侯新華
(新疆八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠)
八鋼熱軋1750mm 熱連軋板帶噸鋼新水消耗與國內(nèi)先進企業(yè)相比有一定差距,國內(nèi)先進企業(yè)熱軋板廠新水單耗約0.25m3/t,八鋼熱軋為0.40m3/t。為降低八鋼熱軋噸鋼新水消耗,提高新水重復利用率,在停機期間及正常生產(chǎn)中分別對新水消耗狀況分析,發(fā)現(xiàn)噸鋼新水指標波動大是影響熱軋新水消耗的主要問題,為此制定了改進措施,措施實施后噸鋼新水消耗顯著降低。
熱軋生產(chǎn)過程中需要大量冷卻水,軋線各使用點對水質(zhì)、水量、水壓、水溫的要求各不相同,且使用后對水的污染程度、排放形式也不一樣。熱軋水處理設(shè)施有6個系統(tǒng):加熱爐及間接冷卻循環(huán)水系統(tǒng)(A系統(tǒng))、層流冷卻循環(huán)水系統(tǒng)(B 系統(tǒng))、直接冷卻循環(huán)水系統(tǒng)(C 系統(tǒng))、污泥處理系統(tǒng)(D 系統(tǒng))、生產(chǎn)及消防給水系統(tǒng)、生活給水系統(tǒng)。濁環(huán)系統(tǒng)富余的水通過過濾間及果核過濾后,可補充到其他系統(tǒng)的冷卻塔水池中,同時由于各系統(tǒng)冷卻水蒸發(fā)及飛濺,還需要補充部分新水。八鋼熱軋通過采取多項節(jié)約用水措施,正常生產(chǎn)期間水循環(huán)率達到97.5%以上。
熱軋產(chǎn)線新水補充:熱軋水循環(huán)系統(tǒng)正常運行過程中,由于帶鋼工藝冷卻、高壓除磷和輥道冷卻等工藝設(shè)備用水的蒸發(fā)、冷卻塔水飛濺蒸發(fā)以及系統(tǒng)排污,都會造成系統(tǒng)的水量減少,因此需要不定時向系統(tǒng)補充工業(yè)新水。水處理系統(tǒng)中循環(huán)水中的鹽分會不斷的濃縮,為了維持系統(tǒng)的正常運行,需要不定時排污。八鋼熱軋新水水量平衡見圖1所示。
熱軋生產(chǎn)正常運行時,新水補水量和各循環(huán)系統(tǒng)之間補水,新水消耗應該穩(wěn)定在一定范圍。但在2018年3~4月實際生產(chǎn)中發(fā)生新水使用超標現(xiàn)象,熱軋新水單耗達到0.55m3/t,相比較歷年同期約0.40m3/t 有很大差距。通過過對熱軋水系統(tǒng)凈環(huán)、濁環(huán)和層流系統(tǒng)新水補水量分析,認為主要是層流冷卻水池水位降低失水引起,不得不大量補充新水,造成新水消耗指標高。
圖1 熱軋新水水量平衡表
2018年3~4月的日新水補水量圖2所示,平均補水量高波動大,有7 次大的補水峰值。對泵房HMI 畫面各點補充量跟蹤發(fā)現(xiàn)均為層流系統(tǒng)冷卻池水位低于標準,正常過濾水補不上來,不得不集中補充大量新水,泵房畫面顯示層流側(cè)噴系統(tǒng)壓力低,帶鋼側(cè)噴水吹掃效果不好,濁環(huán)系統(tǒng)水位明顯增加,因此,判定層流系統(tǒng)出現(xiàn)嚴重失水到濁環(huán)系統(tǒng)。
圖2 2018年3~4月熱軋新水日消耗趨勢圖
層流冷卻水系統(tǒng)工藝流程見圖3所示,層流水系統(tǒng)中一部分水由帶鋼側(cè)噴供水泵(P202 泵組)加壓供帶鋼側(cè)噴使用。另一部分水由層流冷卻供水泵(P201 泵組)加壓上高位水箱儲存,供軋線層流冷卻使用,經(jīng)回流后進入層流冷卻水池;層流水系統(tǒng)補水由軋機濁環(huán)冷卻水經(jīng)平流池處理后,加壓送濁環(huán)砂石過濾器過濾后上冷卻塔冷卻入池后,再經(jīng)過果核粒過濾器由管道泵進入層流水池。整個水系統(tǒng)中均為閉環(huán)控制,因此,需要對層流水系統(tǒng)進行排查。
圖3 八鋼熱軋濁環(huán)及層流冷卻水系統(tǒng)工藝流程
4.1.1 層流系統(tǒng)回水排查
2018年3月中旬利用停機時間,對精軋末機架出口濁環(huán)沖渣溝與層流輥道下沖渣溝之間擋墻檢查,未發(fā)現(xiàn)層流回水反串到濁環(huán)沖渣溝中,同時檢查層流回水管溝未發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。因此排除了層流系統(tǒng)回水泄漏到濁環(huán)系統(tǒng)。
4.1.2 層流管路排查
(1)根據(jù)3月中旬202 系統(tǒng)壓力0.25MPa 明顯低于工作壓力0.85~1.2MPa,流量311m3/h,停機沿管路排查發(fā)現(xiàn)層流側(cè)噴系統(tǒng)管路上的卸荷閥工作壓力為1.25MPa,檢查確定為壓力表故障(壓力表表針失效不歸零位),外網(wǎng)壓力0.29MPa;關(guān)閥后單泵壓力0.7MPa,流量285 m3/h,側(cè)噴投用時段單泵壓力0.43MPa,流量299 m3/h,由此確定泄壓安全閥功能失效長溢流,隨即拆卸泄壓安全閥,發(fā)現(xiàn)閥芯彈簧斷裂,閥體內(nèi)腔與閥板接觸閉合的閥座圈固定螺釘斷裂松動,導致泄壓安全閥失去調(diào)壓作用,發(fā)現(xiàn)卸荷閥損壞。同時檢測壓力表表針在正常壓力值(不歸零)誤導,當P202 泵系統(tǒng)壓力降低到規(guī)定值時,安全閥無法自動關(guān)閉,導致管路水大量流失到濁環(huán)系統(tǒng)中。
(2)軋線節(jié)水措施對電氣冷熱檢冷卻水管路由凈環(huán)水系統(tǒng)中P102 泵管路路改為濁環(huán)水系統(tǒng)中的P301 泵管路(見圖1),達到凈環(huán)水改為濁環(huán)水排放,施工單位在實施卷取區(qū)域冷卻水管路改造中,錯將層流管路P202 泵管路DN40 排水管路接入,造成層流P202 泵管路水泄入濁環(huán)系統(tǒng)中。
(3)受冬季鋼材淡季影響,產(chǎn)線停機期間層流系統(tǒng)P20 管路中作為卸荷閥備用的入口手動閥閥體凍裂,現(xiàn)場改為鋼管取代手動閥,也造成了該管路產(chǎn)生少量失水。
4.1.3 改進措施及效果
(1)層流系統(tǒng)P202 泵管路中更換了新的卸荷閥。
(2)恢復了層流系統(tǒng)P202 泵管路中備用卸荷閥管路入口的手動閥。
(3)將氣冷熱檢冷卻水管路由層流系統(tǒng)P202泵管路改為濁環(huán)水系統(tǒng)P301 管路。
(4)制定層流系統(tǒng)流量和壓力精度管理標準,建立層流冷卻設(shè)備異常狀態(tài)的檢查確認制度。
改進措施實施后,4月6 日后層流水池水位達到要求,層流每小時補水量35m3達到正常范圍。
經(jīng)過對軋線管路排查和治理,層流失水狀況得到好轉(zhuǎn),但在4月中旬新水補水又出現(xiàn)峰值,在泵房HMI 畫面顯示,還是層流冷卻水池水位低,新水以80m3/h 的水量大量的補水,隨即對水處理系統(tǒng)排查,發(fā)現(xiàn)過濾間至預濃縮池之間的綠化帶有大量的積水。經(jīng)過檢測是過濾罐反沖洗水,判定為水處理反沖洗水管路漏水,對綠化帶開挖后,發(fā)現(xiàn)鋼管上有大量腐蝕孔洞泄露所致。
4.2.1 過濾罐反沖洗水管路漏水原因分析
根據(jù)層流冷卻水系統(tǒng)工藝流程圖,分析反沖洗水漏水造成層流水池失水的原因:濁環(huán)冷卻塔進水管給層流補水76m3/h,濁環(huán)池水位低于3m,將無法給層流系統(tǒng)補水。濁環(huán)過濾罐每天反洗水有800m3進入預濃縮池,通過預濃縮池處理后,送入平流池,最終送入濁環(huán)池補充水位。預濃縮池反洗進水管路(管徑φ400mm)多處銹蝕孔洞漏水,預濃縮池產(chǎn)出清水無法送入平流池,造成濁環(huán)水位低,無法往層流冷水池補水,是造成層流系統(tǒng)失水主要原因。
過濾罐反洗出水電動閥門多數(shù)關(guān)閉不嚴,過濾間反洗總管路一直有水流出,造成應進入層流水池的水量減小,是次要原因。
4.2.2 改進措施及效果
更換了銹蝕的預濃縮池反洗進水管路,由于銹蝕管道管壁內(nèi)壁腐蝕嚴重,在地面上重新鋪設(shè)新的管路,替換地下管路;針對管路中間部分閥門關(guān)不嚴,要求現(xiàn)場操作工手動關(guān)閉層流反洗出水手動閥。改進過程中更換了部分閥門,實施改進后層流補水正常,層流再未發(fā)生失水現(xiàn)象。
通過對熱軋層流水池失水原因的查找和改進措施實施,解決了熱軋層流失水問題,通過制定相應的管理和技術(shù)措施,并予以固化,使熱軋補充新水量得到有效管控,用水指標進一步降低,降低了熱軋用水的消耗。對標國內(nèi)先進企業(yè)熱軋水消耗指標,八鋼熱軋用水指標還有進一步下降的空間,還需要進一步挖潛。