設(shè)備逐漸不能跟上時(shí)代的步伐,加上轉(zhuǎn)爐冶煉期間發(fā)生噴濺、天車兌鐵時(shí)灑鐵等無(wú)組織放散現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,煉鋼廠廠房頂無(wú)組織放散冒煙情況經(jīng)常被環(huán)保檢查通報(bào),環(huán)??己私?jīng)常發(fā)生。
為了滿足環(huán)保排放要求,防止廠房粉塵外溢,目前絕大部分鋼廠采用在轉(zhuǎn)爐廠房房頂安裝頂吸布袋除塵為標(biāo)志的三次除塵,然而該類型的三次除塵設(shè)備,由于除塵風(fēng)機(jī)功率大,消耗大量的電能,對(duì)煉鋼廠成本造成不小的負(fù)擔(dān),那么除塵效果達(dá)標(biāo)、低能耗的除塵技術(shù)就顯得相關(guān)重要。
目前有一種轉(zhuǎn)爐三次云霧除塵技術(shù),其原理根據(jù)自由碰撞聚積沉降理論,最細(xì)小的粉塵只有當(dāng)水滴很?。ㄈ缢F)或加入化學(xué)制劑(如表面活性劑)以減少水的表面張力時(shí)才會(huì)聚結(jié)成團(tuán),如果水霧顆粒大于粉塵顆粒,那么粉塵僅僅跟隨水霧顆粒周圍的氣流運(yùn)動(dòng),水霧顆粒與粉塵顆粒接觸很少或者根本沒有接觸,而達(dá)不到抑塵降塵的作用;如果水霧顆粒和粉塵顆粒大小接近,粉塵顆粒隨氣流運(yùn)動(dòng)時(shí)與水霧顆粒碰撞,接觸面粘貼在一起,水霧顆粒與粉塵顆粒直徑越接近,聚結(jié)的可能性越大,隨著聚結(jié)的粉團(tuán)變大變重,從而很容易降落,水霧對(duì)粉塵的“過(guò)濾”作用就形成了。
轉(zhuǎn)爐三次云霧除塵技術(shù)包括雙流體超聲波水霧技術(shù),超高壓水霧技術(shù)(高壓制粉技術(shù))和云霧粒度控制技術(shù)等,其方法是在轉(zhuǎn)爐爐前門、兌鐵天車、氧槍口、轉(zhuǎn)爐[1]周圍平臺(tái)等揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)置4 個(gè)“云霧區(qū)”,并配置相應(yīng)獨(dú)立自動(dòng)控制機(jī)構(gòu),當(dāng)粉塵經(jīng)過(guò)云霧區(qū)時(shí),與水霧顆粒碰撞聚集,并形成團(tuán)絮物,隨著團(tuán)絮物不斷長(zhǎng)大,最終在重力作用下自然沉淀降落,從而達(dá)到凈化煙氣的目的。
轉(zhuǎn)爐三次云霧除塵處理對(duì)象是未被一次、二次除塵捕捉而直接排入廠房的煙氣,處理分為3 個(gè)過(guò)濾沉降區(qū):爐前溢煙過(guò)濾沉降區(qū),氧槍口溢煙過(guò)濾沉降區(qū),狗窩煙氣過(guò)濾沉降區(qū),轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的無(wú)組織煙氣通過(guò)3 個(gè)沉降區(qū)后,顆粒物聚積長(zhǎng)大并沉降,從而使煙氣得到凈化處理,如圖1 所示。
爐前溢煙過(guò)濾沉降區(qū):該區(qū)域分為2 個(gè)沉降區(qū),Q1 區(qū)和Q2 區(qū), Q1 區(qū)——混勻和降溫,Q2 區(qū)——精細(xì)過(guò)濾沉降。
該區(qū)域主要處理下面2 種情況下產(chǎn)生的煙氣。1)兌鐵水、加廢鋼時(shí)排入車間的無(wú)組織煙氣。2)轉(zhuǎn)爐冶煉中期,爐口溢入車間的無(wú)組織煙氣。氧槍口溢煙過(guò)濾沉降區(qū):對(duì)冶煉過(guò)程中氧槍口溢出的煙氣過(guò)濾和沉降,簡(jiǎn)稱Q3 區(qū)。該區(qū)域主要處理溢出氧槍口的煙氣,煙氣通過(guò)3 區(qū),煙塵得到過(guò)濾煙氣得到凈化。
狗窩過(guò)濾區(qū):該沉降區(qū)位于汽化煙道狗窩處,對(duì)于煙道平臺(tái)密封不嚴(yán)所泄漏的煙氣進(jìn)行過(guò)濾沉降處理,簡(jiǎn)稱Q4 區(qū),該區(qū)域主要處理兩類煙氣。1)出鋼過(guò)程溢出的煙氣。2)吹煉過(guò)程中煙道、平臺(tái)密封不嚴(yán)而溢出的煙氣。
圖1 轉(zhuǎn)爐三次云霧降塵各處理區(qū)示意圖
轉(zhuǎn)爐三次云霧除塵要求有3 點(diǎn)。1)產(chǎn)生顆粒度足夠小的水霧。2)水霧總量滿足粉塵沉降需求。3)粉塵沉降形成“干灰”無(wú)水痕。
表1 過(guò)濾沉降區(qū)物理性
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,分析計(jì)算無(wú)組織排放的煙氣的參數(shù),采取不同孔徑的噴嘴,設(shè)定不同的工作壓力與流量,通過(guò)計(jì)算機(jī)程序的控制實(shí)現(xiàn)云霧區(qū)與煙氣量的匹配,從而保證系統(tǒng)的除塵效果。
轉(zhuǎn)爐三次云霧除塵采用的特有的技術(shù)特點(diǎn)如下。1)水霧發(fā)生技術(shù)。①雙流體超聲波水霧技術(shù)。利用蒸汽、水及高頻震蕩下產(chǎn)生的超聲波,三者共同作用產(chǎn)生需要的極細(xì)水霧。②超高壓水霧技術(shù)(高壓制粉技術(shù))。在高壓狀態(tài)下,合適的壓力,特殊的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生需要的極細(xì)水霧。2)云霧的荷電效應(yīng)理論。噴霧時(shí)一些霧粒自然帶電,其帶電量取決于噴霧方式,霧粒和塵粒帶電提高了捕塵系數(shù)。噴霧射流中帶電霧粒相對(duì)含量隨噴射壓力增加而增加,無(wú)論是負(fù)電荷還是正電荷的變化特性是一樣的。根據(jù)射流中霧粒數(shù)量和體電荷的測(cè)量結(jié)果計(jì)算出了某些電荷的平均值。
從表1 中不難看出,帶電霧粒數(shù)隨噴射壓力的增加而急劇增加。霧粒和塵粒的相互作用力,由電荷的符號(hào)、值、霧粒與塵粒的粒度及它們之間的距離決定。顯然,霧粒和塵粒的電荷越多,凝結(jié)的效果和降塵效率越顯著[2]。
轉(zhuǎn)爐三次除塵增加輔助功能,具備以下3 種要求。1)增加兌鐵光電信號(hào),安裝在爐前二次除塵煙道上方,通過(guò)在爐前護(hù)板開孔安裝在護(hù)板外側(cè),當(dāng)轉(zhuǎn)爐兌鐵時(shí),鐵水包擋住光電信號(hào)后,給出爐口溢煙噴霧除塵啟動(dòng)信號(hào)。2)針對(duì)轉(zhuǎn)爐大噴、兌鐵時(shí)天車灑鐵時(shí)煙塵大量非組織排放應(yīng)急大流量大壓力噴霧除塵方案,增加應(yīng)急“大噴按鈕”,一旦突發(fā)煙塵大量非組織排放時(shí),按下“大噴按鈕”按鈕,4 個(gè)噴霧除塵區(qū)所有水泵全部啟動(dòng)、所有噴霧閥門全部開啟,同時(shí)該狀態(tài)工作壓力、噴霧流量明顯大于正常運(yùn)行時(shí),便于進(jìn)行短時(shí)間滿負(fù)荷應(yīng)急除塵。點(diǎn)“大噴結(jié)束”按鈕后,系統(tǒng)各水泵、閥門、工作壓力和流量等又會(huì)恢復(fù)到“大噴”前狀態(tài)。在現(xiàn)場(chǎng)有意識(shí)地通過(guò)天車灑鐵制造“大噴”除塵實(shí)驗(yàn),即使突發(fā)煙塵大量非組織排放該方法也非常有效。3)為了實(shí)時(shí)掌握對(duì)轉(zhuǎn)爐三次云霧除塵能源消耗,在水、蒸汽官道上加裝了流量計(jì),瞬時(shí)流量和累計(jì)流量都做入電腦操作畫面,同時(shí)在總電源出加裝了電量表,增加了歷史曲線,便于隨時(shí)計(jì)算能源消耗。工藝主畫面通過(guò)編程實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)模擬顯示整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程,并實(shí)時(shí)顯示了各模擬量的數(shù)值,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)云霧區(qū)監(jiān)視和控制選擇。以便于操作者能及時(shí)準(zhǔn)確地掌握狀況。同時(shí)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、工藝畫面顯示、參數(shù)設(shè)定、報(bào)警功能、歷史曲線、報(bào)表打印及系統(tǒng)維護(hù)[3]。
轉(zhuǎn)爐三次云霧除塵投用要求達(dá)到的效果,具體有7 點(diǎn)。1)除塵效率達(dá)到90%以上(除塵效率檢測(cè)引入第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu))。 2)實(shí)施后無(wú)煙塵逸出“云霧區(qū)”。3)實(shí)施后肉眼觀測(cè)廠房無(wú)煙塵逸出。4)實(shí)施后“云霧區(qū)”周圍無(wú)水跡,對(duì)設(shè)備、環(huán)境無(wú)影響。5)實(shí)施后對(duì)職工職業(yè)健康無(wú)危害。6)實(shí)施后符合河北省《鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB13/2169—2015 之4.2 條規(guī)定“顆粒物無(wú)組織排放濃度限值,無(wú)組織排放源,有廠房生產(chǎn)車間8 mg/m3”的標(biāo)準(zhǔn)。7)正常運(yùn)行能耗成本低于0.2 元/噸鋼。
某鋼廠三次云霧除塵設(shè)備投入運(yùn)行后,經(jīng)過(guò)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)點(diǎn)位顆粒物最高濃度為2.483 mg/m3,符合《鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB13/2169—2015)企業(yè)大氣污染物無(wú)組織濃度排放 “顆粒物無(wú)組織排放濃度限值,無(wú)組織排放源,有廠房生產(chǎn)車間8 mg/m3”的標(biāo)準(zhǔn)[4]。并且與傳統(tǒng)頂吸布袋除塵相比,轉(zhuǎn)爐廠房?jī)?nèi)環(huán)境污染得到了明顯改變;運(yùn)行后對(duì)設(shè)備和職工健康沒有影響。
三次云霧除塵設(shè)備投入運(yùn)行后,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間統(tǒng)計(jì)用水量、蒸汽使用量、電表抄數(shù)、轉(zhuǎn)爐冶煉鋼產(chǎn)量,計(jì)算得出軟水消耗為0.02 元/噸鋼,蒸汽消耗為0.08 元/噸鋼,電耗為0.0048 元/噸鋼,總的能耗為0.15 元/噸鋼,低于要求的0.2元/噸鋼。
三次云霧除塵技術(shù)采用短流程就地沉降除塵,屬于投資少,見效快的“短平快”項(xiàng)目,經(jīng)過(guò)實(shí)施后效果能夠滿足目前環(huán)保要求,可以運(yùn)用于無(wú)組織排放的廠房、皮帶通廊、大中包翻包區(qū)域、廢鋼間區(qū)域等。
三次云霧除塵技術(shù)能耗是頂吸布袋除塵的1/16,合理應(yīng)用該技術(shù),使廠房?jī)?nèi)的冒煙情況得到基本改善,轉(zhuǎn)爐廠房頂煙塵無(wú)組織放散情況基本杜絕。該技術(shù)與其他除塵技術(shù)相比,具有較大的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。