趙小雷
我公司4 000t/d水泥生產(chǎn)線采用雙系列五級懸浮預(yù)熱器,窯頭采用DJGX型四通道低氮燃燒器,具有大推力、低煤耗、低一次風(fēng)量(約8%),出口風(fēng)速高、卷吸二次風(fēng)能力強,對煤質(zhì)、物料波動適應(yīng)性強的特點。煤粉由噴煤管噴出,受軸向和徑向風(fēng)的作用,軸流風(fēng)、外旋流風(fēng)、內(nèi)旋流風(fēng)和煤風(fēng)分別從四個風(fēng)道噴出,旋流風(fēng)切向角度的不同,使得各風(fēng)道與煤風(fēng)通道之間在軸向和切向的方向上產(chǎn)生不同的風(fēng)速和出口壓力,使風(fēng)煤混合均勻而充分,煤粉燃盡率高。與之匹配的一次風(fēng)機選用羅茨風(fēng)機,風(fēng)機參數(shù)見表1,羅茨風(fēng)機布置見圖1。
表1 一次風(fēng)機主要性能參數(shù)
我公司一次風(fēng)機出口壓力長期控制在56kPa左右,火焰無力度,工況不理想,煤管用風(fēng)調(diào)節(jié)受限制,經(jīng)常出現(xiàn)窯前飛砂嚴(yán)重、窯尾溫度高、熟料質(zhì)量差、預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮嚴(yán)重經(jīng)常堵塞的狀況,窯頭負(fù)壓波動大,一次風(fēng)機功耗高達(dá)110kW以上。
經(jīng)分析認(rèn)為,頭煤用量較高、煤粉燃燒不充分是造成以上問題的主要原因。煤粉的不完全燃燒造成窯內(nèi)還原氣氛嚴(yán)重,F(xiàn)e2O3還原成的FeO極易與其他氧化物生成低熔點的化合物,形成的結(jié)圈和副窯皮不斷脫落,造成熱工制度紊亂。
我公司首先在配料和工藝操作上進行了改進,適當(dāng)提高了熟料飽和比和硅酸率,在保證窯況的情況下,適當(dāng)減少了頭煤用量,降低了入窯煤粉細(xì)度。采取以上措施后,系統(tǒng)結(jié)皮堵塞情況有所改善,但窯尾溫度高和煤粉不完全燃燒造成的還原氣氛嚴(yán)重的問題仍一直存在。一次風(fēng)壓不足、煤粉打散效果不好、風(fēng)煤混合差是造成頭煤不能充分燃燒的根本原因,因此,需要提高風(fēng)機出口風(fēng)壓。目前,一次風(fēng)機運行基本處于滿負(fù)荷狀態(tài),為了降低風(fēng)機功耗,考慮到羅茨風(fēng)機轉(zhuǎn)速越高,風(fēng)量、軸消耗功率越大的機械特性,經(jīng)對比衡量,我公司決定采用空氣懸浮風(fēng)機對其進行節(jié)能改造,提高風(fēng)壓和風(fēng)速,降低運行功耗,既可使火焰明亮有力,煤粉充分燃燒,又可增加火焰韌性和剛度,減少二次風(fēng)沖擊,減少窯頭負(fù)壓波動,提高系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量。
圖1 羅茨風(fēng)機布置示意圖
圖2 空氣懸浮風(fēng)機管道布置示意圖
將原有一次風(fēng)機的備用風(fēng)機拆除,在原有的風(fēng)機底座上安裝空氣懸浮風(fēng)機,拆除原備用風(fēng)機管道,對懸浮風(fēng)機出口管道進行整體設(shè)計安裝??諝鈶腋★L(fēng)機啟動時必須保持24 000r/min的較高轉(zhuǎn)速,運行時轉(zhuǎn)速需控制在24 000~27 000r/min,為此,增加空氣懸浮風(fēng)機余風(fēng)排氣管道和旁路泄壓管道等兩處對空排放管道閥門。余風(fēng)排氣管道的作用在于當(dāng)風(fēng)機壓力傳感器發(fā)生故障或出口閥門被過度操作關(guān)閉時,余風(fēng)排氣閥門將自動開啟排氣,防止風(fēng)壓過高對風(fēng)機內(nèi)部構(gòu)造帶來損害。點火之初,燃料用量較少,為防止風(fēng)機以24 000r/min的高速運行時造成出口風(fēng)壓過高,需手動開啟泄壓閥,調(diào)整風(fēng)機出口壓力,使之形成剛勁有力的火焰。在逐步增加窯頭燃煤用量至正常運行的過程中,要逐漸關(guān)小泄壓閥門開度直至零,泄壓閥門的存在對于窯的點火升溫制度至關(guān)重要,不宜取消。兩處對空排放管道加裝消音器,降低噪聲污染,將原有的一次風(fēng)機作為空氣懸浮風(fēng)機的備用風(fēng)機??諝鈶腋★L(fēng)機管道布置圖見圖2。
改造后的空氣懸浮離心鼓風(fēng)機以動壓空氣軸承技術(shù)為核心,以高速流體機械為支撐,采用動壓空氣軸承、高速永磁電機、高效葉輪及自動化系統(tǒng)的設(shè)計(見圖3),完美解決了因機械摩擦導(dǎo)致的極大的能量損耗及噪聲等問題,可以為窯頭燃燒器提供足夠的風(fēng)壓和風(fēng)速??諝鈶腋★L(fēng)機采用一體化緊湊型設(shè)計,安裝簡單易操作,具有技術(shù)先進、性能可靠、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、節(jié)約能源、維護方便的特點?,F(xiàn)場布置見圖4。
圖3 空氣懸浮風(fēng)機內(nèi)部構(gòu)造及高效葉輪
圖4 空氣懸浮風(fēng)機現(xiàn)場布置圖
改進后電機運行正常,轉(zhuǎn)速提高,一次風(fēng)機出口風(fēng)壓明顯增大,具體運行參數(shù)見表2。
從表2可看出,空氣懸浮風(fēng)機轉(zhuǎn)速較高,一次風(fēng)機經(jīng)改造后,外軸流風(fēng)、外旋流風(fēng)和內(nèi)旋流風(fēng)的風(fēng)壓基本能達(dá)到50~60kPa,出口風(fēng)壓明顯變大,可維持在60kPa以上,較改造前提高至少4kPa。改造后,電機電流、功率均較小于額定值,風(fēng)機運行穩(wěn)定無異常?;鹧嫘螤钫{(diào)整靈活,窯內(nèi)火焰的形狀與長度可控制在合理的范圍內(nèi),確保窯內(nèi)燒成帶的長度和燒成溫度,火焰順暢有力、形狀穩(wěn)定,提高了窯煅燒的穩(wěn)定性。
風(fēng)壓、風(fēng)速的提高,保證了煤粉的充分燃燒,窯前明亮,熟料結(jié)粒均勻、致密,熟料升重提高,篦冷機料層穩(wěn)定,二次風(fēng)溫基本可控制在1 150℃左右,有利于系統(tǒng)工況的穩(wěn)定。同時,有效改善了風(fēng)煤混合效果,煤粉的充分燃燒使得窯內(nèi)還原氣氛得以改善,窯尾溫度下降,減少了預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮,穩(wěn)定了系統(tǒng)熱工狀態(tài)。
表2 空氣懸浮風(fēng)機運行參數(shù)表
表3 一次風(fēng)機技改前后運行電耗對比(2019年5月)
改造后,空氣懸浮風(fēng)機運行功率基本在85kW左右,比羅茨風(fēng)機節(jié)電30kWh/h(見表3),噪聲由107dB降至76dB,降噪效果顯著。
生產(chǎn)實踐表明,空氣懸浮離心鼓風(fēng)機是一種高效節(jié)能的新型環(huán)保離心鼓風(fēng)機,可應(yīng)用于水泥回轉(zhuǎn)窯粉塵物料輸送、氣體輸送等生產(chǎn)環(huán)節(jié),具有節(jié)能降噪、免維護和半永久使用壽命等優(yōu)點,是風(fēng)機節(jié)能改造的理想設(shè)備之一。