王瑞鵬,郝鵬飛,陰增光
(中國電子科技集團公司第二研究所,山西 太原 030024)
隨著機器視覺系統(tǒng)越來越成熟,其在工業(yè)領(lǐng)域的使用也越來越廣。所謂機器視覺就是用機器代替人眼來做測量和判斷。機器視覺技術(shù)在檢測精度方面具有極大優(yōu)勢,配置高性能的相機和鏡頭進行圖像采集,利用一系列圖像處理算法,在檢測精度上可達到亞微米級別[1]。將機器視覺系統(tǒng)應(yīng)用到光器件的封裝過程中,可以大大提高產(chǎn)品精度和自動化程度。
隨著光通訊行業(yè)迅猛發(fā)展,用于高速傳輸信號的TO光器件產(chǎn)品的要求也越來越高。TO光器件的工藝流程主要有管殼原材料、PD貼片、LD貼片、金絲鍵合、封帽,其中封帽是工藝流程的最后一道工序,也是生產(chǎn)線上的核心工序,其封裝質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的性能和可靠性[2]。目前,封帽機廣泛采用機械氣夾來確保管座與管帽的同軸度,但這種定位方式易受氣夾的加工精度、安裝方式等諸多工藝因素的影響和制約,產(chǎn)品的同軸精度提升受到一定的限制。所以本文就是把視覺對位系統(tǒng)應(yīng)用于封帽機提高產(chǎn)品的同軸度。
封帽機是主要用于TO管帽與TO管座封裝的自動化設(shè)備。LD芯片(Laser Diode激光二極管,電轉(zhuǎn)換光的器件,發(fā)射激光信號)共晶焊接在TO管座的熱沉上,如圖1。TO光器件作為光傳輸?shù)闹匾d體,用來發(fā)射和接收光信號,同軸度差會影響光器件的耦合效率,進而影響產(chǎn)品光電轉(zhuǎn)換效率,所以行業(yè)內(nèi)對TO光器件的同軸度要求越來越高。目前設(shè)備主要應(yīng)用傳統(tǒng)的機械對位來保證管帽邊緣與管座邊緣的同軸度,對于LD貼片造成的偏差無法糾正。應(yīng)用視覺對位系統(tǒng),則會根據(jù)產(chǎn)品精度的最終檢測要求自動對每個產(chǎn)品的管帽透鏡中心與管座LD芯片的發(fā)光點進行對位、補償,這樣可糾正LD貼片造成的偏差,使得產(chǎn)品的性能得到進一步提高。
圖1 TO光器件
視覺對位系統(tǒng)運用高分辨率相機對管帽透鏡中心與管座LD芯片的發(fā)光點的圖像進行采集,基于圖像處理獲取管帽透鏡中心與管座LD芯片的發(fā)光點的位置,然后把分析計算的偏差數(shù)據(jù)結(jié)果發(fā)送給控制系統(tǒng)PLC,由PLC控制驅(qū)動平臺對LD芯片進行X、Y方向上的位置補償,完成高精度對位。視覺對位系統(tǒng)硬件框架如圖2所示。
圖2 視覺對位硬件框架圖
視覺對位系統(tǒng)主要分為硬件選型與軟件設(shè)計兩個部分。
視覺對位系統(tǒng)硬件主要包括工業(yè)相機、工業(yè)鏡頭、光源、視覺控制器和驅(qū)動平臺。
工業(yè)相機:工業(yè)相機是視覺對位系統(tǒng)獲取圖像信息的主要器件,其作用是通過光學系統(tǒng)聚焦于成像平面的光線生成圖像,相機的質(zhì)量直接影響了采集圖像的質(zhì)量[3]。所要觀察的管帽透鏡中心直徑大小為0.1 mm。整個LD芯片尺寸為0.2 mm×0.1 mm,其中芯片的發(fā)光點只有10μm。由于芯片的發(fā)光點太小,為了盡可能地提高精度,降低圖形的畸變度,我們選擇了500萬像素相機,分辨率為2448×2044,像元尺寸為3.45μm。
工業(yè)鏡頭:在視覺系統(tǒng)中,鏡頭通過收集目標物體反射光束,使目標物體聚焦在相機傳感器上,并將其倒立的成像投影至相機上。通常根據(jù)目標物體的大小,相機分辨率,相機成像面大小,系統(tǒng)選擇相應(yīng)的倍數(shù)、焦距、分辨率的鏡頭。由于管帽透鏡成像尺寸0.1 mm,LD芯片成像尺寸為0.2 mm×0.1 mm,所以選擇高倍率遠心鏡頭,參數(shù)如下:10倍光學倍率,55.2 mm工作距離,顯微鏡級的分辨率。最后,成像視野為0.8 mm×0.7 mm,理論分辨率可以達到0.345μm,滿足視覺對位精度1μm的要求。
光源:光源也是影響視覺對位系統(tǒng)采集圖像質(zhì)量的重要因素。適當?shù)墓庠凑彰髟O(shè)計,可以放大目標物體的特征以及削弱背景和降低噪聲的影響,提高系統(tǒng)的定位和測量精度,使系統(tǒng)的可靠性和綜合性能得到提高。根據(jù)光器件的特殊性和具體工況,我們選擇了白色的點光源,便于安裝。
視覺控制器:在工業(yè)視覺中,視覺控制器可以說是“大腦”。它主要是把采集來的圖像進行處理,包括圖像增強、特征抽取、圖像識別與理解、數(shù)據(jù)編碼和傳輸?shù)?。?jīng)過這些處理后,輸出的圖像質(zhì)量得到很大的改善,既改善了圖像的視覺效果,也便于對圖像進行進一步的分析處理,把結(jié)果快速、準確地傳輸給設(shè)備的控制器。針對封帽機的高精度和高效率,選擇了四核、i7處理器、以太網(wǎng)通訊接口、數(shù)據(jù)傳輸速度可達到百兆級別的視覺控制器,滿足設(shè)備的需求。
驅(qū)動平臺:根據(jù)設(shè)備的精度要求和效率,作為視覺對位系統(tǒng)的最后一環(huán),也是最重要的一個步驟,選擇高精度的XY驅(qū)動平臺電機。對位系統(tǒng)把偏差數(shù)據(jù)傳遞給PLC,由PLC把數(shù)據(jù)下發(fā)到電機驅(qū)動上進行定位補償。這里我們選擇的電機定位精度達到1μm,重復定位精度達到0.5μm,在控制驅(qū)動中,平臺運動脈沖當量設(shè)置為0.1μm,盡可能地減少因機械結(jié)構(gòu)等因素而造成產(chǎn)品精度差的影響。
對于全自動封帽機設(shè)備,視覺對位系統(tǒng)軟件功能主要包含三個方面:管帽透鏡光斑圓心的提取,LD芯片發(fā)光點的提取,兩者位置偏差的計算。
管帽透鏡光斑圓心提?。河捎邳c光源在管帽透鏡頂點位置留下圓形的光斑,如圖3所示,常用的圓心提取方法有斑點重心和圓形掃描邊緣擬合。在實際情況中,由于管帽與相機的垂直度在設(shè)備運行中會有一定的偏差,導致成像外形發(fā)生變化,相比斑點重心方式,運用圓形掃描邊緣擬合方式獲取的圓心坐標更加準確,所以運用該方法來確定管帽透鏡中心圖像的像素坐標位置。
圖3 管帽透鏡光斑
圖4 LD芯片發(fā)光點提取
LD芯片發(fā)光點的提?。篖D芯片在相機中成像如圖4所示,通過模板匹配方法找到發(fā)光點的大致位置,然后找到方形的邊線,擬合出三條直線,得到兩個交點,兩交點連線取中點則定為發(fā)光點的中心位置,得到LD芯片發(fā)光點圖像的像素坐標位置。
相機標定:相機標定采用了16點標定法,標定時運動平臺帶動mark點測試出mark點在視野內(nèi)的三個極限物理坐標并輸入到相應(yīng)的編輯框內(nèi),自動形成4×4的陣列,平臺會帶動mark點依次運動到這16個位置,記錄下物理坐標和像素坐標,運用最小二乘法擬合出像素與物理尺寸的關(guān)系。
兩者偏差的計算:基于管帽透鏡光斑圓心和LD芯片發(fā)光點的兩個像素坐標值,計算出兩者X、Y的像素偏差值。再根據(jù)標定計算出兩者實際的物理偏差值,然后視覺系統(tǒng)把偏差值傳輸給PLC,最后驅(qū)動平臺電機進行精確補償,完成高精度對位。
為了驗證結(jié)果,取同一批次的物料,分別運用機械氣夾對位和視覺對位系統(tǒng)各自自動封焊了200只產(chǎn)品,隨機抽檢其中50只,進行產(chǎn)品同軸精度檢測。圖5所示為機械氣夾對位得到的同軸度值,圖6所示為視覺對位得到的同軸度值。
通過數(shù)據(jù)分析可知,機械對位封焊的產(chǎn)品同軸度穩(wěn)定在±25μm以內(nèi),視覺對位系統(tǒng)封焊的產(chǎn)品同軸度穩(wěn)定在±10μm以內(nèi),同軸度得到明顯提升。
圖5 機械對位
圖6 視覺對位
目前設(shè)備已發(fā)往客戶現(xiàn)場投入正常生產(chǎn)使用,全天24 h工作,產(chǎn)品的良品率達到99.7%,獲得客戶的高度認可!視覺對位系統(tǒng)被譽為“機器的眼睛”,相信在未來,它將在工業(yè)生產(chǎn)中扮演更加重要的角色。