(新疆天業(yè)匯合新材料有限公司,石河子市,832000) 李 偉 鄺 勇
乙二醇是一種重要的石油化工基礎(chǔ)原料,主要用于生產(chǎn)聚酯樹脂、醇酸樹脂、增塑劑、防凍劑、化妝品和炸藥,此外還可用作分析試劑、色譜分析試劑及電容器介質(zhì)等。隨著國內(nèi)聚酯、化纖產(chǎn)品市場的快速發(fā)展,中國已成為了世界乙二醇主要生產(chǎn)國和最大消費(fèi)國,其產(chǎn)量和消費(fèi)量分別占世界總量的17%和30%左右,其中聚酯(包括聚酯纖維、聚酯塑料、聚酯薄膜等)的消費(fèi)量約占國內(nèi)乙二醇總消費(fèi)量的90%。
乙二醇的制備工藝分為石油乙烯法和非石油法,前者依賴石油資源,產(chǎn)能增長受制于配套乙烯產(chǎn)量,能耗較高,在我國發(fā)展較為緩慢;在非石油法中,合成氣催化加氫合成乙二醇技術(shù)具有成本低、能耗低、廢棄物排放量少等優(yōu)點(diǎn),適應(yīng)我國缺油、少氣、煤資源相對豐富的現(xiàn)狀。
2007年中國煤制乙二醇項目開始發(fā)酵,熱情不斷高漲,由中科院、上海金煤控股、丹化科技合作最早試水煤制乙二醇,于2009年建成投產(chǎn)。至此以草酸酯路線為代表的煤制乙二醇技術(shù)逐漸成熟,但也面臨一些技術(shù)問題,如裝置穩(wěn)定性、工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量仍需進(jìn)一步驗證,單套反應(yīng)器生產(chǎn)能力較小,產(chǎn)品品質(zhì)指標(biāo)仍低于石油法,低油價下相對于石油法競爭力不明顯等。
2010新疆天業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提出對新疆天業(yè)密閉電石爐尾氣的利用構(gòu)想。于2013 年新疆天業(yè)建成全國第一套電石爐氣綜合利用制乙二醇裝置建成投產(chǎn),成功的解決了產(chǎn)品紫外透光率等問題,產(chǎn)出煤制乙二醇產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)國家優(yōu)等品的指標(biāo),并得到下游聚酯行業(yè)的認(rèn)可。此舉對經(jīng)濟(jì)、環(huán)境生態(tài)以及社會可持續(xù)發(fā)展的意義重大,為電石爐尾氣的綜合利用指明方向,為煤制乙二醇奠定了品質(zhì)基礎(chǔ)。此后煤制乙二醇在國內(nèi)掀起一場建設(shè)高潮,截止目前為止全國煤制乙二醇產(chǎn)能約有211萬噸/年,在建裝置約907萬噸/年[4]。
隨著新疆天業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,新疆天業(yè)建成全國第一套電石爐氣綜合利用制乙二醇裝置。該裝置采用草酸酯法,其主要原料為NO、CO、O2、H2和醇類等,其反應(yīng)原理是NO 與O2反應(yīng)生成N203、N2O3與醇類反應(yīng)生成亞硝酸酯(RONO),隨后在鈀催化劑作用下,CO 與亞硝酸酯進(jìn)行氧化偶聯(lián)反應(yīng),得到草酸酯[(COOR)2],草酸酯再經(jīng)氣相催化加氫制得乙二醇。其合成工藝流程簡圖如圖1。
圖1 草酸酯加氫制乙二醇工藝流程
新疆天業(yè)DMO 合成系統(tǒng)中的可分為羰基化單元、氣液分離單元和MN 再生單元。三個單元采用首尾相連的方式構(gòu)成了DMO 合成系統(tǒng)。并通過補(bǔ)入原料甲醇、氧氣和一氧化碳即可以生成DMO。系統(tǒng)中的NO等輔料開車完成后理論上不需要額外增加NO。在DMO 反應(yīng)器入口設(shè)置在線分析儀對MN、NO、CO的濃度進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,通過監(jiān)控值適時調(diào)整嚴(yán)格控制各類組分的濃度。
如草酸酯加氫制乙二醇工藝流程圖1 中所示,CO 通過外界補(bǔ)入后在羰基化反應(yīng)器中和MN 反應(yīng)生成DMO等產(chǎn)物。通過氣/液分離系統(tǒng)分離出產(chǎn)品粗DMO后,循環(huán)氣中的NO等進(jìn)入MN再生單元(即酯化單元)生成反應(yīng)所需的MN。該工藝中主要的反應(yīng)如下:
在DMO反應(yīng)單元內(nèi)發(fā)生的反應(yīng):
在MN再生單元內(nèi)發(fā)生的反應(yīng):
該方法中MN具有較大的危險性,MN在濃度高于一定值后在無氧條件下即可發(fā)生自爆。羰化反應(yīng)速率受溫度的影響較明顯。另一方面MN在溫度高于120℃時自分解較為嚴(yán)重,產(chǎn)品質(zhì)量得不到有效的保證。提高反應(yīng)溫度對增加羰化反應(yīng)速率是有利的,但從抑制MN 分解的角度出發(fā)反應(yīng)溫度不宜過高。通過不斷實(shí)踐溫度宜控制100℃~136℃。
羰化反應(yīng)的原料配比對反應(yīng)速率有著較大的影響。反應(yīng)物MN 的濃度越高反應(yīng)速率越快,但由于MN的性質(zhì)決定了MN的濃度不能太高。
通過大量數(shù)據(jù)分析我們發(fā)現(xiàn)原料配比與MN的轉(zhuǎn)換率存在以下關(guān)系:隨著CO/MN的提高,MN的轉(zhuǎn)化率先上升后下降(如圖2)。
圖2 MN轉(zhuǎn)換率與CO/MN值的關(guān)系示意圖
2.3.1 CO/MN存在最佳比值左側(cè)(E點(diǎn))
如果因為一些外界條件的干擾導(dǎo)致CO的進(jìn)料減少,DMO 反應(yīng)器入口CO/MN 的值下降,由圖2 可知MN的單程轉(zhuǎn)換率將下降。由于系統(tǒng)循環(huán)并未停止,當(dāng)再一次循環(huán)至DMO反應(yīng)器入口時MN將進(jìn)一步升高,CO/MN的值進(jìn)一步的減小。
由此可知當(dāng)CO/MN 比例控制在最佳比值的左側(cè)系統(tǒng)及不穩(wěn)定,不具備自我調(diào)節(jié)的性質(zhì)。實(shí)際生產(chǎn)中MN 的濃度控制較高,系統(tǒng)往往因為MN 高高報而聯(lián)鎖停車。
2.3.2 CO/MN存在最佳比值右側(cè)(D點(diǎn))
外界條件的干擾導(dǎo)致CO 的進(jìn)料減少,DMO 反應(yīng)器入口CO/MN 的值下降,MN 的單程轉(zhuǎn)換率將上升。反應(yīng)掉的MN增多,當(dāng)再一次循環(huán)至DMO反應(yīng)器入口時MN將略有降低,從減少CO/MN值的進(jìn)一步降低,系統(tǒng)在D點(diǎn)左側(cè)建立新的平衡。
外界條件的干擾導(dǎo)致CO 的進(jìn)料增加,DMO 反應(yīng)器入口CO/MN值增大,則MN的單程轉(zhuǎn)換率將下降,反應(yīng)掉的MN 減少,當(dāng)再一次循環(huán)后DMO 反應(yīng)器入口的MN 將略有升高。從減少CO/MN 值的進(jìn)一步降低,系統(tǒng)在D點(diǎn)右側(cè)建立新的平衡。
為避免MN 在催化劑的作用下催化分解,在系統(tǒng)開車前對系統(tǒng)補(bǔ)充適宜的CO使的系統(tǒng)處于還原態(tài)下。
MN 的濃度不應(yīng)該控制在上限附近,為了避免因CO 波動造成MN 升高而導(dǎo)致停車,MN 的濃度不宜控制在最高允許濃度附近,其正??刂浦敌∮诟吒邎笸\囍?~3個百分點(diǎn)。
CO/MN 的應(yīng)控制在最佳配比的右側(cè),此時MN具有自我調(diào)節(jié)能力。CO/MN 比值宜控制在其最佳比值的1.1~1.3倍。