劉智江
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
焦炭生產(chǎn)過程中干法熄焦工藝銜接煉焦工序與運焦工序,其具有獨立的操作平臺,是一個相對獨立的工藝單元。
干熄焦技術(shù)原理:焦爐炭化室推出的紅焦裝入焦罐車,熄焦提升井起重機將焦罐提升并送至干熄爐爐頂,將紅焦炭通過裝入裝置裝入干熄爐內(nèi)。在干熄爐中紅焦炭與低溫惰性氣體直接進行熱交換,將焦炭冷卻至200℃以下,經(jīng)排焦裝置卸到帶式輸送機上,然后送往焦處理系統(tǒng)。吸收了紅焦熱量的惰性氣體將熱量傳給干熄焦鍋爐產(chǎn)生蒸汽(被冷卻的惰性氣體再由循環(huán)風機鼓入干熄爐冷卻紅焦),干熄焦鍋爐產(chǎn)生的蒸汽送去發(fā)電。干熄焦技術(shù)可以回收約82%的紅焦顯熱,每干熄一噸焦炭可回收3.8MPa、450℃約0.55t 蒸汽用于發(fā)電,相當于每噸焦炭能耗降低47kg 標準煤。干熄焦具有回收紅焦炭的顯熱,降低能耗,改善煉焦生產(chǎn)的環(huán)境狀況,減少污染,提高焦炭質(zhì)量等諸多優(yōu)點,在煉焦行業(yè)被推廣運用。
干熄焦技術(shù)在八鋼焦化生產(chǎn)中運用,并通過不斷探索實踐及技術(shù)優(yōu)化,生產(chǎn)的干熄焦供給八鋼2500m3高爐生產(chǎn)。
八鋼焦化建有4 座55 孔JN60 型焦爐,設(shè)計周轉(zhuǎn)時間19 小時,年產(chǎn)能220萬t,配套建設(shè)2×140t/h 干熄焦裝置。八鋼干熄焦生產(chǎn)采用了國內(nèi)比較成熟可靠的工藝裝備,紅焦輸送系統(tǒng)均為自動對位和聯(lián)鎖控制,采用旋轉(zhuǎn)焦罐、裝入料鐘、給水預熱器及振動給料,改善了爐內(nèi)焦炭粒度的分布均勻性,從而提高了干熄爐的冷卻效率。
生產(chǎn)實踐表明,八鋼運用干熄焦技術(shù)后,焦炭質(zhì)量明顯提高,這是因為焦炭在干熄爐內(nèi)繼續(xù)燜爐1.5~2.0 小時,有利于焦炭質(zhì)量的改善,而且干熄焦處理的焦炭其冷卻較為緩慢、均勻,內(nèi)部熱應力小,焦炭網(wǎng)狀裂紋減少,氣孔率低,真密度增大。干熄焦炭與濕熄焦炭對比,其M40可提高4%,M10可降低0.3%,焦炭熱態(tài)性能提高,反應性降低2%以上。由于干熄焦技術(shù)帶來的焦炭質(zhì)量提升,滿足了八鋼2500m3高爐生產(chǎn)需求,運用干熄焦炭后,可使高爐焦比下降2%以上,提升高爐生產(chǎn)能力提高約1%。
干熄焦系統(tǒng)投產(chǎn)初期系統(tǒng)設(shè)備故障多,系統(tǒng)運行不穩(wěn)定。對影響干熄焦系統(tǒng)的主要因素進行分析。
1號干熄焦、2號干熄焦雖然產(chǎn)能設(shè)計相同,但干熄爐尺寸有差異。1號干熄爐冷卻段為“矮胖型”,2號干熄爐冷卻段為“瘦長型”,1號、2號干熄焦爐設(shè)計尺寸見表1。
表1 1號、2號干熄焦設(shè)計參數(shù)對比
由于1號、2號干熄焦設(shè)計尺寸差別,造成操作參數(shù)不統(tǒng)一、差異較大,給標準化規(guī)范操作增加了控制難度,尤其是2號干熄爐系統(tǒng)的運行阻力要明顯大于1號干熄爐,在增加產(chǎn)能的情況下其溫度、壓力控制明顯惡化,制約了提高生產(chǎn)負荷的能力。
在產(chǎn)能提升時,預存段壓力不能有效控制在規(guī)定范圍內(nèi),同時還存在干熄焦預存段壓力調(diào)節(jié)閥執(zhí)行器動作滯后問題,波動最大在-300Pa~300Pa,嚴重影響干熄焦整體工況參數(shù)的控制,造成裝焦時大量循環(huán)氣體和煙塵從干熄爐裝焦口冒出或大量空氣吸入干熄爐燃燒焦炭,造成環(huán)境污染和焦炭燒損。
由于2號干熄爐內(nèi)阻力大,當系統(tǒng)溫度偏高,在加大循環(huán)風量降溫時產(chǎn)生干熄爐斜道口壓力偏大,鍋爐入口吸力偏大,使焦炭進入斜道和1DC 通道。尤其在焦爐提高產(chǎn)能后,斜道容易發(fā)生浮焦現(xiàn)象,焦炭顆粒進入1DC 通道,并通過1DC 進入鍋爐,會引起干熄焦鍋爐爆管
由于設(shè)備故障、系統(tǒng)控制不合理、排焦量不均衡以及干熄爐內(nèi)焦炭偏析等問題,造成排焦溫度不均勻、不穩(wěn)定,會對皮帶造成燒損。
針對八鋼1號、2號干熄焦因為結(jié)構(gòu)尺寸不同而產(chǎn)生的系統(tǒng)阻力差異較大問題,兩個干熄焦系統(tǒng)采用了不同的操作控制方式。
根據(jù)實踐摸索確定了差異化操作:2號干熄爐數(shù)在每班出46 爐以上時,由于循環(huán)風量的增加,排焦量的增加,干熄焦系統(tǒng)阻力增加,預存段壓力波動也隨之增加,通過降低生產(chǎn)負荷,減少預存段和鍋爐入口壓力波動;1號干熄爐在每班出爐數(shù)不超過50爐的情況下,干熄焦系統(tǒng)壓力基本正常。因此,規(guī)定2號干熄爐數(shù)每班不超過46 爐。在產(chǎn)能提升的情況下,在1 期焦爐的檢修時段,將2 期焦爐的焦炭送往1號干熄爐干熄,利用1號干熄爐生產(chǎn)能力大的優(yōu)勢,解決了制約2號干熄爐生產(chǎn)的問題。
(1)2號干熄焦每班出爐數(shù)控制在46 爐內(nèi),1號干熄爐每班出爐數(shù)控制在50 爐內(nèi),風料比控制在1350m3/h 以下。每班出爐在46 爐,循環(huán)風量最高控制在155000m3/h 至160000m3/h。1號、2號干熄焦系統(tǒng)操作參數(shù)邊界見表2。
(2)在未裝焦時預存段壓力控制在±50Pa 之內(nèi),鍋爐入口壓力在-0.50kPa~-0.80kPa。當打開爐蓋進行裝焦作業(yè)時,將預存段壓力降低至-120±30Pa,紅焦裝完爐蓋關(guān)閉,預存段壓力恢復正常值。
(3)干熄焦料位控制在伽馬射線上4 爐,料位做到穩(wěn)定,保證預存段壓力不因料位的過低產(chǎn)生波動。
(4)生產(chǎn)正常情況下,預存段壓力采取自動控制模式,在自動控制過程中預存段壓力波動大,改為手動調(diào)整,正常后改為自動控制。
(5)自動控制過程中,PID 參數(shù)的設(shè)定,由專人進行調(diào)試、確認;根據(jù)調(diào)試結(jié)果,運行班統(tǒng)一操作方法。
(6)在壓力波動大時,可調(diào)整預存段壓力旁通閥開度,也能有效控制預存段壓力波動。
表2 1號、2號干熄焦系統(tǒng)操作參數(shù)
(1)根據(jù)生產(chǎn)負荷合理控制循環(huán)風量。干熄焦循環(huán)風量和風速的關(guān)系見表3。
表3 干熄焦循環(huán)風量和風速的關(guān)系
注:(1)1號干熄爐冷卻段截面積為73.86m2,,2號干熄爐冷卻段截面積為63.59m2;(2)1號斜道過風面積36.36m2,2號 斜 道 過 風 面 積33m2;(3)1號 干 熄 爐1DC 過 風 面 積23.18m2,2號干熄爐1DC 過風面積19.61m2。
(2)根據(jù)每班出爐數(shù)制定合理的循環(huán)風量。1號、2號干熄焦循環(huán)風量與出爐數(shù)的關(guān)系見圖1、圖2。
圖1 1號干熄焦循環(huán)風量與出爐數(shù)的關(guān)系
圖2 2號干熄焦循環(huán)風量與出爐數(shù)的關(guān)系圖
(3)2號干熄焦熱管換熱器能力不足,造成循環(huán)氣體出口風溫達140℃,是2號干熄焦循環(huán)風量升高的重要原因。利用2號干熄焦年修時間,對熱管換熱器加裝一組換熱管,循環(huán)氣體出口風溫出降至約120℃。
(4)為防止大風壓波動,每次調(diào)整風量均勻平穩(wěn),調(diào)整范圍控制在3000 m3/h 以內(nèi),低于規(guī)定值(5000m3/h)。
(5)加強系統(tǒng)負壓段密封的檢查,防止空氣進入系統(tǒng)造成焦炭燒損而產(chǎn)生的鍋爐入口及排焦溫度升高,致使循環(huán)風量增加的情況發(fā)生。
(1)干熄爐冷卻段平行圓周溫度、上下部(T3、T4)溫度控制重點是防止焦炭在爐內(nèi)出現(xiàn)偏析,平行圓周溫差<100℃。防止焦炭在爐內(nèi)出現(xiàn)偏析的處理手段是調(diào)節(jié)干熄爐底部出口的調(diào)節(jié)棒插入深度,為此要求由專人負責小量調(diào)節(jié),通過長周期觀察結(jié)果再繼續(xù)進行調(diào)節(jié)。
(2)保持穩(wěn)定的排焦量,按照振動給料器設(shè)備測定曲線確定排焦赫茲,在正常生產(chǎn)中保持料位穩(wěn)定,排焦量就按115t/h 計算。排焦赫茲的增減,在115t/h基礎(chǔ)上進行推算,穩(wěn)定料位,將料位控制在12~13m,減少料位波動,降低干熄爐內(nèi)循環(huán)氣體阻力波動,從而穩(wěn)定風量。
(3)2號干熄爐冷卻段原砌體磨損嚴重,利用年修期間對冷卻段重新砌筑,確保干熄爐內(nèi)東西南北四個方向下料均勻,從而保證了風量在干熄爐均勻換熱。
通過對干熄焦操作制度的優(yōu)化改進,干熄焦工藝運行穩(wěn)定,各運行參數(shù)基本正常:
(1)確定1號、2號干熄焦每班出爐數(shù)上限后,系統(tǒng)運行趨于穩(wěn)定,鍋爐入口溫度和壓力明顯的好轉(zhuǎn),溫度小于930℃,吸力穩(wěn)定在0.7-0.9kPa。
(2)通過對循環(huán)風量和風料比的合理控制,在干熄爐裝紅焦過程中,預存段壓力控制在-120Pa 時,預存段壓力的變化,不會產(chǎn)生鍋爐入口壓力的超標現(xiàn)象。干熄焦預存段壓力波動得到了有效控制,干熄爐斜道浮焦現(xiàn)象已消除。
(3)有效解決了焦炭偏析、排焦溫度波動大的問題,干熄爐冷卻段平行溫度、上下段的溫差也控制在合理范圍,排焦溫度控制在150℃以下。
八鋼焦化干熄焦系統(tǒng)經(jīng)過操作優(yōu)化實踐,實現(xiàn)了干熄焦系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,各項參數(shù)指標完全符合運行工藝要求,年平均干熄率92%以上(包括年修與定修影響),滿足了高爐對干熄焦炭的需求,八鋼干熄焦工藝產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。