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        一種改良A2/O-MBR脫氮除磷性能的試驗(yàn)研究

        2020-06-05 06:06:56伍健伯
        建筑與預(yù)算 2020年4期
        關(guān)鍵詞:效果

        伍健伯,馮 寧

        (沈陽(yáng)建筑大學(xué) 市政與環(huán)境工程學(xué)院,遼寧 沈陽(yáng) 110168)

        A2/O作為最簡(jiǎn)單的同步脫氮除磷工藝,有著HRT段,污泥不易膨脹,運(yùn)行費(fèi)用低的特點(diǎn)[1]。但受限于反硝化菌和聚磷菌存在碳源競(jìng)爭(zhēng),其脫氮除磷效果很難進(jìn)一步提高[2],使得出水品質(zhì)難以達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。A2/O-MBR組合工藝的出現(xiàn)為A2/O工藝的發(fā)展提供了新的方向,用膜組件替代傳統(tǒng)工藝的二沉池實(shí)現(xiàn)固液分離[3],可以將游離細(xì)菌和有機(jī)大分子物質(zhì)截留在生物反應(yīng)器內(nèi),提高懸浮污染物的去除率。但膜污染問(wèn)題導(dǎo)致組合工藝無(wú)法普及[4]。試驗(yàn)針對(duì)以上問(wèn)題,筆者通過(guò)前人研究,對(duì)A2/O-MBR組合工藝進(jìn)行改造,分析新系統(tǒng)對(duì)模擬污水的脫氮除磷性能,為工藝的發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。

        1 材料和方法

        1.1 試驗(yàn)裝置

        反應(yīng)器與傳統(tǒng)A2/O工藝不同,首先將缺氧池與厭氧池互置,組成倒置A2/O。同時(shí)污泥回流系統(tǒng)改成缺氧池與厭氧池分別回流,進(jìn)水方式也變成缺氧池、厭氧池同時(shí)進(jìn)水。反應(yīng)器材質(zhì)為有機(jī)玻璃,有效容積20L。裝置的進(jìn)水、出水和回流都采用蠕動(dòng)泵進(jìn)行控制。改造的A2/O與膜生物反應(yīng)器采用一體化設(shè)置,通過(guò)膜片抽吸出水,膜裝置運(yùn)行8min,停歇2min,好氧池底部污泥回流到缺氧池,完成污泥循環(huán);好氧池內(nèi)上清液回流到缺氧池,完成硝化液循環(huán);定期對(duì)好氧池內(nèi)的污泥進(jìn)行排泥操作,達(dá)到磷的去除。試驗(yàn)裝置如圖1所示。

        圖1 試驗(yàn)裝置示意圖

        1.2 試驗(yàn)材料

        試驗(yàn)中用到的接種污泥取自沈陽(yáng)滿堂河污水處理廠二沉池的回流污泥。反應(yīng)器進(jìn)水采用人工模擬配水,以葡萄糖為唯一碳源,氯化銨為氮源,磷酸二氫鉀為磷源,使進(jìn)水COD維持在400 mg/L左右,進(jìn)水氨氮濃度在45 mg/L左右,進(jìn)水總磷濃度在4.2 mg/L左右。并按照0.3 mL/L的比例添加微量元素,為菌種生存、增殖提供必要的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和微量元素,營(yíng)養(yǎng)液組成見(jiàn)表1。

        表1 倒置A2/O-MBR組合反應(yīng)器微量元素營(yíng)養(yǎng)液組成

        1.3 分析方法

        COD采用快速密閉催化消解法測(cè)定;NH+-N采用納氏試劑分光光度法測(cè)定;4-N采用紫外分光光度法測(cè)定;-N采用N-(1-萘基)-乙二胺光度法測(cè)定;TN采用過(guò)硫酸鉀氧化-紫外分光光度法測(cè)定;TP采用過(guò)硫酸鉀氧化-紫外分光光度法測(cè)定;pH值由便攜式pH儀測(cè)定。

        1.4 試驗(yàn)方法

        控制污水進(jìn)水流量為1.5 L/h,pH值為7.2~8.0,水力停留時(shí)間為12h,好氧池溶解氧濃度為2mg/L左右,污泥回流比為50%,硝化液回流比為200%,污泥齡控制在15d,溫度控制在20~30℃條件下,對(duì)改進(jìn)倒置A2/O-MBR反應(yīng)器的啟動(dòng)及對(duì)生活污水的去除效果分析,每天測(cè)定進(jìn)出水的COD、NH4+-N、NO2--N、NO3--N、TN和TP濃度,當(dāng)出水中各項(xiàng)指標(biāo)基本保持不變并且達(dá)到較高去除率時(shí),說(shuō)明反應(yīng)器內(nèi)各種微生物基本培養(yǎng)完成。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 COD去除效果及分析

        試驗(yàn)裝置內(nèi)污泥馴化周期為25d,污泥馴化結(jié)束之后裝置又連續(xù)運(yùn)行10d,整個(gè)裝置對(duì)有機(jī)物的去除效果如圖2所示。

        圖2 COD的去除效果

        從圖2可以看出,在污泥馴化周期內(nèi),出水中COD濃度逐漸下降并趨于穩(wěn)定,在穩(wěn)定運(yùn)行周期內(nèi),改進(jìn)組合系統(tǒng)對(duì)COD一直保持一個(gè)較好的去除效果。具體分析來(lái)看,在35d的運(yùn)行天數(shù)內(nèi),進(jìn)水COD濃度在400 mg·L-1范圍內(nèi)小幅浮動(dòng),最高進(jìn)水COD濃度為418 mg·L-1,最低進(jìn)水COD濃度為378 mg·L-1,出水COD濃度在第16天以后一直維持在50 mg·L-1以下,去除率基本維持在90%以上。在反應(yīng)進(jìn)行的前16d,出水COD濃度一直在下降,去除率也逐漸升高,這是由于在反應(yīng)初期,反應(yīng)器內(nèi)各種微生物逐漸生成,對(duì)有機(jī)物的消耗較少,導(dǎo)致最初出水COD濃度較高;在第16天以后,雖然進(jìn)水COD濃度有所波動(dòng),在400 mg·L-1左右,但是出水COD濃度基本穩(wěn)定,并維持在50 mg·L-1以下,反應(yīng)器內(nèi)微生物對(duì)有機(jī)物的利用逐漸增加,反應(yīng)器內(nèi)微生物逐漸成熟并達(dá)到一定的數(shù)量,同時(shí)體現(xiàn)反應(yīng)器具有一定的抗沖擊負(fù)荷能力[5]。

        另外在圖2中發(fā)現(xiàn),出水COD濃度在后10d穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)內(nèi)波動(dòng)范圍不是很大基本保持穩(wěn)定,由此可以看出該工藝對(duì)有機(jī)物的去除效果較好,出水COD濃度低于傳統(tǒng)的污水處理工藝,這是由于膜生物反應(yīng)器內(nèi)可以使HRT與污泥齡分開(kāi)控制成為可能,而且在抗有機(jī)物負(fù)荷沖擊方面膜生物反應(yīng)器與傳統(tǒng)活性污泥法相比也具有根本性的優(yōu)勢(shì)。反應(yīng)器內(nèi)的大顆粒物質(zhì)被膜截流在反應(yīng)器內(nèi)之后,相比于傳統(tǒng)活性污泥法膜生物反應(yīng)器可以獲得更多的與微生物接觸的時(shí)間,增加了污染物被吸收的機(jī)率,提高了有機(jī)物的去除率[6]。

        2.2 脫氮效果及分析

        亞硝酸菌和硝酸菌是化能自養(yǎng)菌,革蘭氏染色陰性,無(wú)芽孢短桿狀細(xì)菌,為嚴(yán)格好氧的專性化能自養(yǎng)菌。二者的不同之處在于亞硝酸菌能利用氨作為能源,而硝酸菌只能利用亞硝酸鹽作為能源[7]。硝化細(xì)菌世代時(shí)間長(zhǎng),生長(zhǎng)速度遠(yuǎn)低于異養(yǎng)菌,因此硝化反應(yīng)的啟動(dòng)馴化時(shí)間長(zhǎng),需要足夠的泥齡。在試驗(yàn)中,由于膜的截流作用使得世代時(shí)間較長(zhǎng)的硝化細(xì)菌得以大量繁殖,保證了硝化反應(yīng)的順利進(jìn)行。試驗(yàn)對(duì)氨氮的去除效果見(jiàn)圖3所示。

        圖3 . 反應(yīng)器脫氮效果圖

        從圖3可以看出,在前25d的污泥馴化周期內(nèi),試驗(yàn)裝置的運(yùn)行效果雖然在開(kāi)始的時(shí)候波動(dòng)幅度有點(diǎn)大,但是隨著試驗(yàn)的進(jìn)行效果逐漸變好并趨于穩(wěn)定。進(jìn)水氨氮濃度在運(yùn)行天數(shù)內(nèi)變化幅度不是很大,基本保持在45 mg·L-1左右,最高進(jìn)水氨氮濃度46.05 mg·L-1,最低進(jìn)水氨氮濃度43.10 mg·L-1;氨氮出水濃度在污泥馴化初期波動(dòng)較大,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,出水中氨氮濃度降低并趨于穩(wěn)定,在前6天的運(yùn)行時(shí)間內(nèi),最高氨氮出水濃度在17.48~30.14 mg·L-1范圍內(nèi)變化,平均出水濃度為24.05 mg·L-1,氨氮平均去除率僅為46.53%;在第6d以后出水中氨氮濃度迅速降低并趨于穩(wěn)定,氨氮出水濃度在0.90~5.17 mg·L-1內(nèi)變化,氨氮平均出水濃度2.03 mg·L-1,氨氮平均去除率為95.43%。在后10d的穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)內(nèi),改進(jìn)組合系統(tǒng)一直保持對(duì)氨氮的較好處理效果,氨氮出水平均濃度為1.35 mg·L-1,平均去除率為97.00%。

        進(jìn)水中不含有硝態(tài)氮,出水中的硝態(tài)氮是經(jīng)過(guò)亞硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化而來(lái)的,硝態(tài)氮在出水中含量變化曲線與氨氮變化曲線走勢(shì)不一樣,硝態(tài)氮變化曲線先上升再下降。在污泥馴化初期,系統(tǒng)內(nèi)微生物屬于一個(gè)生長(zhǎng)的過(guò)程,硝化反應(yīng)不完全,前7天,出水硝態(tài)氮濃度逐漸增加,在第7天硝態(tài)氮濃度驟升,達(dá)到25.69 mg·L-1,說(shuō)明系統(tǒng)內(nèi)硝化細(xì)菌已經(jīng)成熟,對(duì)氨氮有一個(gè)較高的轉(zhuǎn)化;在第12天以后出水中硝態(tài)氮含量開(kāi)始下降,說(shuō)明系統(tǒng)內(nèi)反硝化細(xì)菌逐漸成熟,將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化成氮?dú)?。在?0d穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)內(nèi),出水硝態(tài)氮平均濃度8.35mg·L-1。

        在馴化周期內(nèi)出水中TN濃度逐漸降低并趨于穩(wěn)定,整體上TN濃度是下降的狀態(tài),TN去除率也是逐漸上升并趨于穩(wěn)定,TN出水濃度在9.93~36.37 mg·L-1范圍內(nèi)變化,TN平均出水濃度為19.21mg·L-1,TN最高去除率為77.87%,TN最低去除率為20.09%。在后10d穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)內(nèi)TN平均出水濃度為9.70 mg·L-1,平均去除率為78.38%。

        從以上的數(shù)據(jù)分析可以看出盡管進(jìn)水氨氮濃度在反應(yīng)天數(shù)內(nèi)有所波動(dòng),但是在穩(wěn)定運(yùn)行期間改進(jìn)倒置A2/O-MBR系統(tǒng)對(duì)氨氮和總氮的去除效果仍然較好,穩(wěn)定運(yùn)行期間氨氮和總氮最低出水濃度分別為1.08mg·L-1和9.15mg·L-1,氨氮和總氮平均出水濃度分別為1.35 mg·L-1和9.70 mg·L-1,氨氮和總氮最高去除率分別為97.58%和80.36%,氨氮和總氮平均去除率分別為97.00%和78.38%。反應(yīng)初期,反應(yīng)裝置的整體處理效果很差,這是由于裝置內(nèi)細(xì)菌的未適應(yīng)環(huán)境,氮的轉(zhuǎn)化過(guò)程受阻,出水效果不好[8]。隨著反應(yīng)的進(jìn)行,菌群結(jié)構(gòu)逐漸完整,菌群數(shù)量增加,對(duì)氮的去除效果也是逐漸上升并趨于穩(wěn)定,這說(shuō)明裝置內(nèi)細(xì)菌培養(yǎng)完成并且裝置運(yùn)行穩(wěn)定,而且反應(yīng)器氨氮和總氮的出水濃度都達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)的要求。

        2.3 除磷效果及分析

        采用改進(jìn)倒置A2/O-MBR組合系統(tǒng)進(jìn)行脫氮除磷,污水首先進(jìn)入缺氧區(qū),在厭氧區(qū)進(jìn)行磷的釋放,釋放磷之后的聚磷菌直接進(jìn)入好氧區(qū)進(jìn)行磷的吸收,最后隨剩余污泥排出。該工藝的特點(diǎn)是倒置A2/O這種缺氧池-厭氧池-好氧池的這種布置,不僅可以降低回流硝化液對(duì)聚磷菌釋磷的影響,還可以使聚磷菌經(jīng)過(guò)缺氧段直接進(jìn)入好氧段,提高生化反應(yīng)效率[9],聚磷菌在厭氧環(huán)境下釋磷得到的動(dòng)力可以更充分的發(fā)揮,進(jìn)一步提高系統(tǒng)除磷能力。但是聚磷菌回流需要經(jīng)過(guò)缺氧池,對(duì)聚磷菌活性具有一定的抑制作用,影響整體裝置對(duì)磷的處理效果,所以試驗(yàn)中增設(shè)污泥回流,提高聚磷菌活性,提高除鱗效果。下面就反應(yīng)器運(yùn)行培養(yǎng)馴化階段對(duì)磷的去除效果進(jìn)行分析,如圖4所示。

        圖4 反應(yīng)器除磷效果圖

        由圖4可以看出,改進(jìn)倒置A2/O-MBR組合系統(tǒng)對(duì)磷的處理效果在污泥馴化培養(yǎng)后期還是比較好的,出水中磷的濃度在0.5 mg·L-1左右,磷的去除率在85%左右,可以達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),部分運(yùn)行時(shí)間內(nèi)可以達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。從圖4可以看出,進(jìn)水總磷濃度在運(yùn)行天數(shù)內(nèi)波動(dòng)頻繁,最高進(jìn)水總磷濃度在4.56mg·L-1,最低進(jìn)水總磷濃度在3.78mg·L-1,平均進(jìn)水總磷濃度為4.24mg·L-1;在污泥馴化培養(yǎng)初期,聚磷菌數(shù)量較少,對(duì)磷的去除效果很差,出水總磷最高濃度在1.88~2.78mg·L-1范圍內(nèi)變化,出水總磷平均濃度為2.20mg·L-1,出水總磷平均去除率為47.22%;隨著反應(yīng)的進(jìn)行,聚磷菌逐漸生成,數(shù)量增加,對(duì)磷的去除效果逐漸變好,出水總磷平均濃度為0.66mg·L-1,出水總磷平均去除率為84.47%;在后10d穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)內(nèi),反應(yīng)器出水總磷濃度升高,出水總磷最高濃度為1.12mg·L-1,出水總磷最低濃度為0.86mg·L-1,出水總磷平均濃度為0.94mg·L-1,出水總磷最高去除率為80.51%,出水總磷最低去除率為74.83%,出水總磷平均去除率為78.02%。

        從以上數(shù)據(jù)分析可以看出,在污泥馴化后期,反應(yīng)器對(duì)磷的去除效果還是比較好的,最低出水濃度達(dá)到0.43mg·L-1,達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),但是隨著反應(yīng)的進(jìn)行,系統(tǒng)在整個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)并沒(méi)有進(jìn)行排泥措施,導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)磷的積累,因?yàn)樯锓ǔ字饕€是靠聚磷菌對(duì)磷的吸收,通過(guò)排泥達(dá)到對(duì)磷的去除,不排泥就會(huì)造成磷的積累,在后10d運(yùn)行期間,出水中總磷含量上升也是不排泥的原因造成的,采取排泥措施后,出水中總磷含量恢復(fù)正常水平,基本達(dá)到出水一級(jí)A的標(biāo)準(zhǔn)。

        3 結(jié)論

        (1)以A2O反應(yīng)池回流污泥作為接種污泥,歷經(jīng)15d成功啟動(dòng)反應(yīng)器。改進(jìn)倒置A2/O-MBR穩(wěn)定運(yùn)行期間對(duì)各種污染物的出水濃度情況如下:COD、NH4+-N、TN和TP平均出水濃度分別為21.01 mg·L-1、1.35 mg·L-1、9.70 mg·L-1和 0.66 mg·L-1;平均去除率分別為94.76%、97.00%、78.38%和78.02%。

        (2)膜組件放置于好氧池內(nèi)形成一體式膜生物反應(yīng)器,對(duì)整個(gè)反應(yīng)器的運(yùn)行起到較好的處理效果,膜組件自身也能夠?qū)ξ鬯械母黝愇廴疚镞_(dá)到一定的去除效果,同時(shí)膜組件的孔徑不允許大分子有機(jī)物質(zhì)通過(guò),將污泥截留在好氧池內(nèi),提高好氧池的污泥濃度,為世代時(shí)間較長(zhǎng)的微生物生長(zhǎng)提供空間。

        (3)從試驗(yàn)啟動(dòng)到裝置穩(wěn)定運(yùn)行,期間經(jīng)過(guò)初期反應(yīng)的波動(dòng)之后,試驗(yàn)出水各項(xiàng)指標(biāo)趨于穩(wěn)定,并滿足于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)的要求。

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