王云杰
(大西鐵路客運專線有限責任公司,太原 030032)
近年來我國高速鐵路建設迅猛發(fā)展,隨著運營里程規(guī)??焖僭鲩L,運營時間加長,軌道的基底結構不僅要承受軌道上部的結構荷載,還要承受循環(huán)往復的動荷載作用,軌道的不良狀態(tài)將直接影響行車質量,因此關注軌道的平順性就顯得尤為重要[1-3]。軌道平順性與構筑物工后沉降密切相關。由于高速鐵路隧道為大斷面,且大多數地質條件復雜多變[4-5],工后沉降控制難度較大。
近幾年,國內許多專家學者對于隧道完工后洞內出現(xiàn)的軌道上拱或沉降的整治技術作了研究。馬偉斌等[6]分析了京通快速鐵路梨樹溝隧道的道床裂縫、下沉情況,采用注漿提升軌道板和精確定位方法,最終使軌道板抬升達標。譚永慶[7]對某膨脹性圍巖地層鐵路隧道出現(xiàn)的軌道上拱現(xiàn)象進行了研究,采用現(xiàn)場調查、基底鉆探等方法,探明泥巖在地下水的作用下產生膨脹和仰拱相對薄弱是病害發(fā)生的主要原因,通過基底鉆孔樁加固以及仰拱返工方法進行了整治。李奎等[8]通過注漿和錨桿加固方法整治隧道內道床隆起病害。朱興永等[9]通過減薄支承層、注漿植筋的方法解決了路基上拱問題,并制定相關的防水措施。
以上成果對于整治隧道沉降病害具有重要意義,但對黃土隧道洞門段發(fā)生的軌道上拱機理和整治技術,國內研究尚不全面。本文就黃土隧道洞門段軌道上拱整治技術進行探討,為類似工程病害整治提供參考。
南山上隧道為雙線單洞隧道,全長5 918 m。自進口至出口按單面上坡2個坡率設計,第1段長180 m 坡率16.5‰段為上坡,剩余段坡率為19‰。最大埋深約370 m。該隧道洞門段及其無砟軌道施工時間為2014年9 月至12 月,隨后進行了為期2 年的運行試驗。隧道進口仰坡采用拱形骨架護坡防護,邊仰坡坡率1∶1,洞頂設截水天溝,暗洞進洞段采用1 排φ108大管棚進行超前支護,管棚長40 m。隧道進口洞門為端墻式,與其相銜接的暗洞襯砌結構為黃土Ⅴ級復合式襯砌。隧道仰拱與填充分次澆筑。洞門及洞口段基礎明挖,基底新黃土采用三七灰土換填夯實,仰拱底部厚1 m,三七灰土下部采用φ400 水泥土擠密樁加固,間距1.0 m × 1.0 m,梅花形布置,樁長至少深入非濕陷性地層2 m 以上。暗挖段基底新黃土采用三七灰土換填夯實,中心和兩側均設有排水溝。
隧道位于黃土高原低中山區(qū),進口仰坡為45°~50°,洞頂地勢較緩,兩側多沖溝,地勢相對低凹之處覆蓋較厚的第四系坡洪積新老黃土,溝深壁陡。隧道進口洞身地層為第四系上更新統(tǒng)坡洪積(Q3dl+pl)新黃土和中更新統(tǒng)洪積(Q2pl)老黃土。新黃土厚度0~35 m,具濕陷性,濕陷系數0.026~0.109,濕陷深度0~24.0 m。洞口地表無常年性流水,洞口中心水溝常年有洞內積水排出。洞內水源為洞身段第四系孔隙潛水,主要賦存于第四系堆積層中,主要含水層為新老黃土及碎石類土。在黃土與下伏地層接觸帶附近賦存有少量上層滯水,水位一般在20 m 以上,水位隨季節(jié)的變化而變化。
該隧道2015 年12 月至2017 年8 月試運期間,共進行了17 期的軌道沉降監(jiān)測。在洞口前后長75 m 范圍的路基與隧道段布設監(jiān)測點和斷面。監(jiān)測點分布于左右線的軌道支承層、軌道板、鋼軌頂面及左右線路中心;監(jiān)測斷面間距按10 m 和5 m 設置。利用天窗進行測點的沉降監(jiān)測,監(jiān)測頻率為1 次/月。監(jiān)測環(huán)境見表1,軌道板初始標高以設計值為準。
表1 現(xiàn)場環(huán)境
監(jiān)測結果顯示該隧道洞門段存在軌道板上拱現(xiàn)象,并且隧道仰拱填充層和無砟軌道道床板有裂紋。取第2 期(2016 年1 月16 日)和第17 期(2017 年8 月25日)的監(jiān)測結果進行數據分析。
軌道板各監(jiān)測點累計變形量見圖1??芍孩俚?期洞門段(K219+547—K219+562)開始出現(xiàn)上拱現(xiàn)象。②第17期洞門段左右線軌道板均明顯上拱,左線上拱幅度在9~12.9 mm,最大值出現(xiàn)在K219+547處;右線上拱幅度為7~9 mm,最大值出現(xiàn)在K219+557處。
左右線路中心各監(jiān)測點累計變形量見圖2??梢姡旱? 期左右線路中心出現(xiàn)輕微上拱,幅度為2 mm;第17 期洞門段軌道板明顯上拱,上拱幅度在13~14 mm,最大值出現(xiàn)在K219+557處。
圖1 軌道板各監(jiān)測點累計變形量
圖2 左右線路中心各監(jiān)測點累計變形量
由以上分析可知,洞門段左右線軌道板和線路中心沿線路方向的拱起范圍基本一致。
由于洞門段位于山嶺的陰面,冬季日照時間短,且處于風道口。在2012年、2013年冬季現(xiàn)場調查中發(fā)現(xiàn),洞口積水井內壁、仰拱及填充端面有結冰現(xiàn)象。隧址區(qū)土壤凍結深度超過了當地凍結深度(1.10 m),約為1.8 m。
為查明地質情況,分別在明洞段的左線、暗洞的右線、中心水溝三者之間各布置3 個檢測孔。各孔情況見表2。
鉆探揭示地層由上至下為:①人工澆筑的混凝土層,厚2.0~2.1 m,在1.4 m 和1.8 m 處有鋼筋;②三七灰土換填層,厚1 m 左右,灰色,巖芯可見明顯石灰顆粒;③第四系上更新統(tǒng)坡洪積(Q3dl+pl)新黃土層,厚4.6~5.7 m,黃褐色,軟塑~硬塑,局部夾姜石顆粒,分選性不好,粒徑1~6 cm;④中更新統(tǒng)洪積(Q2pl)老黃土層,厚度大于7 m,棕紅色,硬塑,土質均勻,結構緊密,針孔狀孔隙不發(fā)育。
鉆孔前后持續(xù)對周邊的水文情況進行了觀察,情況如下:①隧道區(qū)地表水不發(fā)育,無常年性流水。隧道建成后洞內地下水沿中心水溝往進口常年流出,在K219+590 處測得中心水溝底部距離地表約1 m,水溝內水深約0.16 m。②原勘察資料無地下水。鉆探顯示明洞兩端17-ZB-01 孔和17-ZB-02 孔內穩(wěn)定水位分別為1.5 m 和1.1 m,對該2 孔提水后水位下降不明顯,且很快又恢復至穩(wěn)定水位。17-ZB-03 孔位于明洞隆起段沿線路方向中間位置,鉆探剛結束未見地下水,孔深12.5 m,終孔24 h后測得穩(wěn)定水位為9.6 m。
表2 各檢測孔情況
根據現(xiàn)場鉆探揭示情況,多數鉆孔內水位穩(wěn)定,且提水后很快恢復至穩(wěn)定水位,中心水溝封閉后除1 個孔內地下水消失外,其余鉆孔內水位僅有所下降,并且有2 個鉆孔在深1.5~2.1 m 混凝土孔壁有水流出。說明仰拱填充有較多裂隙通道存在;中心水溝的地下水已滲入地基土層(三七灰土層和下伏新黃土層),下伏新黃土層受水浸泡呈軟塑狀,地基承載力下降。 結合設計、施工、現(xiàn)場調查和監(jiān)測結果綜合分析得出:
1)地下水沿洞口中心水溝裂縫滲漏,經仰拱與填充中的裂隙下滲至隧底,致使地基土含水率顯著增大。
2)三七灰土中的石灰遇水膨脹導致軌道板上拱。主要原因是,地下水下滲浸泡基底,三七灰土中的生石灰易吸收水分形成氫氧化鈣(CaO+H2O→Ca(OH)2+15.6 kcal/mol),由原先的塊狀變?yōu)榉勰睿w積增大1 倍左右,比表面積和表面附著物增多。當三七灰土附近圍壓在50~100 kPa 時,石灰遇水熟化后樁體體積的膨脹量為1.2~1.5 倍[10];同時隧底濕陷性新黃土受水浸泡軟化[11-12],洞口樁基工程產生一定的上覆附加荷載,使得暗挖段隧道下沉,仰拱填充開裂,明洞受兩側暗洞與路基樁板縱向擠壓作用產生隆起。
3)隧道進口明洞處于風道口,寒冷季節(jié)氣溫較周圍其他區(qū)域低,軟塑~流塑狀地基土也會發(fā)生凍脹,在凍脹和三七灰土膨脹的共同作用下軌道板上拱。
查找中心水溝滲漏點,隔斷水源并更換中心水管;通過旋噴樁改良地基土,提高地基承載力;疏排地基與隧底之間的自由水。
4.2.1 地基處理
擬定3 種方案:方案1 是保留軌道板及中心水溝;方案2 是保留軌道板,拆除中心水溝;方案3 是拆除軌道板及中心排水溝。方案對比見表3。
表3 地基處理方案對比
4.2.2 疏排自由水
擬定2 種方案:方案1 是洞外設置泄水洞;方案2是仰拱底設置泄水管。疏排自由水2 種方案對比見表4。
表4 疏排自由水方案對比
經充分比選和論證,地基處理和疏排自由水均選用方案2。具體實施方案為:保留軌道板;采用旋噴樁加固、拆除洞門段中心水溝重做;同時在仰拱底設置泄水管作為后續(xù)疏排自由水的補充措施。
軌道板上拱處理流程:軌道板沉降監(jiān)測→測量放線→搭建作業(yè)平臺→引流、拆除中心排水管→鉆機鉆孔至設計深度→高臺噴車就位,內插鋼管→待凝24 h后掃孔→旋轉提升,攪拌漿液→下噴漿杠→灌漿、封孔。
1)將處理段(K219+547—K219+562 段)需要拆除的中心水溝中流水進行引排。封堵暗洞第1 個中心水溝檢查井,鋪設臨時排水管,在檢查井內安裝潛水泵,抽水排入洞外既有排水溝渠,確保處理段無水施工。
2)拆除處理段的中心排水管,沿現(xiàn)狀仰拱填充面縱向梯形開槽,拆除中心排水管,槽底面寬1.0 m,頂面寬1.7 m,采用分段蓄水措施查找滲漏點。K219+562接口位置應保留的原中心排水管長度不小于1 m,便于后期施作排水管。拆除過程中應避免破壞預留的中心排水管,保護好軌道板。
3)施作旋噴樁+內插φ89 鋼管。旋噴樁分別布設在軌道板與電纜槽之間和左右線軌道板間,梅花狀布設,沿線路方向樁間距1 m,樁徑800 mm,鉆孔直徑110 mm。據此要求進行樁位放樣,搭設鉆機作業(yè)平臺。平臺采用相對柔質材料進行防護,以免損傷鋼軌和軌道板。
4)樁長控制及樁頂細部處理
旋噴樁縱向長度12 m,加固范圍為K219+547—K219+562。仰拱填充面至旋噴樁樁底內插φ89 鋼管,并采用微膨脹混凝土回填密實(軌道板范圍內鉆孔回填C40 混凝土,其余鉆孔回填C35 混凝土)。φ89 鋼管樁樁頂設φ22 高強螺栓及鋼板,錨固在既有仰拱填充面及軌道板頂面。
5)旋噴樁主要參數
現(xiàn)場施工前對黃土進行取樣試驗,測定天然重度、土粒相對密度、孔隙比、飽和度、天然含水率、液(塑)限、滲透系數、標準貫入擊數、無側限抗壓強度等參數。根據試驗所得黃土參數和試樁成果確定最終的旋噴樁相關參數。注漿材料采用425號普通硅酸鹽水泥,水灰比1︰1~1.5︰1.0,并摻入適當的速凝劑和3%膨潤土,成樁后樁體抗壓強度為5~10 MPa;旋噴壓力15~20 MPa。
6)恢復中心排水管及施作泄水管
沿φ600 中心排水管兩側施作7 處φ100PVC 泄水孔,間距3 m,兩側交錯布置,泄水孔深入隧道仰拱底不小于50 cm,仰拱底鉆孔采用無砂混凝土回填。PVC泄水管頂采用L 形彎頭接入中心排水管,以便排泄隧道仰拱底積水,減少仰拱底水壓力。
對上拱地段采用φ800旋噴樁加固基底,同時拆除變形段中心水溝,重新施作中心排水管,并對之前上鼓地段的軌道扣件進行3~5 mm的精調。自2017年11月20 日處理完畢至今,經過2 年的持續(xù)變形監(jiān)測,效果較好。施工前后左右線路中心監(jiān)測點累計變形量見圖3??梢娷壍勒吻吧瞎艾F(xiàn)象明顯,整治后于2018年6月和2019年7月對軌道左右線路中心進行檢測,沉降值為0。洞門結構穩(wěn)定,軌道平順性符合運營要求。泄水孔未發(fā)現(xiàn)滲水溢至中心水溝,說明滲漏自由水已在旋噴時消化吸收。
圖3 施工前后左右線路中心監(jiān)測點累計變形量
本文分析了南山上黃土隧道內軌道板上拱原因,通過方案比選采取了保留軌道板,拆除中心水溝、設置泄水管、旋噴樁加固基底、調整上拱軌道扣件的整治措施,取得了較為明顯的效果。主要結論如下:
1)石灰遇水熟化膨脹是產生上拱的主要原因,當地基土中存在三七灰土時,應重點防范地下水泄漏,預防上拱病害發(fā)生。
2)重視隧道洞身在明暗洞交接處、軟弱圍巖變化處變形縫防水的設計和施工質量;在洞身變形縫處的排水設施可采用彈性管材提供抗變形能力。
3)目前仰拱填充在仰拱混凝土終凝后分次施作,而先行澆筑的仰拱混凝土弧形曲面的終凝時間因受氣溫、施工時間、工序等因素影響,現(xiàn)場實施難以控制,導致混凝土出現(xiàn)冷縫或不密實。因此,應進一步研究仰拱與填充一次性整體澆筑技術,以提高混凝土質量。