付軍輝,李日富,王 然,江萬剛
(1.山東科技大學,山東 青島 266590; 2.瓦斯災害監(jiān)控與應急技術國家重點實驗室,重慶 400037;3.中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶 400037)
采動區(qū)瓦斯(煤層氣)地面井抽采技術是20世紀90年代引入國內的[1],該技術是在工作面回采前,從地表向地下開采煤層施工直徑為200~400 mm的鉆孔,當工作面推進至地面井附近后,利用負壓從具有大量采動裂隙的斷裂帶內抽采卸壓瓦斯[2]。由于其具有成本低、不影響井下采掘接替作業(yè)、抽采氣濃度高且便于利用等優(yōu)點,迅速成為新興的煤礦區(qū)瓦斯開發(fā)技術研究熱點[3],經(jīng)過20余年的發(fā)展,形成了“大孔徑地面直井”[4]、“地面井優(yōu)化設計方法”[5]、“地面L型頂板定向井”[6]等一系列技術成果,并在淮南、晉城、大同等各大礦區(qū)得到推廣應用[7-9]。由于地面井施工需要貫穿整個采場覆巖層,井套受采動影響后可能發(fā)生變形破損,如果礦區(qū)覆巖內含水層較多,地面井可能成為地下水涌入井下空間的通道,影響井下安全生產(chǎn),因此含水地層賦存礦區(qū)一直是采動區(qū)地面井抽采技術應用的難點。業(yè)內對含水地層條件下采動區(qū)地面井優(yōu)化研究成果較少,該技術在含水地層賦存礦區(qū)的應用也未見報道,筆者在深入分析采動區(qū)地面井套變形破壞模式的基礎上,結合工程實例對含水地層條件下采動區(qū)地面井結構進行優(yōu)化設計,現(xiàn)場應用成果對類似條件礦區(qū)的技術應用有一定的借鑒意義。
地面井套管與井壁圍巖緊密貼合,井套的變形與井壁圍巖的變形密切相關。研究表明井下煤層采出后,其上覆巖層在自重及圍巖應力場作用下,會發(fā)生下沉、離層、斷裂、旋轉、擠壓和層間滑移等復雜運動[10],使地面瓦斯抽采井隨之發(fā)生橫向剪切、徑向擠壓、豎向拉伸和拉剪綜合等4種變形形式,其中橫向剪切破壞發(fā)生在組合巖層內部的巖層界面處,徑向擠壓變形容易發(fā)生在深部單一厚硬巖層內,豎向拉伸和拉剪綜合破壞主要發(fā)生在2個組合巖層交界面處[11]。現(xiàn)場實踐表明,由于巖層多孔介質的不均勻性及巖層移動的復雜多變性,地面井套很少發(fā)生單純的橫向剪切、徑向擠壓和豎向拉伸變形,多表現(xiàn)為拉剪綜合破壞模式,因此采動區(qū)地面井的破壞主要發(fā)生在巖性差異大、離層位移大的組合巖層界面位置。地面井套變形現(xiàn)場觀測照片如圖1所示。
圖1 地面井套變形現(xiàn)場觀測照片
為攻克采動區(qū)地面井套受采場覆巖層移動影響易破斷,影響地面井運行周期及其抽采效果的問題,孫東玲等基于“避”“讓”“防”“疏”的理念提出了包括井位合理布置、井身結構優(yōu)化、局部固井、防護裝置強化護井、懸掛完井等為核心內容的采動區(qū)卸壓瓦斯地面井抽采技術[12-13],并在弱含水地層礦區(qū)的現(xiàn)場試驗應用中獲得了成功。
沁和能源集團端氏煤礦毗鄰晉城寺河煤礦,開采3#煤層,煤層厚度4.72~6.00 m,平均5.35 m,煤層傾角3°~15°,平均8°,厚度大且穩(wěn)定,煤層堅固性系數(shù)f≤3。煤層結構簡單—復雜,含1~4層泥巖或炭質泥巖夾矸。煤層不易自燃,無自燃傾向性,無爆炸性,地溫正常。
試驗工作面為3110工作面,其走向長度808.5 m,傾向長度243.0 m,采用長壁一次采全高綜采采煤法,全部垮落法處理頂板。工作面區(qū)域煤層埋深490~540 m,瓦斯壓力1.52~1.64 MPa,平均透氣性系數(shù)15.102 3 m2/(MPa2·d),原始瓦斯含量17.92~18.48 m3/t,殘存瓦斯含量2.29 m3/t,采前預抽后瓦斯含量7.60 m3/t。工作面回采時預計瓦斯絕對涌出量43 m3/min左右,采用“兩進一回”W型通風方式,其中進風巷為3110輔助進風巷、3110進風巷,回風巷為3110回風巷。
2.2.1 試驗井初始設計
試驗工作面共施工了2口采動區(qū)地面井,編號為CD-01、CD-02?;凇氨堋薄白尅薄胺馈薄笆琛钡脑O計理念,地面井整體為3開井段結構,其中一開井段采用直徑444.5 mm鉆頭鉆進,鉆入穩(wěn)定基巖10 m后,下入J55鋼級石油套管,全段水泥固井,返漿至地表;二開井段采用直徑347.6 mm鉆頭鉆進至3#煤層頂板以上10 m,全段下入N80鋼級石油套管,雙端局部固井;三開井段采用直徑269.9 mm鉆頭鉆進至3#煤層內3 m,下入88 m長N80鋼級石油篩孔管,懸掛完井。地面井井位設計參數(shù)見表1。
表1 地面試驗井井位參數(shù)
2.2.2 試驗井優(yōu)化設計
CD-01井首先完成施工及抽采試驗,鉆進時發(fā)現(xiàn)二開井段在部分地層有地下水涌出,主要涌出水源分別在45~105 m、300~380 m區(qū)域,涌水量約為 30 m3/h。抽采試驗發(fā)現(xiàn)CD-01井在運行初期抽采氣量較大,平均抽采瓦斯純量達5 000 m3/d,但在運行30 d后由于井筒內部積水堵塞產(chǎn)氣通道,產(chǎn)氣量急劇下降,平均約300 m3/d,平均瓦斯?jié)舛?CH4體積分數(shù),下同)約60%,累計抽采純瓦斯量15.95萬m3。分析認為CD-01井產(chǎn)氣效果不佳的原因是地層水攜砂從井壁豁口涌入井套流至采動裂隙,使裂隙通道受堵,又因為地層(地表以下148 m)處涌水不斷,使得裂隙持續(xù)堵塞,只能抽采少量高濃度的瓦斯。為保證CD-02井抽采效果,對地面井結構進行如下優(yōu)化:①改變二開井段局部固井參數(shù),延長固井段,使其穿越地下含水層層位;②改進二開井段結構,在二開套管內部加設三開套管,形成雙層套管結構,并在二開套管底部加設濾砂裝置,避免產(chǎn)氣裂隙被砂堵塞。優(yōu)化后的CD-02井結構如圖2所示。
圖2 優(yōu)化后的CD-02井井身結構示意圖
CD-02井自2017年11月16日正式抽采,累計正常運行180 d,較常規(guī)CD-01井延長了5倍;抽采標況純瓦斯量172.25萬m3,較常規(guī)CD-01井提高了10倍。CD-02井最高抽采標況瓦斯純流量26.64 m3/min,平均抽采瓦斯純流量6.79 m3/min(0.97萬m3/d);最高抽采瓦斯?jié)舛?5%,平均抽采瓦斯?jié)舛?6.6%,取得了良好的抽采效果。CD-02井部分抽采參數(shù)變化曲線如圖3所示。
圖3 CD-02井抽采參數(shù)變化曲線
地面井運行后,試驗工作面回風巷瓦斯?jié)舛认陆?9.60%,工作面上隅角瓦斯?jié)舛认陆?6.27%,在此期間采空區(qū)涌水量未有增加。工作面回風巷和上隅角瓦斯?jié)舛蕊@著下降,成功消除了采空區(qū)涌出瓦斯對工作面安全生產(chǎn)的影響。地面井運行前后工作面瓦斯數(shù)據(jù)對比見表2。
表2 地面井運行前后工作面瓦斯數(shù)據(jù)對比
對比CD-01與CD-02地面井數(shù)據(jù)可以看出,在采取有針對性的優(yōu)化措施后,地面井抽采量大大提高,CD-02井較CD-01井抽采瓦斯總量提高了 10倍,表明采動區(qū)地面井技術經(jīng)過優(yōu)化改進后可以在含水層賦存礦區(qū)成功應用。此技術一方面能夠保證井下工作面的安全開采,另一方面可極大提高煤礦區(qū)瓦斯抽采量,為礦區(qū)發(fā)電廠提供高濃度瓦斯氣源。
1)采動區(qū)地面井受采動影響會發(fā)生橫向剪切、徑向擠壓、豎向拉伸和拉剪綜合等4種變形形式。由于巖層多孔介質的不均勻性及巖層移動的復雜多變性,單純的橫向剪切、徑向擠壓和豎向拉伸變形很少出現(xiàn),地面井的破壞多表現(xiàn)為拉剪綜合破壞模式,且破壞主要發(fā)生在巖性差異大、離層位移大的組合巖層界面位置。
2)常規(guī)的采動區(qū)卸壓瓦斯地面井抽采技術因較少考慮防水措施,難以適用于含水地層礦區(qū),需要在分析井身破壞模式、確定含水地層位置的基礎上,對固護井工藝、井身結構等關鍵技術進行優(yōu)化改進。
3)結構優(yōu)化后的CD-02井累計正常運行180 d,較常規(guī)CD-01井延長了5倍;抽采標況純瓦斯量172.25萬m3,較常規(guī)CD-01井提高了10倍。地面井運行后工作面回風巷瓦斯?jié)舛冉捣鶠?9.60%,工作面上隅角瓦斯?jié)舛冉捣鶠?6.27%,成功消除了采空區(qū)涌出瓦斯對工作面安全生產(chǎn)的不利影響,表明采動區(qū)地面井技術經(jīng)過優(yōu)化改進后可以在含水層賦存礦區(qū)成功應用。