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        向家壩電站調(diào)速器主配壓閥位移傳感器技術(shù)改造

        2020-06-18 01:22:48常中原盧舟鑫
        中國農(nóng)村水利水電 2020年2期
        關(guān)鍵詞:測量

        劉 歡,常中原,盧舟鑫,皮 萃,楊 剛

        (中國長江電力股份有限公司向家壩電廠,四川 宜賓 644612)

        0 引 言

        向家壩電站位于四川省宜賓市敘州區(qū)和云南省水富市交界的金沙江峽谷出口處,電站以發(fā)電為主,兼有防洪、航運、灌溉、攔沙及反調(diào)節(jié)等綜合功能。左岸壩后式廠房和右岸地下廠房各安裝4臺80 萬kW水輪發(fā)電機組,總裝機容量784 萬kW(含右岸壩后電站3臺48 萬kW水輪發(fā)電機組),多年平均發(fā)電量308.8 億kWh。

        向家壩電站調(diào)速器采用能事達公司MGC4000系列可編程微機調(diào)速器。該系列調(diào)速器采用雙微機調(diào)節(jié)器作為控制核心,搭配雙套電液轉(zhuǎn)換機構(gòu)[1],形成獨立的冗余控制。調(diào)速器主配壓閥位移傳感器作為主配壓閥的位置反饋元件,在調(diào)速器控制流程中發(fā)揮著極其重要的作用[2]。

        目前,常用的位移傳感器有電阻式、電容式、電感式、光柵式、超聲波、雷達式等[3]。

        向家壩電站調(diào)速器主配壓閥位移傳感器采用電感式接近傳感器,在運行中,曾多次出現(xiàn)測值偏移抖動情況,導(dǎo)致主配壓閥位置反饋不準(zhǔn)確,從而引起主配壓閥動作頻繁、調(diào)速器耗油量增大、油溫升高等問題。為了消除設(shè)備隱患,電廠對主配壓閥位移傳感器實施了技術(shù)改造,改造后傳感器測值穩(wěn)定準(zhǔn)確。

        1 改造前存在問題分析

        調(diào)速器液壓系統(tǒng)電液轉(zhuǎn)換機構(gòu)具備兩種工作模式,見圖1。在比例伺服閥(101EB)運行模式時,比例伺服閥(101EB)是輸出信號壓力油的主要元件,控制主配壓閥(200DR)活塞運動輸出壓力能,來操縱接力器。 在電機(102EB)運行模式時,電機(102EB)的旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)換為機械的直線位移輸出,驅(qū)動引導(dǎo)閥上下運動,通過主配壓閥(200DR)液壓放大輸出壓力能,來操縱接力器。

        圖1 液壓執(zhí)行機構(gòu)原理圖Fig.1 Schematic diagram of hydraulic actuator

        調(diào)速器在比例伺服閥主用工況時(A套運行),在自動或電手動工況下,微機調(diào)節(jié)器向比例伺服閥(101EB)提供電氣信號,比例伺服閥(101EB)的閥芯換位,輸出壓力信號油。當(dāng)來自于比例伺服閥(101EB)的壓力信號油進入主配壓閥(200DR)的控制腔時,主配壓閥(200DR)的主活塞向上運動,打開關(guān)機腔的窗口,接力器向關(guān)機方向運動。主配壓閥(200DR)的直線位移傳感器,將主活塞的位移反饋至比例伺服閥(101EB),這時接力器繼續(xù)關(guān)閉。同時,接力器的傳感器也將接力器的實際開度值,反饋至比例伺服閥(101EB),當(dāng)接力器運動至設(shè)定值時,主配壓閥(200DR)的活塞回歸中位,接力器停止在設(shè)定開度;同理,當(dāng)主配壓閥(200DR)控制腔的油通過比例伺服閥(101EB)通回油時,主活塞向下運動打開開機腔的窗口,接力器向開機方向運動,運動至預(yù)定開度時,傳感器反饋信號,使比例伺服閥(101EB)及主配壓閥(200DR)的活塞都回中位,接力器停止運動,保持在某個開度。整個動作過程中,主配壓閥位移傳感器起到測量主配壓閥當(dāng)前位置,供程序判斷主配壓閥是否動作到位或是否回歸中位的作用,并能及時發(fā)現(xiàn)主配壓閥動作不到位等異常情況。

        主配壓閥位移傳感器存在的主要問題可歸結(jié)如下。

        1.1 傳感器受環(huán)境影響大

        改造前的調(diào)速器主配壓閥位移傳感器安裝位置見圖2。傳感器支架為L型,不銹鋼材質(zhì),通過塑料墊塊安裝在主配壓閥端蓋上。

        圖2 主配壓閥位移傳感器安裝圖Fig.2 Installation diagram of displacement sensor for main distribution valve

        傳感器工作原理見圖3。 限位板與主配壓閥閥芯剛性連接,閥芯移動時帶動限位板上下運動。傳感器安裝在限位板側(cè)面,采用施耐德公司生產(chǎn)的型號為XS4P18MA230系列電感式接近傳感器,額定感應(yīng)距離8 mm。主配壓閥限位板側(cè)面帶有10°斜坡,傳感器通過探測與斜坡面的距離,轉(zhuǎn)換為4~20 mA電流信號輸出至調(diào)速器電氣柜A套模擬量輸入模塊(AI模塊),經(jīng)程序換算成限位板位置,進而得知主配壓閥位置。

        圖3 主配壓閥位移傳感器工作原理圖Fig.3 Working principle diagram of displacement sensor for main distribution valve

        由于限位板從中間位置到全開全關(guān)動作范圍ΔS一般為0~10 mm,故傳感器測量行程ΔL可由下式計算。

        ΔL=tan10°×ΔS

        (1)

        式中:ΔL為傳感器測量行程,mm;ΔS為限位板運動行程,mm。

        由式(1)可知,傳感器單方向(中位-全開/全關(guān))測量行程約為0~1.76 mm,其測量行程很小,外界微小干擾占總測量行程比例很大,因此傳感器對于環(huán)境干擾較為敏感。

        傳感器支架采用厚度為3 mm的不銹鋼材質(zhì),安裝支點位于L型支架短邊處,因此施加在L型支架長邊頂端的微小力會產(chǎn)生較大的力矩,加之墊塊采用較軟的塑料材質(zhì),形變量較大,因此人為碰觸傳感器支架會對傳感器測量值產(chǎn)生較大干擾。

        實際運行時,機組開停機過程、油泵加卸載閥動作時產(chǎn)生的振動會使傳感器測量值產(chǎn)生較大的跳變。此外,外部電磁場變化的干擾也會導(dǎo)致傳感器輸出的測量值不穩(wěn)定,使得主配壓閥調(diào)節(jié)品質(zhì)下降,進而增大導(dǎo)葉開度調(diào)節(jié)的穩(wěn)態(tài)誤差、延長調(diào)節(jié)時間。

        1.2 傳感器安裝要求高

        傳感器測量特性曲線如圖4,其探測距離在4 mm左右時線性度較好,邊緣位置線性度較差,因此傳感器在安裝時要盡量使其工作距離接近4 mm。這對傳感器安裝提出了較高要求,由于傳感器拆裝均由維護人員手工完成,難以保證其安裝距離精確無誤,傳感器的非線性誤差同樣會影響調(diào)速系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì)。

        圖4 傳感器測量特性曲線圖Fig.4 Sensor measurement characteristic chart

        實際運行過程中,多臺機組都出現(xiàn)過調(diào)速器比例閥套主用時,因傳感器測值不準(zhǔn)確引起主配壓閥調(diào)節(jié)周期縮短,調(diào)速器耗油量升高等問題[4,5]。

        圖5所示為向家壩電廠2號機組2018年6月3日11∶00開始,出現(xiàn)主配壓閥調(diào)節(jié)周期縮短,調(diào)速器耗油量急劇升高現(xiàn)象。由圖5可見,調(diào)速器4號壓油泵加載周期(3號曲線)從11∶00開始逐漸變密,說明此時調(diào)速器耗油量明顯增加,現(xiàn)場觀察到主配壓閥每隔2~3 s向開方向調(diào)節(jié)一次,液壓油溫度較其他機組高3~4 ℃。

        圖5 2號機組液壓系統(tǒng)4號泵加載圖Fig.5 2# unit hydraulic system 4# pump loading chart

        經(jīng)分析認為,液壓系統(tǒng)主油泵加卸載過程中主配壓閥傳感器安裝基座振動導(dǎo)致傳感器探測面與限位板斜面距離縮小,進而導(dǎo)致主配壓閥回中時位置偏關(guān),因此接力器向關(guān)方向漂移速度加快,導(dǎo)致主配壓閥頻繁向開方向調(diào)節(jié)以保證導(dǎo)葉開度與調(diào)節(jié)器輸出值一致。

        2 改造方案與實施效果

        2.1 改造方案

        針對存在的問題,提出了調(diào)速器主配壓閥位移傳感器的技術(shù)改造措施。主要包括兩個方面,一是優(yōu)化選型、改進安裝方式,提高傳感器硬件的抗干擾能力。二是采用軟件濾波方法,把采樣值中摻雜的噪聲干擾濾掉。

        2.1.1 傳感器硬件改造

        傳感器硬件改造包括主配壓閥位移傳感器、主配壓閥限位板、位移傳感器托架、傳感器連桿等。改造后的位移傳感器見圖6。傳感器選擇MTS公司EP系列傳感器,該傳感器采用磁致伸縮原理,具有精度高、非接觸、可靠性高且適應(yīng)于惡劣環(huán)境等優(yōu)點[6]。

        圖6 改造后的位移傳感器Fig.6 Modified displacement sensor

        傳感器安裝在步進電機側(cè)面,連桿與限位板之間通過托架連接,托架帶有U型孔,可以根據(jù)限位板與傳感器的相對位置調(diào)節(jié)連桿垂直度,保證連桿與限位板運動方向平行。因此限位板動作位移與傳感器測量位移之比為1∶1,所以傳感器對于振動引起的誤差或非線性度誤差不敏感。

        此外,傳感器安裝基座上下兩個螺栓分別固定于步進電機基座上,有效避免了人為碰觸導(dǎo)致的傳感器基座形變量過大的問題。

        2.1.2 程序優(yōu)化

        在消除因傳感器測量行程過小導(dǎo)致的干擾因素后,又針對模擬量噪聲干擾優(yōu)化程序。優(yōu)化后,模擬量在PLC程序中采用如下流程處理:

        (1)首先,根據(jù)該模擬量通道的零點值與滿點值,將輸入值進行量程轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換后的值存入臨時變量中。轉(zhuǎn)換由下式計算。

        (2)

        式中:in_temp為臨時變量;in為模塊輸入值;i_zero為通道零點值;i_full為通道滿點值。

        (2)其次,對本周期輸入值做限幅濾波,若輸入值小于輸入低限值或大于輸入高限值,則判斷為本次輸入越限,丟棄本次輸入值,等待下一個周期輸入。若連續(xù)5個掃描周期內(nèi)輸入值均越限,則報輸入越限故障。

        (3)若輸入值不越限,則進入消陡濾波流程。對本周期輸入值做跳變判斷處理,判斷原理見式(3)。

        i_temp-i_temp_previous>i_alarm_count×i_err_off

        (3)

        式中:in_temp為臨時變量;i_temp_previous為上一周期臨時變量;i_alarm_count為跳變累計數(shù);i_err_off為跳變閾值。

        若本周期輸入值與上一周期輸入值之差滿足式(3),則判斷為本周期輸入值跳變,丟棄本次輸入值,等待下一周期輸入。若連續(xù)5個掃描周期內(nèi)輸入值均越限,則報輸入越限故障。

        (4)最后進入中位值平均濾波流程。程序采用滑動窗口機制,設(shè)置窗口大小為5個周期,步長為1個周期進行滑動。5個周期值去掉最高值與最低值,其余3個值做算術(shù)平均值,作為本次窗口輸出。

        通過以上3個濾波模塊,能有效減小采樣值中的噪聲干擾,顯著提高采樣值的精度。

        2.2 效果評價

        改造后分別進行了以下試驗,維護人員手動拉拽傳感器模擬人為干擾試驗,見圖7(a)、(b);使動力電纜中突然流過大電流產(chǎn)生強電磁場模擬電磁干擾試驗,見圖7(c)、(d);通過頻繁加卸載主油泵產(chǎn)生振動模擬安裝基座振動試驗,見圖7(e)、(f)。圖7中,紅色線為主配壓閥位置給定值曲線,藍色線為主配壓閥位置反饋值曲線。從圖7中可以看到,主配壓閥位置反饋值跟蹤給定值良好,反饋值曲線未出現(xiàn)跳變、越限等情況。說明改造達到預(yù)期效果。

        圖7 6號機組改造后位移傳感器采樣值圖Fig.7 Sampling diagram of displacement sensor after 6# unit modified

        3 結(jié) 語

        調(diào)速器是水輪發(fā)電機組中的重要控制設(shè)備,主配壓閥是調(diào)速器的最核心部件之一,其性能和可靠性直接關(guān)系到電能質(zhì)量和機組的可靠運行。主配壓閥位移傳感器是主配壓閥唯一的位置反饋裝置,其可靠性決定了調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)。向家壩電站經(jīng)過主配壓閥位移傳感器改造,消除了之前位移傳感器抗干擾能力差,運行不穩(wěn)定的問題,提高了調(diào)速系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

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