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        污泥摻燒在1000 MW機(jī)組上的應(yīng)用與探討

        2020-06-12 04:42:58楊軼文徐少峰馮擁軍
        上海節(jié)能 2020年5期

        楊軼文 曹 軍 徐少峰 馮擁軍

        上電漕涇發(fā)電有限公司

        0 引言

        上海上電漕涇發(fā)電有限公司2×1000 MW超超臨界壓力直流鍋爐為2 956 t/h超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,單爐膛塔式布置、四角切向燃燒、擺動(dòng)噴嘴調(diào)溫、平衡通風(fēng)、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置、采用機(jī)械刮板撈渣機(jī)固態(tài)排渣。鍋爐設(shè)計(jì)燃煤為神木煤。鍋爐尾部煙道上部設(shè)有SCR脫硝反應(yīng)裝置,下部布置兩臺(tái)轉(zhuǎn)子直徑為φ16 370 mm的三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器。制粉系統(tǒng)為中速磨正壓直吹式系統(tǒng),配備六臺(tái)北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)ZGM133G磨煤機(jī),BMCR工況,燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),五臺(tái)投運(yùn),一臺(tái)備用。

        1 燃煤電站鍋爐耦合生物質(zhì)污泥燃燒發(fā)電現(xiàn)狀

        隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),人口集中度越來(lái)越高,隨之產(chǎn)生了一系列生態(tài)環(huán)境問(wèn)題。處理生活污水產(chǎn)生的大量污泥無(wú)法得到大規(guī)??茖W(xué)處理是其中問(wèn)題之一。據(jù)國(guó)家住建部預(yù)計(jì),到2020年,全國(guó)市政污泥產(chǎn)量將達(dá)到6 000萬(wàn)噸[1]。目前,焚燒仍是污泥主要處理方式之一。然而新建污泥焚燒廠,面臨投資大,建設(shè)周期長(zhǎng)等問(wèn)題。若能通過(guò)對(duì)已建成的大型燃煤機(jī)組進(jìn)行合理改造以實(shí)現(xiàn)污泥常態(tài)化摻燒,則具有明顯的優(yōu)勢(shì)[2]。據(jù)統(tǒng)計(jì),歐洲已有超過(guò)100座電廠加裝了用于摻燒污泥的設(shè)備,且能夠進(jìn)行污泥摻燒[3]。

        近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者已對(duì)燃煤電站鍋爐摻燒生物質(zhì)污泥進(jìn)行了大量實(shí)驗(yàn)范疇的研究。Folgueras等人[4]對(duì)三種污泥和煙煤的混合燃燒進(jìn)行了熱重分析,并根據(jù)結(jié)果計(jì)算出了阿累尼烏斯動(dòng)力學(xué)參數(shù)。此外Folgueras等人[5]將污泥和煤混合燃燒,對(duì)于在燃燒過(guò)程中產(chǎn)生的37種痕量元素的揮發(fā)特性進(jìn)行研究,研究表明在污泥和煤摻燒比例在10%時(shí),Cl和CaO對(duì)痕量元素的影響很小,當(dāng)比例達(dá)到50%時(shí),影響雖然有變化但并未大幅增加。Otero等人[6]對(duì)污泥和煤的混燃過(guò)程進(jìn)行了熱重分析,并通過(guò)DSC和DTG曲線表示了兩種燃質(zhì)燃燒特性的不同,并指出當(dāng)污泥混燃比例小于10%時(shí),污泥對(duì)煤燃燒過(guò)程的放熱和失重?zé)o顯著影響。Tsai等人[7]在一臺(tái)103 MW循環(huán)流化床鍋爐上研究了造紙污泥和煤混燒時(shí)污泥給料速率對(duì)SOx,NOx,CO排放量的影響,研究表明,隨著污泥給料速率的增加,SOx和NOx的排放量減少,但由于污泥中的水分使燃燒溫度降低從而使CO排放量增加。Luts等人[8]研究了燃煤電廠摻燒干化污泥,研究了摻燒污泥后對(duì)電廠運(yùn)行情況、污染物排放的影響,指出利用電廠現(xiàn)有設(shè)施混燒污泥是切實(shí)可行的,污泥的摻入對(duì)于污染物排放量并未產(chǎn)生很大影響,也沒(méi)有產(chǎn)生其他的污染,只是應(yīng)注意摻燒燃料中硫、氯及堿成分對(duì)鍋爐造成的腐蝕影響。

        2 試驗(yàn)污泥的來(lái)源與摻配煤種

        城市污泥是城市廢水處理和污水處理不可避免的副產(chǎn)品,主要來(lái)源于城市污泥處理廠、街道溝道排水、生活污水污泥、給水廠污泥、城市水體疏浚污泥及城市建筑工地泥漿等。

        上電漕涇電廠摻燒試驗(yàn)期間,污泥分別來(lái)自于上海嘉定、青浦、松江、奉賢、金山五個(gè)區(qū),其生產(chǎn)廠家及干燥方式見(jiàn)表1。

        表1 污泥來(lái)源與干燥方式

        所選摻燒煤種為水分較低的俄羅斯動(dòng)力煤,煤質(zhì)見(jiàn)表2。摻燒過(guò)程中,利用鍋爐一次熱風(fēng)在磨煤機(jī)中對(duì)燃料進(jìn)行加熱干燥。經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,在一定摻配比例下,可有效除去其中的水分,達(dá)到燃料入爐要求。

        表2 摻配煤種煤質(zhì)分析

        3 污泥摻燒試驗(yàn)方案

        本試驗(yàn)計(jì)劃分四個(gè)時(shí)間段實(shí)施,分別試摻燒來(lái)自上海5個(gè)區(qū)的污泥。經(jīng)過(guò)跨度8個(gè)多月的四次污泥摻燒試驗(yàn),上電漕涇電廠累計(jì)摻燒不同種類(lèi)的污泥2 803.33 t,其中金山污泥848.51 t,奉賢污泥169.6 t,嘉定污泥82.94 t,青浦污泥 147.2 t,松江污泥1 555.08 t,過(guò)程中未發(fā)生重大事故,未發(fā)生“非停非減”,為今后污泥摻燒常態(tài)化積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

        3.1 摻配比例

        由于電廠負(fù)荷受電網(wǎng)調(diào)度,波動(dòng)較大,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,根據(jù)鍋爐實(shí)際負(fù)荷,運(yùn)行人員需要對(duì)磨煤機(jī)進(jìn)行及時(shí)啟停,鍋爐摻燒比例會(huì)相應(yīng)發(fā)生變動(dòng)。當(dāng)鍋爐負(fù)荷低于500 MW時(shí),考慮到機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性,僅安排一臺(tái)磨煤機(jī)摻燒污泥。摻配比例對(duì)于負(fù)荷實(shí)時(shí)變動(dòng)的百萬(wàn)兆瓦燃煤機(jī)組而言具有參考意義,在機(jī)組安全運(yùn)行的情況下,摻配比例可以通過(guò)估算得出,各工況下具體摻燒比例見(jiàn)表3。

        表3 不同工況下的整爐摻燒比例

        3.2 污泥摻配方式

        為探索在不新增設(shè)備的前提下,高效安全的摻配污泥混煤,試驗(yàn)中采用了三種不同摻配方式:?jiǎn)温窊脚?、雙路摻配、單路人工摻配。

        3.2.1 單路摻配

        選擇1號(hào)煤場(chǎng)“事故煤斗”作為純污泥堆放點(diǎn)。選擇1號(hào)煤場(chǎng)“中心料斗”作為“高熱值煤”堆放點(diǎn)。摻配步驟如下:

        (1)原煤倉(cāng)開(kāi)始加污泥混煤時(shí),啟動(dòng)“中心料斗”,控制高熱值煤出力800~900 t/h。

        (2)啟動(dòng)“事故煤斗”控制污泥出力400 t/h~500 t/h,從而達(dá)到5A皮帶流量≯1 500 t/h。

        3.2.2 雙路摻配

        選擇2號(hào)煤場(chǎng)事故煤斗為污泥堆放料斗。摻配步驟如下:

        (1)將給料機(jī)2B出力調(diào)整至500 t/h左右。

        (2)在2號(hào)煤場(chǎng)事故煤斗底層先堆放10 t~15 t高熱值動(dòng)力母煤(俄羅斯動(dòng)力煤,5 100 kcal)。

        (3)卸入污泥。

        (4)當(dāng)2號(hào)煤場(chǎng)事故煤斗堆滿(mǎn)污泥后,現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人通知輔控值班員先啟動(dòng)給料機(jī)1A,神木煤取料流量控制在800 t/h左右,

        (5)待皮帶機(jī)5A上出現(xiàn)神木煤煤流后,啟動(dòng)給料機(jī)2B,將“污泥/神木煤”同時(shí)加入指定的原煤倉(cāng)。

        3.2.3 單路人工摻配

        選擇2號(hào)煤場(chǎng)“事故煤斗”作為污泥和高熱值動(dòng)力母煤摻配堆放料斗(給料機(jī)出力不做調(diào)整)。采用一輛裝載量約3 t和另一輛裝載量約5 t的裝載機(jī)作為母煤的鏟放車(chē)輛。步驟如下:

        (1)事故煤斗底層先用裝載機(jī)鏟放兩車(chē)3 t和兩車(chē)5 t高熱值動(dòng)力母煤。

        (2)卸入一車(chē)污泥。

        (3)裝載機(jī)鏟覆兩車(chē)3 t和兩車(chē)5 t高熱值動(dòng)力母煤,最后鏟一車(chē)5 t高熱值動(dòng)力母煤視情況機(jī)動(dòng)覆蓋。底層和上層覆煤量約為卸入污泥量的2倍。

        重復(fù)上述步驟直至事故煤斗內(nèi)堆滿(mǎn)“污泥混煤”,啟動(dòng)給料機(jī)2B,將其加入指定的原煤倉(cāng)。

        4 污泥摻燒試驗(yàn)結(jié)果分析

        4.1 摻燒污泥對(duì)爐膛溫度的影響

        在摻燒試驗(yàn)中,通過(guò)對(duì)不同來(lái)源污泥的成分進(jìn)行化驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),由于污泥含水量較高,其熱值相對(duì)較低,其中嘉定生石灰干化的污泥僅有457 kcal,兩者呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性,如圖4-1。

        圖1 不同污泥水分熱值圖

        針對(duì)污泥熱量低的特點(diǎn),在摻燒期間,定期通過(guò)觀火孔對(duì)爐膛燃燒進(jìn)行觀察測(cè)溫,發(fā)現(xiàn)火焰均較明亮,燃燒穩(wěn)定,且標(biāo)高53 m處爐膛溫度在1 280~1 320℃左右,這是由于污泥摻混量相對(duì)于鍋爐總?cè)剂狭枯^少。摻燒污泥后爐膛溫度略有下降,但仍處于正常范圍內(nèi)。因此在摻燒高水分低熱值污泥時(shí),需根據(jù)鍋爐燃燒穩(wěn)定性,限制污泥最大摻配比例。

        4.2 摻燒污泥對(duì)鍋爐效率的影響

        2018年10月29日開(kāi)始的第一次污泥摻燒試驗(yàn)的燃燒化驗(yàn)(計(jì)算)結(jié)果,見(jiàn)表4。表4中“污泥1”,“污泥2”分別指當(dāng)日到廠的兩批金山排海污泥,“-30%”是指將污泥干燥到30%全水分情況下的計(jì)算值。試驗(yàn)設(shè)計(jì)工況為“T1”、“T2”,相應(yīng)對(duì)照工況為“t1”、“t2”,具體工況如表5。

        污泥1與污泥2的總重量分別為82.25 t與66.86 t,摻燒污泥時(shí)鍋爐消耗總?cè)济毫糠謩e為1 126.2 t和1 028.5 t,因此鍋爐摻燒比例分別為7.3%和6.5%,單磨的摻燒比例為27.06%與24.44%。按3萬(wàn)t/年的污泥供應(yīng)量與單臺(tái)機(jī)組200萬(wàn)t/年的耗煤量計(jì)算,全年摻燒比例為1.5%。

        將上述結(jié)果按摻燒污泥期間磨煤機(jī)運(yùn)行的相應(yīng)燃用煤種加權(quán)平均,可得到摻燒污泥期間實(shí)際爐膛燃燒的入爐煤元素及熱值(表6),用以計(jì)算鍋爐效率。

        計(jì)算得到各工況下鍋爐效率及各項(xiàng)損失見(jiàn)表7。比較污泥摻燒前后鍋爐效率可見(jiàn),由于摻燒污泥后飛灰大、渣含碳量升高與燃料熱值降低導(dǎo)致鍋爐效率降低。燃用第一批污泥(污泥1)后鍋爐效率下降0.34%,燃用第二批污泥(污泥2)后鍋爐效率下降0.58%。將污泥1與污泥2分別干燥到30%水分后摻燒,鍋爐效率比未干燥污泥時(shí)分別提高了0.1%與0.14%。

        表4 入爐煤化驗(yàn)(計(jì)算)結(jié)果

        表5 試驗(yàn)工況

        表6 入爐燃料元素分析

        表7 各工況下鍋爐效率及各項(xiàng)損失

        4.3 摻配方式優(yōu)劣比較

        根據(jù)不同機(jī)組狀態(tài),選擇的污泥摻配方式見(jiàn)表8。

        表8 污泥摻配方式

        (1)對(duì)燃料正常配給的影響

        雙路摻配方式需要兩個(gè)煤場(chǎng)兩路皮帶配合運(yùn)行,因此當(dāng)雙機(jī)運(yùn)行時(shí),會(huì)影響日常煤種的正常加倉(cāng)。單路摻配需要從同一煤場(chǎng)內(nèi)的事故料斗及中心料斗同時(shí)加倉(cāng),不會(huì)對(duì)相鄰機(jī)組正常燃料加倉(cāng)造成影響,但會(huì)影響本機(jī)組其他倉(cāng)位的燃料配給。單路人工摻配只需將摻配煤種和污泥按既定步驟倒入事故煤斗中,對(duì)機(jī)組正常燃料配給影響最小。

        (2)摻配效果

        雙路摻配污泥和煤的混合最為均勻,當(dāng)污泥混煤進(jìn)入鍋爐燃燒時(shí),爐膛溫度、主、再汽溫比較穩(wěn)定。單路摻配和單路人工摻配混合效果相對(duì)較差,爐膛溫度、主再汽溫波動(dòng)明顯。

        (3)摻配機(jī)械化程度

        雙路摻配及單路摻配均有較高的機(jī)械化程度,效率較高。單路人工摻配需要大量人員車(chē)輛相互配合,機(jī)械化程度較低,效率偏低。

        4.4 摻燒污泥對(duì)機(jī)組環(huán)保指標(biāo)的影響

        通過(guò)超凈排放改造后,煙氣處理系統(tǒng)還有相當(dāng)大的裕度,煙氣排放水平遠(yuǎn)低于環(huán)保部門(mén)規(guī)定值,見(jiàn)圖2。

        圖2 超凈排放改造后機(jī)組排放水平

        摻燒污泥產(chǎn)生的污染物完全可以通過(guò)現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)備處理達(dá)標(biāo)后排放。在污泥試摻燒過(guò)程中,全程委托具有資質(zhì)的第三方環(huán)境檢測(cè)公司對(duì)污染物排放進(jìn)行了檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告,結(jié)論如下:

        (1)檢測(cè)期間,在#2機(jī)組摻燒污泥比例分別為7.3%、6.5%和未摻燒污泥的工況下,總排放口的煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度均小于10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3,汞及其他化合物小于0.03 mg/m3,滿(mǎn)足《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/963-2016)的限值要求。

        (2)檢測(cè)期間,在#2機(jī)組摻燒污泥比例分別為7.3%、6.5%和未摻燒污泥的工況下,總排放口的氯化氫、汞及其化合物、鎘、鉈及其化合物、銻、砷、鉛、鉻、鈷、銅、錳、鎳及其化合物、二噁英類(lèi)、一氧化碳的排放濃度均滿(mǎn)足《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18485-2014)的限值要求。

        (3)檢測(cè)期間,在#2機(jī)組摻燒污泥比例分別為7.3%、6.5%和未摻燒污泥的工況下,爐渣中汞、總鉻、六價(jià)鉻、鎘、鉛、砷、鎳、銅、鋅、二噁英的質(zhì)量濃度滿(mǎn)足《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)的要求。

        (4)檢測(cè)期間,在#2機(jī)組摻燒污泥比例分別為7.3%、6.5%和未摻燒污泥的三種工況下,各污染因子的排放濃度無(wú)明顯變化,均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

        5 結(jié)論

        經(jīng)過(guò)歷時(shí)8個(gè)月的污泥摻燒試驗(yàn),積累了大量利用百萬(wàn)等級(jí)燃煤機(jī)組直吹式、大容量、高一次風(fēng)壓、高干燥出力的磨煤機(jī)作為污泥干燥設(shè)備直接摻燒城市生活污泥的經(jīng)驗(yàn),結(jié)論如下:

        (1)在污泥摻燒比例較低時(shí),爐膛溫度略有降低,但仍處于安全穩(wěn)定區(qū)間。

        (2)摻燒少量污泥會(huì)使鍋爐效率略有降低,污泥含水量越高,鍋爐效率越低。

        (3)雙路摻配的效果最均勻,對(duì)鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定性影響最小,但影響兩臺(tái)機(jī)組的其他燃料配給。

        (4)單路摻配的效果較差,鍋爐混煤入爐燃燒后,爐膛溫度及主、再蒸汽溫度波動(dòng)明顯,對(duì)相鄰機(jī)組的正常燃料配給無(wú)影響。

        (5)單路人工摻配的摻配效果較差,鍋爐混煤入爐燃燒后,爐膛溫度及主、再蒸汽溫度波動(dòng)明顯,對(duì)本機(jī)組及相鄰機(jī)組的正常燃料配給無(wú)影響。

        (6)百萬(wàn)千瓦等級(jí)燃煤機(jī)組原有環(huán)保設(shè)備完全可處理在超凈排放摻燒少量污泥產(chǎn)生的污染物。

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