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        300 MW循環(huán)流化床鍋爐雙級動葉引風(fēng)機(jī)常見故障原因分析及建議

        2020-06-21 08:17:48杜鐵峰
        機(jī)電工程技術(shù) 2020年5期
        關(guān)鍵詞:動葉液壓缸滑塊

        杜鐵峰

        (開灤協(xié)鑫發(fā)電有限公司,河北唐山 063199)

        0 引言

        300 MW循環(huán)流化床鍋爐是發(fā)電廠中常用的關(guān)鍵設(shè)備之一,主要是以燃燒低劣質(zhì)煤為主的綜合性發(fā)電鍋爐設(shè)備,在燃燒過程中,利用靜電(袋式)除塵的方法,通過引風(fēng)機(jī)將產(chǎn)生的煙塵排入大氣。因此,300 MW循環(huán)流化床鍋爐雙級動葉引風(fēng)機(jī)的設(shè)備工作狀態(tài)直接影響發(fā)電機(jī)組的有效運(yùn)行。

        1 振動異常分析

        1.1 振動情況

        某電廠4號爐B側(cè)雙級動葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)為上鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn),型號為SAF26.6-19-2,工作轉(zhuǎn)速為990 r/min、0.05 mm風(fēng)機(jī)振動保護(hù)報警、0.10 mm風(fēng)機(jī)振動保護(hù)跳閘。2014年底、2015年初正式運(yùn)行,2015年12月發(fā)生意外故障導(dǎo)致葉片損傷變形,停機(jī)開蓋時發(fā)現(xiàn)空心導(dǎo)葉已經(jīng)嚴(yán)重腐蝕,2017年11月振動發(fā)生異常。經(jīng)測振儀測點(diǎn)在水平、垂直、軸向3個方向?qū)υ撘L(fēng)機(jī)的振動情況進(jìn)行檢查與分析,發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)的振動幅值分別為0.091 mm、0.017 mm、0.026 mm以下,整個引風(fēng)機(jī)振動設(shè)備的穩(wěn)定性比較差,在不同時間測得的工況振動也存在明顯差別,水平振動的波動范圍達(dá)到了0.045~0.091 mm,說明該循環(huán)流化床鍋爐雙級動葉引風(fēng)機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)了問題,建議停機(jī)整修。

        1.2 故障原因

        該風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了振動,由于該風(fēng)機(jī)在2015年12月受到了外力沖擊,造成雙級動葉引風(fēng)機(jī)的葉片損傷變形,不僅僅導(dǎo)致葉片出現(xiàn)問題,而且引風(fēng)機(jī)的滑塊全部由于外力而變形,無法繼續(xù)使用,部分葉柄及調(diào)節(jié)桿也出現(xiàn)明顯變形,在具體工作中引起的振動十分巨大[1],如圖1~2所示。結(jié)合對該設(shè)備的2次振動分析與檢測報告,同時考慮到該引風(fēng)機(jī)工作所處的惡劣環(huán)境,可以推測振動值驟然升高現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,可能是由于2015年12月的外力沖擊導(dǎo)致整個轉(zhuǎn)子部件都有所損傷,以及在后期的運(yùn)行過程中缺乏正確的保養(yǎng),說明引風(fēng)機(jī)的軸承已經(jīng)出現(xiàn)問題。綜合上述問題,建議整個設(shè)備停機(jī)檢測,對引風(fēng)機(jī)的軸承箱部進(jìn)行檢測、維修,考慮到其振動平均值有所上升,同時建議對葉輪部進(jìn)行檢查,排查是否有損壞零件,如果出現(xiàn)零部件損壞,需要重新更換,并保證所有葉片靈活轉(zhuǎn)動,檢驗(yàn)葉輪整體的動平衡[2]。經(jīng)檢測,該引風(fēng)機(jī)振動值水平為0.051 mm、軸向?yàn)?.039 mm、垂直為0.01 mm,隨著動葉開度的增大,一級葉輪(電機(jī)側(cè))與二級葉輪(液壓缸側(cè))振動值有明顯的上升狀態(tài),且一級葉輪振動值大于二級葉輪?;诖伺_引風(fēng)機(jī)振動值標(biāo)準(zhǔn)(水平、軸向、垂直)應(yīng)小于0.05 mm,故初步斷定此臺引風(fēng)機(jī)存在一定的問題,具體問題分析為以下幾點(diǎn)。

        (1)葉輪振動值過大。引風(fēng)機(jī)的一級葉輪振動值大于二級葉輪,于此初步推測,此臺風(fēng)機(jī)每片葉片是否存在漂移現(xiàn)象;一次葉輪角度與二級葉輪之間的角度誤差偏大,正常值應(yīng)為一級葉輪角度小于二級葉輪角度(≤0.5°~1.5°)。

        (2)檢查引風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)桿螺絲出現(xiàn)松動現(xiàn)象,導(dǎo)致葉片漂移,進(jìn)而引起風(fēng)機(jī)振動。

        (3)引風(fēng)機(jī)滑塊檢測。對引風(fēng)機(jī)的滑塊有無磨損進(jìn)行檢測,如果出現(xiàn)磨損,就會導(dǎo)致每片葉片間的角度誤差偏大。

        (4)工作環(huán)境影響引風(fēng)機(jī)使用。由于引風(fēng)機(jī)工作環(huán)境惡劣,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,主要原因有葉輪磨損(主要是葉片);不均勻式腐蝕;葉片與葉輪表面積灰;葉輪上的連接件松動;葉片根部積灰導(dǎo)致葉片卡澀,隨著負(fù)荷增大導(dǎo)致風(fēng)機(jī)振動值上升。

        (5)軸承箱內(nèi)角接觸推力軸承(7336.B.MP.UA)彈道磨損,推力間隙偏大導(dǎo)致角度增大,從而導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)振動值有明顯升高。

        (6)軸承箱內(nèi)預(yù)緊彈簧的預(yù)緊減小,導(dǎo)致彈簧之間的角度增大,振動值升高。

        (7)NJ336與NU336軸承的滾柱體與內(nèi)套間的間隙偏大或滾柱體有金屬疲勞、銹斑、脫皮現(xiàn)象,內(nèi)外套有假性布式壓痕、微動腐蝕等缺陷,引起風(fēng)機(jī)的水平與軸向振動值偏大,如圖1~2所示。

        圖1 風(fēng)機(jī)雙級動葉轉(zhuǎn)子

        圖2 風(fēng)機(jī)動葉輪轂內(nèi)部

        2 振動處理建議

        由于引風(fēng)機(jī)的聯(lián)軸器偏轉(zhuǎn),在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)以及風(fēng)葉出現(xiàn)破損、滑塊磨損等情況下,軸承對軸徑的承力中心點(diǎn)也將發(fā)生變化,隨著風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速周期性地沿軸向變化。

        2.1 風(fēng)機(jī)葉形跑偏引起振動

        引風(fēng)機(jī)受脫硫脫硝影響,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)腐蝕嚴(yán)重,國內(nèi)目前運(yùn)行的機(jī)組大部分動葉可調(diào)風(fēng)機(jī)易發(fā)生腐蝕現(xiàn)象,特別是經(jīng)過超低排放改造過的鍋爐。引風(fēng)機(jī)經(jīng)過長期使用后,在進(jìn)口端一定范圍內(nèi)“自然掛灰”的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,使風(fēng)機(jī)葉片根部積灰特別嚴(yán)重,葉片根部密封完全失去彈性,葉柄與葉柄襯套發(fā)生卡澀,失去密封作用,導(dǎo)致大量的灰、雜質(zhì)進(jìn)入,從而發(fā)生葉片卡死,導(dǎo)致動葉無法調(diào)節(jié)、風(fēng)機(jī)葉片跑偏,造成風(fēng)機(jī)動葉不同步,引起風(fēng)機(jī)振動,嚴(yán)重會引起風(fēng)機(jī)喘振現(xiàn)象[3]。風(fēng)機(jī)葉片與煙塵中的顆粒相互摩擦,導(dǎo)致風(fēng)葉的葉片容易受到磨損,而且風(fēng)葉的葉片采用的是相同材料,在風(fēng)機(jī)運(yùn)行時,化學(xué)成分、機(jī)械性能以及耐磨強(qiáng)度等在不同區(qū)域及微觀上會發(fā)生不同的變化,這種差異在運(yùn)行過程中容易出現(xiàn)多種問題,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)的動平衡出現(xiàn)問題[4]。

        建議:機(jī)組進(jìn)行檢修時,風(fēng)機(jī)大蓋拆除,手動活動葉片,葉片角度無明顯較大差別,葉片拆除,清理葉片根部積灰,打磨根部產(chǎn)生的結(jié)垢,涂抹7014后進(jìn)行回裝;風(fēng)機(jī)葉片回裝后,要求運(yùn)行部每天進(jìn)行至少3次葉片全開全關(guān)操作。

        2.2 風(fēng)機(jī)推桿磨損或彎曲造成風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子振動

        引風(fēng)機(jī)在運(yùn)行中,每一次動葉調(diào)節(jié)動作過程,都會使連桿和推桿襯套軸向產(chǎn)生摩擦,連桿和推桿軸襯套間沒有任何潤滑介質(zhì),處于一種干摩擦狀態(tài),磨損的推桿軸襯套的銅粉沫作為介質(zhì)又加劇了這種磨損,以至于磨損量越來越大[5]。連桿和推桿襯套磨損后,會引起風(fēng)機(jī)第一級葉輪的推盤偏心,影響風(fēng)機(jī)平衡,同時造成風(fēng)機(jī)兩級滑塊磨損,引起風(fēng)機(jī)振動,直至影響鍋爐安全運(yùn)行。

        建議:風(fēng)機(jī)檢修時,推桿襯套進(jìn)行更換,連桿進(jìn)行校正,保證連桿與襯套的間隙不大于0.03 mm。

        (1)滑塊處理

        清洗檢查:滑塊磨損嚴(yán)重,已有部分磨損缺失,需要對滑塊進(jìn)行更換處理。

        缺陷描述:測量滑塊,實(shí)際誤差1~3 mm,不符合工廠標(biāo)準(zhǔn)要求,說明滑塊存在嚴(yán)重問題,容易導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)振動,如圖3所示。

        缺陷后果:如不更換,動葉開關(guān)時會造成空行程或葉片在運(yùn)行中抖動。

        建議:更換所有滑塊,如圖4所示。

        圖3 磨損滑塊

        圖4 新滑塊

        (2)檢查O型圈與密封墊環(huán)

        清洗檢查:O型圈、密封件老化變形,容易產(chǎn)生泄流現(xiàn)象。

        缺陷描述:O型圈、密封件老化變形,腐蝕嚴(yán)重,不再具備密封條件,不符合密封件標(biāo)準(zhǔn)使用要求,屬于易損件,檢修必?fù)Q,如圖5所示。

        缺陷后果:如不更換,將影響密封性,造成進(jìn)灰塵、潤滑油流失,降低防塵效果,導(dǎo)致葉柄軸承失效。

        建議:更換所有損壞的O型圈與密封墊環(huán),如圖6所示。

        圖5 舊密封

        圖6 新密封

        (3)檢查調(diào)節(jié)桿螺栓

        清洗檢查:調(diào)節(jié)桿螺栓銹蝕、牙紋變形,是引起振動的主要原因之一。

        缺陷描述:由于工作環(huán)境惡劣,調(diào)節(jié)桿螺栓表面疲勞,部分牙紋變形,不符合緊固件標(biāo)準(zhǔn)要求[6]。

        建議:在具體處理過程中需要更換調(diào)節(jié)桿螺栓。

        2.3 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子動平衡偏差大導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)振動

        風(fēng)機(jī)電機(jī)聯(lián)軸器中心不正,動調(diào)裝置中心不正,風(fēng)機(jī)中間軸彎曲及兩端法蘭面不同心,風(fēng)機(jī)中間軸動平衡偏差大,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子動平衡偏差大,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)振動。

        (1)風(fēng)機(jī)運(yùn)行一定周期后,風(fēng)機(jī)和電機(jī)聯(lián)軸器中心可能發(fā)生偏移,由于軸流引風(fēng)機(jī)使用的是撓性聯(lián)軸器,引風(fēng)機(jī)運(yùn)行溫度在120°~150°,電機(jī)中心如果偏差過大,也會導(dǎo)致風(fēng)機(jī)振動[7]。

        (2)雙級引風(fēng)機(jī)電機(jī)與風(fēng)機(jī)連接是靠中間軸連接(中間軸是一根空心軸),由于運(yùn)行一定周期后,中間軸極易發(fā)生彎曲,兩端法蘭面不同心,動平衡極易受到影響,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)振動,如圖7所示。

        圖7 中間連接軸

        (3)動葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)(液壓缸),由于液壓缸推動葉輪內(nèi)推盤,由推盤帶動調(diào)節(jié)柄、調(diào)節(jié)柄帶動葉柄而產(chǎn)生動葉可調(diào)效果,液壓缸中心校驗(yàn),使風(fēng)機(jī)液壓缸主軸中心為風(fēng)機(jī)主軸的中心線延長線上,如果液壓缸中心不正,極易產(chǎn)生風(fēng)機(jī)振動。

        建議:風(fēng)機(jī)每次檢修時,液壓缸進(jìn)行找正,保證液壓缸的中心度不大于0.05 mm,如圖8所示。

        圖8 液壓缸

        (4)校驗(yàn)葉片開度,調(diào)節(jié)桿夾緊螺栓擰緊力矩474 N·m。主要要保證設(shè)備到現(xiàn)場后,進(jìn)行葉片安裝,葉片螺釘擰緊力矩為452 N·m,根據(jù)螺栓的拆裝次數(shù),建議提高力矩大小,保證螺釘?shù)木o力。

        (5)靜態(tài)動態(tài)葉片調(diào)節(jié)正常,包括全關(guān)、中間位置、全開位置,反復(fù)5次,繼而在全行程范圍任意位置能鎖定,無漂移,反饋一致,如圖9所示。

        圖9 靜態(tài)動態(tài)葉片調(diào)節(jié)演示

        (6)風(fēng)機(jī)運(yùn)行一定周期后,葉片及輪轂受煙氣中灰塵磨損及腐蝕,導(dǎo)致動平衡影響,建議在風(fēng)機(jī)停運(yùn)后現(xiàn)場進(jìn)行動平衡處理,增加合適配重塊[8]。

        2.4 液壓缸零部件

        液壓缸拆卸、檢查主要依據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格處理每一個布置,液壓缸拆檢,檢測工作行程為100 mm,如圖10所示。

        圖10 液壓缸

        (1)檢查密封件

        清洗檢查:對整體密封件進(jìn)行清洗檢查,如果密封件出現(xiàn)老化變形,也會引起風(fēng)機(jī)振動。

        缺陷描述:密封件老化變形,屬于易損件,不符合液壓密封件標(biāo)準(zhǔn)使用要求,需更換,如圖11所示。

        缺陷后果:如不更換,將嚴(yán)重影響密封性,導(dǎo)致液壓缸漏油,影響整個風(fēng)機(jī)運(yùn)行,產(chǎn)生更大振動。

        建議:在處理時,需要整體更換密封件。

        圖11 密封件更換檢查

        (2)檢查骨架油封

        清洗檢查:檢查骨架油封是否存在老化現(xiàn)象。

        缺陷描述:骨架油封無彈性、變硬,容易出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,不符合密封件標(biāo)準(zhǔn)使用要求,檢修必?fù)Q,如圖12所示。

        缺陷后果:如不更換,容易失去密封性,造成進(jìn)灰塵,引起風(fēng)機(jī)振動,影響液壓缸使用壽命。

        建議:更換所有骨架油封。

        (3)檢查軸承

        清洗檢查:對所有軸承零部件進(jìn)行清洗檢查,發(fā)現(xiàn)軸承磨損。

        缺陷描述:檢查軸承每套共計3件,分別為2件6209、1件3200軸承,軸承內(nèi)部生銹,軸承滾道摩擦,內(nèi)外側(cè)有明顯銹痕、劃痕。不符合軸承使用手冊中關(guān)于軸承滾道、保持架、滾動體不得有磨損、銹蝕、脫皮的要求。

        缺陷后果:影響液壓缸主軸的行程及反饋桿的調(diào)節(jié)。

        建議:全部更換損壞的軸承,共計6盤,如圖13所示。

        圖13 軸承零部件更換清洗

        (4)檢查伺服閥

        清洗檢查:檢查液壓缸伺服閥系統(tǒng)是否存在損壞現(xiàn)象。

        缺陷描述:伺服閥已腐蝕、松動,配合間隙超出標(biāo)準(zhǔn),不符合插裝液壓閥標(biāo)準(zhǔn)要求,如圖14所示。

        缺陷后果:如不更換,將嚴(yán)重影響液壓缸運(yùn)行,引起風(fēng)機(jī)振動。

        建議:更換新的伺服閥系統(tǒng),使配合間隙符合標(biāo)準(zhǔn)。

        圖14 液壓缸伺服閥系統(tǒng)

        (5)檢查銅套

        清洗檢查:液壓缸銅套,檢查是否存在問題。

        圖15 液壓缸銅套更換

        缺陷描述:銅套與主軸配合部位磨損嚴(yán)重,間隙過大,不符合元件規(guī)范要求。

        缺陷后果:如不更換,與主軸的間隙增大,會造成漏油。

        建議:更換新的銅套,保證系統(tǒng)能夠符合要求,如圖15所示。

        3 結(jié)束語

        300 MW循環(huán)流化床鍋爐雙級動葉引風(fēng)機(jī)的故障對引風(fēng)機(jī)的損壞十分巨大,引風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器的偏轉(zhuǎn)、軸承磨損、油封損壞、軸承問題、油膜失穩(wěn)和軸的撓曲變形等都會引起引風(fēng)機(jī)的振動。本文對300 MW循環(huán)流化床鍋爐雙級動葉引風(fēng)機(jī)故障的原因進(jìn)行分析,并結(jié)合鍋爐引風(fēng)機(jī)在工作中的常見問題,詳細(xì)分析了不同問題導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)振動的原因,并提出了有效的解決策略。

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