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        轉(zhuǎn)爐煉鋼兌鐵水過程煙氣外溢的原因分析與控制

        2020-05-23 08:30:30陸鵬
        工業(yè)安全與環(huán)保 2020年5期
        關(guān)鍵詞:煉鋼廠廢鋼鐵水

        陸鵬

        (廣西柳州鋼鐵股份有限公司 廣西柳州 545002)

        0 引言

        提高轉(zhuǎn)爐冶煉廢鋼比,不僅可以促進鋼廠的節(jié)能減排,還可以大幅降低煉鋼工序的成本,為鋼廠創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟效益和社會效益[1]。廣西柳州鋼鐵股份有限公司(簡稱“柳鋼”)自2017年以來持續(xù)提高轉(zhuǎn)爐冶煉的廢鋼比,從最初的90 kg/t逐步提升到目前的180 kg/t。隨著廢鋼比的提高也衍生了一些問題,例如在轉(zhuǎn)爐兌鐵水時,廢鋼的附著物或夾帶的雜質(zhì)燃燒或揮發(fā),產(chǎn)生大量的煙氣,當這些煙氣不能完全被二次除塵捕集,部分煙氣會被迫外溢。外溢的高溫煙氣不僅對環(huán)境造成污染,危害職工的健康,背離了新《環(huán)境保護法》的要求,還對行車等設(shè)備的安全運行構(gòu)成嚴重威脅。本文主要分析導致煙氣外溢的原因,輔助制定有效的控制措施。

        1 工程概況

        1.1 具體工況

        柳鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼廠有3個作業(yè)區(qū)域:一區(qū)有3座150 t轉(zhuǎn)爐,二區(qū)有3座120 t轉(zhuǎn)爐,三區(qū)有2座150 t轉(zhuǎn)爐,每座轉(zhuǎn)爐配備有二次除塵系統(tǒng)。3個區(qū)年產(chǎn)鋼約1 400萬t。

        轉(zhuǎn)爐冶煉使用的廢鋼主要分為兩大類,一是剪料,二是打包塊,如圖1所示。每大類又分為不同的等級。剪料多為厚度4 mm以上的工業(yè)廢鋼,而打包料多為厚度1 mm以上便于打包的小規(guī)格建材、汽車沖壓片及種類規(guī)格不一的社會廢鋼。

        (a)剪料

        (b)打包塊圖1 轉(zhuǎn)爐冶煉使用的廢鋼類型

        轉(zhuǎn)爐冶煉的工藝流程為:裝廢鋼—兌鐵水—轉(zhuǎn)爐冶煉—出鋼及脫氧合金化。本文討論的煙氣外溢,主要產(chǎn)生在兌鐵水這一工序。

        1.2 存在的問題

        兌鐵過程在正常狀態(tài)下,爐口冒出的煙氣比較少,基本被爐口上方二次除塵捕集罩完全捕集。在異常情況下,爐口冒出的煙氣量比較多,或者二次除塵能力不足,捕集罩不能完全捕捉產(chǎn)生的煙氣,部分非正常外排,造成了煙氣外溢。外溢的煙氣首先在廠房內(nèi)彌漫,給生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境造成嚴重污染;然后溢出廠房外,污染大氣環(huán)境。同時,外溢的高溫煙氣還對行車的龍門鉤、行車上的電器等設(shè)備烘烤,對行車的安全運行造成威脅。煙氣外溢的形貌特征如圖2所示。

        (a)正常狀態(tài) (b)廠房內(nèi)煙氣外溢 (c)廠房外煙氣外溢 圖2 煙氣外溢的形貌特征

        2019年1—5月,煉鋼廠煙氣外溢的頻次不斷攀升,5月達到了686次,具體情況如圖3所示。廠區(qū)的清潔生產(chǎn)及職工的職業(yè)健康受到越來越嚴重的影響。

        圖3 2019年1—5月份煙氣外溢的頻次

        鑒于煙氣外溢現(xiàn)象越來越嚴重,2019年5月柳鋼技術(shù)中心、采購部門金材公司、質(zhì)量部、轉(zhuǎn)爐煉鋼廠等單位成立攻關(guān)組,對煙氣外溢事件予以控制。

        2 煙氣外溢原因分析

        2.1 煙氣的形成

        柳鋼廢鋼來源多而雜,有廠內(nèi)回收廢鋼,也有社會回收廢鋼。社會回收廢鋼粘附或混有油脂、油漆及塑料等雜質(zhì)[2-3],如圖4所示。轉(zhuǎn)爐兌鐵水過程在高溫鐵水(約1 300 ℃)作用下,這些雜質(zhì)分解形成CO,H2,CH4等可燃氣體。這些可燃氣體在離開轉(zhuǎn)爐的爐口后,便與環(huán)境空氣接觸,發(fā)生燃燒,形成煙氣。同時,兌鐵過程由于鐵水中部分碳的析出形成石墨粉塵等,煙氣中含有大量的粉塵。廢鋼雜質(zhì)含量越高,產(chǎn)生的煙氣量越大。

        (a)粘附油脂、油漆

        (b)混有塑料等雜質(zhì)圖4 社會回收的廢鋼

        2.2 煙氣外溢的原因

        2.2.1 原料因素

        柳鋼使用的廢鋼類型比較雜,既有汽車沖壓片等高品質(zhì)料型,也有低端的社會廢鋼料型。由于加工分類難度較大,這些低端的廢鋼表面附著或里面夾帶油漆、油脂污、纖維、橡膠等雜質(zhì)。跟蹤表明,此類廢鋼用量大的時候,在鐵水入爐期間會產(chǎn)生大量煙氣而形成煙氣外溢。

        長期以來,由于利益的驅(qū)動,廢鋼行業(yè)的自律性較差,以次充好、摻假摻雜的現(xiàn)象普遍存在。由于廢鋼本身的特殊性,廢鋼技術(shù)標準難以明確,廢鋼檢驗難度較大,同時當前采用的抽樣檢驗方式,檢驗技術(shù)簡單,檢驗工序難免出現(xiàn)錯漏。在生產(chǎn)實踐中,因把關(guān)不嚴而造成不合格廢鋼入庫或流入下道工序的現(xiàn)象時有發(fā)生,如圖5所示。這類不合格品在使用時,會產(chǎn)生大量的煙氣。

        (a)入庫

        (b)流入下道工序圖5 生產(chǎn)實踐中的不合格廢鋼

        2.2.2 設(shè)備因素

        煉鋼廠3個區(qū)的轉(zhuǎn)爐建成投產(chǎn)較早,二次除塵設(shè)計比較簡陋。隨著冶煉強度的不斷提高,兌鐵水速度加快,廢鋼比越來越高,環(huán)保要求越來越嚴,二次除塵的能力已很難滿足煉鋼廠清潔生產(chǎn)的要求。生產(chǎn)過程中,除塵設(shè)施因點檢維護不到位、存在缺陷而不能有效運行(如圖6所示)除塵效果受到嚴重影響。

        圖6 存在缺陷的除塵設(shè)施

        2.2.3 管理因素

        (1)廢鋼的技術(shù)標準不細,檢驗的手段比較單一,外購廢鋼的質(zhì)量把關(guān)效率不高。造成的后果一方面是部分不合格品流到下道工序,生產(chǎn)過程產(chǎn)生的煙氣外溢;另一方面是供應(yīng)商的造假行為多次蒙混過關(guān),采購部門由于缺少辨別是否造假的檢驗憑據(jù),處罰不了供應(yīng)商,變相助長摻雜造假行為。

        (2)廢鋼的使用方面,關(guān)聯(lián)單位協(xié)同不夠,存在一定程度的本位主義,對煙氣外溢的管控效率比較低。采購單位更多的是從采購量、采購成本等方面進行管控;檢驗部門只負責單一的檢驗,而不考核把關(guān)是否嚴格;使用單位的心理期望是最好使用不生煙的優(yōu)質(zhì)廢鋼,即便生產(chǎn)上出現(xiàn)煙氣外溢,也是上道工序原料產(chǎn)生的,客觀上重視不夠。

        (3)供方的管理不到位,處罰的力度不夠,造假的成本太低,摻雜造假屢禁不止。

        (4)生產(chǎn)組織比較粗放。采購計劃管理不細,各種料型廢鋼采購量不均衡,優(yōu)質(zhì)廢鋼進場量時少時多,給分類配送增加了難度。料場緊張,配料管理粗放,金材公司料場配送到煉鋼廠的廢鋼因料型差異也造成質(zhì)量不穩(wěn)定。當品質(zhì)比較差的廢鋼集中配送或使用,造成煙氣外溢機率就大幅提高。除此之外,煙氣外溢應(yīng)急處置預(yù)案不完善,信息傳遞不及時,配送料型的調(diào)整不及時,發(fā)現(xiàn)煙氣外溢時生產(chǎn)線上也未能及時采取果斷的措施。

        3 主要控制措施

        3.1 控制廢鋼質(zhì)量

        優(yōu)化外購廢鋼采購結(jié)構(gòu),提高廢鋼的品質(zhì),從源頭控制兌鐵水煙氣的產(chǎn)生量。取消汽車拆解料包塊、沖片鐵屑包塊等煙氣產(chǎn)生量較大的廢鋼料型的采購,控制生活廢鋼包塊等低端廢鋼的采購量,提高沖片類、鋼筋類、厚重類優(yōu)質(zhì)廢鋼料型的采購量,廢鋼品質(zhì)的改善情況如圖7所示。

        圖7 廢鋼品質(zhì)的改善情況

        優(yōu)化外購廢鋼的采購結(jié)構(gòu)后,廢鋼質(zhì)量顯著提高,雜質(zhì)含量逐步得以控制,含鐵量逐步提高,廢鋼的回收率也逐步提升,如圖8所示。

        3.2 優(yōu)化二次除塵系統(tǒng)運行效率

        (1)自2017年不斷提高入爐廢鋼比之后,鐵水入爐產(chǎn)生的煙氣量不斷加大,原有二次除塵系統(tǒng)已難以滿足清潔生產(chǎn)的要求。2018年下半年,公司斥資2 600余萬元對轉(zhuǎn)爐二次除塵進行改造,改造內(nèi)容見表1。

        圖8 廢鋼的回收率

        表1 轉(zhuǎn)爐3個區(qū)除塵系統(tǒng)改進工程設(shè)計方案

        經(jīng)過持續(xù)推進,以上技改項目于2019年三季度相繼投入使用,并取得良好效果。如二區(qū)4#爐經(jīng)技術(shù)改造后,除塵系統(tǒng)壓差由原來的1 800 Pa降低到900 Pa,煙氣捕集率明顯改善。

        (2)優(yōu)化除塵設(shè)備的運行工況,大幅減少二次除塵器帶病作業(yè)情況,同時優(yōu)化二次除塵系統(tǒng)工藝技術(shù),改進二次除塵系統(tǒng)的運行效率。

        3.3 優(yōu)化管理職能

        (1)完善外購廢鋼的技術(shù)標準,提高技術(shù)管理水平。細分廢鋼的料型類別,盡量提高每一類別的唯一性,避免不同質(zhì)量等級的廢鋼魚目混珠,堵住供應(yīng)商摻假混雜的漏洞。同時有效降低廢鋼檢驗的難度,不同類別清晰分明、一目了然,有效減少檢驗錯判、漏判的機率,提高廢鋼質(zhì)量檢驗的精度。

        (2)完善管理考核制度,提高煙氣外溢管控的協(xié)同性。以往煙氣外溢的責任考核主要集中在采購部門,自5月起柳鋼技術(shù)中心調(diào)整了煙氣外溢的環(huán)??己宿k法,一是加大考核力度,二是把負責廢鋼檢驗的質(zhì)量部及使用單位轉(zhuǎn)爐煉鋼廠納入考核的對象。同時運行改善部也完善了采購部門的績效考核辦法,引導采購部門采購更優(yōu)質(zhì)的廢鋼。

        (3)完善供方評價管理體系,引導供方自律。先后出臺了《廢鋼鐵供應(yīng)商黑名單暫行管理辦法》等制度,加大處罰力度,因廢鋼質(zhì)量問題對供應(yīng)商的扣罰狀況如圖9所示,嚴厲打擊外購廢鋼摻雜造假行為。

        圖9 因廢鋼質(zhì)量問題對供應(yīng)商的扣罰狀況

        (4)優(yōu)化操作規(guī)程,提高操作水平。檢驗單位優(yōu)化檢驗流程,嚴控廢鋼質(zhì)量檢驗關(guān)。采購部門完善廢鋼配送標準,不同品質(zhì)廢鋼均衡搭配,穩(wěn)定廢鋼的配送質(zhì)量。煉鋼廠完善廢鋼配斗標準,制訂煙氣外溢應(yīng)急處置預(yù)案,規(guī)避煙氣外溢擴大化。技術(shù)中心加大工藝執(zhí)行的檢查處罰力度,嚴肅工藝紀律,改善廢鋼采購、檢驗、配造及使用的質(zhì)量。

        4 效果分析

        (1)通過持續(xù)攻關(guān),煙氣外溢的頻次自2019年6月起逐漸下降,至10月已降至較低水平,如圖10所示??梢钥闯?,全廠煙氣外溢取得了一定程度的控制,但一區(qū)發(fā)生的頻次相對還是比較高,有待進一步改進。

        圖10 2019年1—10月煙氣外溢的頻次

        (2)廢鋼的質(zhì)量得到進一步提升,但由于檢驗方法比較簡單等原因,不合格品入庫、流到下道工序的情況仍時有發(fā)生,不合格品的質(zhì)量問題還比較嚴重,造成局部時段煙氣外溢嚴重。這也是煙氣外溢無法根除的主要原因。此外,檢驗把關(guān)力度的提升導致檢驗速度下降,影響外購廢鋼的卸車,對生產(chǎn)效率造成了一定影響。

        (3)提高優(yōu)質(zhì)廢鋼的采購比率,在從源頭控制鐵水入爐產(chǎn)生煙氣外溢的同時,也大幅提高了廢鋼的采購成本(如圖11所示),相對降低了企業(yè)的盈利能力。為謀求更高的綜合效益,還需進一步開拓思路,采取新的工藝與技術(shù)如增設(shè)三次除塵系統(tǒng)[4]等,更好地抑制煙氣外溢。

        圖11 采購成本變化趨勢

        5 結(jié)論

        (1)通過改進廢鋼質(zhì)量,提升二次除塵系統(tǒng)的能力,加強廢鋼使用的運行管理,可有效控制轉(zhuǎn)爐冶煉兌鐵水過程產(chǎn)生的煙氣外溢。

        (2)改進廢鋼的質(zhì)量,可從源頭控制兌鐵水過程產(chǎn)生的煙氣外溢??刂仆赓弿U鋼的質(zhì)量,關(guān)鍵在檢驗的精準度。

        (3)進一步控制兌鐵過程的煙氣外溢,適應(yīng)國家新的環(huán)保政策,同時降低采購成本,還需考慮應(yīng)用如三次除塵系統(tǒng)等新的工藝技術(shù)。

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