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        掘進(jìn)工作面通風(fēng)方案的設(shè)計及驗證

        2020-05-21 03:31:06張旭峰
        機械管理開發(fā) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:煤礦

        張旭峰

        (陽煤寺家莊有限責(zé)任公司開拓三隊, 山西 昔陽 045300)

        引言

        礦井通風(fēng)是礦井生產(chǎn)過程中的重要安全保障。隨著礦井開采規(guī)模的不斷擴大、掘進(jìn)巷道不斷延長,原有的通風(fēng)系統(tǒng)已不能滿足礦井生產(chǎn)的安全需求。尤其對一些已經(jīng)處于生產(chǎn)后期的老礦井,必須改造升級通風(fēng)系統(tǒng)。增加通風(fēng)量、更換通風(fēng)設(shè)備是目前較普遍的礦井通風(fēng)改造方案,這種方法成本高、耗能大、施工困難,迫切需要探索一種新的通風(fēng)技術(shù)來取代傳統(tǒng)的通風(fēng)做法,可控循環(huán)通風(fēng)應(yīng)運而生[1]。然而可控循環(huán)通風(fēng)較為復(fù)雜,目前我國只在低瓦斯煤礦中的掘進(jìn)工作面有一定的應(yīng)用。多年來,礦井中可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)應(yīng)用實例結(jié)合數(shù)值模擬試驗研究表明掘進(jìn)工作面采用可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)可以稀釋和排出瓦斯及粉塵,有效改善礦井通風(fēng)條件,保證礦井生產(chǎn)安全。

        1 工程實例

        1.1 礦井概況

        該礦井生產(chǎn)能力可達(dá)1.5 Mt/a,服務(wù)年限為25.3 a。該礦井包括兩個水平開拓,開采方式采用上下山開采。上組煤采區(qū)為092 采區(qū),開采9-1、9-2 及10 煤層。下組煤采區(qū)為161 采區(qū),開采16 煤層。礦井含有四個井筒:主斜井、副斜井、主立井、回風(fēng)立井。礦井總風(fēng)量150,掘進(jìn)工作面配風(fēng)量均為8。礦井絕對瓦斯涌出量為9.08 m3/min,相對瓦斯涌出量2.63 m3/t。該礦井有1 個炮掘、3 個綜掘工作面。9-1 號、16 號綜掘工作面瓦斯涌出量分別為0.073 m3/min、1.16 m3/min。9-1 號炮掘工作面瓦斯涌出量為:0.045 m3/min。煤塵爆炸指數(shù)在26%~37%之間。

        1.2 礦井通風(fēng)現(xiàn)狀

        該煤礦共有四條井筒,分別包括有主斜井、副斜井、主副立井以及回風(fēng)立井。其中,主斜井、副斜井和主副立井為該煤礦通風(fēng)系統(tǒng)提供進(jìn)風(fēng);回風(fēng)立井為該煤礦提供回風(fēng)。煤礦所采用的通風(fēng)方式為中央并列式、抽出式通風(fēng)方式,所選設(shè)備為局部風(fēng)機壓入式通風(fēng)。

        目前,煤礦的總通風(fēng)量為150 m3/s,由于該煤礦進(jìn)風(fēng)井和回風(fēng)經(jīng)的高度差小于150 m。因此,該煤礦不適合采用自然風(fēng)壓方式進(jìn)行通風(fēng)。

        2 掘進(jìn)工作面可控循環(huán)通風(fēng)的設(shè)計

        該礦掘進(jìn)工作面原采用壓入式通風(fēng)方式?,F(xiàn)采用可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)進(jìn)行改造,即增加2 臺局部排風(fēng)機,并安裝瓦斯、粉塵濃度監(jiān)測,風(fēng)量監(jiān)測,及報警裝置[2]。主要設(shè)計要求如下:可控循環(huán)通風(fēng)可調(diào)節(jié)壓、抽局部風(fēng)機風(fēng)量比,保證掘進(jìn)工作面保持負(fù)壓;局排風(fēng)筒入口距作業(yè)點的距離應(yīng)在有效吸程內(nèi);風(fēng)筒內(nèi)風(fēng)速大于0.25 m/s。

        根據(jù)礦井通風(fēng)資料,繪制掘進(jìn)工作面可控循環(huán)通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖,如圖1 所示。

        圖1 掘進(jìn)工作面通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)示意圖

        圖中所注風(fēng)量單位為m3/s。通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖中數(shù)字為風(fēng)量值,標(biāo)為“Q=XX”或“XX”。

        3 通風(fēng)效果的驗證

        3.1 通風(fēng)量的驗證

        為驗證可控循環(huán)技術(shù)對煤礦掘進(jìn)工作面通風(fēng)的改善情況,對工作面的風(fēng)阻、風(fēng)量以及風(fēng)速等參數(shù)進(jìn)行對比[3]。假設(shè)選用直徑1 000 mm 的風(fēng)筒,假定風(fēng)筒重疊段平均風(fēng)速為0.25 m/s,循環(huán)率為35%。利用Avwin 軟件計算風(fēng)網(wǎng),解算結(jié)果見表1 所示。

        表1 掘進(jìn)工作面通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)計算結(jié)果

        分析表1 可知,煤礦采用可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)后,掘進(jìn)工作面的通風(fēng)量得到明顯改善;巷道負(fù)壓明顯增加,進(jìn)而有利于自然風(fēng)進(jìn)入巷道內(nèi),減小通風(fēng)機的負(fù)荷;此外,改造后巷道內(nèi)的風(fēng)阻系數(shù)明顯降低,降低了通風(fēng)機工作時的負(fù)荷。總之,基于可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)所設(shè)計的通風(fēng)方案能夠?qū)ο锏纼?nèi)的通風(fēng)情況得到明顯改善。

        3.2 工作面瓦斯?jié)舛鹊尿炞C

        瓦斯作為威脅綜掘工作面安全生產(chǎn)的主要因素。因此,瓦斯?jié)舛葹楹饬客L(fēng)系統(tǒng)有效性、可行性的關(guān)鍵指標(biāo)[4]。改造前后決絕工作面瓦斯?jié)舛鹊膶Ρ热绫? 所示。

        表2 改造前后掘進(jìn)工作面瓦斯?jié)舛葘Ρ?/p>

        分析表可知,基于可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)對掘進(jìn)工作面通風(fēng)方案的設(shè)計能夠明顯降低掘進(jìn)工作面的瓦斯?jié)舛龋腋脑旌蠊ぷ髅嫱咚節(jié)舛确謩e為0.025 3%和0.028 3%,,完全滿足《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的掘進(jìn)工作面瓦斯?jié)舛染∮?.03 的要求。

        3.3 其他參數(shù)的驗證

        改造前后其他參數(shù)的對比如表3 所示。

        分析表3 可知,改造后掘進(jìn)工作面的粉塵濃度明顯降低,濕度及溫度均得到明顯改善,為工作面作業(yè)人員提供了較為舒適的工作環(huán)境。

        表3 改造前后其他參數(shù)對比

        3.4 節(jié)能效果分析

        礦井采用掘進(jìn)工作面可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)后,礦井總風(fēng)量為139 m3/s。該方案選用了2 臺防爆軸流風(fēng)機局部排風(fēng),一用一備。經(jīng)過改造后,通風(fēng)電機功率降低約120 kW,每天可節(jié)約1 226 kWh 的電量。顯然,可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)應(yīng)用在低瓦斯礦井中不僅可以改善掘井工作面操作環(huán)境,還可以減少用電能耗,降低成本提高煤礦的經(jīng)濟(jì)效益[5]。

        4 結(jié)論

        煤礦通風(fēng)性能作為保證綜掘工作面安全生產(chǎn)的關(guān)鍵,在實際生產(chǎn)中應(yīng)根據(jù)煤礦所處地理位置、規(guī)模及開采方式設(shè)計與其相匹配的通風(fēng)方案。本文基于可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)對XX 煤礦的通風(fēng)方案進(jìn)行設(shè)計,通過風(fēng)網(wǎng)計算可得結(jié)論:該煤礦采用可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)后掘進(jìn)工作面的通風(fēng)量得到明顯提升,巷道負(fù)壓及風(fēng)阻明顯降低;工作面的瓦斯?jié)舛戎狄草^之前有改善,滿足《煤炭安全規(guī)程》的相關(guān)要求;工作面粉塵、溫濕度等作業(yè)人員的工作環(huán)境得到明顯改善;此外,采用可控循環(huán)通風(fēng)技術(shù)后每天可節(jié)約電能約為1 226 kWh。

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