文_劉國(guó)瑞 航天環(huán)境工程有限公司
目前,我國(guó)硫化鈉年產(chǎn)量約33萬(wàn)t,硫化鈉生產(chǎn)過(guò)程中,轉(zhuǎn)爐會(huì)排放大量含塵、含硫煙氣,造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題,屬于典型的“二高一低”企業(yè)。隨著我國(guó)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高,各地對(duì)污染物排放的要求也日趨嚴(yán)格,大量硫化鈉生產(chǎn)車間因煙氣排放超標(biāo)被關(guān)停。因此,有必要對(duì)硫化鈉車間排放的煙氣進(jìn)行深度治理,達(dá)到超凈排放的要求。
目前,硫化鈉煙氣治理工藝大致可分為麻石水膜除塵、袋式除塵、袋式+麻石水膜除塵,由于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,以上3種煙氣治理工藝已經(jīng)不能滿足煙氣達(dá)標(biāo)排放要求,開發(fā)新的尾氣治理工藝勢(shì)在必行。
硫化鈉生產(chǎn)用間歇轉(zhuǎn)爐不同于一般工業(yè)窯爐,它有以下幾方面的特點(diǎn):
①間歇式生產(chǎn)流程,煙氣量、各種污染物變化波動(dòng)很大,普通除塵器難以適應(yīng)。
②類似于人工加煤的燃燒方式,煙塵濃度及黑度均不易控制,而黑度治理又是目前污染治理中最棘手的問(wèn)題之一。
③煙塵中成分復(fù)雜,包括煤灰、煤粉、硫酸鈉、硫化鈉等,其粘性、腐蝕性都很強(qiáng),這對(duì)設(shè)備的材質(zhì)選則提出了很高的要求。
④煙塵、二氧化硫含量高,煙氣中粉塵含量可達(dá)3000mg/m3以上,二氧化硫含量可達(dá)6000mg/m3以上。
由于煙氣中粉塵、二氧化硫等含量較大,單一設(shè)備無(wú)法去除所有的污染物,粉塵和二氧化硫需要專門的設(shè)備分別去除,煙氣中的粉塵可以用布袋除塵器進(jìn)行脫除,脫除效率可達(dá)95%,煙氣中的二氧化硫可以通過(guò)濕法脫硫工藝脫除,氫氧化鈉溶液與二氧化硫反應(yīng)速率快,是比較好的脫硫吸收劑。同時(shí),轉(zhuǎn)爐車間產(chǎn)生的無(wú)組織煙氣可收集后與轉(zhuǎn)爐煙氣一起處理。
轉(zhuǎn)爐煙氣通過(guò)換熱器回收部分熱量后,溫度降至200℃以下,選擇合適的布袋除塵器除去煙氣中的粉塵,將煙氣中的粉塵含量降至150mg/m3。換熱器設(shè)計(jì)要留有足夠的彈性,保證煙氣出口溫度控制在除塵器的設(shè)計(jì)范圍內(nèi),防止煙氣超溫導(dǎo)致布袋燙傷損壞。同時(shí),確保布袋除塵器的密封性和保溫性。
在布袋除塵器前的煙道處投放一定量的生石灰,避免轉(zhuǎn)爐起爐階段煙氣溫度過(guò)低結(jié)露而導(dǎo)致的布袋損壞現(xiàn)象。同時(shí),也可防止低溫?zé)煔夥蹓m黏度大而出現(xiàn)布袋堵塞的現(xiàn)象。
布袋除塵器后設(shè)濕式除塵塔作為布袋除塵的補(bǔ)充,可將煙氣中的粉塵降至50mg/m3以下。除塵塔采用氣動(dòng)除塵塔,工藝水作為洗塵劑,通過(guò)循環(huán)噴淋洗去煙氣中的粉塵,氣動(dòng)除塵塔能增大氣液摻混效果,提高氣液接觸面積,可極大提高粉塵的脫除效率。
除塵塔塔頂設(shè)屋脊式除霧器,除去煙氣中的大部分水分,防止大量含塵漿液被煙氣夾帶降低除塵效果。同時(shí),除塵塔配置壓濾機(jī),定期將塔內(nèi)工藝水中的固體脫除,含鹽工藝水定期外排,防止出現(xiàn)大量結(jié)晶堵塞除塵塔。
在布袋除塵器前的煙道處投放的生石灰,可以吸收煙氣中的酸性氣體,達(dá)到脫硫的目的,將大部分二氧化硫等酸性氣體以固體形式在布袋內(nèi)脫除,減少后續(xù)濕法脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的含鹽廢水總量。
脫硫塔采用濕法脫硫工藝,用氫鈉化鈉溶液噴淋除去煙氣中的二氧化硫,保證脫硫塔出口煙氣中二氧化硫含量≤35mg/m3,達(dá)到超凈排放要求。
脫硫塔脫硫噴淋上部設(shè)水洗層,用工藝水洗去煙氣中的微細(xì)粉塵,保證脫硫塔出口煙氣含塵量≤10mg/m3,達(dá)到當(dāng)?shù)嘏欧乓?。脫硫塔頂部設(shè)除霧器、除沫器,除去煙氣中的含塵液位,防止出現(xiàn)煙囪雨、煙氣拖尾等情況。
脫硫塔內(nèi)的廢水定期外排,防止鈉鹽濃度過(guò)高出現(xiàn)結(jié)晶、堵塞脫硫塔等情況。
轉(zhuǎn)爐車間產(chǎn)生的無(wú)組織煙氣可以通過(guò)引風(fēng)機(jī)引至脫硫塔與轉(zhuǎn)爐煙氣一起處理,無(wú)組織煙氣含塵量和含硫量較低,通過(guò)脫硫塔就可以達(dá)到超凈排放的要求,且不會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生較大影響。
除塵塔、脫硫塔煙氣入口區(qū)域溫度較高,應(yīng)采用高溫鱗片防腐處理;地坑、漿池段及噴淋層以上采用低溫鱗片防腐處理;受到工藝水及漿液沖刷的區(qū)域還需涂刷耐磨材料;除塵塔后煙道、無(wú)組織煙氣煙道需要采用玻璃鱗片防腐處理或選用玻璃鋼材質(zhì);煙氣引風(fēng)機(jī)選用合金鋼等耐腐蝕材質(zhì)。
安徽某公司年產(chǎn)2萬(wàn)t硫化鈉生產(chǎn)裝置,現(xiàn)有4臺(tái)轉(zhuǎn)爐,間歇運(yùn)行,一批料反應(yīng)時(shí)間約80min,換料時(shí)間10min,反應(yīng)原料為Na2SO4和煤炭,燃料為焦?fàn)t煤氣,反應(yīng)溫度最高為1100℃。
該公司2019年采用上述工藝方案對(duì)尾氣進(jìn)行治理,工程完成后,經(jīng)第三方檢測(cè),脫硫塔出口煙氣塵含量≤10mg/m3,硫含量≤35mg/m3,達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。該工程核心裝置為除塵塔系統(tǒng)和脫硫塔系統(tǒng),采用了航天環(huán)境工程有限公司專利產(chǎn)品氣動(dòng)脫硫塔。
本系統(tǒng)除塵塔為氣動(dòng)除塵塔,對(duì)煙氣與漿液進(jìn)行強(qiáng)制摻混,液氣比低。通過(guò)噴淋水洗層將煙氣中大部分粉塵脫除,當(dāng)漿液中懸浮物達(dá)到一定濃度后,將漿液排出。
其主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
表1 除塵塔設(shè)計(jì)參數(shù)
項(xiàng)目 單位 數(shù)值-漿液pH值 7~10-除塵塔吸收區(qū)直徑 m 3-除塵塔總高度 m 25.8-除塵塔殼體/內(nèi)襯 Q235B/玻璃鱗片-脫硫塔煙氣阻力(含除霧器) Pa 1400
本系統(tǒng)脫硫塔為氣動(dòng)脫硫塔,對(duì)煙氣與吸收劑進(jìn)行強(qiáng)制摻混,液氣比低。氫氧化鈉溶液吸收煙氣中的SO2生成亞硫酸鈉。系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生的亞硫酸鈉溶液通過(guò)地坑排漿泵排至廠區(qū)指定位置。其主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表2所示。
表2 脫硫塔設(shè)計(jì)參數(shù)
該項(xiàng)目總投資約500萬(wàn)元,每年可減少粉塵排放量24000t,二氧化硫排放量480t,同時(shí),布袋回收的硫酸鈉等粉塵可回收利用,節(jié)省原料消耗費(fèi)用約600萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施后,具有較好的環(huán)境效益、社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益,在目前大部分企業(yè)關(guān)停的情況下,未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)有較大提高,將對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生積極影響。
硫化鈉行業(yè)現(xiàn)有尾氣治理工藝難以達(dá)到新的煙氣排放標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致大量硫化鈉生產(chǎn)車間被關(guān)停,布袋除塵+濕法除塵+濕法脫硫工藝能夠?qū)崿F(xiàn)煙氣超凈排放,工程的行業(yè)示范效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn),也為大部分停產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供一些借鑒經(jīng)驗(yàn)。未來(lái),通過(guò)設(shè)備設(shè)計(jì)優(yōu)化等措施,可進(jìn)一步簡(jiǎn)化工藝流程,降低工程造價(jià)。