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        基于預應變加筋土復合體力學特性試驗研究

        2020-06-05 08:09:42匡希龍雷鳴黃筑強
        中外公路 2020年2期

        匡希龍,雷鳴,黃筑強

        (長沙學院 土木工程學院,湖南 長沙 410022)

        1 概述

        土工合成材料為一種新型加筋材料,有著優(yōu)異的工程特性。將土工合成材料埋入填土中,通過其承受抵抗土體的水平土壓力約束土體側(cè)向變形來加強土體穩(wěn)定性,還可以控制沉降及不均勻沉降。土工加筋結(jié)構(gòu)以施工簡單快捷和造價低的特點,在公路工程中得到了廣泛應用。

        工程實踐證明:土工合成材料的加筋效果與設計及施工方法密切相關。Rowe & Soderman通過監(jiān)測施工過程中的筋材應變,發(fā)現(xiàn)在填土高1 m以前,筋材應變接近于零,在填土高1~2 m間,筋材應變逐漸增加,但也只達1%??梢?,在工作狀態(tài)下筋材的抗拉強度遠未發(fā)揮,即在常規(guī)的施工過程中,要使其完全達到理想的受力狀態(tài)是較困難的。為此,在上覆土體填筑之前,對土工筋材施加外力使其拉伸,讓筋材的受力盡量往理想狀態(tài)靠攏,從而提高加筋效果是可能的。預應變加筋法正是基于這種想法而提出。該文對非加筋路堤、常規(guī)加筋路堤、預應變加筋路堤3種工況進行室內(nèi)對比試驗,以揭示預應變加筋對約束路堤側(cè)向變形及控制路堤沉降效果,為大力推廣預應變加筋技術(shù)提供依據(jù)。

        2 試驗過程

        2.1 技術(shù)參數(shù)

        試驗選用的土樣為粗粒組中的粗砂,原始土樣物理參數(shù)匯總?cè)绫?所示。

        表1 原始土樣物理參數(shù)

        試驗結(jié)合現(xiàn)場情況,特選用抗拉強度和抗拉模量較大的土工網(wǎng),試樣尺寸長500 mm、寬70 mm,標定長度35 mm,室溫10 ℃,采用萬能試驗機張拉,測試速度為1 mm/min,測得其主要物理力學性能如表2所示。

        表2 土工網(wǎng)基本性能

        2.2 試驗過程及注意事項

        2.2.1 試驗注意事項

        (1) 保證非加筋路堤、常規(guī)加筋路堤、預應變加筋路堤3種工況下的壓實度一致,為此,在分層壓實中,嚴格控制分層高度和填土的量,且先用混凝土震動機壓平,再用電動震動機夯實,土工試驗箱四周再人工錘實兩遍;同時,從試驗正式開始到試驗結(jié)束,持續(xù)的時間要相同。

        (2) 在加筋過程中,必須注意筋材的反包效果,為此,在路堤坡腳、坡面及坡頂,用鋼釬進行固定,使筋材緊緊包裹土體。

        (3) 在預應變加筋過程中,必須控制筋材的變形在其彈性范圍內(nèi),避免筋材人為受到破壞,為此,筆者結(jié)合國內(nèi)外有關土工合成材料蠕變特性的試驗研究,對這一重要問題進行了長達3年的室內(nèi)蠕變試驗,文獻[11]合理提出了土工網(wǎng)在長期強度條件下預應變值ε=6.29%~10.86%。此外,為防止預應變加筋放張過程中的預應變損失,放張之前,在路堤坡腳處打入兩排0.8 m長的鋼釬進行錨固。

        2.2.2 試驗過程

        此次試驗土工加筋材料設置在土工箱的中部,離底面1 m的位置。土工試驗箱的尺寸為長1.5 m、寬1.0 m、高1.7 m,造型如圖1所示。在土工試驗箱中部(前后面)設置了一個縫隙,用于放置土工加筋材料,縫隙的尺寸為高1 cm、寬1.0 m。加筋材料一端用夾具固定,一端采用傳力軸承(摩阻力很小,可以忽略),將下部砝碼框中的荷載傳遞給加筋材料,從而產(chǎn)生預拉應力。

        注:1.下層壓實土樣;2.中層壓實土樣;3.上層壓實土樣;4.模型箱;5.帶刻度的有機玻璃;6.預應變筋材;7.后夾具;8.螺栓;9.前夾具;10.軸承;11.軸承支架;12.固定釬;13.有機玻璃橫向定位板;14.有機玻璃外定位板;15.有機玻璃下固定板;16.鋼絲繩;17.砝碼框;18.砝碼;19.百分表架連接板。

        圖1 土工材料預應變張拉室內(nèi)裝置圖

        (1) 填土壓實。每次稱取約300 kg土,推平土表面,先用混凝土震動機壓平,再用電動震動機夯實,土工試驗箱四周再人工錘實兩遍,用環(huán)刀法測得密度為1.932 g/cm3。分層填筑,填筑至100 cm高處時,去除表面浮土,在東南西北4個方位埋設下層4個土壓力盒(圖2),使土壓力盒處在80 cm深處,命名為東下、南下、西下、北下。

        圖2 土壓力盒平面布置圖(單位:mm)

        (2) 處理土工網(wǎng)。將土工網(wǎng)裁成長210 cm、寬98 cm的尺寸(寬度方向29格孔)。將裁剪好的土工網(wǎng)從土工試驗箱中部縫隙穿過,一端用夾具固定,另一端將土工網(wǎng)繞過傳力軸承,將砝碼框固定在夾具上,再將夾具夾住土工網(wǎng),使砝碼框上的荷載能通過土工網(wǎng)和傳力軸承傳遞給土工網(wǎng)。在砝碼框內(nèi)試加載,測試土工網(wǎng)被拉伸是否異常,如無異常,可進行加載拉伸。

        (3) 加載。按照文獻[11]提出的土工網(wǎng)在長期強度條件下預應變值大小,得到此次試驗可加載600 kg作為預張拉的力。為此,在砝碼框里緩慢地加砝碼,使砝碼框不產(chǎn)生大的震動,每級加載為50 kg,加載完后,停頓5 min再加下一級荷載。加完12級荷載后,停止1 h。

        (4) 固定土工網(wǎng)。在土工試驗箱內(nèi)部用鋼釬固定土工網(wǎng),使土工網(wǎng)不能回彈。

        (5) 在土工網(wǎng)上繼續(xù)加土鋪平,中間震動壓實,四周人工錘實,再鋪上一層。

        (6) 埋設上層土壓力盒。鋪至130 cm處時進行挖孔,將土壓力盒按前述方法埋至120 cm高度處,在東南西北4個方位埋設4個土壓力盒,命名為東上、南上、西上、北上,在長度方向上距兩端50 cm,在寬度方向上距兩邊25 cm,并將土壓力盒上部土擊實。

        (7) 放張。如前所述,在路堤坡腳處打入兩排0.8 m長的鋼釬進行錨固,避免應力損失,并將砝碼框中的荷載在30 min內(nèi)全部卸載,將砝碼框部分的夾具去除。

        (8) 反包。把下排鐵釘靠縫隙的土鏟去,把土工網(wǎng)從縫隙中拉回,反包至130 cm層處的土層上,再加鋼釬釘實,使土工網(wǎng)不產(chǎn)生移動,如圖3所示。再繼續(xù)向上鋪筑,直至150 cm處。將頂部土層整平、壓實,除去浮土。

        圖3 反包固定

        (9) 加豎向百分表。將上下兩層土壓力盒的讀數(shù)全部清零。在頂部橫梁上安裝豎向百分表,監(jiān)測豎向位移。通過在頂部緩慢地增加砝碼的方法模擬車輛荷載,不要觸碰到橫梁及百分表,直至達到預期重量。

        (10) 測量水平位移。在豎向加載前,測量土工試驗箱四周的變形(水平向),在加豎向荷載后再測量土工試驗箱四周的變形。對比前后兩次試驗的水平位移,用以分析各工況土體的側(cè)向位移。

        (11) 讀數(shù)。把500 kg砝碼全部加載在路堤頂部完成后,立即讀取土壓力盒以及百分表讀數(shù)。之后按15 s、1 min、2 min、4 min、6 min、10 min、30 min、1 h、1 h、2 h、4 h、8 h的時間間隔,再讀取土壓力盒及百分表讀數(shù)。

        2.2.3 試驗數(shù)據(jù)

        3種工況獲得的土壓力值、百分表讀數(shù)以及側(cè)位移,如表3~5所示。

        表3 3種工況下各測點土壓力值 MPa

        表4 3種工況下各測點土體豎向沉降量 mm

        表5 3種工況下的側(cè)位移平均值

        3 試驗結(jié)果分析

        (1) 從表3可知:隨著埋深的增加,3種工況的土壓力值均呈現(xiàn)出遞減的趨勢,與土力學相關理論相符。

        (2) 對比表3可得:與不進行加筋的工況相比,常規(guī)加筋下的工況,位于同一觀測點的最終土壓力表現(xiàn)為上部略有增加而下部略有減少。上部土壓力變化情況表明,在加載過程中,常規(guī)加筋下的路堤側(cè)向位移得到了有效控制(表5),減小了沉降量(表4),土體得到了進一步的壓實,導致內(nèi)部土壓力增大(表3);相反,在加載過程中,不加筋的路堤隨著側(cè)向位移的明顯加大(表5),內(nèi)部土壓力一部分進行了釋放,導致內(nèi)部土壓力增加的量不如前者,且沉降量增加(表4)。下部土壓力變化情況表明,土工網(wǎng)能有效地分散上覆土層的作用荷載,減少路基的內(nèi)部土壓力(表3),提高了路基的承載力,較好地抑制了整個路基的不均勻沉降(表4)。

        (3) 綜合分析表3~5所揭示的規(guī)律,充分說明,同常規(guī)加筋相比,預應變加筋技術(shù)在控制路基側(cè)向變形及路面不均勻沉降方面,效果更加明顯。由于預拉伸的土工網(wǎng)始終存在回彈的趨勢,通過反包,使土工網(wǎng)各節(jié)點內(nèi)部附加的拉力,轉(zhuǎn)化為對土體的包裹力即反壓力,作用在路基坡面各個微小的水平面上,在外部荷載作用之前,土體就產(chǎn)生了自壓實的過程,形成了附加土壓力,進一步阻止了土體側(cè)向位移,即控制側(cè)向變形的能力大大增強,從表5可知:在同樣荷載作用下,路堤側(cè)面的變形量幾乎為0。正因為土體不能產(chǎn)生側(cè)向變形,在外部荷載的進一步作用下,一方面,內(nèi)部土壓力不能釋放只能大大增加(表3);另一方面,路堤表面的沉降量大大減少(表4),同常規(guī)加筋相比,其效果至少提高3倍以上。

        (4) 雖然常規(guī)加筋施工技術(shù)也有一定的“網(wǎng)兜”效應,對邊坡側(cè)向變形及路面不均勻沉降有一定的控制作用,但只有當土體側(cè)向變形較大,且大到足以迫使包裹在外面的土工筋材也發(fā)生變形,筋材才會對邊坡產(chǎn)生反壓力,其加筋效果才能得到充分發(fā)揮,此次試驗在文獻[4]的基礎上再一次證明了這一觀點。對比表3~5試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),常規(guī)加筋在控制土體側(cè)向變形及表面沉降方面,效果不是特別明顯,在工作狀態(tài)下筋材的抗拉強度遠未發(fā)揮。究其原因,此次試驗選用的土工網(wǎng)之彈性模量(E=3 400 MPa)遠遠大于土的彈性模量(E= 145 MPa),常規(guī)加筋試驗過程中,該土工網(wǎng)幾乎沒有發(fā)生變形;相反,預應變加筋技術(shù)能人為地使土工網(wǎng)預先變形,很好地解決了這一問題,所以,加筋效果明顯。因此,該文建議,在預應變加筋技術(shù)的施工條件不具備時,即便采用常規(guī)加筋,所選用的土工合成材料其彈性模量,應盡量與土體的彈性模量相匹配。

        4 結(jié)論

        通過對比分析3種工況下土體內(nèi)部土壓力大小、側(cè)向位移及頂部沉降量變化特點,得到如下結(jié)論:

        (1) 預應變加筋技術(shù)在控制路堤側(cè)向變形、減小不均勻沉降等方面,同常規(guī)加筋相比,其效果至少提高3倍以上,能有效地提高路堤的穩(wěn)定性。

        (2) 在預應變加筋施工過程中,建議參照該文給出的預應變值取值范圍(6.29%~10.86%),嚴格控制筋材的張拉量,避免對筋材造成人為破壞,并采取有效措施減少放張帶來的應力損失。

        (3) 常規(guī)加筋技術(shù)對提高路堤的穩(wěn)定性有一定的效果,但在選材時,要力求使土工筋材與土體兩者的彈性模量相匹配。

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